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UNITANK系統(tǒng)處理制皂廢水

論文類(lèi)型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2001-04-01
來(lái)源 《工業(yè)用水與廢水》2001年第2期
作者 陸杰,徐高田
關(guān)鍵詞 制皂廢水 廢水處理 生化處理 生物接觸氧化
摘要 采用UNITANK系統(tǒng)和生物接觸氧化工藝處理主要污染物為油脂、甘油等制皂工業(yè)廢水。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)研究,參數(shù)選擇和運(yùn)行處理效果分析,結(jié)果證明,采用該工藝處理制皂工業(yè)廢水,三格池好氧UNYFANK系統(tǒng)的容積負(fù)荷為1.5kg[CODcr]/(m3·d)時(shí),COD去除率可達(dá)80%,接觸氧化池的COD去除率亦在80%左右,處理效果穩(wěn)定。

標(biāo)題:

UNITANK系統(tǒng)處理制皂廢水

可見(jiàn)全文

作者:

陸杰;徐高田;

發(fā)布時(shí)間:

2001-4-1

出自:

《工業(yè)用水與廢水》2001年 第2期

關(guān)鍵字:

制皂廢水;廢水處理;生化處理;生物接觸氧化

摘 要:

    采用UNITANK系統(tǒng)和生物接觸氧化工藝處理主要污染物為油脂、甘油等制皂工業(yè)廢水。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)研究,參數(shù)選擇和運(yùn)行處理效果分析,結(jié)果證明,采用該工藝處理制皂工業(yè)廢水,三格池好氧UNYFANK系統(tǒng)的容積負(fù)荷為1.5kg[CODcr]/(m3·d)時(shí),COD去除率可達(dá)80%,接觸氧化池的COD去除率亦在80%左右,處理效果穩(wěn)定。

簡(jiǎn)介:

陸杰,徐高田
(上海大學(xué)環(huán)境與化工學(xué)院,上海200072)

  摘 要:采用UNITANK系統(tǒng)和生物接觸氧化工藝處理主要污染物為油脂、甘油等制皂工業(yè)廢水。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)研究,參數(shù)選擇和運(yùn)行處理效果分析,結(jié)果證明,采用該工藝處理制皂工業(yè)廢水,三格池好氧UNYFANK系統(tǒng)的容積負(fù)荷為1.5kg[CODcr]/(m3·d)時(shí),COD去除率可達(dá)80%,接觸氧化池的COD去除率亦在80%左右,處理效果穩(wěn)定。
  關(guān)鍵詞:制皂廢水;廢水處理;生化處理;生物接觸氧化
  中圖分類(lèi)號(hào):X785
  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
  文章編號(hào):1009-2455(2001)02-0025-03

  制皂廢水主要來(lái)自原料預(yù)處理、提取粗油脂、粗油脂的精制、制皂等過(guò)程,即:清洗、破乳、堿煉、鹽析、堿析等工序。廢水成分主要為油脂、甘油、色素。磷脂、動(dòng)植物纖維、污泥等雜質(zhì)及少量無(wú)機(jī)鹽類(lèi)。廢水中的主要有機(jī)污染物為油脂、甘油等,其COD、BOD、SS等濃度較高,因此,制皂廢水是一種高濃度的含油廢水。
  在我國(guó)制皂廢水處理中,較常采用的廢水處理工藝為:緩沖—調(diào)節(jié)—曝氣—沉淀—生物轉(zhuǎn)盤(pán)[1-3]。隨著工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,此處理工藝已很難滿(mǎn)足現(xiàn)行的要求。因此,我們?cè)谀持圃韽S的廢水處理中,采用了UNITANK系統(tǒng)和生物接觸氧化的處理工藝。經(jīng)過(guò)一年多的試驗(yàn)運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到預(yù)定要求。

1 廢水水量及水質(zhì)

