斜管沉淀池的積泥問題與改造措施
荊全章,王守東,王偉?
(新鄉(xiāng)市自來水公司, 河南 新鄉(xiāng) 453000)
摘 要: 斜管沉淀池是水處理工藝中重要的沉淀處理設(shè)施,其機(jī)械排泥方式容易出現(xiàn)刮泥死角。在新鄉(xiāng)市第四水廠二期工程實踐中,通過部分機(jī)械、工藝、電氣控制的技術(shù)改造及改變排泥運行方式,使斜管沉淀池的積泥問題得到妥善解決,供老廠改造及新設(shè)計時參考。 ?
關(guān)鍵詞:斜管沉淀池; 積泥;排泥;措施
中圖分類號:TU991.23
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:C
文章編號:1000-4602(2000)03-0049-03
斜管沉淀池體積小,占地少,沉淀效率高,近年來的應(yīng)用已較普遍,但其對原水濁度和制水量變化的適應(yīng)性較差,特別是其沉淀下來的泥和礬花能否及時迅速排除,將直接影響水處理效果。斜管沉淀池采用機(jī)械排泥,容易在沉淀池邊緣和端部形成刮泥死角,引起該部積泥區(qū)內(nèi)積泥較多。新鄉(xiāng)市第四水廠二期工程的積泥問題就比較嚴(yán)重,有設(shè)計、安裝上的因素,也有運行管理的因素。
1 運行情況及存在問題
新鄉(xiāng)市第四水廠二期工程是取黃河水為水源的地表水廠,設(shè)計規(guī)模為12×104m3/d。沉淀池型式為斜管沉淀池,其單池平面尺寸為23.8m×22.2m,水深5.1m,體積為2 694.64m3。排泥采用行車虹吸式排泥機(jī)。該工程于1990年10月投運以來,沉淀池積泥較多,平均積泥厚度為70~80cm,南北兩端部積泥厚度最多達(dá)180~220cm,嚴(yán)重影響了制水量和水質(zhì)處理效果。沉淀水濁度常常在12~18NTU左右,有時多達(dá)20~30NTU,不僅加重了濾池負(fù)荷,而且增加洗池次數(shù)和洗池水量。同時,沉淀池的積泥阻礙排泥機(jī)行走,引起行車大架變形。因此只好采取延長排泥時間、定期放空排除積泥的方法來維持生產(chǎn)。?
造成沉淀池積泥的原因主要有:?
①原水的變化引起沉淀物增多。黃河源水濁度增高,已由原設(shè)計時的含沙量0.5%增至0.9%~1.3%,造成進(jìn)廠的原水濁度增高;另外由于近幾年原水水質(zhì)不斷惡化,除不斷更換凈水劑外,投藥量也有所增大,從而造成沉淀物增多。?
?、谖鄼C(jī)吸泥口不規(guī)范,吸泥效率低,而且距沉淀池底的距離偏大,吸程達(dá)不到底部,排泥效果較差,從而使斜管沉淀池底部大量積泥。
?、鄞嬖诠文嗨澜?。和其他刮泥設(shè)備一樣,我廠的排泥機(jī)吸泥口距沉淀池邊墻有2m左右。 由于構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和設(shè)備等因素的影響,吸泥口到不了墻邊,從而造成刮泥死角,使沉淀池兩端積泥較多。
?、苓\行方式不盡合理,沒有根據(jù)實際運行情況進(jìn)行科學(xué)調(diào)整。
2 措施
由于上述問題的存在,決定對斜管沉淀池排泥系統(tǒng)進(jìn)行改造。結(jié)合我廠的實際情況,參考兄弟水司的經(jīng)驗,考慮資金、時間和供水量的因素,在不改變原結(jié)構(gòu)大框架的基礎(chǔ)上,于1997年11月對排泥系統(tǒng)在設(shè)備、工藝、電氣方面進(jìn)行了部分改造。改造歷時10d,由單組沉淀池交替運行。?
2.1 設(shè)備方面
設(shè)備改造的主要內(nèi)容有:制作并更換吸泥口、降低吸泥口高度、延長排泥機(jī)行程、加固排泥機(jī)等。?
2.1.1 更換及降低吸泥口
原排泥機(jī)吸泥口距沉淀池底部達(dá)40cm,其吸程不能達(dá)到底部,是造成池底平均積泥厚度為70~80cm的原因之一,本次改造將吸泥口高度降至距沉淀池底部15cm。?
該排泥機(jī)有10個吸泥口,均勻分布在行車底架上,吸泥口面積為1 963.5mm2,與DN50mm虹吸管截面積相同。原安裝的吸泥口為鋼制件,梯形狀,吸泥口長而窄,泥水水流不暢,且易堵塞,吸泥效果較差。此次改造制作了標(biāo)準(zhǔn)的鑄鐵吸泥口(參考《給水排水設(shè)計手冊》第9冊《排泥機(jī)械部分》),呈長形扁口形狀,然后變截面圓滑過渡到圓管形截面,提高吸泥口吸泥效率。?
