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寶雞市馮家山水廠設(shè)計介紹

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2000-08-01
來源 《中國給水排水》2000年第8期
作者 夏衛(wèi)紅,文國棟,郭紅軍
關(guān)鍵詞 給水廠 工藝流程 凈水構(gòu)筑物 設(shè)計參數(shù) 設(shè)備 自動控制
摘要 夏衛(wèi)紅1,文國棟1,郭紅軍2? (1.中國市政工程西北設(shè)計研究院,甘肅蘭州 730000;2.寶雞市城市取水工程指揮部,陜西寶雞721000)   摘要:寶雞市馮家山水廠是利用比利時政府貸款建成的一座現(xiàn)代化水廠,其設(shè)計總規(guī)模為16×104m3d,一期設(shè)計規(guī)模8×104m3/d,目前已處于試運行階段。本文對該水廠 ...

夏衛(wèi)紅1,文國棟1,郭紅軍2?
(1.中國市政工程西北設(shè)計研究院,甘肅蘭州 730000;2.寶雞市城市取水工程指揮部,陜西寶雞721000)

  摘要:寶雞市馮家山水廠是利用比利時政府貸款建成的一座現(xiàn)代化水廠,其設(shè)計總規(guī)模為16×104m3d,一期設(shè)計規(guī)模8×104m3/d,目前已處于試運行階段。本文對該水廠的凈水工藝、設(shè)計參數(shù)、處理設(shè)備及自控系統(tǒng)作了詳細(xì)介紹。
  關(guān)鍵詞:給水廠;工藝流程;凈水構(gòu)筑物;設(shè)計參數(shù);設(shè)備;自動控制
  中圖分類號:TU991.35
  文獻(xiàn)標(biāo)識碼:C
  文章編號:1000-4602(2000)08-0030-03

  寶雞市馮家山水廠的水源為馮家山水庫,原水經(jīng)過兩條管徑DN1200mm、全長11km的 預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土引水管輸送至設(shè)在鳳翔縣付家澗附近的凈水廠進(jìn)行凈化處理。出廠水經(jīng)過一條24km長、管徑為DN1200mm的薄壁鋼套筒管輸送至金陵河西,與市區(qū)配水管網(wǎng)相連。整個工程由三大部分組成:取水泵站及引水管線、凈水廠、輸水管線及配水管網(wǎng)。?
  工程設(shè)計供水規(guī)模為16×104m3/d,分兩期建設(shè),一期和二期各為8.0×104m3/d。取水站及引水管線于1998年2月一次完成,輸水管線于1998年4月完成一期工程,凈水廠于1998年底進(jìn)行一期工程試通水,待調(diào)試后正式運行。?

