陽(yáng)衛(wèi)國(guó) 衡陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司,湖南 衡陽(yáng) 421001 摘要:衡陽(yáng)鋼管廠高壓鍋爐管工程由于不重視循環(huán)冷卻水的處理,使設(shè)備腐蝕嚴(yán)重。后采用有機(jī)膦酸鹽(HEDP)、丙烯酸-磺酸鹽共聚物、鋅、苯駢三氮唑作為循環(huán)冷卻水處理的緩蝕阻垢劑,采用新潔爾滅、異噻唑啉酮作為殺菌劑,在濃縮倍數(shù)為3的條件下,系統(tǒng)中碳鋼的腐蝕速率為0.035 mm/a,微生物為2.1×102個(gè)/mL。 關(guān)鍵詞:軋鋼;循環(huán)冷卻水;水處理;水質(zhì)穩(wěn)定; 中圖分類號(hào):TU991.27 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-2455(2000)06-0018-02 前言 衡陽(yáng)鋼管廠高壓鍋爐管工程,設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)管徑25~114 mm、壁厚2.5~12 mm的熱軋無(wú)縫鋼管16.5×104t。主要設(shè)備三大主機(jī)為:穿孔機(jī),連軋機(jī),張堿機(jī),由德國(guó)德馬克公司提供。 投運(yùn)初期,生產(chǎn)不正常,加上補(bǔ)充水的水質(zhì)較好,系統(tǒng)全為新設(shè)備,故未對(duì)水處理給予足夠的重視。但是在1999年底全廠大修時(shí),將設(shè)備打開(kāi)后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)重。一是腐蝕,從設(shè)備表面看,多處呈均勻腐蝕。經(jīng)測(cè)定點(diǎn)蝕深度最大處為1.2 mm,水中鐵離子含量高達(dá)2.4 mg/L,碳鋼腐蝕速率為0.45 mm/a,遠(yuǎn)大于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的0.125 mm/a。二是微生物及藻類繁殖,目視可見(jiàn)冷卻塔填料、積水池壁的青苔及藻類。分析表明:水中異養(yǎng)菌總數(shù)達(dá)5.5×106個(gè)/mL。細(xì)菌引起的粘泥大量沉積在換熱設(shè)備中,堵塞水管冷卻塔填料及換熱設(shè)備。如12臺(tái)電機(jī)設(shè)備,30臺(tái)換熱器,加熱爐4座,運(yùn)行不到一年時(shí)間因腐蝕不得不更換。因此,必須進(jìn)行循環(huán)水的加藥處理。 1 循環(huán)冷卻水系統(tǒng)概況 1.1 系統(tǒng)的組成 詳見(jiàn)工藝流程圖1、圖2。
1.2 工藝參數(shù) 該項(xiàng)目總用水量為2320 m3/h,其中凈環(huán)水系統(tǒng)為1307 m3/h,設(shè)計(jì)水的循環(huán)率為94.8%,濃縮倍數(shù)為2.5,采用兩座600 m3/h、溫差△t為10℃(進(jìn)水42℃,出水32℃)的冷卻塔,補(bǔ)充水量120 m3/h,水質(zhì)見(jiàn)表1。濁環(huán)系統(tǒng)為1013 m3/h,循環(huán)率為92%,濃縮倍數(shù)為2.0,采用一座1000 m3/h的冷卻塔,其補(bǔ)充水為凈環(huán)系統(tǒng)的排放水,約為50 m3/h。兩個(gè)系統(tǒng)中的主要材質(zhì)都為a3鋼、黃銅。 表1 補(bǔ)充水水質(zhì)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 總硬度/(mmol·L-1) | 2.5 | 濁度/(mg·L-1) | 2~5 | pH值 | 6~8 | 硫酸鹽/(mg·L-1) | 25 | 氯化物/(mg·L-1) | 6 | 堿度/(mg·L-1) | 100 | 溶解氧/(mg·L-1) | 8~10 | 好氧量/(mg·L-1) | 1.5~2.0 | 總?cè)芄?