梁軼 (山西焦化股份有限公司技術(shù)中心,山西 洪洞 041606) 摘 要:介紹了工業(yè)水處理淺除鹽新技術(shù),運(yùn)用該技術(shù)可使鍋爐給水由軟化水提質(zhì)為淺除鹽水,減少排污降低生產(chǎn)費(fèi)用,提高蒸汽品質(zhì)。 關(guān)鍵詞:水處理;除鹽水;離子交換 中圖分類號(hào):TU991.26+3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-2455(2001)02-0016-02 山西焦化集團(tuán)有限公司是以煤為原料生產(chǎn)焦炭、尿素、硫鉸等多種化工產(chǎn)品的大型煤化工企業(yè)。其配套的工業(yè)水處理站采用氫、鈉離子串聯(lián)、二級(jí)鈉離子處理的軟化系統(tǒng),擔(dān)負(fù)著鍋爐給水處理、化工廢熱鍋爐給水處理的任務(wù)。 在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,一些工藝缺陷逐步暴露出來(lái),影響生產(chǎn)的安全、穩(wěn)定、連續(xù)。突出表現(xiàn)在鍋爐爐水水質(zhì)差、排污量大、運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性差;外供蒸汽品質(zhì)較差,造成化肥系統(tǒng)觸媒結(jié)塊?;钚越档?,管道堵塞和腐蝕。 1 淺除鹽技術(shù)的應(yīng)用 1.1 改造前的水處理(軟化)工藝流程圖(見(jiàn)圖1)
工業(yè)水經(jīng)氫離子交換器和1、2級(jí)鈉離子交換器處理后,軟化水的硬度≤10mol/L。軟化水進(jìn)入鍋爐汽包后,經(jīng)蒸發(fā)濃縮使鍋爐爐水的堿度增高,增加了金屬苛性脆化的可能性,需增大排污量;另外水中的Ca2+、Mg2+等金屬離子由Na+取代,軟水中的陽(yáng)離子主要是Na+,而陰離子如SOJ2-、Cl-等未處理,使處理水中的固形物比原水有所增加,總含鹽量有所增加。因而在蒸汽中溶解度較大的NaCl、Na2SO4就成為蒸汽溶解攜帶的主要物質(zhì)。攜帶量隨壓力的提高而增大,形成了蒸汽污染,導(dǎo)致蒸汽用戶化肥系統(tǒng) 觸媒結(jié)塊、活性降低、管道堵塞和腐蝕[1]。 針對(duì)上述問(wèn)題,以原有的軟化水處理系統(tǒng)為基礎(chǔ),進(jìn)行改造,采用淺除鹽水處理技術(shù)成功地解決了水質(zhì)差的問(wèn)題,使給水由軟化水提質(zhì)為淺除鹽水,滿足了工藝要求,并對(duì)系統(tǒng)再生排廢酸的問(wèn)題進(jìn)行完善;使給水成本大幅度降低。 1.2 改造后的淺除鹽水處理系統(tǒng) 淺除鹽水處理技術(shù)就是根據(jù)工藝要求,不完全地處理水中鹽類物質(zhì)的一種技術(shù),具體地說(shuō)就是對(duì)水質(zhì)影響不大的SiO32-不作處理。這種技術(shù)特別適用于工業(yè)鍋爐的水處理(工業(yè)鍋爐的給水一般只作軟化處理),與常規(guī)的軟化處理相比工藝系統(tǒng)相近,但運(yùn)行費(fèi)用可大幅度降低,在有氨源的企業(yè)特別適合。改造方法:一是將原有1、2級(jí)鈉離子交換器改造成為弱堿陰離子交換器,使工業(yè)水中的SO42-、Cl-等陰離子置換為OH-離子;二是增設(shè)前置陽(yáng)離子交換器,以吸收陽(yáng)床的剩余再生廢酸,降低再生用酸比耗,消除廢酸排放,滿足環(huán)保要求。圖2給出了改造后淺除鹽系統(tǒng)工藝流程圖。
1.2.1 淺除鹽的原理[2] 淺除鹽的基本的化學(xué)反應(yīng)式如下: 在前置陽(yáng)床中 在陽(yáng)床中  在弱堿陽(yáng)離子交換器中 2R(-NH3OH) + SO42- → R(-NH3)2SO4 + 2OH- 經(jīng)過(guò)上述系統(tǒng)有效處理,水中的陽(yáng)離子、陰離子(硅酸鹽離子除外)均得到有效處理,出水的硬度SSμmol/L、電導(dǎo)率≤15μs/cm。 1.2.2 改造說(shuō)明 原水水質(zhì):永硬2.7mmol/L,暫硬4.0mol/L 總硬6.7mmol/L,堿度4.0mmol/L 說(shuō)明:陽(yáng)床酸比耗2.5,實(shí)際耗酸僅40%,所以田床實(shí)際噸水耗酸0.16kg。前置陽(yáng)床耗酸497kg,但陽(yáng)床再生酸比耗2.5,過(guò)剩93%的硫酸約397kg,經(jīng)前置陽(yáng)床再次吸收利用,前置陽(yáng)床另外耗酸497-397=100kg。 噸除鹽水耗酸:497÷(33×144÷2)=0.21kg ?、賹⒃邢到y(tǒng)的1級(jí)鈉離子交換器,經(jīng)防腐處理后改造成陰床,內(nèi)裝大孔型特種弱堿樹(shù)脂,四臺(tái)陰床,二開(kāi)二備。陰床再生用合成氨分廠的廢鉸液作再生劑,其氨濃度應(yīng)保持在1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))左右。 ②脫碳器后置。按常規(guī)設(shè)計(jì),脫碳器應(yīng)在陰床前,但是陽(yáng)床前加了前置陽(yáng)床,而供水壓力僅0.2MPa,滿足不了工藝的要求,因而將脫碳器放在陰床后,其原有的中間水箱與除鹽水箱連通。 ③陽(yáng)床不作改動(dòng)。 ④增設(shè)前置床。將原有的三臺(tái)2級(jí)鈉床拆除,更新為三臺(tái)φ2000的陽(yáng)床,內(nèi)裝D113大孔型弱酸樹(shù)脂。 ?、蓐幋踩杂昧蛩嵩偕?。 原陽(yáng)床用2%的硫酸溶液再生,其再生酸比耗2.5,也就是說(shuō),有60%的pH值在1-2之間的廢酸排放,造成很大浪費(fèi);排出的廢酸雖經(jīng)中和池中的螢石處理,但仍達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)排水管道設(shè)施造成嚴(yán)重腐蝕,廢酸水滲漏。設(shè)置前置陽(yáng)床后,陽(yáng)床再生后的廢液經(jīng)前置床再生吸收利用,由于前置陽(yáng)床樹(shù)脂的特性,可以使排出的廢液接近中性,達(dá)到不排酸,既使陽(yáng)床再生用的硫酸溶液得到充分利用,又保證了前置陽(yáng)床的再生。既減少了耗酸量,又減輕了環(huán)境污染。 1.2.3 系統(tǒng)主要設(shè)備及工藝參數(shù) 根據(jù)企業(yè)蒸汽用量和除鹽水用量,總出力定為120t/h,選定的主要設(shè)備及技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 系統(tǒng)主要設(shè)備及技術(shù)參數(shù)名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 運(yùn)行方式 | 周期/h | 再生介質(zhì) | 再生劑比耗 | 噸水耗用再生劑/(kg.t-1) | 陰床 | φ2000 | 二開(kāi)二備 | 35 | 氨水 | 1.15 | 0.05 | 陽(yáng)床 | φ2000 | 三開(kāi)一備 | 35 | 硫酸 | 2.5 | 0.16 | 前置陽(yáng)訂 | φ2000 | 二開(kāi)一備 | 35 | 硫酸 | 1.0 | 0.21 | 1.2.4 改造前后水質(zhì)指標(biāo)比較見(jiàn)表2。 表2 改造前后水質(zhì)指標(biāo)項(xiàng)目 | 淺除鹽水 | 軟化水 | 出水量/(t.h-1) | 120 | 120 | 電導(dǎo)率/(μs.cm-1) | 1-15 | 360-380 | 硬度/(mmol.L-1) | ≤5 | ≤10 | 堿度/(mmol.L-1) | 0.2-0.6 | 0.6-1.5 | Cl-(mg.L-1) | 2-5 | 8-20 | pH | ≮6.5 | ≮6.5 | 2 應(yīng)用淺除鹽技術(shù)改造后的經(jīng)濟(jì)性分析 2.1 改造費(fèi)用 改造分兩部分,一是把鈉軟器改為裝填特種陰樹(shù)脂的陰床,二是增設(shè)前置陽(yáng)床,包括配套的土建。安裝工程在內(nèi),共投資167萬(wàn)元。 2.2 改造后的經(jīng)濟(jì)效益 ①除鹽水成本降低。改造后拆除了1、2級(jí)鈉離子交換器,改為弱堿樹(shù)脂交換器,再生液采用化肥生產(chǎn)中的廢碳鉸液,不再消耗工業(yè)鹽。增設(shè)前置陽(yáng)床,使系統(tǒng)酸耗降低。因此每年可降低生產(chǎn)費(fèi)用44.2萬(wàn)元。 ?、阱仩t排污由4%降至2%,可節(jié)省除鹽水消耗計(jì)3.30萬(wàn)元。 ③不再排廢酸再生液,避免排水管線腐蝕,減少維修費(fèi)用約6萬(wàn)元/a。 ?、懿辉儆梦炇幚韽U水,每年節(jié)約螢石50t,可節(jié)約費(fèi)用12.5萬(wàn)元。 ?、萦|媒的使用年限由3a延長(zhǎng)到4a以上,可節(jié)省費(fèi)用約6.4萬(wàn)元。 3 結(jié)語(yǔ) 此項(xiàng)目改造費(fèi)用167萬(wàn)元,改造后使鍋爐給水由軟化水提質(zhì)為淺除鹽水,再生用工業(yè)鹽由廢碳鉸液代替,而酸耗也有所降低,使生產(chǎn)成本大幅度降低,年經(jīng)濟(jì)效益72.4萬(wàn)元。有氨源的化肥生產(chǎn)企業(yè)均可采用此方法。 參考文獻(xiàn): [1] 楊鴻霄.用水廢水化學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1997. [2] 王一平.淺除鹽技術(shù)的原理及應(yīng)用[M].南京:江蘇教育出版社,1996.
作者簡(jiǎn)介: 梁軼(1975-),男,1997年畢業(yè)于青島化工學(xué)院,助理工程師,現(xiàn)在山西焦化股份有限公司從事科研開(kāi)發(fā)工作。 收稿日期:2000-11-07 |