氧化鋁循環(huán)水處理工藝的探討
論文類型 | 技術與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-06-01 |
來源 | 2001年全國工業(yè)用水與廢水處理技術交流會 | ||
作者 | 陳芳梅 | ||
關鍵詞 | 氧化鋁循環(huán)水 懸浮物 結垢 沉淀 | ||
摘要 | 針對氧化鋁循環(huán)水高溫、高堿、高懸浮物、低硬度的特點,結合十余年的生產實踐,提出一種簡單而有效的處理流程。 |
陳芳梅
摘 要:針對氧化鋁循環(huán)水高溫、高堿、高懸浮物、低硬度的特點,結合十余年的生產實踐,提出一種簡單而有效的處理流程。
關鍵詞:氧化鋁循環(huán)水;懸浮物;結垢;沉淀
1 前言
之所以在循環(huán)水前冠以“氧化鋁”三個字,是因為國內氧化鋁行業(yè)的循環(huán)水普遍存在著:高溫--影響冷卻效果,高堿——增加堿耗,高懸浮物——容易結垢的三大難題,有別于其他行業(yè)的循壞水。一般循環(huán)水只具備上述“三高”中的兩高,所以用水質穩(wěn)定方法能使循環(huán)水良性循環(huán),而氧化鋁循環(huán)水的水質穩(wěn)定,國內目前還沒有成熟的辦法。
2 氧化鋁循環(huán)水特點和現(xiàn)狀
氧化鋁循環(huán)水的服務對象是燒成,蒸發(fā),赤泥洗滌,氫氧化鋁洗滌,脫硅等工序,用于冷卻。真中蒸發(fā)工序用水占全部水量的60-70%。
氧化鋁循環(huán)水特點的具體表現(xiàn)是:高溫:循環(huán)上水溫度達35-45℃,循環(huán)下水溫度達45-58℃;高堿:PH=11-12,最高PH=14;高懸浮物:SS=400-600mg/l,最高達5000mg/l,低硬度:一般為7.5-14(CaCO3)mg/l,最小為0。而且因為氧化鋁循環(huán)水和氧化鋁生產朕系特別緊密,停水意味著停產。氧化鋁生產的連續(xù)性很強,所以,除非萬不得己,一般不安排停產。就是說靠停水大檢修來解決循環(huán)水中的問題,不符合生產實際。目前的生產形勢是:國內氧化鋁商品每年缺口約100萬噸,各氧化鋁廠都在努力提高自己的產量,生產要求循環(huán)水發(fā)揮出更大的作用,可是,循環(huán)水的水質得不到徹底改善,只能使結垢等問題越來越嚴重,一邊要求提產,一邊作用越來越小,所以,氧化鋁循環(huán)水己成為提產道路上的一只“攔路虎”。
上述水質特點,造成循環(huán)上下水管道結垢嚴重,山西鋁廠投產10余年來,上水管最厚的結垢40mm以上,下水管道最厚的結垢達150mm以上,下水管道斷面己成“卵形”;閥門閘板及閘板槽,閥桿皆被垢厚厚的裹著,任憑操作機構扳壞,閥桿變彎,閥門也紋絲不動;冷卻塔上的水泥格板填料上也結垢嚴重,個別孔眼己被堵死,孔眼面積縮小30%,降溫效果很差;懸浮物(主要是料漿,灰塵,赤泥)大量沉積在調節(jié)池內,冷卻塔下,調節(jié)池積泥體積己達調節(jié)池全部體積的60-70%,可調節(jié)的體積驟減;冷卻塔下的“搭盆”深1.8m,不出三個月,便被泥積滿。
由于結垢使循環(huán)下水管道輸水量減少,(上水管道還表現(xiàn)不明顯),檢查井內水位普遍上升,水力坡度代替了設計坡度,管道全線水位升高,上游管段流速降低,結垢加快。歷次垢樣分析見表1。
