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普通快濾池加設(shè)表面沖洗的效用

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2001-04-01
來源 《中國(guó)給水排水》2001年第4期
作者 譚章榮,趙冀平,陳愛民,王恒
關(guān)鍵詞 普通快濾池 表面沖洗 反沖洗
摘要 譚章榮,趙冀平,陳愛民,王恒 (鎮(zhèn)江市自來水公司,江蘇鎮(zhèn)江212001)   摘 要:介紹了金西水廠二期工程在普通快濾池中加設(shè)旋轉(zhuǎn)式表面沖洗設(shè)備的安裝、調(diào)試運(yùn)行的情況。實(shí)踐證明,該措施提高了濾池的過濾效率,減少了沖洗次數(shù)和沖洗水量,增強(qiáng)了濾池的截污能力,延長(zhǎng)了過濾周期。   關(guān)鍵 ...

標(biāo)題:

普通快濾池加設(shè)表面沖洗的效用

可見全文

作者:

譚章榮;趙冀平;陳愛民;王恒;

發(fā)布時(shí)間:

2001-4-17

出自:

《中國(guó)給水排水》2001年 第4期

關(guān)鍵字:

普通快濾池;表面沖洗;反沖洗

摘 要:

    

簡(jiǎn)介:

譚章榮,趙冀平,陳愛民,王恒
(鎮(zhèn)江市自來水公司,江蘇鎮(zhèn)江212001)

  摘 要:介紹了金西水廠二期工程在普通快濾池中加設(shè)旋轉(zhuǎn)式表面沖洗設(shè)備的安裝、調(diào)試運(yùn)行的情況。實(shí)踐證明,該措施提高了濾池的過濾效率,減少了沖洗次數(shù)和沖洗水量,增強(qiáng)了濾池的截污能力,延長(zhǎng)了過濾周期。
  關(guān)鍵詞:普通快濾池;表面沖洗;反沖洗
  中圖分類號(hào):TU991.24
  文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C
  文章編號(hào):1000-4602(2001)04-0053-02

  金西水廠一期工程采用普通快濾池,沖洗強(qiáng)度為15 L/(m2·s),過濾周期為30 h,反沖洗歷時(shí)6 min,1995年6月投產(chǎn)。運(yùn)行幾年后,發(fā)現(xiàn)濾池上層細(xì)砂由于截留雜質(zhì)多而結(jié)球,而下層粗砂卻相對(duì)較干凈,沒有充分發(fā)揮其過濾作用,使得整個(gè)濾池的截污能力大大降低。同時(shí),在濾池四角和周邊發(fā)現(xiàn)大量大泥球,并有少許沉入到濾砂深處,常規(guī)水力反沖洗無法將泥球沖散,曾采用增大沖洗強(qiáng)度的方法,但沖洗耗水量大增,而效果并不明顯。在這種情況下,鎮(zhèn)江市自來水公司經(jīng)反復(fù)、調(diào)研之后,決定在水廠二期工程建設(shè)中增加表面沖洗設(shè)備,以提高沖洗質(zhì)量、延長(zhǎng)過濾周期、節(jié)約沖洗用水量。

1 表面沖洗設(shè)備的設(shè)計(jì)安裝

  水廠二期工程處理水量為15×104m3/d。普通快濾池共設(shè)兩組、12格,單格有效平面尺寸為10.5m×7.0m,每格濾池設(shè)計(jì)安裝6臺(tái)旋轉(zhuǎn)式表沖設(shè)備(見圖1)。

  旋轉(zhuǎn)式表沖設(shè)備由布水管、噴嘴和旋轉(zhuǎn)軸承等組成。布水管設(shè)于濾池上方,以43.1~49.0kPa的壓力水通過噴嘴出流。布水管借助沖射水的反作用力而旋轉(zhuǎn),噴水強(qiáng)烈沖刷砂層表面,使濾料表面的泥球迅速分裂解體、泥砂分離,從而把砂層沖洗干凈。噴嘴和砂層表面夾角為0~25°。旋轉(zhuǎn)軸承內(nèi)采用低摩阻系數(shù)的聚四氟乙烯作軸瓦。表沖設(shè)備型號(hào)為BM3300,轉(zhuǎn)臂直徑為3.3m,轉(zhuǎn)速為4~12r/min,噴嘴直徑為5mm,噴嘴間距為170mm,管內(nèi)壓力為0.45~0.50 MPa。與旋轉(zhuǎn)式表沖設(shè)備配套的壓力水管道和泵布置在濾池管廊內(nèi),表沖水取自濾池清水渠。泵設(shè)兩臺(tái),一備一用,型號(hào)為IS/CIS200—150—400,流量為240~460m3/h,揚(yáng)程為441~539kPa,電機(jī)功率為90 kW。
  安裝時(shí)先將表沖設(shè)備的支架固定在洗砂排水槽的壁板上,調(diào)整其水平偏差<2.5mm后再與固定支架座焊牢。布水管安裝后,調(diào)整不銹鋼索將其調(diào)校至水平狀,以保證其能水平旋轉(zhuǎn)。整機(jī)安裝完畢后,檢查噴嘴離砂層表面的間距應(yīng)在15~25mm之間,然后進(jìn)行空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),通過調(diào)整表沖設(shè)備壓蓋的松緊,使其空負(fù)荷轉(zhuǎn)速控制在15~24r/min。

