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前置生物脫氮法處理有機(jī)廢水的工程設(shè)計(jì)

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2000-08-01
來源 《中國給水排水》2000年第8期
作者 甘樹應(yīng),楊青,陳季華,劉振鴻
關(guān)鍵詞 有機(jī)廢水處理 前置反硝化 A/B/C工藝?
摘要 甘樹應(yīng),楊青,陳季華,劉振鴻 (東華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海200051)   摘要:針對(duì)錦綸—6含氮有機(jī)廢水的脫氮工藝進(jìn)行了研究,提出了前置反硝化脫氮工藝中各處理設(shè)施的設(shè)計(jì)參數(shù),介紹了A/B/C新工藝在碳化、硝化過程中不僅效率高,而且基本無剩余污泥的優(yōu)點(diǎn)。整個(gè)工藝對(duì)CODCr去除率為96%, ...

甘樹應(yīng),楊青,陳季華,劉振鴻
(東華大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海200051)

  摘要:針對(duì)錦綸—6含氮有機(jī)廢水的脫氮工藝進(jìn)行了研究,提出了前置反硝化脫氮工藝中各處理設(shè)施的設(shè)計(jì)參數(shù),介紹了A/B/C新工藝在碳化、硝化過程中不僅效率高,而且基本無剩余污泥的優(yōu)點(diǎn)。整個(gè)工藝對(duì)CODCr去除率為96%,BOD5去除率為99%,TN去除率為75%。?
  關(guān)鍵詞:有機(jī)廢水處理;前置反硝化;A/B/C工藝?
  中圖分類號(hào):X783
  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C
  文章編號(hào):1000-4602(2000)08-0025-03

  浙江慈溪金輪集團(tuán)是我國最大的錦綸生產(chǎn)基地,產(chǎn)量占全國錦綸市場的40%以上。其生產(chǎn)工藝過程就是將己內(nèi)酰胺單體產(chǎn)品作為原料單體聚合成高聚物(PA—6),然后對(duì)高聚物進(jìn)行紡絲加工成纖維產(chǎn)品。該集團(tuán)廢水主要來源于生產(chǎn)聚合切片的萃洗廢水,廢水中主要污染物是己內(nèi)酰胺。
  該廠原采用氧化溝工藝,隨著集團(tuán)工業(yè)的發(fā)展,各企業(yè)廠家排放的廢水量大大增加,原有廢水處理設(shè)施已處于超負(fù)荷運(yùn)行,出水CODCr經(jīng)常不能達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)出水NH3-N嚴(yán)重超標(biāo),對(duì)當(dāng)?shù)氐暮恿髟斐闪艘欢ǖ奈廴?。所以必須進(jìn)行工藝改造以適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展,使出水的各項(xiàng)指標(biāo)都能達(dá)標(biāo)。?

  1 廢水處理工藝

  1.1工藝流程
  
改造的廢水處理工藝流程如圖1:

  1.2工藝說明
  
由于廢水中的氨氮和己內(nèi)酰胺的含量都很高,己內(nèi)酰胺在處理的過程中也要轉(zhuǎn)化為氨氮,所以曝氣池出水中氨氮的含量非常大。為使出水的氨氮能夠達(dá)標(biāo)(GB8978—1996,NH3-N<15mg/L),工藝必須考慮對(duì)氨氮的去除,即脫氮。常用的生物脫氮方法有前置生物脫氮法和后置生物脫氮法,其中后置生物脫氮法需要外加碳源,這樣將增加廢水的處理成本且外加碳源的量不易控制,易造成出水CODCr上升;另外后置生物脫氮法的占地也比前置生物脫氮法的大,增加工程基建投資。前置生物脫氮法因不需要外加碳源、占地少等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛的運(yùn)用,本項(xiàng)目的工藝采用前置反硝化的生物脫氮法。?