  某制皂廠的廢水經(jīng)清污分流后,冷卻水、洗滌水和生活污水直接進(jìn)人地下城市管網(wǎng),而含油較高的制皂廢水需經(jīng) UNITANK十生物接觸氧化處理后再進(jìn)人地下城市管網(wǎng)。
  廢水量:100m3/d左右。
  廢水水質(zhì):CODcr約10000mg/L,BOD5約4000mg/L,SS為3900mg/L,動(dòng)植物油含量1100mg/L, pH=6-9。
  制皂廢水處理后將排入當(dāng)?shù)氐某鞘形鬯晒?,最后進(jìn)入城市污水處理廠作集中處理。根據(jù)國(guó)家行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求,出水水質(zhì)要求為:CODcr≤100mg/L,BOD5≤30mg/L,SS≤200mg/L,動(dòng)植物油≤10mg/L,pH為6-9。

2 廢水處理工藝

  通過(guò)對(duì)生產(chǎn)工藝流程、廢水來(lái)源及水質(zhì)的分析,該廢水具有以下特點(diǎn):
 ?、倏缮暂^好,其BOD5/CODcr約為0.4;
  ②廢水COD值較高的原因主要是含有大量的油脂和甘油等有機(jī)物,它們以浮油、乳化油、分散油和溶解油的狀態(tài)存在于廢水中,其中浮油和乳化油所占比重較大。
2.1 工藝流程
  
根據(jù)對(duì)廢水水質(zhì)的分析,廢水中含有大量的油脂和甘油,必須先經(jīng)過(guò)隔油池將大部分浮油去除。隔油池還具有調(diào)節(jié)水量的作用。隔油池表面加蓋,以防火、防雨、防爆、保溫并防止油氣散發(fā)污染大氣。在寒冷季節(jié),利用循環(huán)冷卻水在隔油池表面進(jìn)行噴淋,以提高廢水溫度,增大油的流動(dòng)性。
  廢水中的部分分散油、溶解油及其它可混凝的雜質(zhì),通過(guò)投加破乳劑、混凝劑使乳化油破乳并通過(guò)混凝和加壓溶氣氣浮,將其去除?;炷龤飧〕爻鏊泻猩倭康挠皖?lèi)及其它可生物降解的物質(zhì),采用交替式好氧UNITANK系統(tǒng)和接觸氧化池進(jìn)行生物處理,廢水處理工藝流程如圖1所示。
2.2 UNITANK系統(tǒng)
  
UNITANK系統(tǒng)是SBR法的又一種變型和發(fā)展,它集合了SBR和傳統(tǒng)活性污泥法的優(yōu)點(diǎn),一體化設(shè)計(jì),不僅具有SBR系統(tǒng)的主要特點(diǎn),還可以像傳統(tǒng)活性污泥法那樣在恒定水位下連續(xù)流運(yùn)行。該系統(tǒng)不僅可以好氧處理且可好氧、厭氧交替進(jìn)行脫氮除磷[4-5]。

  交替式UNITANK系統(tǒng)的主體是一個(gè)被間隔成數(shù)個(gè)單元的矩形反應(yīng)池,典型和常用的是三格池。圖2所示的UNITANK系統(tǒng),三池之間水力連通;每池都設(shè)有曝氣系統(tǒng);外側(cè)的兩池設(shè)有出水堰和剩余污泥排放口。運(yùn)行時(shí)中間池始終曝氣,兩側(cè)池內(nèi)間歇曝氣,交替作為沉淀池和曝氣池。

