于戰(zhàn)德 (廣州石化總廠煉油廠, 廣州 510726) 摘要:介紹了廣石化煉油廠循環(huán)水系統(tǒng)中存在的問(wèn)題,如煉油裝置泄漏工藝介質(zhì),水耗量偏大,濃縮倍數(shù)偏低,針對(duì)存在的問(wèn)題,采取一系列整改措施,使循環(huán)冷卻水的濃縮倍數(shù)提高了約40%。 關(guān)鍵詞:煉油廠;循環(huán)冷卻水;冷卻塔 中圖分類號(hào):TU991.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-2455(2000)04-0014-03 廣石化煉油廠循環(huán)水系統(tǒng)共有兩套裝置,即:一循、二循裝置。其中一循環(huán)供蒸餾(一)等舊區(qū)煉油裝置冷卻用水,設(shè)計(jì)循環(huán)水量14000m3/h(1985年改造后);系統(tǒng)總?cè)萘?000m3/h,濃縮倍數(shù)為2.5,補(bǔ)充水量200m3/h;二循是供蒸餾(二)等新區(qū)煉油裝置生產(chǎn)冷卻用水,系統(tǒng)總?cè)萘?800m3,設(shè)計(jì)循環(huán)水量為14000m3/h,濃縮倍數(shù)為2.8,補(bǔ)充水量150m3/h。循環(huán)水裝置是煉油廠生產(chǎn)的重要組成部分,隨著我廠原油加工量和加工深度的提高,煉油裝置工藝物料對(duì)冷換設(shè)備的腐蝕也隨之加重,造成設(shè)備腐蝕穿孔,工藝物料進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致循環(huán)水水質(zhì)惡化。 1 循環(huán)水裝置存在的問(wèn)題 1.1 煉油裝置冷換設(shè)備泄漏頻繁 1999年下半年,由于煉油舊區(qū)裝置冷換設(shè)備腐蝕泄漏嚴(yán)重,致使部分換熱器產(chǎn)生不同程度的內(nèi)漏,造成大量工藝介質(zhì)(輕、重油品)泄漏進(jìn)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,使水質(zhì)受到了嚴(yán)重的污染,其中情況最嚴(yán)重的9月下旬,漏油持續(xù)長(zhǎng)達(dá)14天,泄漏點(diǎn)的油含量高達(dá)1100mg/h,造成一循水質(zhì)嚴(yán)重惡化,循環(huán)水呈乳白色的牛奶狀,嚴(yán)重影響了循環(huán)水的正常運(yùn)行。 循環(huán)水中油類物質(zhì)的存在,為細(xì)菌和微生物的滋生提供了營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。同時(shí)引起水的濁度增大,1999年10月份循環(huán)水濁度最高達(dá)404.9mg/L,嚴(yán)重超標(biāo)(水質(zhì)指標(biāo)濁度值為<20mg/L),詳見(jiàn)表1。
表1 1999年一循水的濁度統(tǒng)計(jì) mg/L監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 最大值 | 53.0 | 89.1 | 146.7 | 371.9 | 404.9 | 最小值 | 11.0 | 22.0 | 20.4 | 46.6 | 29.4 | 平均值 | 30.3 | 43.3 | 49.1 | 95.5 | 122.6 | 煉油裝置90%以上的水冷設(shè)備,工藝介質(zhì)的壓力均大于循環(huán)水側(cè)的壓力,工藝介質(zhì)串入循環(huán)水系統(tǒng)的可能性較大;據(jù)統(tǒng)計(jì),四分之三以上的冷卻器工藝介質(zhì)內(nèi)含有較嚴(yán)重的腐蝕物,它們通常是硫、硫化氫、氯離子等。(渣油的硫約為1.0%,酸性氣總硫?yàn)?0000mg/L)?,遇水以后形成惡劣的腐蝕環(huán)境,這些是造成水冷設(shè)備腐蝕、泄漏的主要原因。表2是1999年循環(huán)水油含量較高時(shí)硫、硫化氫、氯離子的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。
表2 1999年循環(huán)水中硫、氯離子的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) mg/L監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8月 | 9月 | 10月 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 硫 | 氯離子 | 硫 | 氯離子 | 硫 | 氯離子 | 最大值 | 2.62 | 179 | 3.02 | 254 | 2.38 | 320 | 最小值 | 0.98 | 90 | 1.20 | 80 | 0.80 | 135 | 平均值 | 1.54 | 155 | 2.24 | 164 | 1.62 | 182 | 1.2 循環(huán)水的濃縮倍數(shù)偏低 本裝置循環(huán)水濃縮倍數(shù)的設(shè)計(jì)值為2.5,運(yùn)行中因諸多問(wèn)題,造成其實(shí)際濃縮倍數(shù)較低,詳見(jiàn)表3。