吳志超1,曾萍1,顧國(guó)維1,俞國(guó)平1,張祥余2,殷榮強(qiáng)2,?錢松宇2,于大海2 (1 同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092;2 上海市給水管理處,上海200092) 摘要:采用混凝沉淀—生物曝氣—超濾—消毒組合工藝對(duì)含較高濃 度氨氮和CODMn的污染水源水進(jìn)行凈化處理的工藝研究。結(jié)果表明,在試驗(yàn)條件下,水源水氨氮<10mg/L時(shí),組合工藝出水的氨氮<1.0mg/L,亞硝酸鹽氮<1.0mg/L,硝酸鹽氮<5.0mg/L;當(dāng)水源水CODMn濃度為11.0~15.0mg/L左右時(shí),出水CODMn<6.0mg/L。當(dāng)向生物曝氣池內(nèi)投加10mg/L粉末活性炭形成炭污泥時(shí),出水CODMn<5.0mg/L;當(dāng)投加量增加為40mg/L時(shí),出水CODMn降低到3.5mg/L;當(dāng)投加量繼續(xù)增加到50mg/L時(shí),出水CODMn<3.0mg/L。研究還表明,中空膜可以應(yīng)用于混凝沉淀—生物曝氣—超濾工藝中,而且PAC的投加有利于膜水通量的提高。? 關(guān)鍵詞:微污染源水;生物處理;粉末炭;超濾? 中圖分類號(hào):R123 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C 文章編號(hào):1000-4602(2000)07-0053-04
我國(guó)現(xiàn)有自來(lái)水廠處理工藝主要為混凝沉淀→過(guò)濾→消毒,為保證處理后自來(lái)水水質(zhì),對(duì)水源水水質(zhì)要求CODMn<6mg/L,NH3-N<10mg/L。但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)許多地區(qū)的水源水水質(zhì)(包括地下水)已遭到不同程度的污染,例如巢湖地區(qū)少數(shù)飲用水源水的CODMn濃度高達(dá)15mg/L左右。有鑒于此,開發(fā)了生物預(yù)處理—常規(guī)凈水 技 術(shù)的組合工藝[1~3],但該項(xiàng)技術(shù)受溫度影響較大,污染物去除率非常有限,操作要求高,無(wú)抗沖擊負(fù)荷能力。本文介紹了在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行新型組合凈水工藝的研究。 1 試驗(yàn)流程、設(shè)備和分析指標(biāo)? 1.1工藝流程(見圖1)
1.2設(shè)備和分析指標(biāo) 微污染源水先進(jìn)行混凝沉淀,每天間歇式一次操作完成,然后由進(jìn)水泵定量提升進(jìn)入生物預(yù) 曝氣池(采用懸浮型生物法),水力停留時(shí)間在1~2h之間,曝氣形式為微孔曝氣。超濾膜組件形式為中空纖維,材質(zhì)為聚砜,截留分子量分別為20000u、50000u,以PS200和PS500表示,膜組件的進(jìn)水循環(huán)采用電磁泵。消毒采用在消毒池內(nèi)間歇式投加次氯酸 鈉溶液完成。主要分析指標(biāo)為膜水通量、CODMn、NH3-N。? 2 試驗(yàn)結(jié)果和分析 圖2是研究階段混凝沉淀出水(即生物曝氣池進(jìn)水)水質(zhì)的變化情況。? 
