電滲析出水偏酸性的原因及其解決措施
周玲,馮國楨
(巨化集團(tuán)公司制藥廠,浙江 衢州 324004)
摘 要:電滲析器運(yùn)行一段時(shí)間后出水偏酸性,分析原因,主要是膜污染嚴(yán)重,導(dǎo)致濃差極化造成。結(jié)合本廠實(shí)際進(jìn)行相應(yīng)處理,并提出了一系列預(yù)防措施以保證水質(zhì)。同時(shí)也介紹了一種測(cè)定極限電流的簡(jiǎn)單方法。
關(guān)鍵詞:水處理;純水;電滲析;濃差極化
中圖分類號(hào):TU991.26+3
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1009-2455(2001)02-0018-02
概述
我廠的純水處理系統(tǒng)1994年10月建成投產(chǎn)。具體如下:
產(chǎn)水流程如圖1:
本純水制備系統(tǒng)原為SMZ產(chǎn)品配備的,后因生產(chǎn)需要,純水供其它藥品生產(chǎn)用。采用每日開車4h,每4h倒換電極一次的方法保持純水系統(tǒng)運(yùn)行。
1 存在問題
該系統(tǒng)自1997年底向制藥廠制劑車間供水,1998年3月出現(xiàn)出水偏酸性的現(xiàn)象。分析原因時(shí)采用倒溯法。首先排除取樣污染因素,原取樣在貯罐處取,因貯罐放空存在缺陷,改為離子交換柱后直接取樣,分析結(jié)果表明出水仍偏酸性,但其他項(xiàng)目均在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查電滲析器出水,水的pH為5。最后檢查原水,呈中性。因此判斷問題是電滲析器故障。采用2%鹽酸循環(huán)沖洗兩次,再?zèng)_洗24h,產(chǎn)水依然偏酸。將運(yùn)行電壓降低至70V,依然不能解 問題。檢查電滲析器,發(fā)現(xiàn)電滲析器進(jìn)水管內(nèi)壁有有機(jī)附著物。
2 原因分析
電滲析器的工作原理是在外加電場(chǎng)作用下,利用陽、陰離子交換膜的選擇透過性,使一部分離子透過離子交換膜從一個(gè)室遷移到另一個(gè)室,從而使一部分水淡化,一部分水濃縮。電滲析器的構(gòu)造示意圖如圖2所示,在正負(fù)兩電極間交替的平行放置陽離子交換膜、陰離子交換膜。
陽膜由帶負(fù)電荷的酸性活性基團(tuán)的陽離子交換樹脂構(gòu)成,能選擇性地使陽離子透過,陰離子不能透過;陰膜由帶正電荷的堿性活性基團(tuán)的陰離子交換樹脂構(gòu)成,能選擇性地使陰離子透過,陽離子不能透過。由于與離子交換膜所帶電荷相反的離子能穿過膜,(稱為反離子遷移)使一部分水淡化,一部分水濃縮。
由于反離子在膜內(nèi)遷移數(shù)大于它在溶液中遷移數(shù),在膜兩側(cè)形成反離子的濃度邊界層,當(dāng)電流密度增加到一定程度時(shí),膜界面處反離子濃度趨于0,為保持離子遷移的平衡,將迫使水離解而由H+來傳遞電流,這就是電滲析的濃差極化現(xiàn)象。當(dāng)發(fā)生極化時(shí),由于產(chǎn)生OH-的作用,在膜表面易形成沉淀,導(dǎo)致膜性能惡化,并且會(huì)改變水的pH值,影響出水質(zhì)量。即使工作電流不超極限電流,也會(huì)因水流分布不勻、懸浮物堵塞使水流不暢等原因造成局部極化,引起上述結(jié)果。由此可知電滲析出水偏酸的根本原因是濃差極化。
由于電滲析器進(jìn)水管內(nèi)壁有有機(jī)附著物,生產(chǎn)過程中雖定期倒轉(zhuǎn)電極,但未經(jīng)常測(cè)定極限電流以調(diào)整工作電流,結(jié)合系統(tǒng)檢查,確定本廠造成濃差極化的原因是由于預(yù)處理系統(tǒng)存在缺陷,加之操作經(jīng)驗(yàn)不足,致使膜污染較嚴(yán)重,從而導(dǎo)致電滲析器生產(chǎn)一段時(shí)間后出水出現(xiàn)偏酸性的現(xiàn)象。
3 解決措施
3.1 清洗