造成濃縮倍數(shù)偏低的原因有以下幾個(gè)方面: 1.2.1 循環(huán)水的補(bǔ)充水量大 煉油裝置換熱器的泄漏,造成水質(zhì)惡化,不得不進(jìn)行大量的排污、補(bǔ)水。因此,循環(huán)水的大量排污是影響其濃縮倍數(shù)提高的重要因素。 1.2.2 冷卻塔進(jìn)出口溫差小 我廠冷卻塔的進(jìn)出塔溫差設(shè)計(jì)為10℃,然而實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,塔的進(jìn)出塔溫差卻達(dá)不到10℃,大部分時(shí)間其溫差只有7~8℃,詳見(jiàn)表3。
表3 1998、1999年下半年一循冷卻塔運(yùn)行情況1998年 | 1999年 | 月份 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 濕差/℃ | 7.0 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 濃縮倍數(shù) | 1.45 | 1.25 | 1.37 | 1.28 | 1.66 | 1.46 | 1.65 | 1.61 | / | / | 從表3中可以看出冷卻塔進(jìn)出塔溫差越小,其濃縮倍數(shù)越低;溫差越大濃縮倍數(shù)越高。由濃縮倍數(shù)的關(guān)系式 K=P/(P-P1)=1+P1/(P-P1) (1) 分析得出,當(dāng)總排污量不變時(shí),K是蒸發(fā)水量P1的函數(shù),即蒸發(fā)水量P1越大,濃縮倍數(shù)越高;蒸發(fā)水量越小,濃縮倍數(shù)就越低。冷卻塔的蒸發(fā)水量: P1=(0.1+0.002θ)×(t1-t2)Q%(2)? 式中:t1、t2分別為循環(huán)水進(jìn)、出冷卻塔的水溫,℃;θ為干球溫度℃;Q為循環(huán)水量,t/h。 由公式(2)式可知,蒸發(fā)水量與冷卻塔的進(jìn)出塔溫差成正比,溫差越大,其蒸發(fā)水量越大,相應(yīng)的濃縮倍數(shù)也越高,反之溫差越小,其蒸發(fā)水量越小,相應(yīng)的濃縮倍數(shù)也越低。 導(dǎo)致冷卻塔溫差過(guò)低的原因之一是循環(huán)水的富裕量過(guò)大。我廠循環(huán)水系統(tǒng)一循、二循的設(shè)計(jì)循環(huán)水量均為14000m3/h。而目前生產(chǎn)中實(shí)際的循環(huán)水量分別只有3500~6500m3/h和5000~9000m3/h,尚不足設(shè)計(jì)值的一半,冬季的循環(huán)水量則更少。 1.2.3 系統(tǒng)容積大 目前,我廠循環(huán)水系統(tǒng)?一循、二循?的保有水量過(guò)大,其貯水量詳見(jiàn)表4。
表4 保有水量與循環(huán)水量之比循環(huán)水量R/(t.h-1) | 保有水量V/t | V/R | 一循 | 14000 | 8000 | 0.57 | 二循 | 14000 | 7800 | 0.56 | 從濃縮倍數(shù)的定義K=C/C0可知,循環(huán)水中某鹽的濃度的大小,將直接影響濃縮倍數(shù)的高低。 循環(huán)水中某鹽的濃度隨時(shí)間變化的關(guān)系式如下[1]: LnC=LnC1-(B/V)×(t-t0) 式中:V—循環(huán)水的保有水量,m3; B—排污量,m3; C、C1—某鹽在t-t0時(shí)刻的濃度。 從上式中可以看出,當(dāng)排污量一定時(shí),一定時(shí)間內(nèi),系統(tǒng)的保有水量V越大,C就越小,濃縮倍數(shù)K也越小;反之,V越大,濃縮倍數(shù)K也越大。 循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定,此比值的正常水平值應(yīng)達(dá)到1/3。目前,較先進(jìn)的廠家已達(dá)到1/4~1/5水平,因此,保有水量偏高也是影響我廠循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍數(shù)提高的原因之一。 1.2.4 操作上的原因 ?、?煉油裝置冷換設(shè)備?如換熱器?的進(jìn)出水量控制不當(dāng)。實(shí)際生產(chǎn)中,各冷換設(shè)備的進(jìn)出口閥基本上是全開(kāi)的,循環(huán)冷卻水在換熱器內(nèi)的停留時(shí)間太短,不能與工藝介質(zhì)進(jìn)行足夠時(shí)間的熱交換,無(wú)法將工藝介質(zhì)的熱量取走,換熱效果不理想,使冷換設(shè)備的出水溫度(即是冷卻塔的上塔溫度)過(guò)低,造成進(jìn)出冷卻塔的水溫差小。 ② 冷卻塔的上塔閥門開(kāi)度不足,濁物在填料層中累積。 ③ 冷卻塔填料陳舊、落后。目前冷卻塔所用填料為1985~1987年投入使用,材質(zhì)為PVC聚氯乙烯,設(shè)計(jì)壽命為10 年,而現(xiàn)在這批填料仍在使用,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)多數(shù)填料已老化變脆,布水效果不良。 2 采取的對(duì)策 2.1 設(shè)備防腐 建立系統(tǒng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),對(duì)腐蝕穿孔的換熱器及時(shí)切換。比如增加系統(tǒng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)及監(jiān)測(cè)頻次,及時(shí)發(fā)現(xiàn)受腐蝕的設(shè)備。 循環(huán)水管網(wǎng)頻繁穿入工藝油品單靠“水穩(wěn)技術(shù)”無(wú)法解決冷換設(shè)備的腐蝕問(wèn)題,但可通過(guò)加強(qiáng)水冷設(shè)備的防腐工作來(lái)解決。比如,由于碳鋼兩側(cè)形態(tài)各異,造成兩側(cè)腐蝕環(huán)境不能同時(shí)兼顧,目前從材質(zhì)方面,無(wú)力解決碳鋼水冷設(shè)備的防腐問(wèn)題,但如水側(cè)采用TH-847防腐涂料,工藝介質(zhì)側(cè)(防腐條件苛刻)采用TH-901(防腐涂料),水冷設(shè)備平均使用壽命達(dá)6年。 2.2 加強(qiáng)對(duì)耗水量的管理和考核 杜絕用循環(huán)水作沖洗水;減少循環(huán)水的旁濾量和反沖洗頻度;減少循環(huán)水的排污量,每8h不應(yīng)超過(guò)1000t。加強(qiáng)對(duì)循環(huán)水地下管網(wǎng)的檢查,防止管線因腐蝕泄漏?!帮w水”嚴(yán)重的冷卻塔加裝收水器,更換填料層,減少水量的損失。 2.3 合理操作 調(diào)整換熱器的進(jìn)出口閥門的開(kāi)度,使換熱器的進(jìn)口閥全開(kāi),出口閥調(diào)整至適當(dāng)?shù)拈_(kāi)度,并隨時(shí)根據(jù)裝置工藝條件(負(fù)荷等)的變化而做出相應(yīng)的調(diào)整,提高換熱器的換熱效果,使冷卻塔進(jìn)出塔溫差得以優(yōu)化。調(diào)節(jié)上塔閥的開(kāi)度,使各塔布水均勻,進(jìn)而使冷卻塔進(jìn)出塔溫差接近或達(dá)到設(shè)計(jì)值。 2.4 減少系統(tǒng)的保有水量 適當(dāng)降低冷卻塔集水池的容量、冷水池的容量可減少系統(tǒng)的保有水量,使?jié)饪s倍數(shù)比較快地提高。 2.4.1 降低冷卻塔集水池的容量 降低冷卻塔集水池的容量只能靠墊高集水池?即減少集水池深度?的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。由于集水池只起循環(huán)水的集水、緩沖功能,其容積大小對(duì)循環(huán)水本身無(wú)大影響。目前一循集水池的深度為20m,按減少0.5m計(jì)t算,集水池貯水量減少了896m3。 2.4.2 降低冷水池的水位 以一循為例,冷水池有效深度為4.35m,現(xiàn)正??厮挥?.5m左右,在確保冷水池內(nèi)有足夠水量的前提下,適當(dāng)減少冷水池液位,如2.2~2.3m范圍內(nèi),可減少貯水量537.6m3(水位以2.2m計(jì))。 2.5 改造冷卻塔,提高冷卻效率 提高冷卻塔的冷卻效率要通過(guò)避免冷卻塔上塔溫度過(guò)低、提高冷卻塔進(jìn)出塔水溫差等手段來(lái)達(dá)到目的。即除了靠生產(chǎn)操作上的調(diào)整、優(yōu)化外(比如調(diào)節(jié)好冷換設(shè)備進(jìn)出口閥門的開(kāi)度等),最有效的手段就是改進(jìn)冷卻塔的填料、收水器等。如1999年初的煉油新區(qū)大檢修中,我們將冷卻塔原設(shè)計(jì)收水器、填料,改造成為滄州填料廠生產(chǎn)的雙功能重波收水器、填料,使二循裝置的飄水量大大減少,節(jié)水效果明顯。 此外,我們對(duì)一循裝置的儀表控制系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)了微機(jī)控制,使冷卻塔的操作得以改善,減少了工藝管理的工作量,提高了車間的工藝技術(shù)水平。 通過(guò)采取以上措施,循環(huán)冷卻水的濃縮倍數(shù)已提高至2.2~2.3。系統(tǒng)運(yùn)行正常。 參考文獻(xiàn): [1]齊冬子,李雪梅.TW循環(huán)冷卻水計(jì)算程序簡(jiǎn)介[J].工業(yè)用水與廢水,1999,30(3):19
作者簡(jiǎn)介: 于戰(zhàn)德(1967-),男,工程師?聯(lián)系電話:82124437。 |