由圖2可見,水源水的有機(jī)污染相當(dāng)嚴(yán)重,經(jīng)過(guò)混凝沉淀處理后,其CODMn濃度一般仍然高達(dá)9.15mg/L。同時(shí),源水中氨氮濃度的變化幅度特別大,特別是在氣溫明顯轉(zhuǎn)換的時(shí)期。氨氮濃度一般在冬季或初春季節(jié)較高,其余季節(jié)較低,該水質(zhì)變化特征非常不利于常規(guī)生物預(yù)曝氣→混凝沉淀→過(guò)濾工藝的進(jìn)行,因?yàn)槌R?guī)生物預(yù)曝氣只有在氣溫高時(shí)處理效率才高 (而氣溫高時(shí)源水氨氮濃度本身就低)。當(dāng)冬季氣溫低,進(jìn)水氨氮濃度高時(shí),常規(guī)生物預(yù)處理的效率又變得非常低,無(wú)法滿足飲用水水質(zhì)去除氨氮的要求。 2.1 對(duì)有機(jī)污染物的去除 為了保證生物硝化作用的及時(shí)順利進(jìn)行,也為了減輕超濾膜的污染程度,延長(zhǎng)清洗周期,對(duì) 污染源水首先采用混凝沉淀,去除大部分的膠體和高分子有機(jī)物(混凝沉淀出水的有機(jī)物濃度如圖2所示)。在隨后進(jìn)行的生物預(yù)曝氣→超濾膜分離過(guò)程中,根據(jù)混合液的是否排放, 有機(jī)污染物的去除呈現(xiàn)出顯著不同的結(jié)果(分別見表1和表2)。 表1 曝氣池不排放混合液時(shí)對(duì)CODMn的去除情況 mg/L 混凝沉淀出水 CODMn濃度 | 曝氣混合液濾紙 濾后CODMn濃度 | 膜滲透液CODMn濃度 | PS200 | PS500 | 9.83 | 10.28 | 5.81 | 4.95 | 9.37 | 10.90 | 8.54 | 9.04 | 8.84 | 11.45 | 9.49 | 9.01 | 6.65 | 11.60 | 9.69 | 8.88 | 9.56 | 11.59 | 8.20 | 7.80 | 10.70 | 11.42 | 8.88 | 6.85 | 表2 曝氣池排放混合液時(shí)對(duì)CODMn的去除情況 mg/L 混凝沉淀出水 CODMn濃度 | 曝氣混合液濾紙 濾后CODMn濃度 | 膜滲透液CODMn濃度 | PS200 | PS500 | 9.35 | 8.62 | 8.62 | 6.65 | 10.70 | 7.46 | 5.86 | 5.17 | 9.22 | 8.40 | 6.51 | 5.97 | 由表1可見,經(jīng)過(guò)混凝沉淀剩余的膠體和高分子有機(jī)物在生物曝氣池中的濃度依然較高,這是由于高分子有機(jī)物和膠體可被生物極其緩慢地降解成小分子,最終成為可以透過(guò)超濾膜的物質(zhì)。同時(shí),高分子有機(jī)物的累積也提高了膜表面凝膠極化層中污染物的濃度,擴(kuò)散梯度增大,導(dǎo)致膜透過(guò)液中污染物濃度升高。兩方面的共同作用使得膜透過(guò)液中CODMn濃度甚至高過(guò)進(jìn)水的濃度。而由表2可見,當(dāng)對(duì)曝氣池混合液進(jìn)行適時(shí)排放時(shí),生物曝氣池內(nèi)有機(jī)物的累積得到了明顯控制,CODMn濃度平均下降了3mg/L,并出現(xiàn)小于進(jìn) 水濃度的現(xiàn)象。此時(shí),上述高分子有機(jī)物濃差擴(kuò)散引起的滲透得到有效控制,膜透過(guò)液CODMn濃度也明顯下降。? 由表1和表2還可以發(fā)現(xiàn),截留分子量不同的超濾膜,其出水CODMn濃度顯著不同。在同步測(cè)定中,PS500膜透過(guò)液CODMn濃度有80%~90%明顯低于PS200膜透過(guò)液,造成這種特殊現(xiàn)象的原因也在于膜表面污染物的累積。PS500膜的水通量高,累積透水量大,被膜截留的污染物質(zhì)相對(duì)較多,而兩根膜共用一個(gè)生物曝氣池,微生物在PS500膜表面的截留量也明顯大于PS200膜。這樣,一方面由于PS500膜表面被截留物質(zhì)多,膜的堵塞更加嚴(yán)重,使 得實(shí)際透過(guò)通道顯著減小;另一方面,因?yàn)槲勰嗟慕亓袅慷?,有機(jī)物不僅在曝氣池內(nèi)得到降解,同時(shí)在透過(guò)膜的表面時(shí),有機(jī)物也得到比PS200膜表面更多的降解,而PS200膜透過(guò)液的CODMn濃度偶爾低于PS500膜透過(guò)液的現(xiàn)象與此前進(jìn)行了膜清洗有關(guān)。 