2.1.2 延長排泥機(jī)行程
該排泥機(jī)為行程開關(guān)自動切換轉(zhuǎn)向,使排泥機(jī)到端部自動轉(zhuǎn)向。本次改造更新并延長了軌道,使排泥機(jī)行程延長了20cm,使吸泥機(jī)運行至端部時,吸泥口更靠近內(nèi)構(gòu)造柱基礎(chǔ)邊緣。
2.1.3 加固排泥機(jī)行架
使傳動機(jī)構(gòu)由靠背輪改為鏈條,更換排泥機(jī)軌道和輪子材料,改善排泥機(jī)性能。?
2.2 工藝結(jié)構(gòu)方面
2.2.1 在斜管沉淀池南北兩端增設(shè)斜墻
于沉淀池端部有構(gòu)造柱、構(gòu)造墩及排泥機(jī)底架結(jié)構(gòu)的影響,排泥機(jī)吸泥口到不了沉淀池端部邊沿,使得該處的泥無法排除。為了解決這一問題,曾考慮了兩種方案:①在沉淀池端 部吸泥口刮不到的部位增設(shè)帶孔的高壓水管,使泥不至于積厚。這種方法在某些水廠已采用 ,要求水壓必須穩(wěn)定,要控制在等強(qiáng)度等射流長的狀態(tài),且水壓要適當(dāng)。由于其在水下,不便觀察,而且沖水強(qiáng)度不易控制,強(qiáng)度低了達(dá)不到預(yù)期效果,高了又會泛起污泥。②在沉淀池端部增設(shè)斜坡,積到斜墻上的污泥靠重力劃到坡角,用吸泥機(jī)排走。結(jié)果采用了第二種方案,并在斜坡上設(shè)光滑的塑料膜板,以便泥能順利滑下。增設(shè)斜坡的體積為25.34m3,沉淀池水體容積為2694.64m3,斜坡只占沉淀池容積的0.94%,不會影響沉淀效果。?
2.2.2 改造排泥機(jī)工藝管道
該排泥機(jī)為虹吸管排泥,啟動時用真空泵抽真空形成虹吸。在此基礎(chǔ)上增設(shè)潛水泵充水,形成虹吸系統(tǒng),其作用有二:一是與真空泵互為備用,并防止在冬季真空泵啟動不了的現(xiàn)象;二是利用潛水泵對虹吸管道進(jìn)行反沖,防止虹吸管道或吸泥口堵塞,改變原管道水流只有一種流向的缺點(見圖1、2)。?
2.3 電氣方面
排泥機(jī)原設(shè)計為運行到沉淀池端部由行程開關(guān)轉(zhuǎn)向,在沉淀池端部沒有停留時間,端部排泥工作時間與中間相比只有一半。此次改造時,在排泥機(jī)控制部分增設(shè)時間繼電器控制裝置,設(shè)有SS—60可調(diào)1~10 min的時間繼電器,使排泥機(jī)到達(dá)終點時靜止一段時間再轉(zhuǎn)向,排泥 機(jī) 在沉淀池端部有充分的排泥時間。根據(jù)實際排泥濁度測定,時間繼電器調(diào)整為5min,此方法與增設(shè)斜坡、延長排泥機(jī)行程、降低改造吸泥口等共同解決了沉淀池兩端積泥問題。?
2.4 修改排泥機(jī)運行操作規(guī)程
根據(jù)1995—1997年的原水濁度、投藥量、制水量的統(tǒng)計資料,對運行時間作了調(diào)整。由原來單池每日排泥4h,分季節(jié)調(diào)整為:1—4月及10—12月排泥機(jī)4h開一次,每次運行55min,兩池交叉運行,單池運行5.5 h/d;5—9月排泥機(jī)4 h開一次,每次運行110min,兩池交叉運行,單池運行11h/d。對潛水泵定期反沖洗虹吸管道也作了明確規(guī)定,避免吸泥口及虹吸管堵塞。?
3 改造后的運行效果
一年多的運行可見,排泥效果比較理想。斜管沉淀池底部積泥厚度在15cm以下,兩端積泥現(xiàn)象消失。原來每季對沉淀池停水放空排泥減少為每年1~2次。濾前沉淀水的濁度明顯下降,平均在10NTU以下,符合國家二類水司的沉淀水標(biāo)準(zhǔn)。濾池恢復(fù)到設(shè)計狀態(tài),洗池時間也縮短了1~2min,僅這一項每年可減少洗池消耗水量56.31×104m3。
電 話:(0373)5031866 2027200×2138?
收稿日期:1999-10-09
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