——石家莊市潤石水廠自動加藥系統(tǒng)簡介 張建弟 袁乃煜 一、引言 混凝是指在原水中加入一定量的藥劑,經(jīng)充分反應(yīng)后,使水中的懸浮物和膠體雜質(zhì)形成易于沉淀的大顆粒絮凝體,在后繼處理過程中分離去處的過程;是水處理過程中的一個重要環(huán)節(jié)。對后繼沉淀、過濾和消毒工藝的效果有很大的影響,在凈水技術(shù)中有著十分重要的地位。 專家系統(tǒng)是指計算機控制與生產(chǎn)實踐相結(jié)合所產(chǎn)生的,適合各行業(yè)或不同工藝環(huán)節(jié)的專業(yè)控制系統(tǒng)。它以保證和提高生產(chǎn)過程中的經(jīng)濟性、穩(wěn)定性和安全性為目標,是自動控制技術(shù)的發(fā)展方向,對促進生產(chǎn)力的發(fā)展,促進各行業(yè)技術(shù)水平的提高發(fā)揮著越來越重要的作用。 石家莊市第八水廠建于二十世紀九十年代初期,由地方政府投資并引進澳大利亞貸款850萬美元,總投資額6.2億元人民幣,凈水廠區(qū)占地214畝,日供水能力為30萬立方米,凈水技術(shù)采用傳統(tǒng)的混凝、沉淀、過濾和消毒工藝。原水來自位于市區(qū)西北幾十公里的滹沱河上游的兩個串聯(lián)水庫,水庫水質(zhì)較好,達到國家二類飲用水水源標準。投資中,澳方貸款部分主要用于引進設(shè)備、儀器儀表和自動控制技術(shù),使水廠具有較高的配置和技術(shù)水平,在國內(nèi)供水行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。但是自投入運行之日起我們便發(fā)現(xiàn),在總體水平較高,處理水水質(zhì)較好的同時,還有一些不盡如人意的環(huán)節(jié)。特別是控制部分。原設(shè)計自動加藥、自動加氯和送水機變頻調(diào)速恒壓供水等目標一直沒能調(diào)試成功。 在加藥自動控制中,鑒于生產(chǎn)工藝及構(gòu)筑物、設(shè)備等都已定型的情況下,加藥量的是否最佳是影響混凝效果和整個水廠處理效果的關(guān)鍵因素,為保證水廠處理水水質(zhì)的穩(wěn)定性降低藥耗,提高經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的作用,我廠選擇了“自動加藥系統(tǒng)”為攻關(guān)課題,歷時兩年時間,取得了一定的成績,收到了良好效益。 二、 原加藥控制單元組成、原理及存在的問題 1、組成及控制原理 我廠原加藥控制系統(tǒng)是大多數(shù)引進水廠都采用以流量信號作為前饋,游動電流信號作為負反饋控制加藥泵的流量。主要硬件組成有:入廠水流量計、加藥流量計、游動電流分析儀、可調(diào)加藥泵、可編程控制器及其它設(shè)備??刂扑枷肜萌霃S水流量開環(huán)控制加藥量,減小入廠水流量對系統(tǒng)的影響;用SCD監(jiān)測加藥后混凝效果,以其作為負反饋,形成閉環(huán)控制,控制加藥泵流量,使加藥混凝達到理想效果。 2、存在問題 控制理論及思想是成熟的,但在實際運行中該系統(tǒng)自始至終都沒能投入運行,主要原因有:①流量信號波動頻繁和SCD信號不穩(wěn)定,這些都導(dǎo)致系統(tǒng)難于穩(wěn)定,操作機構(gòu)不斷調(diào)節(jié),無法投入自動。②原控制設(shè)計思想存在缺陷,沒有考慮在不同的水質(zhì)條件下,加藥的SCD響應(yīng)曲線發(fā)生重大變化,導(dǎo)致調(diào)節(jié)參數(shù)不合適,若不修正會導(dǎo)致SCD值在大范圍變化,加藥投加量不合適,系統(tǒng)難于穩(wěn)定運行。從而不能正常工作,這是絕大多數(shù)基于此種設(shè)計思想的水廠不能實現(xiàn)自控的主要原因。②我廠處理工藝在廠區(qū)分為兩個系列,原設(shè)計加藥控制系統(tǒng)為兩線同時運行,而在實際中需要兩線進水單線運行時無法使用。 三、混凝專家系統(tǒng)簡介 1、混凝專家系統(tǒng)硬件組成 我們在原有的硬件基礎(chǔ)上增加了PLC的內(nèi)存容量,由2K增加到4K,通過編制軟件實現(xiàn)自動控制。 2、混凝專家控制系統(tǒng)原理 a、提出“兩線分離”的控制思路,引入了平流沉淀池運行方式參量,增加了單雙線運行的判斷,將兩線分開獨立控制,可以區(qū)分不同的運行方式分別自動選用相應(yīng)流量信號控制加藥泵投加藥液(運行方式見附錄1),這樣就解決在自動運行中不能單線處理的矛盾; b、改變原有程序增加數(shù)字濾波系統(tǒng),此方法可在不增加任何硬件的基礎(chǔ)上,既可達到要求。我們對流量選用遞推平均濾波,使流量曲線平滑,取得了良好的控制效果(見附錄2);對SCD負反饋信號采用帶死區(qū)的PI調(diào)節(jié)(見附錄3),減少由于SCD波動引起的系統(tǒng)頻繁調(diào)節(jié),增加系統(tǒng)穩(wěn)定性、減少了加藥泵的調(diào)節(jié)、延長加 藥泵的使用壽命; c、通過混凝實驗及歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,得出不同季節(jié)的投加規(guī)律,采用不同的算法,改變流量比例系數(shù)和閉環(huán)控制的PI參數(shù)。