綜合氧化鋁循環(huán)水的種種問題,分析其根本原因有二,一是系統(tǒng)中有大量懸浮物(指礦漿,赤泥)存在;二是系統(tǒng)中有高堿度存在。
堿法生產氧化鋁,就是用堿(NaOH或Na2CO3)處理鋁土礦,使礦石中的氧化鋁和堿反應制成鋁酸鈉溶液。鋁酸鈉溶液經分解析出氫氧化鋁,氫氧化鋁再經過脫水,即可獲得氧化鋁。由于循環(huán)水在蒸發(fā)末效的冷凝器(氧化鋁行業(yè)習慣稱之為水冷器)中與循環(huán)母液中的含堿水蒸汽直接接觸,所以循環(huán)水中含堿在所難免。另外,在赤泥洗滌工序中常用一部分循環(huán)上水洗滌赤泥,減少赤泥的附液損失,這種做法倒可以保持循環(huán)水中的含鹽量在一定的水平上。
可見氧化鋁循環(huán)水中結垢主要有兩個原因,一是含懸浮物,二是含堿。而含堿是必然的,堿又是溶解物質,不易被分離。所以說減緩循環(huán)水系統(tǒng)結垢的首要手段和目標是去除循環(huán)水中的懸浮物。
3 推薦的氧化鋁循環(huán)水處理流程
也許是受對氧化鋁循環(huán)水認識的局限,設計時對氧化鋁循環(huán)水中的懸浮物指標放的太寬,指標定的太低,設計循環(huán)上水懸浮物含量130mg/l,堿度100mm/l。實踐證明,氧化鋁循環(huán)水管道結垢的一個重要原因就是懸浮物控制不嚴,水中懸浮物含量太高,致使大量的含鋁化合物粘結在管壁上,加速、加重了管道結垢。對于大多數(shù)城市下水來講,其懸浮物含量也不過150-300mg/L。筆者認為:氧化鋁循環(huán)水和鋼鐵企業(yè)的循環(huán)水是有聯(lián)系的,過去也屬一個部門,氧化鋁循環(huán)水的水質特點和鋼鐵企業(yè)中高爐煤氣洗滌,轉爐除塵洗滌及軌濁循環(huán)水相近,其去除的主要對旬都是懸浮物,主要區(qū)別是:前者水中的懸浮物多是氧化鐵皮,氧化鈣煤渣,二氧化硅等;后者水中的懸浮物多是氧化鈣、氧化鋁,二氧化硅??墒?,氧化鋁循環(huán)水處理工藝的研究與發(fā)展已明顯落后于鋼鐵企業(yè)。鋼鐵企業(yè)一般采用沉淀分離的方法將縣浮物分離處理,高爐,轉爐多采用平流沉淀池,軌鋼濁循環(huán)水多采用旋流沉淀并增加過濾工藝,而且對循環(huán)上水的懸浮物指標控制比較嚴格,(如表2)濁循環(huán)水的懸浮物也控制在60-100mg/l,經常,<60mg/k。化工行業(yè)的循環(huán)水中的懸浮物一般也控制在50mg/l。補充水經處理后懸浮物很低的水補入系統(tǒng)中,若氧化鋁循環(huán)水只采用旁路處理,不能徹底去除懸浮物,處理后的懸浮物指標又定的過低,勢必造成循環(huán)水中的懸浮物濃度過高。為此,筆者提出了如下的工藝流程。如圖1
上述流程結合了十多年的生產實踐,參考了兄弟單位的經驗,流程中沒有復雜的構筑物,簡單方便,針對性強,符合實際。
4 對工藝流程的幾點說明
4.1 予沉工藝
燒成窯周圍有大量灰塵侵人循環(huán)回水中,赤泥洗滌,氫氧化鋁洗滌等工序,免不了有料漿溢出,葉濾工序有沖洗地面的水,上述回水若沒有予沉措施,會使循環(huán)回水中懸浮物短時間升高幾倍甚至幾十倍,所以,應該在上述工序的循環(huán)回水進入下水道前,先搞一次予沉,既“清濁”分流,把懸浮物截留在源頭。只允許含懸浮物很少的上清液進入下水道,如設旋流沉淀池,異向流斜板沉淀池,將沉淀池底流放出來的污泥就近回收。這樣做,可大大降低下水道的結垢速度,也能減輕循環(huán)水后續(xù)處理的負擔,還能減少氧化鋁的流失。