  1 凈水廠工程

  凈水廠一期工程利用比利時政府低息貸款,采用世界先進(jìn)的投加系統(tǒng)和澄清過濾工藝,大部分機(jī)械、電氣、自動化監(jiān)控儀表設(shè)備從國外引進(jìn)。
  整個工程采用了重力流形式,水庫水通過引水管 重力流入廠內(nèi),經(jīng)凈水廠處理后重力流入城市管網(wǎng),全部輸水、凈化、供水系統(tǒng)均不設(shè)加壓措施,單位水處理能耗較低。?
  水廠平面布置按生產(chǎn)區(qū)與附屬生產(chǎn)區(qū)分開布置,并考慮了分期建設(shè)的要求與今后發(fā)展的可能 性。生產(chǎn)構(gòu)筑物按一、二期對稱布置,流程順暢,水頭損失小。廠區(qū)來水由于高程所限,為避免濾池及清水池埋深太大,在廠區(qū)做了兩個平臺,分別有上下環(huán)形車道。整個廠區(qū)綠化面積大,整體上顯得美觀、大方、簡潔。?
  ①源水。通常水庫水濁度較低,僅在渾水期或暴雨期濁度會有所提高。此外,水庫通常 采用異重流拉沙以減少泥沙淤積,加之本工程從東干渠建閘取水,取水站前約有2.5km的明渠,因而會影響來水的水質(zhì)。?
  目前水庫水尚未檢出藻類,但水庫水通常都會含有一定的藻類和浮游生物等,據(jù)此工藝采用 脈沖澄清池加氣水反沖濾池,對水庫水滅藻采用前加氯措施,為保證管網(wǎng)末梢余氯的要求,延長出廠水的消毒時效,采用氯氨消毒。
 ?、诨旌吓渌R黄诠こ滩捎没旌暇蛔?,設(shè)有自動細(xì)格柵兩臺,寬度為1000mm,總高度為5610m,柵條間隙為10mm,最大過流量為2116m3/h。在配水堰處投加混凝劑PAM,跌水混合。配水 井前端設(shè)有水銀液位開關(guān),格柵可根據(jù)所設(shè)定的時間和液位自動運行,同時設(shè)有排水溢流措施。?
 ?、勖}沖澄清池。由法國得利滿公司開發(fā)的PULSATOR脈沖澄清池是一種較先進(jìn)的澄清池,它綜合了污泥層絮凝、斜板沉淀以及固體接觸、污泥回流等特點。脈沖使污泥保持有規(guī)律的懸浮狀態(tài),當(dāng)脈沖所形成的真空被破壞時,所有污泥都被送向頂部,然后在接下來的靜止時間里有規(guī)律地沉淀。
  一期工程采用脈沖澄清池兩座,單格平面尺寸為36m×30m,處理水量為2116m3/h,上升流速為1.96m/h。每座澄清池裝有進(jìn)口的氣動排泥閥16個,DN150mm。?
  脈沖的形成由真空泵、2個DN250mm的自動放氣蝶閥及電極液位開關(guān)自動控制。在調(diào)試階段,每池排泥時間間隔為30min,由氣動排泥閥來控制污泥的排出,每個排泥閥排泥時間為10s,兩個相鄰排泥閥排泥時間間隔為20s,以上參數(shù)可依據(jù)來水的實際情況,通過中控室的微機(jī)或在PLC上進(jìn)行設(shè)定。在冬季,原水濁度一般<10NTU,此時脈沖池可被超越,加入適量PAM,形成微絮凝后直接過濾。在1998年底試運行階段采用了這種方法,濾后出水濁度控制在1 NTU以下,節(jié)省了能源及開支,效果較好。?
 ?、転V池。由于得利滿公司已在中國許多地方修建了V型濾池,因此其主要特點已為大家熟知。諸如:采用單一均質(zhì)濾料進(jìn)行深層過濾,進(jìn)水均勻,帶表面掃洗的氣水同步?jīng)_洗,濾池的恒水位等速過濾等,在此也同樣得到了體現(xiàn)。
  一、二期工程各建兩座濾池,對稱布置,兩座濾池的中間合建一座反沖洗泵房、鼓風(fēng)機(jī)房、 PLC控制室和變配電室。每座濾池一邊3格共6格,平行對稱布置在管廊的兩側(cè),每格均可單獨運行。進(jìn)水渠和排水渠布置在管廊的兩側(cè),濾后出水渠和反沖洗氣管及水管布置在中間管廊內(nèi)。
  單個濾池面積為70m2,有效水深為1.2m,設(shè)計濾速為9.6m/h,濾層厚約1.2m,濾料采用均質(zhì)石英砂:d10=0.90mm,d80=1.20mm,K80=1.33,承托層粒徑為4~8mm,厚約50mm。濾池設(shè)計周期為24~48h,最大堵塞值為1.2m。
  濾池采用氣水反沖洗,在整個反沖洗過程中,同時用待濾水進(jìn)行表面掃洗,強(qiáng)度為2.2L/(s·m2)。?
  在反沖洗第二階段,即氣水聯(lián)合反沖洗時,僅開一臺泵。當(dāng)進(jìn)行單獨水漂洗時,再開一臺泵 ,和原泵并聯(lián)運行,以避免氣水聯(lián)合反沖時出現(xiàn)跑砂現(xiàn)象,同時又使濾料在漂洗時沖洗得較為干凈。出水總渠兼作吸水井,充分利用了空間,其有效容積為190m3,渠后部設(shè)有 出水堰,即保證反沖洗時水位恒定,又使水泵處于自灌式啟動狀態(tài),運行安全可靠。?
 ?、萸逅?。濾后水經(jīng)加氯后,流入兩個清水池,每池容積為5000m3,每個池內(nèi)裝有1臺壓力式液位變送器,根據(jù)所設(shè)定液位的高低,自動控制兩個清水池進(jìn)水閥門及水廠總進(jìn)水閥門的開關(guān)。
 ?、藜铀庨g。土建按16×104m3/d一次建成,設(shè)計采用的投加藥劑為PAC和PAM。一般情況下在水廠總進(jìn)水管閥門井內(nèi)投加PAC,當(dāng)短期出現(xiàn)高濁或低溫低濁時再適度投加PAM,以保證混凝效果。?
  PAM的投藥設(shè)備采用德國ALLDOS生產(chǎn)的雙頭液壓柱塞隔膜泵3臺,兩用一備,單泵最大投加量 為500 L/h,泵的出水管上裝有溶液稀釋裝置,以降低投加濃度,實現(xiàn)較充分的混合。?
  溶藥池和貯藥池上分別裝有5臺水銀開關(guān),5臺超聲波液位計,可根據(jù)液位高低自動控制攪拌 機(jī)的開停。?
  為消除和減少隔膜泵運行時所產(chǎn)生脈沖對投藥的影響,在其出口端裝有脈沖阻尼器,同時 裝有溢流安全閥等設(shè)備,以提高整個系統(tǒng)的安全性和精確度。?
 ?、呒勇?、加氨系統(tǒng)。加氯系統(tǒng)分為前加氯、后加氯、濾后水和自用水消毒三部分。前加氯 采用按原水流量比例投加,后加氯及消毒采用閉合環(huán)路即流量比例與余氯反饋控制投加。?
  氣源由設(shè)在氯庫中的兩組氯瓶提供(一用一備),每組由4個1 t的氯瓶并聯(lián)組成,當(dāng)工作組內(nèi) 氯氣用完時,自動向備用組切換。加氯系統(tǒng)還包括以下安全設(shè)備:雙探頭漏氯報警儀,一套中和裝置(包括1個NaOH貯液池,1個沖洗塔,1臺NaOH循環(huán)泵,1臺風(fēng)機(jī))。當(dāng)空氣中的氯含 量>1mg/L時,系統(tǒng)聲光報警;氯含量>3mg/L時,啟動吸收裝置以確保安全。?
  加氨所用壓力水的硬度應(yīng)<1(德國度),否則易使碳酸鈣析出,進(jìn)而會逐漸堵塞水射器喉管 ,使其無法產(chǎn)生足夠的真空度而影響氨的投加。所以在加壓泵的出水端設(shè)有一套ALLDOS生產(chǎn)的軟化裝置,處理能力為0.8m3/h,軟化后水的硬度≯0.2(德國度),以保證加氨系統(tǒng)長時間安全運行。?

