黃河岸邊直接取水存在問題及解決措施
張世哲
中國長城鋁業(yè)公司水電廠,河南 450041
摘要:本文以長鋁公司水源車間岸邊式直接取用黃河水為對象,結(jié)合近十幾年的運行經(jīng)驗,介紹了黃河滾道、設(shè)備磨損、一級處理的情況及對水廠生產(chǎn)的影響,探討了為穩(wěn)定生產(chǎn)所采取的措施。
關(guān)鍵詞:黃河;水源;給水;河床滾動;磨損;休克療法
中圖分類號:TV671
文獻標識碼:B
文章編號:1009-2455(2000)05-0013-02
長鋁公司黃河水源車間是以黃河水為水源的高濁度水處理廠。70年代初開始勘察論證、設(shè)計施工,1987年7月試車投產(chǎn)。該工程設(shè)計取水構(gòu)筑物時,參閱了大量黃河水文歷史資料,并結(jié)合實際情況進行了充分的科學(xué)論證,確定在滎陽縣王村鄉(xiāng)孤柏咀村采用岸邊式地下取水泵站取水。該泵站至一級構(gòu)筑物Φ100 m輻射式沉淀池有效高差為96.5 m。由兩條長約600 m,DN 1200 mm的管道輸水,是黃河中下游唯一不經(jīng)預(yù)沉池直接從黃河取水處理的水廠。工藝流程如圖1所示。由于黃河水質(zhì)在中下游地區(qū)四季變化大,又沒有成功運行經(jīng)驗,因此在生產(chǎn)中仍存在不少問題。
1 取水部分
1.1 存在問題
隨著水源車間的投入運行,泵站取水困難日益加劇,這主要表現(xiàn)在以下兩個方面。
1.1.1 河床滾動
由于黃河中上游兩岸攔水、修壩以及水土嚴重流失等原因,河床不斷滾動,水量明顯減小。如1997年6月25日三門峽水文站預(yù)報黃河流量僅為24.4m3/s,7月3日為34m3/s。據(jù)資料記載,河床背離泵站地點的滾動,過去幾十年從未發(fā)生過,而近幾年卻反復(fù)出現(xiàn)這一情況,表1即是近年來黃河河床滾動較大的幾次記錄。出現(xiàn)時間均為6月、7月、8月三個月份,并為主汛期階段。
1.1.2 水泵磨損
取水泵站為合建式岸邊取水構(gòu)筑物,進水井與泵站的基礎(chǔ)在相同標高上,水泵自灌啟動,每臺泵單獨配有進水間,進水間內(nèi)設(shè)有格柵兩道,閘板兩道。ZH-3000旋轉(zhuǎn)格網(wǎng)1臺,有6臺雙吸臥式離心泵(黃河一號H1)送往凈水廠,水泵揚程為100~105m,流量為0.8 m3/s,水泵運行臺數(shù),隨含沙量變化進行調(diào)整。
由于每年黃河峰期含沙量在30kg/m3以上可達1個月左右,年平均含沙量在5kg/m3以上,設(shè)備磨損非常嚴重,單臺泵運行3000 h后,出水量只能達到0.3m3/s,葉輪磨損2cm左右,口環(huán)幾乎報廢,泵殼出現(xiàn)極明顯的蜂窩并整塊脫落,出水閥門口環(huán)、閘板出現(xiàn)蜂孔,開閉失靈。
1.2 采取的措施
針對河床滾動這一難題,為了能夠安全穩(wěn)定取水,使進水口不被堵塞斷流,挖泥船似乎可以解決問題。但由于一次性投資太大,利用率低,整體效果差,不可取??紤]到實用性,在水泵出水管上接一DN200 mm管至泵站吸水口,在吸水口處分出5個DN50 mm軟管進行人工強力沖刷,以擴大加深連通溝渠。這樣既可保證生產(chǎn)運行,又減少人力、物力、財力的浪費。
至于水泵磨損情況,幾年來,每年峰期前必須將水泵更新或?qū)⑺萌~輪、口環(huán)更新,枯水期拆泵大修,并在黃河管理委員會抗磨研究所的幫助下,對水泵葉輪和泵殼進行抗磨涂料保護。年單臺泵大修費用達15萬元左右,致使維修費用過大,成本升高,且效果并不理想。后采用渣漿泵黃河一號泵(XH1),改變了葉輪出水角度,泵殼加可換耐磨襯,葉輪采用鉻鐵,磨損量減小,備件費降低,出水效率提高,每臺泵僅節(jié)電一項可年節(jié)約資金149.5萬元,效果非常明顯。
2 一級處理
2.1 現(xiàn)狀和存在的問題