  2 表面沖洗設(shè)備的調(diào)試及運(yùn)行

  金西水廠二期工程濾池的設(shè)計(jì)反沖洗強(qiáng)度為15 L/(m2·s),沖洗時(shí)間為6 min,過濾周期為24h。由于源水水質(zhì)較好,根據(jù)一期工程濾池的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),實(shí)際投產(chǎn)時(shí)過濾周期延長(zhǎng)至30 h,反沖洗時(shí)間設(shè)定為5.5min。
  2.1 調(diào)試方案
  根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和調(diào)查研究結(jié)果,擬訂了表面沖洗同反沖洗協(xié)調(diào)運(yùn)行的3種方案(見表1),每種方案的反沖洗強(qiáng)度均為15L/(m2·s),表沖強(qiáng)度為0.6 L/(m2·s),過濾周期為30h。

表1 表面沖洗和反沖洗的協(xié)調(diào)運(yùn)行方案
方案運(yùn)行過程表沖與反沖時(shí)間
表沖30s后反沖洗開始,表沖反沖同時(shí)結(jié)束。表沖:6 min
反沖:5.5 min
先表沖:3min,再反沖洗:5.5min。表沖:3 min
反沖:5.5 min
表沖1min后反沖開始,表沖歷時(shí)3min,反沖歷時(shí)5.5min。表沖:3 min
反沖:5.5 min

  方案比較:
  方案一在運(yùn)行幾個(gè)周期后,出水水質(zhì)良好,濁度為0.3~0.4NTU。但在沖洗過程中,由于表沖的高壓水流沖擊并攪拌濾砂表面,一方面破壞了泥層,增大了表層濾砂之間的碰撞和摩擦,加速了濾砂與所截留物的剝離,提高了沖洗質(zhì)量;另一方面又使得處于懸浮狀態(tài)的濾砂,部分隨反沖洗水上升至水面,通過排水槽流失,跑砂較為嚴(yán)重。
  方案二在運(yùn)行中沒有出現(xiàn)跑砂現(xiàn)象。但是,由于表沖同反沖單獨(dú)運(yùn)行,在進(jìn)行表沖時(shí),濾砂還沒有膨脹,這樣一來,就會(huì)形成表沖死區(qū)(圖2陰影部分所示)。

  同時(shí),這些區(qū)域的反沖水上升流速低,時(shí)間久了,在池子四角和周邊形成大的泥團(tuán),甚至結(jié)成泥膜。另外,反沖洗時(shí)濾砂膨脹不均勻,運(yùn)行到一定時(shí)候甚至?xí)篂V層表面因受力不均勻而產(chǎn)生裂縫,直接影響出水水質(zhì)。
方案三在運(yùn)行中砂的流失量大大減少,且克服了方案二的由于反沖洗不均勻產(chǎn)生的死區(qū)現(xiàn)象,故選擇方案三作為運(yùn)行方案。
  2.2 運(yùn)行結(jié)果
  表面沖洗設(shè)備投入使用以后,初始階段沖洗廢水很渾,濁度很高,經(jīng)1~3min后,濁度迅速下降,逐漸變清,測(cè)得沖洗廢水濁度為4.0~5.0NTU,濾料的含泥量也大大降低。如保持過濾周期(30h)不變,反沖洗時(shí)間改為4.5min,表沖時(shí)間(3 min)不變,測(cè)得濾后水濁度為0.5~0.6NTU,沖洗廢水濁度為10.0NTU左右。運(yùn)行一段時(shí)間后,為節(jié)約反沖水量,將過濾周期延長(zhǎng)至40h,此時(shí)測(cè)得濾后水濁度為0.8~1.0NTU,沖洗廢水濁度為14.0~16.0NTU。增設(shè)表面沖洗設(shè)備前后的濾池運(yùn)行參數(shù)比較見表2。

表2 增設(shè)表沖設(shè)備前后的運(yùn)行參數(shù)比較(單格濾池)
參數(shù)加表沖前加表沖后
沖洗強(qiáng)度[L/(m2·s)]1515
沖洗時(shí)間(min)5.54.5
沖洗水量(m3)370315
沖洗周期(h)3040
濾后水濁度(NTU)0.640.81
沖洗廢水濁度(NTU)13.5914.70

  3 結(jié)論

  表面沖洗設(shè)備的應(yīng)用,雖然增加了設(shè)備費(fèi)用和電耗,但可節(jié)約濾池沖洗用水約46×104 m3/a,降低了生產(chǎn)成本。另外,表面沖洗設(shè)備還可根據(jù)濾池的實(shí)際運(yùn)行情況間歇運(yùn)轉(zhuǎn),具有機(jī)動(dòng)靈活性。
輔助沖洗同反沖洗的優(yōu)化組合強(qiáng)化了沖洗效果,從而提高了過濾效率,延長(zhǎng)了過濾周期,減少了沖洗次數(shù)和沖洗水量,增強(qiáng)了濾池的截污能力。


電 話:(021)6501713901391720712
收稿日期:2001-02-12

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