  2 主要構(gòu)筑物的工程設(shè)計(jì)

  甲方提供的水質(zhì)和水量為:Q=6000m3/d,CODCr=2000mg/L。由于處理的水量較大,考慮到構(gòu)筑物的可靠性和降低對(duì)構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)的要求,在設(shè)計(jì)中盡量把單位池子的面積減少,并將水解酸化池、反硝化池、曝氣池和沉淀池分為平行的兩組,每組設(shè)計(jì)水量為3000m3/d。
  2.1水解酸化反應(yīng)池
  
由于進(jìn)水CODCr有時(shí)高達(dá)3000~4000mg/L,若采用好氧處理極不經(jīng)濟(jì)。因此利用兼氧技術(shù),即在缺氧(或無氧)條件下,利用兼性厭氧菌—產(chǎn)酸細(xì)菌作用,將廢水中主要污染物己內(nèi)酰胺分解成低分子的中間產(chǎn)物——主要是有機(jī)酸類(如乙酸、丙酸)及醇類(如乙醇);在有機(jī)物分解過程中,常有大量氫游離出來,pH值隨之下降,在工程運(yùn)行中掌握pH值在5.8~6.2。根據(jù)對(duì)同類型污水處理廠設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn),廢水在此裝置中停留時(shí)間冬天需要24h,夏天需要12h。?
設(shè)計(jì)停留時(shí)間取最不利條件下(冬天)的停留時(shí)間24h。水解酸化池的有效容積為3000m3,把池子平分為四格。在水解酸化池每格池底設(shè)置空氣攪拌曝氣管,48h為一周期,曝氣攪拌2h。主要目的有二:其一,通過空氣攪拌增加水解酸化池的勻質(zhì)功能;其二,通過空氣攪拌,將沉積于池底的SS攪拌翻起,使之隨池子的出水一起流向下一級(jí)處理設(shè)施,防止沉積物在池底沉積過多,影響水解酸化效率。
  2.2反硝化池
  
反硝化池是通過棲息在軟性填料上的世代時(shí)間較長的反硝化菌的作用使廢水中的NO-2、NO-3轉(zhuǎn)化為對(duì)環(huán)境無污染的N2O和N2,從而達(dá)到生物脫氮的要求。由于采用了前置反硝化脫氮工藝,利用進(jìn)水中的有機(jī)物作為碳源,所以反硝化池?zé)o需再外加碳源。NO-2、NO-3則通過沉淀排放水的回流來實(shí)現(xiàn)。?
  在反硝化池內(nèi)的填料采用比表面積大的纖維填料(滌綸絲與半軟性填料的復(fù)合),反硝化菌濃度=2000mg/L。填料的體積負(fù)荷為0.03kgNO-3-N/(kgVSS·d)。?
  進(jìn)入反硝化池NO-3-N濃度可通過理論計(jì)算為41mg/L,為保證出水中NO3--N的濃度能達(dá)標(biāo),設(shè)計(jì)時(shí)取出水NO-3-N的濃度為0mg/L。
  反硝化池中填料容積為4100m3,考慮到系統(tǒng)內(nèi)pH、t、DO對(duì)脫氮效率的影響,設(shè)計(jì)反硝化池的實(shí)際水力停留時(shí)間為25.2h。
  反硝化池的有效容積為6000m3,分為5格。
  2.3 A/B/C工藝曝氣池
  A/B/C工藝是將污泥負(fù)荷分為高負(fù)荷、一般負(fù)荷和低負(fù)荷三個(gè)區(qū)間運(yùn)行,不僅提高了系統(tǒng)的凈化效率,還防止了污泥的膨脹并減少剩余污泥量。設(shè)計(jì)參數(shù)的確定根據(jù)污泥負(fù)荷FW與污泥容積指標(biāo)SVI的關(guān)系圖以及W.Wesley Eekenfeledes兩階段處理公式計(jì)算。污泥負(fù)荷FW與污泥容積指標(biāo)SVI的關(guān)系見圖2。

  根據(jù)圖2,為控制污泥膨脹,將曝氣池的運(yùn)行設(shè)計(jì)為A/B/C處理系統(tǒng),使運(yùn)行時(shí)段分別落在曲線a~a′段、b~b′段、c~c′段,既能使有機(jī)物在反應(yīng)系統(tǒng)中迅速徹底代謝,又能使污泥保持良好的沉降性能。?
  a~a′曲線為高負(fù)荷區(qū),污泥負(fù)荷為2.2kgBOD5/(kgMLSS·d)。在此區(qū)有機(jī)物以最大速率轉(zhuǎn)化,合成污泥量較多。
  b~b′段為一般負(fù)荷區(qū),處于減速增殖區(qū),污泥負(fù)荷為0.2kgBOD5/(kgMLSS·d),為維持此值,應(yīng)控制回流污泥量。
  c~c′段處于內(nèi)源呼吸期,污泥負(fù)荷在為0.1kgBOD5/(kgMLSS·d),利用污泥的自身內(nèi)源呼吸進(jìn)行污泥自身代謝,實(shí)現(xiàn)污泥的減容化,整個(gè)系統(tǒng)在運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)污泥的“近零排放”。?
  綜合脫碳和硝化的設(shè)計(jì)要求,確定A、B、C各格的停留時(shí)間分別為2.5、7.5、5h,廢水在A/B/C曝氣池中總的停留時(shí)間為15h,總有效體積為3750m3。
  2.4 沉淀池
  
