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取水泵房出水管水錘事故分析和對策

論文類型 技術與工程 發(fā)表日期 2000-05-01
來源 《中國給水排水》2000年第5期
作者 徐巧權
關鍵詞 水錘 止回閥 數(shù)學模型 原型試驗
摘要 針對水錘事故,通過計算機數(shù)學模型和仿真取得了理論依據(jù),并根據(jù)實際情況選擇了合適的國產(chǎn)二階段緩閉止回閥替換了從國外引進的R型一階段微阻緩閉止回閥。建設單位和閥門生產(chǎn)廠的工程技術人員先后進行了五次現(xiàn)場工程原型試驗,終于獲得成功。

徐巧權
(瑞安市自來水公司,浙江 瑞安 325200)

  摘 要:針對水錘事故,通過計算機數(shù)學模型和仿真取得了理論依據(jù),并根據(jù)實際情況選擇了合適的國產(chǎn)二階段緩閉止回閥替換了從國外引進的R型一階段微阻緩閉止回閥。建設單位和閥門生產(chǎn)廠的工程技術人員先后進行了五次現(xiàn)場工程原型試驗,終于獲得成功。
  關鍵詞:水錘; 止回閥; 數(shù)學模型; 原型試驗
  中圖分類號:TU991.39;TU991.35
  文獻標識碼:C
  文章編號:1000-4602(2000)05-0042-03

1 泵房概況

  瑞安市江北水廠取水泵房座落在距水廠約35 km的飛云江上游江中,是一座岸邊式泵房,設計規(guī)模16.5×104 m3/d。
  泵房內引進國外生產(chǎn)的BF—40—B型自耦安裝式潛水泵及與之相關的設備,如:R型微阻緩閉止回閥、低壓控制柜、控制儀表等,形成一個具有90年代水平的現(xiàn)代自動化取水泵房。
  泵房內安裝五臺BF—40—B型潛水泵,四用一備,該泵流量為2 000 m3/h,揚程461 kPa(47 m),每臺潛水泵出口管徑DN600mm,配置DN600mm R型一階段緩閉止回閥及D341X—10型手動蝶閥。出水總管DN1 200 mm,總管設置DN100 mm排氣閥二只。泵房距隧洞進口1300m,其中水平段1220m,30°坡度至隧洞進口約80 m。隧洞底標高42 m,截面2.3 m×2.3m,長度1396m,設計水位43.42m。泵址洪水位13.98m,常水位3.00m,枯水位2.21 m,潛水泵吸入口標高-1.00 m。

2 水錘事故概況

  取水泵房在調試運行期間,管路系統(tǒng)不論正常停泵和斷電事故情況下均發(fā)生水錘,一階段微阻緩閉止回閥響聲大,產(chǎn)生振動力致使泵房內墻腳花崗巖踢腳線大片震落,并對系統(tǒng)設施造成損壞,先后出現(xiàn)以下幾種事故:
 ?、佟∈謩拥y閥體拉裂二次;
 ?、凇∫浑A段微阻緩閉止回閥阻尼油缸固定螺栓剪斷三次(每臺油缸固定螺栓為M14四只,每次被剪斷三只);
 ?、邸∫浑A段微阻緩閉止回閥復位重錘支撐桿(Φ24)斷裂一次。

3 事故分析

  為了解決水錘事故,借助水錘分析數(shù)學模型和計算機仿真技術進行理論分析。
3.1 潛水泵并聯(lián)時水頭平衡方程
 ?、佟嚯姇r停泵:

  F12{CP1-CM-BR1QRv1+HR21+v21)(A01+A11X1)-BSQR[mv1+(N-m)v2]}-DH0v1|v1|=0

 ?、凇》菙嚯姇r停泵:

  F220{CP2-CM-BR2QRv2+HR(1-v22)(A02+A12X2)-BSQR[mv1+(N-m)v2]}-DH0v2|v2|=0

 ?、邸撍脵C組慣性方程:

  F3=(α12+v12)[B01+B11(π+arctg(v11))]+B01-C31(α012)

  式中 N——并聯(lián)泵臺數(shù)
     m——斷電泵臺數(shù)

  Cp=HR+QR(BRRfΔt/2gD1A12|QR|)

  BRR/gA1

  CM=Hs+Qs(BSSfΔt/2gD2A22|Qs|)

  Bss/gA2

  式中 A1、A2、B0、B1——線性插值系數(shù)
     v——泵的瞬態(tài)無量綱流量,v=Q/QR
     α——泵的瞬態(tài)無量綱轉速,α=n/nR
     τ——閥的瞬態(tài)無量綱開度
     α0——前一時段泵的無量綱轉速
     β0——前一時段泵的無量綱轉距,β0=TO/TR
     τ0——閥的初始無量綱開度
     DH0——過閥流量為QR時的閥門水頭損失,DH0=ξQ2R/(2gA2v),其中ξ為閥的阻力損失系數(shù),Av為過流面積。
 ?、堋÷?lián)立方程F1、F2、F3,其為以α1、v1、v2為變量的線性方程組,采用Newton-Raphson方法求解。其矩陣形式如下:

  4304.gif (2688 字節(jié))

  這個方程提供了HP和QP之間的關系,可以與水錘特征方程聯(lián)立求解。
3.2 微阻緩閉止回閥特征曲線
  工況條件下系統(tǒng)內安裝的一階段緩閉止回閥假定閥板受恒力時為勻速關閉,實際運行中隨著閥板的關閉其迎水面積逐漸增大,受力亦隨之增大,所以關閉過程是由慢逐漸加快的過程,閉合的瞬間速度最快。
  瞬態(tài)過程中,流量QP與無量綱開度τ的關系為:
  4305.gif (567 字節(jié))

  式中 τ=(CdAg)/(CdAg)0
     CdAg——閥流量系數(shù)與開啟面積之積
     ΔH——過閥水頭損失
  開啟角與無量綱開度之間的關系曲線如圖1。

t4301.gif (2281 字節(jié))

3.3 取水泵房水錘事故計算機仿真
 ?、佟∷呐_潛水泵并聯(lián)運行,突然全部斷電,一階段微阻緩閉止回閥15 s關閉,水錘參數(shù)曲線如圖2。

t4302.gif (2513 字節(jié))

 ?、凇∫慌_潛水泵運行突然斷電,一階段微阻緩閉止回閥15 s關閉,水錘參數(shù)曲線如圖3。

t4303.gif (2681 字節(jié))

  ③ 四臺潛水泵并聯(lián)運行,突然斷電,泵出口配置緩閉止回閥按優(yōu)化二階段關閉,水錘參數(shù)曲數(shù)如圖4。

t4304.gif (2195 字節(jié))

3.4 事故原因分析
  由上述水錘計算結果可知,最不利情況是四臺潛水泵并聯(lián)運行同時斷電情況下產(chǎn)生的最大水錘力85 m水柱(833 kPa),而在調試運行中為單臺潛水泵運行,水錘力為65 m水柱(637 kPa),卻造成系統(tǒng)設施多處損壞。其主要原因有以下幾種:
 ?、佟≡撔褪骄忛]止回閥為一階段工作原理,不適應在該工況條件下工作,起不到消除水錘的作用。
 ?、凇∮捎诠苈废到y(tǒng)中存在高位隧洞,且高位隧洞容積大。當停泵水錘壓力波返回時緩閉止回閥開始關閉動作,由慢變快的過程中高位水壓以加速度形成沖擊力。
 ?、邸∈謩拥y閥體系鑄鐵材料,鑄鐵抗拉強度較差。以現(xiàn)場安裝情況看,當發(fā)生水錘時,緩閉止回閥閥板受沖擊力,對手動蝶閥閥體產(chǎn)生拉力而損壞。

4 事故的處理

  在系統(tǒng)調試過程中,先后發(fā)生的事故作如下處理:
 ?、佟∈謩拥y閥體拉裂的處理。由于緩閉止回閥至蝶閥為鋼管法蘭聯(lián)接,鋼法蘭強度高,用螺桿將緩閉止回閥、手動蝶閥在兩端法蘭間拉結成一體。當水錘發(fā)生時,作用在緩閉止回閥閥板上的沖擊力通過螺桿傳遞到鋼法蘭上,避免了對蝶閥閥體產(chǎn)生拉力。
 ?、凇∠N力。根據(jù)二階段緩閉止回閥的水錘參數(shù)曲線和該緩閉止回閥的工作原理,第一階段為快關時段,在1~3 s時間內將閥板從全開狀態(tài)快速關閉70°;第二階段為慢關時段,應用緩閉止回閥油缸的阻尼作用,接快速關閉之后用15 s左右時間,緩慢地將20°閥板關閉可達到消除水錘力的目的。因此用二階段緩閉止回閥換下從國外引進的一階段微阻緩閉止回閥,基本上消除了水錘產(chǎn)生的問題。

5 結論

  通過半年來的工作實踐和對取水泵房發(fā)生水錘事故的系統(tǒng)分析與處理,結論如下:
  ① 高位隧洞大量儲水對管線產(chǎn)生的水錘力不同于一般管網(wǎng)情況。本系統(tǒng)水錘事故在理論計算指導下處理方法得當,有效地解決了事故發(fā)生問題。
 ?、凇≡诒救∷梅抗r下,從國外引進的一階段微阻緩閉止回閥不能適應,而國產(chǎn)二階段緩閉止回閥充分顯示出其優(yōu)良的性能和消除水錘的明顯效果。


收稿日期:1999-12-20

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