赤泥回水在赤泥堆場沉淀過程中,因短流,異重流現(xiàn)象使赤泥回水中的懸浮物經常在200——1000mg/l之間,最高達10g/l,象這么高的懸浮物很有必要在堆場附近設一級沉淀工藝,將懸浮物有效地去除,只回用上清液,保證懸浮物在 50—100mg/l,沉下來的泥就近返回堆場,也是一種予沉的做法。
4.2 計量槽
由于循環(huán)水中懸浮物太高,結垢性又強,孔板流量計,電磁流量計,超聲波流量計,阿牛巴流量計,渦街流量計在該系統(tǒng)中幾乎無法使用,而采用流量堰,如巴氏計量槽卻不失為一種有效的辦法,即使結垢可以及時清理。所以本工藝中在沉淀地前搞一次計量,為補充水(另外計量)和赤泥回水(可用三角堰計量)匯入回水后,計算混合比,監(jiān)視沉淀池的負荷提供依據。而在冷卻塔下來進冷水泵前再搞一次計量,為計算冷卻塔蒸發(fā)量,循環(huán)上水量提供依據,加上水質分析,整個處理工藝處于定量控制之中。而且,控制過程并不復雜。
4.3 快速混合工藝
在新水(自來水)或池泥回水補入沉淀池前,采用機械混合或者管道混合器快速混合。這樣的理由是:首先,補水中的硬度當量值遠遠小于循環(huán)水中的堿度當量值,軟化反應很完全,保證軟化效果。真次,現(xiàn)代混凝理論和實踐證明[4]加強加藥后的高梯度瞬時混臺,在極短時間內、形成對初始顆粒碰撞積聚所需要的水流結構,便于藥劑在水中迅速均勻擴散,為凝聚劑創(chuàng)造適宜條件??焖倩旌虾蠡厮芸爝M入平流沉淀池,水流由紊流狀態(tài)驟然變?yōu)閷恿鳡顟B(tài),為絮體沉淀創(chuàng)造了條件,懸浮物便迅速沉降,有利于提高去除率。
當然,還可以在沉淀池前考慮加藥措施,如高聚合度的無機絮凝劑對高PH,高懸浮物的沉淀有很好的強制作用。同時,鑒于水中懸浮物的粘結性,建議搞機械攪拌或壓縮空氣攪拌,因為氧化鋁廠有壓縮空氣用來攪拌沉降槽,壓縮空氣來源比較方便。
4.4 采用平流沉淀工藝
山西鋁廠生產廢水處理站采用的工藝流程是平流沉淀后加斜板沉淀,廢水水質和循環(huán)下水相類似,見表3,表4。分析其沉淀過程類似加藥沉淀,主要是水中有大量的含鋁化合物存在,廢水在下水道中己開始分層沉淀。經過近三年的運行,比較穩(wěn)定。除了出水懸浮物有待進一步降低外,處理站內沒有發(fā)現(xiàn)堵塞和構筑物大量結垢現(xiàn)象,而現(xiàn)有的氧化鋁循環(huán)水處理站內的澄清池,三角配水槽的出水孔(∮100直徑)、回流窗口、三角出水堰、排空管內、排泥管內到處掛著垢層,堵塞很頻繁,給運行帶來困難。而百澄清池為旁路處理,不能徹底的去除水中懸浮物,系統(tǒng)耐沖擊能力差。這幾年鋼鐵企業(yè)的先進做法是循環(huán)回水100%經過沉淀處理。而平流沉淀池耐沖擊負荷,對懸浮物濃度的變化適應性強,氧化鋁循環(huán)水經常遭受生產不正常時的“跑渾”干擾,幾小時之內懸浮物上升以百分比濃度計,真它池型耐沖擊就差些。因此,推薦采用大面積,大體積的平流沉淀池,操作簡便,效果穩(wěn)定,緩沖能力強,兼有調節(jié)水量的功能?,F(xiàn)有的調節(jié)池因為停留時間短,排泥功能差而被泥困擾。
5 現(xiàn)場管理方面的幾點建議
循環(huán)水的流程是一次系統(tǒng)工程,除改善處理站內的設施,現(xiàn)場管理也很主要,具體如下:
5.1集中補水在循環(huán)水系統(tǒng)中避免多點補水,尤其是禁止補新水。因為水中含堿,一遇新水則立 即發(fā)生軟化反應,產生CaCO3沉淀?,F(xiàn)場調查時發(fā)現(xiàn):凡是有新水排入循環(huán)水的管段,結垢則嚴重。 本流程推薦集中在平流沉淀池前補水,可使CaCO3在沉淀池中沉淀而后被去除。
5.2 封閉部分檢查井
檢查并就是人孔(man hole)。在氧化鋁生產現(xiàn)場,從檢查井內掉進回水管道內的雜物有:磚塊、石塊、編織袋(成品袋、堿袋),破井蓋、樹枝等。這些雜物體大且重,不易被水沖走,使水流受阻。流速減緩、結垢和沉積加劇。為此,建議在容易排進雜物的地段,有選擇地封閉部分檢查井,做好隱蔽記錄,以備檢修時用??捎行У胤乐闺s物泄入。謂之“扎緊籬笆”。
5.3 蒸發(fā)不合格水要回收利用
所謂蒸發(fā)不合格水是指來自蒸發(fā)器的蒸汽凝結水中含堿量超標,不能回用到電站鍋爐中的那一部分水。這部分水實際造價相當高,據測算高于5元/噸。在生產現(xiàn)場,因為回用已不可能,所以常常排至循環(huán)下水中。筆者調查中發(fā)現(xiàn):蒸發(fā)不合格水占其總量的比例相當大,約40--60%,所以建議設計或改造時,一定要考慮蒸發(fā)不合格水的處理和出路。或者送熱水槽(要考慮足夠的調節(jié)容積),或經處理后二次利用,這部分水排入下水道,直接流走,帶走大量的熱量,大量的清潔水,造成浪費。同時對下水管造成不良影響,若排入生活污水中,因為有堿且高溫,和污水中的硬度反應,發(fā)生結垢;若排到循環(huán)回水中,使回水溫度升高,不利于水的冷卻。平時,這部分水排入下水道后,熱蒸汽給檢修工人下并檢查造成極大障礙。
5.4 禁止亂排堿液進循環(huán)下水
平時,各種洗液,母液等堿液的跑冒滴漏和事故狀態(tài)下的臨時排放,都將大量的高堿高鋁液體排入循環(huán)下水中,循環(huán)水量調節(jié)失敗時,便溢流進而排水管道,既造成生產損失,又造成環(huán)境污染。應將這部分液體就近、就地回收,禁止亂排堿液進循環(huán)下水。實驗當中還發(fā)現(xiàn),循環(huán)水中堿度過高 (pH>12)時,由于水的粘度大大提高,使水中細小懸浮物長期懸浮與水中得不到沉淀分離,影響出水懸浮物,例如,經過72小時靜沉后的循環(huán)水中的懸浮物仍然高達110-170mg/L。
5.5 對循環(huán)回水管應定期刮管
即使采納了上述建議,也難以避免循環(huán)水管道不結垢,實踐證明:對循環(huán)回水管道定期刮管,可及時將大而重的快狀物清除出來,還可避免管道因結垢太厚而影響管道輸水的能力,對保證循環(huán)回水管道輸水暢通,是一種有效的處理辦法。
6 結束語
隨著氧化鋁生產技術的發(fā)展,人們對氧化鋁循環(huán)水的認識在不斷提高,本文推薦的氧化鋁循環(huán)水處理工藝流程,來源于生產實踐,具有簡單實用的特點,可供兄弟廠家,設計單位參考,目的是技術交流,參與探討。愿更多的技術人員提出更好的方案,共同推進氧化鋁循環(huán)水處理技術的發(fā)展。
論文搜索
月熱點論文
論文投稿
很多時候您的文章總是無緣變成鉛字。研究做到關鍵時,試驗有了起色時,是不是想和同行探討一下,工作中有了心得,您是不是很想與人分享,那么不要只是默默工作了,寫下來吧!投稿時,請以附件形式發(fā)至 paper@h2o-china.com ,請注明論文投稿。一旦采用,我們會為您增加100枚金幣。