根據(jù)濁度信號,并且進一步考慮水溫度、PH值對混凝的影響,使系統(tǒng)更趨完善,更加適應(yīng)我市水廠的實際運行。 由于它們的引入,極大的完善了加藥的自動控制,將給水理論中“濁度作為反映雜質(zhì)含量的指標,是影響對混凝劑的需求量的重要指標”的理念引入到了控制系統(tǒng),才給SCD創(chuàng)造了一個合適的工作環(huán)境,從而發(fā)揮作用。通過將水質(zhì)參數(shù)的引入,使自控技術(shù)真正的與水處理專業(yè)相結(jié)合,形成了真正屬于水處理專業(yè)的這個“專家系統(tǒng)”。 四、該系統(tǒng)存在的不足及我們下一步的構(gòu)想 1、目前,我廠是根據(jù)不同季節(jié)的水源水質(zhì)特點,總結(jié)歷年的投加規(guī)律,結(jié)合混凝實驗數(shù)據(jù),調(diào)節(jié)SCD的控制控制參數(shù),它存在著調(diào)節(jié)分段不能連續(xù)控制,控制參數(shù)調(diào)節(jié)不及時等弊端。 2、今后,我們將利用原水的濁度信號以及不同季節(jié)的水溫,PH等水質(zhì)特性直接控制藥液的投加,達到SCD參數(shù)的自動調(diào)節(jié)實現(xiàn)加藥的連續(xù)控制,這樣本系統(tǒng)將進一步完善,并且更適應(yīng)我國地表水處理的國情,可以在國內(nèi)同類水廠進行推廣。 附錄1 梯形圖控制程序設(shè)計思路如下: 1)在雙線運行時,我廠三臺加藥泵兩用一備的運行方式。即:1、2;2、3;1、3分別向兩線投藥。 2)在單線運行時,我廠采取一用一備的運行方式 a、一線運行時,使用1、2號加藥泵,一用一備向一線投藥; b、二線運行時,使用2、3號加藥泵,一用一備向二線投藥。 3)當(dāng)單線運行時,為防止因單線運行形成一條管線內(nèi)“死水”而變質(zhì),通過閥室手動閥門,將兩線水同時注入一系列進行處理。 a、當(dāng)一線運行時,1、2號沉淀池在運行(“IN SERV”)狀態(tài),3、4號沉淀池退出運行(“IN SERV”)狀態(tài),使用流量信號之和控制1或2號加藥泵。 b、當(dāng)二線運行時,1、2號沉淀池退出運行(“IN SERV”)狀態(tài),3、4號沉淀池在運行(“IN SERV”)狀態(tài),使用流量信號之和控制2或3號加藥泵。 c、當(dāng)兩線運行時,1、2、3、4號沉淀池均在運行(“IN SERV”)狀態(tài),使用1和2流量信號分別控制加藥泵。 運行方式見下表:(見下表) 單、雙線運行加藥泵使用表運行方式 | 沉淀池狀態(tài) | 流量信號 | 加藥泵 | 1、2 | 3、4 | 1 | 2 | 3 | 1 線運行 | IN SERV | OUT SERV | 1+2線 | O | C | C | IN SERV | OUT SERV | 1+2線 | C | O | C | 2 線運行 | OUT SERV | IN SERV | 1+2線 | C | O | C | OUT SERV | IN SERV | 1+2線 | C | C | O | 1、2線同時運行 | IN SERV | IN SERV | 1、2線 | O | O | C | IN SERV | IN SERV | 1、2線 | C | O | O | IN SERV | IN SERV | 1、2線 | O | C | O | 注:O表示開啟;C表示關(guān)閉 | 附錄2: 流量采用遞推平均濾波:  n=100;采樣周期80mS經(jīng)過濾波后效果見下圖:
附錄3: 在PI控制回路中,由于加入了前饋調(diào)節(jié)致使控制負荷變化減小,控制精度要求較高,并且要求加藥泵不能頻繁調(diào)節(jié),因此我們采用帶死區(qū)的比例積分(PI)控制。 
當(dāng)│E(t)│>│e0│時 U(s)=KpE(s)+ki×[E(s)/s] Kp為比例系數(shù),Ki為積分系數(shù) 當(dāng)│E(t)│<│e0│時 U(t)=0或U(s)=0 將上式離散化后得到 U(s)=Kp[E(s)-E(k-1)]+E(s)/Ti 我們?yōu)榫幊谭奖銓⑸鲜胶喕癁槠钕禂?shù)控制算式 △U(s)=AE(s)-BE(s-1) A=Kp+Ki;B=Kp+2Ki 通過對不同季節(jié)的原水,經(jīng)過混凝實驗后,得到最佳投加比率,采用工程整定中的響應(yīng)曲線法,既可得到不同季節(jié)水質(zhì)的控制響應(yīng)的曲線。通過修改參數(shù),既可將系統(tǒng)投入自動控制。 控制程序 






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