(mg·L-1) | 140 | 2 水處理的方案 2.1 藥劑篩選 根據(jù)Langelier和Ryzner指數(shù)法對(duì)水質(zhì)進(jìn)行分析得出,補(bǔ)充新水屬腐蝕型水質(zhì),當(dāng)濃縮倍數(shù)為3倍時(shí),呈輕度結(jié)垢傾向。夏季,微生物的繁殖嚴(yán)重,藻類和青苔在系統(tǒng)四壁到處可見(jiàn)。 根據(jù)衡陽(yáng)地區(qū)的水質(zhì)特點(diǎn)及我廠循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行所出現(xiàn)的問(wèn)題,我們著重進(jìn)行了緩蝕及殺滅微生物方面的藥劑評(píng)定和篩選。在進(jìn)行的“旋轉(zhuǎn)掛片”腐蝕試驗(yàn)中,著重考察了有機(jī)膦酸鹽、聚羧酸鹽、磺酸類共聚物、無(wú)機(jī)磷系、鋅鹽、鉬酸鹽等藥劑以及相互間的協(xié)同效應(yīng)。凈環(huán)水的濃縮倍數(shù)K取2.5倍,濁環(huán)水控制懸浮物SS<100 mg/L,油含量20 mg/L。水穩(wěn)配方側(cè)重考察緩蝕效果,以表1所示的補(bǔ)充水水質(zhì),配成濃縮倍數(shù)為3倍的水質(zhì)進(jìn)行試驗(yàn)。旋轉(zhuǎn)掛片試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。 表2 旋轉(zhuǎn)掛片試驗(yàn)結(jié)果配方 | 腐蝕速率/碳鋼(mm/a-1) | 阻垢率/% | 凈環(huán)水 | 濁環(huán)水 | 凈環(huán)水 | 濁環(huán)水 | 空白試驗(yàn) | 0.82 | 0.75 | | | 1# | 0.106 | 0.113 | 92.5 | 92.3 | 2# | 0.112 | 0.098 | 90.1 | 90.8 | 3# | 0.079 | 0.104 | 93.14 | 91.5 | 4# | 0.083 | 0.108 | 88.3 | 87.5 | 5# | 0.046 | 0.039 | 97.4 | 96.2 | 6# | 0.068 | 0.073 | 93.4 | 94.0 | 7# | 0.093 | 0.089 | 90.3 | 91.0 | 8# | 0.102 | 0.095 | 86.4 | 82.5 | 9# | 0.032 | 0.041 | 98.2 | 96.4 | 10# | 0.066 | 0.068 | 90.1 | 90.5 | 注:水穩(wěn)定劑的用量均為30mg/L。 | 由表2中可見(jiàn),所選的9#配方的效果最佳,該配方的主要成份為:有機(jī)膦酸鹽HEDP,丙烯酸-磺酸鹽共聚物[1],鋅及銅緩蝕劑苯駢三氮唑。 2.2 動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn) 動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)采用9#配方,預(yù)膜選用無(wú)機(jī)磷及苯磺酸鹽和表面活性劑組成的復(fù)合配方,調(diào)pH值6.5~7.5,預(yù)膜36h,試驗(yàn)共進(jìn)行20d。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。 表3 動(dòng)態(tài)模擬試驗(yàn)結(jié)果測(cè)定項(xiàng)目 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 試驗(yàn)時(shí)間/h | 320 | 320 | 試管長(zhǎng)度/mm | 140 | 140 | 試管腐蝕面積/cm2 | 40.2 | 35.2 | 試管原重/g | 33.2977 | 29.3952 | 試管試驗(yàn)后重/g | 33.5190 | 29.5569 | 污垢增重/g | 0.2685 | 0.1652 | 試管去污后重/g | 33.2505 | 29.3911 | 腐蝕失重/g | 0.0472 | 0.0035 | 腐蝕率/(mm·a-1) | 0.035 | 0.0031 | 試管試驗(yàn)前后體積差 | 0.045 | 0.066 | 平均垢厚/mm | 0.1254 | 0.0838 | 污垢熱阻/(m2·K·W-1) | 2.88×10-4 | 2.88×10-4 | 污垢沉積率/(mg·cm-2·m-1) | 13.4 | 9.39 | 由表3知,碳鋼試管的腐蝕速率和污垢熱阻均小于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)[2]。 