  交替式UNITANK生物處理系統(tǒng)相對(duì)其它生物處理技術(shù)具有以下特點(diǎn):①構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)緊湊,一體化;②系統(tǒng)沒(méi)有單獨(dú)的二沉池及污泥收集和回流系統(tǒng);③系統(tǒng)在恒水位條件下交替運(yùn)行,水力負(fù)荷恒定,因而可以降低對(duì)管道、閥門(mén)、水泵、曝氣等設(shè)施設(shè)備的規(guī)模要求,從而降低系統(tǒng)的成本;④系統(tǒng)生物反應(yīng)池的有效容積能夠得到連續(xù)使用,恒水位系統(tǒng)中出水堰的構(gòu)造更加簡(jiǎn)單,相應(yīng)節(jié)省土建費(fèi)及占地費(fèi)用;⑤恒水位條件下的土建設(shè)計(jì)可以不需要考慮水位變化對(duì)池體的受力要求;⑤根據(jù)廢水濃度變化情況,相應(yīng)調(diào)整時(shí)間及空間參數(shù),改善污泥的性能,故具有較高的操作彈性;①交替式UNITANK生物處理系統(tǒng)自動(dòng)化程度高,可高水平地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的時(shí)間和空間控制,高效地去除廢水中的有機(jī)物或脫氮除磷,因而,系統(tǒng)運(yùn)行非常方便、靈活;③投資及運(yùn)行費(fèi)用低。
  利用該制皂廠閑置的廢貯油池建成的UNI-TANK廢水處理系統(tǒng):由3個(gè)矩形池子組成,每池大一小均等,平行排列,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),采用微孔水下一曝氣。
2.3 生物接觸氧化
  
生物接觸氧化法的關(guān)鍵是布?xì)狻⒉妓吞盍系倪x擇。本工藝采用中心式鼓風(fēng)接觸氧化池。填料采用一種懸浮式、顆粒狀、比表面積大的新型填料。由于懸浮式填料與氣水完全混和流化,不存在結(jié)團(tuán)和堵塞的問(wèn)題,布?xì)獠妓孕芯鶆颍瑧腋√盍峡梢灾苯油度氤刂?,無(wú)需增加任何安裝支架。在接觸氧化池懸浮填料的下方設(shè)有曝氣管,對(duì)廢水進(jìn)行曝氣,保證生物膜生長(zhǎng)良好,充分降解有機(jī)物。由于生物膜受到上升氣流的攪動(dòng),衰老的生物膜易于脫落,生物膜新陳代謝快,能保持較高的生物活性。

3 運(yùn)行及效果

3.1 系統(tǒng)的啟動(dòng)
  
UNITANK系統(tǒng)的啟動(dòng)和正??刂剖侵圃韽U水處理工藝穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。系統(tǒng)運(yùn)行初期,先用冷卻水等清水稀釋高濃度的制皂廢水,使原水CODcr值由10000mg/L降至4000mg/L左右,以保證在系統(tǒng)啟動(dòng)初期微生物的培養(yǎng),以及進(jìn)人生物接觸氧化池的廢水的CODcr值在1000mg/L左右。
  為了縮短培養(yǎng)時(shí)間,活性污泥的培馴采用接種培馴法,接種污泥取自上海制皂廠廢水處理裝置脫水后的消化污泥。向UNITANK系統(tǒng)和生物接觸氧化池分別投入上述接種污泥。
  進(jìn)水采用間歇進(jìn)水方式,并逐步增加水量和COD濃度。
  為防止接種污泥的流失,增加污泥的比重,增強(qiáng)污泥的沉降性能,在啟動(dòng)初期,向UNTANKK系統(tǒng)中投加少量的三氯化鐵和顆粒活性炭,形成生物碳/生物鐵系統(tǒng),促使接種污泥具有良好的結(jié)構(gòu)特性和強(qiáng)度特性,并具有較高的活性。生物活性炭技術(shù)既能發(fā)揮活性炭的物理吸附作用,又能充分利用附著微生物對(duì)污染物的降解作用,大大提高COD的去除率,廢水的氨氮、色度的去除率也較常規(guī)方法要高。另外,粉末活性炭對(duì)廢水中微生物毒性抑制物的吸附也緩和了抑制物對(duì)微生物的影響。在添加活性炭后,停止進(jìn)水,進(jìn)行間曝,可以進(jìn)行活性炭的再生[6]。
3.2 運(yùn)行效果
  系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)行后,漸進(jìn)式改變進(jìn)水濃度,進(jìn)水CODcr濃度從4000mg/L幾逐步提高至10000mg/L左右。各處理單元在系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)行初期對(duì)廢水的COD去除情況如表1所示。