將電滲析器解體清洗,發(fā)現(xiàn)電滲析膜(特別是陰膜表面)形成厚厚一層沉淀物。采用將膜浸入2%鹽酸溶液24h,然后用水沖洗至中性后裝回。解體清洗一年一次。重新組裝后要測(cè)定極限電流,每半年用2%的鹽酸清洗一次。
3.2 控制電流密度
為不發(fā)生(或盡可能減少)濃差極化,只要以低電流密度運(yùn)行即可。但這樣操作卻使裝置顯得過大,不經(jīng)濟(jì)。只有運(yùn)轉(zhuǎn)電流密度較接近極限電流密度時(shí),才最經(jīng)濟(jì)(1)。根據(jù)研究,極限電流密度與鹽濃度呈正比,與擴(kuò)散層厚度呈反比。因此在實(shí)際操作時(shí),須根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)變化、流量變化及溫度改變,隨時(shí)測(cè)定極限電流密度,調(diào)整工作電流在極限電流的85%。
測(cè)定極限電流密度的方法有電流——電壓曲線法、電流——溶液pH法。其中以第一種方法使用范圍廣。但有時(shí)該法得出曲線拐點(diǎn)不明確。利用下述方法可得重現(xiàn)性良好的尖銳峰值[2]。
因?yàn)?br> V=Vc+Vp+Ve+RI (1)
式中:
R——膜與液體總電阻,單位歐姆;
I——電流,A;
Vc——膜電位,V;
Vp——極化電壓,V;
Ve——電極電壓,V;
V——電滲析槽電壓,V。
則
V/I=(Vc+Vp+Ve)/I+R (2)
固定流速、水溫等運(yùn)行條件,改變電流數(shù)值,測(cè)定電滲析槽電壓。
以1/I為橫軸,V/I為縱軸作圖,在極限電流密度處直線斜率有明顯變化??傻弥噩F(xiàn)性良好的尖銳峰值。
3.3 過濾系統(tǒng)的處理
3.3.1 予過濾器的處理
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)水側(cè)有大量懸浮物,濾料上層10-15cm間隙有大量懸浮物截留(肉眼可見),而且濾料層高度不符合規(guī)范要求(接觸雙層濾料要求石英砂高度400-600mm,無煙煤高度400-600mm)。原石英砂高約300mm,無煙煤高度約400mm。采用更換部分被污染濾料,補(bǔ)足石英砂濾料高度至600mm(濾料裝好運(yùn)行24h后測(cè)濁度<lmg/L)。
規(guī)定每天均須進(jìn)行反沖洗操作,不定期檢查出水濁度。
3.3.2 精密過濾器的處理
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)線繞式蜂房濾芯外側(cè)可見有機(jī)懸浮物也很多。處理方法:采用清水沖洗、輕刷,除去黏附物。規(guī)定半個(gè)月拆洗一次,定期檢查出水濁度。
4 結(jié)果
采用上述方法后至今未出現(xiàn)電滲析出水偏酸現(xiàn)象。減少了因水質(zhì)不合格造成的藥品損失,縮短了水處理不正常停車時(shí)間。為原料藥和制劑藥品生產(chǎn)提供了純水水質(zhì)保障。
參考文獻(xiàn):
?。?]聞瑞梅,王在忠.高純水技術(shù)[M]北京:科學(xué)出版社,1988.
[2](日)井出哲夫,等.水處理工程理論與應(yīng)用[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1986.
作者簡(jiǎn)介:周玲(1972-),女,助理工程師,1992年畢業(yè)于浙江工業(yè)大學(xué)浙西分?;瘜W(xué)工程專業(yè),目前在巨化集團(tuán)公司制藥廠工作。
收稿日期:2001-01-11
論文搜索
月熱點(diǎn)論文
論文投稿
很多時(shí)候您的文章總是無緣變成鉛字。研究做到關(guān)鍵時(shí),試驗(yàn)有了起色時(shí),是不是想和同行探討一下,工作中有了心得,您是不是很想與人分享,那么不要只是默默工作了,寫下來吧!投稿時(shí),請(qǐng)以附件形式發(fā)至 paper@h2o-china.com ,請(qǐng)注明論文投稿。一旦采用,我們會(huì)為您增加100枚金幣。