  2 自動控制及儀表

  水廠采用了在行業(yè)中應(yīng)用已較成熟的集散系統(tǒng),上位機(jī)工作站負(fù)責(zé)全廠數(shù)據(jù)集中監(jiān)視、分析 與處理,并與公司總調(diào)度進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,供生產(chǎn)調(diào)度和管理人員使用。各PLC控制站實現(xiàn)所在工藝區(qū)域內(nèi)的數(shù)據(jù)采集和控制任務(wù),供操作人員現(xiàn)場監(jiān)視、操作或過程自動控制使用,先進(jìn)的自控系統(tǒng)為提高出水水質(zhì),增強(qiáng)水廠的運行安全可靠性,以及減輕工人勞動強(qiáng)度等方面提供了有利保證。?
  本工程設(shè)計以集中數(shù)據(jù)檢測、分散就地控制為原則。整個水廠由設(shè)在辦公樓的中控室進(jìn)行調(diào) 度和管理,中控室設(shè)置監(jiān)控系統(tǒng)和管理系統(tǒng)各一套,監(jiān)控軟件包括兩個等級,即直觀圖形和數(shù)據(jù),主要履行以下功能:模擬顯示屏;定時動態(tài)顯示;泵和閥門狀態(tài)及各模擬量;同時還可顯示操作人員所需的模擬量清單;模擬量實時曲線等。管理軟件采用EXCEL軟件,可以自動生成和打印不同形式的報表,如日報表、月報表等。
  水廠的操作可采用三種方式:①遙控自動控制;②就地自動操作;③人工現(xiàn)場操作。當(dāng) 水廠采用自動控制時,除加藥間在配制PAC和PAM時需人工操作將藥劑倒入溶藥池外,其余過程全由微機(jī)自動控制,即:①Q(mào)進(jìn)=50000~101600m3/d時,水廠兩組處理構(gòu) 筑物全部投入運行。②Q進(jìn)=25400~50800m3/d時,一組運行。③Q進(jìn)<25400m3/d時,水廠總進(jìn)水閥門自動關(guān)閉。
  本工程從進(jìn)廠至出廠的主要檢測點都設(shè)置了精度較高的檢測儀表,采集自控所必須的各項水 質(zhì)參數(shù)以及實現(xiàn)水廠所需資料的記錄等。?

  3 結(jié)語

  整個水廠由于采用的主要儀器、儀表設(shè)備引進(jìn)了國外先進(jìn)產(chǎn)品,為實現(xiàn)生產(chǎn)過程的全自動化 控制打下了基礎(chǔ)。雖然引進(jìn)設(shè)備一次性投資高,但在節(jié)能降耗、維護(hù)保養(yǎng)、人員配備等方面節(jié)省了投資。
  在工藝流程選擇上,不僅針對水源水質(zhì)特點,還著重考慮工藝先進(jìn)、節(jié)省投資、出廠水質(zhì) 高標(biāo)準(zhǔn)、全廠自動化監(jiān)控等要求。經(jīng)與多家外國公司談判與技術(shù)交流,最終采用了自動化投加系統(tǒng)和V型濾池,并在濁度高時使用脈沖澄清池。只要在運行過程中加強(qiáng)自動化監(jiān)測和控制,水質(zhì)完全可達(dá)國際先進(jìn)水平。


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