表1 處理系統(tǒng)的CODcr去除效果
日期/d隔油池混凝氣浮池UNITANK系統(tǒng)生物接觸氧化池
進(jìn)水/(mg.L-1)出水/(mg.L-1)去除率/%進(jìn)水/(mg.L-1)出水/(mg.L-1)去除率/%進(jìn)水/(mg.L-1)出水/(mg.L-1)去除率/%進(jìn)水/(mg.L-1)出水/(mg.L-1)去除率/%
74000160060160013311713317974079744844
215000190762190715431915439553895576446
427000245265245217213017213448034410470
701000028057228051826351829306833066778
140900027007027001809331809325823286580

  試驗(yàn)運(yùn)行初步研究結(jié)果表明,本處理工藝流程中各處理單元的處理效率如下:
 ?、俑粲统爻吐蚀笥?0%,其中絕大部分為浮油,少量為浮化油;
 ?、诨炷龤飧〕爻吐蚀笥?0%,主要是乳化油、分散油和溶解油,少量為浮油;
 ?、弁ㄟ^(guò)二級(jí)除油,除油率可達(dá)80%以上,CODcr值可由 10000mg/L降至2000mg/L;
 ?、芙惶媸胶醚鮑NITANK生物處理系統(tǒng)正常運(yùn)行后,廢水COD去除率可達(dá)到80%以上,CODcr濃度降至 400mg/L以下;
 ?、萆锝佑|氧化池COD去除率在80%左右,出水CODcr濃度將低于80mg/L,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求。

4 結(jié)論

 ?、俑邼舛群椭圃韽U水,在經(jīng)過(guò)隔油和混凝氣凈后,部分乳化油和溶解油經(jīng)UNITANK好氧生物處理系統(tǒng)和生物接觸氧化處理后,出水水質(zhì)符合設(shè)計(jì)要求。
  ②系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后,當(dāng)容積負(fù)荷在1.5kg[CODcr]/(m3.d)時(shí),UNITANK的COD去除率可達(dá)80%以上,生物接觸氧化池的COD去除率也可達(dá)80%左右。
  ③系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,尤其是UNITANK系統(tǒng)的正常穩(wěn)定運(yùn)行,依賴(lài)于可靠的控制儀表和設(shè)備。由于控制儀表和設(shè)備的原因,在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),有時(shí)會(huì)發(fā)生處理效果不穩(wěn)定的現(xiàn)象。因此,加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)控制儀表和設(shè)備的質(zhì)量,是今后UNITANK系統(tǒng)研究和應(yīng)用的一個(gè)重要內(nèi)容。

參考文獻(xiàn):
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  [2]上海市環(huán)境保護(hù)局.廢水生化處理[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,1999.
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  [5]李探微,等.UNITANK系統(tǒng)及污水處理研究方向的思考[J].中國(guó)給水排水,1999.15(7):21-23.
  [6] 嵇雅穎,等.生物碳/生物鐵系統(tǒng)處理制藥廢水[C].上海環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)第8屆年會(huì)論文摘要集.上海:1997.330-332.


  作者簡(jiǎn)介:陸杰(197-?。?,男,1997年畢業(yè)于天津大學(xué)化工學(xué)院,獲化學(xué)工程博士學(xué)位;1999年華南理工大學(xué)化工學(xué)院博士后出站,現(xiàn)為上海大學(xué)環(huán)境與化工學(xué)院副教授。聯(lián)系電話(huà):021-56331867。
  收稿日期:2001-01-15

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