沉淀池設(shè)計(jì)為多斗豎流式沉淀池。廢水進(jìn)沉淀池的流量Q=6000m3/d,回流污泥量QR=3000m2/d,共計(jì)9000m3/d。這么大的水量若采用輻流式沉淀池,需要兩用一備,刮泥機(jī)的維修保養(yǎng)及投資費(fèi)用龐大,而采用豎流式多斗沉淀池可將沉淀池的污泥斗深度大大減小,減少基建投資費(fèi)用,同時(shí)操作管理方便,運(yùn)行穩(wěn)定。
  水力表面負(fù)荷q一般為0.72~1.8m3/(m2·h),錦綸廢水的沉降性能不好,本工程設(shè)計(jì)時(shí)取q=0.65m3/(m2·h),沉淀時(shí)間t=1.5h。
  豎流式沉淀池采用正方形,整個(gè)沉淀池1分為4,每個(gè)小的豎流式沉淀池池底采用4個(gè)多斗式結(jié)構(gòu)。污泥斗的傾角設(shè)計(jì)為52°,底邊長為1m,污泥斗的高度為3.2m。設(shè)計(jì)廢水在沉淀池中上升流速v=0.3mm/s,沉淀池的有效高度為1.62m。
  2.5 污泥回流池
  
曝氣池的出水在沉淀池進(jìn)行泥水分離,沉淀污泥排入污泥回流池經(jīng)污泥回流泵提升至A、B、C三格,以保持A/B/C工藝在各格曝氣池中的污泥濃度要求。污泥回流比r設(shè)計(jì)為50%,回流污泥量QR=3000m3,在回流池中停留時(shí)間取60min,池子有效水深H取4.5m,保護(hù)高度取0.5m。
  2.6 回流水池
  
沉淀池部分出水經(jīng)回流水池通過提升泵至反硝化池,為反硝化菌脫氮提供NO3--N。回流比R為100%,回流水池容積為140m3,停留時(shí)間30min。
  2.7污泥濃縮池
  
在A/B/C活性污泥處理系統(tǒng)中,剩余污泥的產(chǎn)生量在三格中各不相同。在A格,由于F/M=2.2,因此有機(jī)物以最大的速率轉(zhuǎn)化為污泥的合成。B、C兩格,污泥合成率比A格低得多。假設(shè)A、B、C三格污泥合成指數(shù)平均值a為0.36,污泥自身氧化率b為0.08,則每天產(chǎn)生的剩余污泥量為180.5 kg/d,污泥經(jīng)濃縮后,含水率由99.5%降至98%。?
  部分濃縮污泥被送到水解酸化池,在兼氧條件下水解,從而使部分污泥消化,成為生物脫氮系統(tǒng)中的內(nèi)源碳,從而整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)基本無剩余污泥的“零排放”。

  3 結(jié)論

  目前該工程已經(jīng)通過調(diào)試、驗(yàn)收。從調(diào)試和驗(yàn)收后運(yùn)行的情況來看,該污水處理廠出水穩(wěn)定在CODCr為40mg/L左右,其CODCr去除效率達(dá)96%;BOD5為5~13 mg/L,去除效率達(dá)99%,均優(yōu)于設(shè)計(jì)時(shí)的目標(biāo)值。TN目前去除效率為75%,出水NH3-N由于填料上反硝化菌生長世代周期長的原因而暫時(shí)在20mg/L左右,它將隨反硝化菌的濃度升高而降低。由于出水水質(zhì)的CODCr、BOD以及其他一些指標(biāo)均能達(dá)到或低于該集團(tuán)生產(chǎn)用水的要求,故將進(jìn)行“廢水回用”工程。該項(xiàng)目正常運(yùn)行后,每年排向環(huán)境的CODCr削減量為3510t/a,BOD5削減量為1755t/a,NH3-N削減量為360t/a,污泥削減量為16 461.5t/a,節(jié)支排污費(fèi)44萬元/a,回用節(jié)省自來水費(fèi)用701萬元/a(扣除運(yùn)行費(fèi)后)。因此,本項(xiàng)目具有巨大的社會(huì)效益、環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益。


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