2.3 殺菌劑的選擇 根據(jù)循環(huán)水中微生物、藻類較嚴(yán)重這一點(diǎn),我們選用了兩種殺菌劑交替使用。一種是以剝離為主的非氧化型殺菌劑新潔爾滅,該藥劑不但具有很強(qiáng)的剝離作用,還有很好的殺菌能力,尤其對(duì)硫酸鹽還原菌。日常投加的殺菌劑是以抑制為主的非氧化型殺菌劑異噻唑啉酮。經(jīng)試驗(yàn),該種殺菌劑的殺菌率可達(dá)99%以上。 3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 3.1 系統(tǒng)清洗與鈍化 首先對(duì)凈、濁循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行了不停車清洗。其次是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)表面及管道、填料中的粘泥及藻類進(jìn)行一次殺生剝離。所投清洗劑為檸檬酸加表面活性劑OP及緩蝕劑,控制pH值2~3,運(yùn)行24 h后置換排放,并進(jìn)行鈍化處理。鈍化劑以NaNO2為主,調(diào)pH至9.5,24h后置換排放。分析結(jié)果顯示:總共洗掉鐵銹(以FeO計(jì))454 kg,粘泥及泥垢全部洗掉,大多數(shù)設(shè)備表面呈現(xiàn)金屬本色。 3.2 預(yù)膜及日常運(yùn)行 系統(tǒng)清洗鈍化處理后,隨即投入預(yù)膜處理,在pH為7.0時(shí)加入1 000 mg/L的預(yù)膜劑(主要成分為三聚磷酸鈉、苯磺酸鈉和表面活性劑),運(yùn)行48 h,掛片表面呈暗亮色,說(shuō)明預(yù)膜效果良好。然后轉(zhuǎn)換排放,使預(yù)膜劑含量降至100 mg/L后轉(zhuǎn)入正常投藥。 日常投藥采用加藥裝置,用計(jì)量泵進(jìn)行。加量為30 mg/L。對(duì)濁環(huán)系統(tǒng)的加藥,采用凈環(huán)水的排污水作為濁環(huán)水的補(bǔ)充水,適當(dāng)再補(bǔ)加約10 mg/L與凈環(huán)系統(tǒng)相同的藥劑。同時(shí)用碳鋼掛片進(jìn)行監(jiān)測(cè),每天對(duì)水質(zhì)及藥劑含量進(jìn)行分析。投藥運(yùn)行至今已有一年,整個(gè)軋鋼生產(chǎn)線的水處理指標(biāo)正常,系統(tǒng)濃縮倍數(shù)達(dá)3倍。腐蝕控制在0.035 mm/a,微生物指標(biāo)經(jīng)測(cè)定為2.1×102個(gè)/mL。 4 存在問(wèn)題 經(jīng)過(guò)對(duì)循環(huán)水投藥運(yùn)行后,解決了系統(tǒng)的腐蝕和微生物問(wèn)題,但水中的油含量(>20 mg/L)和作為軋管冷卻劑的石墨粉(≤200目),對(duì)設(shè)備的影響還是顯而易見(jiàn)的。下一步準(zhǔn)備采用投加無(wú)機(jī)及有機(jī)高分子絮凝沉降劑,將此問(wèn)題解決。使?jié)岘h(huán)系統(tǒng)的乳化油降至10 mg/L以下,去除石墨粉使循環(huán)水的處理更進(jìn)一步。
參考文獻(xiàn): ?。?]? 路長(zhǎng)青,等.?磺酸共聚物的合成及阻垢分散性能的研究[J].?工業(yè)水處理,1995,15(3):14~17. ?。?]? GB 50050_95,工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范[S]?
作者簡(jiǎn)介: 陽(yáng)衛(wèi)國(guó)(1968-),男,大學(xué)本科,主任工程師,聯(lián)系電話:0734-8872138。 |