2.2 對(duì)氨氮的去除 表3為該工藝運(yùn)行期間氨氮的去除情況。 表3 生物曝氣→超濾工藝對(duì)氨氮的去除情況 mg/L 進(jìn)水NH3-N | 7.00 | 20.10 | 2.10 | 1.26 | 0.80 | 0.66 | 0.54 | 2.20 | 1.60 | 2.60 | 膜類型 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | PS 200 | PS 500 | 出水NH3-N | | 0.06 | 0.54 | 0.98 | 2.30 | 2.10 | 0.81 | 0.11 | 0.70 | 0.40 | 0.66 | - | 0.10 | - | 0.54 | 0.24 | - | - | - | 0.20 | 表3可知,盡管混凝沉淀出水的氨氮濃度變化很大,從0.54mg/L變化到20.10mg/L,生物曝氣→超濾工藝仍然對(duì)氨氮具有良好的去除能力。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)和硝化細(xì)菌的增多,出水氨氮濃度越來(lái)越低,最終處于一個(gè)低水平上。表3中不同截留分子量的PS200膜和PS500膜對(duì)氨氮的去除能力表現(xiàn)出一定的差別,且基本沒(méi)有規(guī)律。從分子量大小考慮,氨氮完全能 夠順利透過(guò)PS200膜和PS500膜,但對(duì)相同的曝氣池混合液,兩種膜的透過(guò)液氨氮濃度明顯不同,造成該現(xiàn)象的原因也是由被膜表面截留的微生物作用引起的。 2.3 投加粉末炭的去除效果 由于微污染源水中難生物降解有機(jī)物的濃度較高(達(dá)到11~15mg/L左右),盡管混凝沉淀→ 生物曝氣→超濾工藝對(duì)有機(jī)污染物具有較高的去除能力,但最終出水中的CODMn濃度 仍然較高(>50mg/L),作為飲用水來(lái)說(shuō)應(yīng)盡可能再降低一些。根據(jù)國(guó)外的研究[4],粉末活性炭吸附→超濾工藝不僅能有效降低超濾出水中有機(jī)物的含量,而且還能在一定 程度上改善膜的水通量。為了進(jìn)一步提高有機(jī)物的去除能力,在生物曝氣池內(nèi)定量投加粉末活性炭(PAC),以期形成活性炭污泥顆粒。表4為投加PAC并穩(wěn)定運(yùn)行10d后采樣的分析結(jié)果。 混凝沉淀→PAC生物曝氣→超濾工藝對(duì)有機(jī)污染物和氨氮的去除 mg/L 項(xiàng)目 | 膜類型 | 粉末活性炭投加量 | 10 | 40 | 50 | 膜透過(guò)液CODMn濃度 | PS200 | 4.57 | 3.15 | 2.83 | PS500 | 5.12 | 4.69 | | 膜透過(guò)液CODCr濃度 | PS200 | 37.20 | | | PS500 | 33.20 | | | 膜透過(guò)液NH3-N濃度 | PS200 | - | - | - | | PS500 | - | - | - | 膜透過(guò)液NO2--N濃度 | PS200 | - | - | - | | PS500 | - | - | - | 膜透過(guò)液NO3--N濃度 | PS200 | | 3.3 | | | PS500 | | 2.1 | |
由表4可知,投加粉末活性炭后,有機(jī)物濃度得到顯著降低,PAC投加量越高,膜透過(guò)液中CODMn濃度越低。當(dāng)PAC投加量為10mg/L時(shí),被PAC吸附去除的有機(jī)物最多,超濾出水的CODMn濃度可以降低到5.0mg/L以下;當(dāng)PAC投加量繼續(xù)增加到40 mg/L和50mg/L時(shí),超濾出水的有機(jī)物濃度可分別降低到3.15 mg/L和2.83 mg/L。 由表4還可以發(fā)現(xiàn),與混凝沉淀→生物曝氣→超濾工藝相比,混凝沉淀→PAC生物曝氣→超濾 工藝不僅能夠進(jìn)一步提高有機(jī)污染物的去除率,還能有效提高氨氮和亞硝酸鹽氮的去除能力。此時(shí),膜透過(guò)液中NH3-N濃度和NO2--N濃度均低于檢測(cè)限,同時(shí)硝酸氮的濃度也低于50mg/L。表4同時(shí)表明,PS200膜透過(guò)液的CODMn濃度明顯低于PS500膜,該現(xiàn)象與混凝沉淀→生物曝氣→超濾工藝的試驗(yàn)結(jié)果發(fā)生了明顯的變化。該結(jié)果能否用投加的PAC顯著改善膜表面的污染狀況,使得PS200膜發(fā)揮了本該具有的截留特性來(lái)解釋,還有待進(jìn)一步試驗(yàn)和對(duì)膜表面進(jìn)行切片檢查得出。由于超濾膜的表面孔徑遠(yuǎn)小于細(xì)菌的大小,本試驗(yàn)過(guò)程 中對(duì)衛(wèi)生學(xué)指標(biāo)不作特別考察,僅隨機(jī)取了一次水樣測(cè)定細(xì)菌總數(shù),超濾膜出水為13個(gè)/mL,濁度<0.3NTU。 2.4 超濾膜水通量的變化 由于條件限制,膜組件的操作壓力為49 kPa,膜面流速為0.4 m/s。圖3為試驗(yàn)初期水通量的變化情況。 