水源車間處理系統(tǒng)一級凈化構(gòu)筑物為2個Φ100 輻射式沉淀池,設(shè)計工藝尺寸及停留時間為:總面積F=7850 m2;有效面積Fob=7490 m2;有效水深Hob=2.5 m;最大水深Hmax=7.15 m;有效容積Wab=18700 m3;停留時間三期t=6.95 h?四期 t=5.96 h。池上設(shè)周邊傳動桁架刮泥機,刮泥板的平面形式為帶有不變角度θ>45°的對數(shù)螺旋線形式,刮泥板距池底為8~10 cm。在池中心底部設(shè)集泥坑,刮泥機將沉積于池底的泥沙匯集泥坑后,借池內(nèi)靜水壓力將泥漿自池底部的排泥管壓出。此輻射沉淀池的另一個作用是,當原水含沙量高時,這種大容量沉淀池可停止進水,利用其調(diào)節(jié)容量安全渡過沙峰。設(shè)計要求含沙量S<30 kg/m3時,自然沉淀運行;S=30~250 kg/m3時投加2%的聚丙烯酰胺混凝沉淀,4處投藥點均設(shè)在輻射池進水管上。
水廠投產(chǎn)后,按設(shè)計要求運行,但近幾年輻射池淤積事故出現(xiàn)較多。經(jīng)過分析研究認為,夏季,由于黃河中下游含沙量增大,屬于粗分散系的顆粒0.05~0.005 mm占絕大多數(shù),膠體物質(zhì)增多,加之投加了聚丙烯酰胺形成的大礬花以擁擠沉淀為主,懸浮顆粒密度較小,沉泥疏松,沉速相對較小,密度大的泥沙顆粒,在大礬花的阻擋、網(wǎng)捕作用下,沉速也相對減小,顆粒沉至池底需2 h以上,沉泥松軟、均勻、刮泥剪切力也小,不會出現(xiàn)刮板脫落;而在冬季黃河水量小,懸浮于水中的顆粒較為均勻,膠體物質(zhì)較少,由于取水泵站取水口標高低,水泵連續(xù)帶走大量泥沙沉于Φ100 m輻射池中心配水柱周圍。在大量泥沙靜壓下,致使集泥堅硬,剪切力增大,造成中心配水柱較近的刮板局部過載脫落,出現(xiàn)運行事故。要解決這一問題,只能是增大桁架強度,改變刮板角度、池底坡度和粗糙度等。但需作大量的研究實驗工作,其生產(chǎn)車間不具備這樣的條件,不得不采用連續(xù)大量排泥,日浪費水萬噸以上。
2.2 解決措施
考慮安全生產(chǎn)和成本,我們提出“休克療法”,即每年10月至次年3月或含沙量低于10 kg/m3時,池子的機械傳動部件全部停止運行,Φ100 m輻射沉淀池只起預(yù)沉作用,既不進行刮泥,也不進行排泥,只作定期倒池清理。采取這種措施后,可治刮泥機的損壞現(xiàn)象,并可節(jié)省運行費用。計算過程如下:
① 取值:日取水量5萬t,每噸水成本1.2元,泥沙密度2.62 t/m3,進水平均含沙量8 kg/m3,處理后含沙量為0.2 kg/m3,排泥用水量按日供水量的20%計算(車間測算一級處理排水量在30%左右)。
?、?每月少排水:416.67×24×30=300002.4 t
每月池子沉泥量:
50000×7.8×30=11700 t
沉泥體積為:11700/2.62=4465.65 m3
每月節(jié)約費用:
W1=(300002.4-4465.65)1.2=35.5萬元
池子積泥平均厚度約為?
4465.65/3.15×50 2=0.57 m
考慮沉淀的不均勻性?池子外緣沉泥厚度不超過0.4 m,中心配水柱周圍積泥厚度不超過2 m
池子總用電量:13×2+2.0=28 kW
每月節(jié)約電費:
W2=28×24×30×0.34=6854.4元
積泥清理費估計:W3=5萬元
清刷池子用水5萬t。費用W4=5×1.2=6萬元,則每月凈節(jié)約費用為W=W1+W2+W3-W4=35.185萬元。
綜合以上分析,岸邊式直接取用黃河水仍需進行大量的研究探索。直接取水,設(shè)備損壞快、處理難度大、成本高。1994年以前,黃河水源車間生產(chǎn)水成本皆在1.3元/t以上,近年,我廠通過技術(shù)改造和以上生產(chǎn)技術(shù)措施的運用,生產(chǎn)費用大幅度降低,其生產(chǎn)水成本維持在1元/t左右,再降低成本,需進行大規(guī)模的技術(shù)研究改造工作。
作者簡介:
張世哲(1965-),男,工程師。1987年畢業(yè)于同濟大學(xué)
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