由圖3可知,由于PS500膜的表面孔徑大于PS200膜,其累積透水量明顯高于PS200膜,運(yùn)行到 18d時(shí),PS500膜累積透水量仍然達(dá)到1000mL/d,PS200膜累積透水量為750mL/d。從兩種膜的透水量變化趨勢(shì)看,PS200膜的透水量在運(yùn)行初期沒(méi)有出現(xiàn)明顯下降現(xiàn)象,PS500膜的透水量則在經(jīng)過(guò)一周的顯著下降后逐漸趨于穩(wěn)定。圖4和圖5分別是運(yùn)行穩(wěn)定時(shí)期的瞬時(shí)透水量和累積透水量的變化。 
該時(shí)期膜的透水性能和運(yùn)行初期基本相似,PS500膜的透水量下降比較明顯,PS200膜透水量 的下降則非常緩慢。但與運(yùn)行初期的累積透水量相比,PS500膜基本沒(méi)有衰減,PS200膜則出現(xiàn)了明顯衰減現(xiàn)象,從運(yùn)行初期的750mL/d下降為穩(wěn)定時(shí)期的250mL/d。 圖6和圖7則是投加粉末活性炭前后膜透水量的變化情況。  由圖6、7可知,PAC的投加對(duì)PS500膜的透水量影響不大,卻顯著改善了PS200膜的透水量.PS200膜的透水量甚至出現(xiàn)了一定程度的恢復(fù).值得注意的是,此時(shí)膜過(guò)濾對(duì)象的SS濃度達(dá)到1000mg/L左右。 在整個(gè)研究過(guò)程中,膜的化學(xué)清洗除了一次采用雙氧水外,其余均為①振動(dòng)清水沖洗10min;②1%H2SO4浸泡20h左右;③清水沖洗10min左右;④1%NaOH浸泡20h左右;⑤清水沖洗10min。由圖可以發(fā)現(xiàn),在膜組件的運(yùn)行過(guò)程中,盡管長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有進(jìn)行任何清洗,膜透水量的下降還是比較緩慢的,其下降的幅度也是可以承受的,尤其是PS200膜。 ? 3 結(jié)論 研究結(jié)果表明,當(dāng)源水污染物主要為氨氮,CODMn相對(duì)較低時(shí),采用生物曝氣→超濾工藝不僅可以有效去除氨氮污染,而且能夠進(jìn)一步降低有機(jī)污染物。當(dāng)原水污染物中氨氮和CODMn濃度均高時(shí),需要采用混凝沉淀→生物曝氣→超濾組合工藝,當(dāng)源水氨氮濃度<10mg/L時(shí),組合工藝的出水氨氮濃度<1.0mg/L,亞硝酸鹽氮<1.0mg/L,硝酸鹽氮<5.0mg/L。當(dāng)源水CODMn濃度為11.0~15.0mg/L左右時(shí),組合工藝在合理的控制條件下,其出水CODMn<6.0mg/L;當(dāng)向生物曝氣池內(nèi)投加10mg/L粉末活性炭形成活性炭污泥時(shí),出水CODMn<5.0mg/L;投加量增加到40mg/L時(shí),出水CODMn可以降低到3.5mg/L;投加量繼續(xù)增加到50mg/L時(shí),出水CODMn<3.0mg/L。研究結(jié)果還表明,中空纖維超濾膜完全可以應(yīng)用于混凝沉淀→生物曝氣→超濾工藝中,而且PAC的投加有利于膜水通量的提高。 參考文獻(xiàn): [1]李家新,錢望新富營(yíng)養(yǎng)化湖泊水源水生物預(yù)處理研究[J]中國(guó)給水排水 ,1992,8(3):5-8? [2]鄧志光生物預(yù)處理在給水處理中的應(yīng)用[J]中國(guó)給水排水,1991,7(5) :41-43? [3]Jae-sok KimComparison of ultrafiltration characteristics between activated sludge and BAC sludge[J]Wat Res,1998,32(11):3443-3451
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