撫順三寶屯污水處理廠(DAT-IAT工藝)的設(shè)計(jì)
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-07-01 |
來源 | 排水委員會第四屆第一次年會 | ||
作者 | 王維斌,王秀朵,張大群,張述超,付桂芳 | ||
摘要 | 王維斌 王秀朵 張大群 張述超 付桂芳 (天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院) 1 工程概述 1.1處理規(guī)模 撫順三寶屯污水處理廠是撫順市城市污水治理工程的重要組成部分,是實(shí)施遼渾太流域治理的優(yōu)先進(jìn)行的項(xiàng)目之一,處理規(guī)模為:粗格柵、進(jìn)水泵房平均設(shè)計(jì)流量50萬m3/d,峰值流量為110 萬m3/d; ... |
王維斌 王秀朵 張大群 張述超 付桂芳
(天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院)
1 工程概述
1.1處理規(guī)模
撫順三寶屯污水處理廠是撫順市城市污水治理工程的重要組成部分,是實(shí)施遼渾太流域治理的優(yōu)先進(jìn)行的項(xiàng)目之一,處理規(guī)模為:粗格柵、進(jìn)水泵房平均設(shè)計(jì)流量50萬m3/d,峰值流量為110 萬m3/d;細(xì)格柵、沉砂池峰值流量為55萬m3/d,平均流量為25萬m3/d;二級處理、泥處理的處理規(guī)模為25萬m3/d。
工程總占地14.5公頃。概算工程總投資2.59億元。
1.2進(jìn)出水水質(zhì)及處理程度見下表
1.3工藝流程簡介
1.3.1污水廠工藝流程圖如下
1.3.2污水流程簡述
原污水由廠外進(jìn)水方涵(雙孔2600×2000)進(jìn)入廠區(qū)的粗格柵井,經(jīng)粗格柵進(jìn)入進(jìn)水泵房,進(jìn)水泵房峰值設(shè)計(jì)流量為110萬噸/天(雨季)。經(jīng)過進(jìn)水泵房提升后,55萬噸/天的污水進(jìn)入兩組沉砂池及計(jì)量槽,其余部分進(jìn)行第一次超越。經(jīng)過沉砂池處理后的污水,進(jìn)入配水閘井,在此進(jìn)行第二次超越及配水到反應(yīng)池,25萬噸/天的污水量通過三條d1200鋼筋砼管進(jìn)入設(shè)于廠區(qū)中部的三組DAT-IAT池,進(jìn)行二級處理,其余部分通過廠內(nèi)超越方涵排到廠外(第二次超越)。SBR池出水進(jìn)入接觸池進(jìn)行消毒處理,消毒后的污水排到廠外的李石河。
另外為了節(jié)省自來水用量,降低運(yùn)行費(fèi)用,加氯用水采用處理后的二級出水,同時在水射器的進(jìn)水管上串聯(lián)了兩組Y型過濾器,以防止管道堵塞。
1.3.3污泥流程簡述
全廠共設(shè)三組SBR池,每組三組池。每組的池子間歇排泥,每池排1小時,交替進(jìn)行,這樣對于每組池排泥是連續(xù)的。SBR池的剩余污泥由潛水排污泵提升,經(jīng)管道流入污泥濃縮池。污泥濃縮后,由剩余污泥泵房中的螺桿泵抽升到脫水機(jī)房的混合池,然后進(jìn)入離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水,脫水后的泥餅運(yùn)到污水廠附近的垃圾填埋場進(jìn)行衛(wèi)生填埋。
2 DAT-IAT反應(yīng)池
本處理廠采用先進(jìn)的DAT-IAT工藝。全廠共設(shè)9座DAT-DAT反應(yīng)池,在控制上,三座一組。每座反應(yīng)池的平面尺寸為83.7m×40.7m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。水深5.11~6.0m,超高0.5m。由一個DAT和一個IAT串聯(lián)組成,DAT連續(xù)進(jìn)水,連續(xù)曝氣(也可間歇曝氣);IAT也是連續(xù)進(jìn)水,但間歇曝氣。清水和剩余活性污泥均由IAT排出。
2.1 DAT-IAT主要反應(yīng)過程
反應(yīng)過程一般分為五個階段:
進(jìn)水階段:與傳統(tǒng)的SBR工藝不同的是,污水連續(xù)進(jìn)入DAT-IAT系統(tǒng)。連續(xù)進(jìn)水使進(jìn)水的控制大大簡化,也減少了管路及進(jìn)水電動閥門的費(fèi)用,這是SBR工藝是否適用于大型污水廠的首要條件。
反應(yīng)階段:一般來講在DAT中連續(xù)曝氣,池中水流呈完全混合流態(tài),絕大部分有機(jī)物在這個池中降解。經(jīng)DAT處理后的混合液通過兩池間的雙隔墻導(dǎo)流系統(tǒng)連續(xù)不斷進(jìn)入IAT,IAT間歇曝氣進(jìn)一步去除有機(jī)物,使處理出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),同時控制曝氣時間和溶解氧濃度,可獲得良好的脫氮效果。
沉淀階段:沉淀階段只發(fā)生在IAT。當(dāng)IAT停止曝氣后,活性污泥絮體靜態(tài)沉淀與上清液分離。DAT-IAT工藝采用獨(dú)特的雙隔墻導(dǎo)流系統(tǒng),有效地防止了污水自DAT流入IAT時,出現(xiàn)水力短流或擾動已沉淀的污泥層,因而具有良好的沉淀效果。
排水階段:排水階段只發(fā)生在IAT,當(dāng)池水位上升到設(shè)計(jì)最高水位時,沉淀階段結(jié)束,設(shè)置在IAT末端的潷水器開動,將上清液緩慢地排出池外,當(dāng)池水位降到設(shè)計(jì)最低水位停止?jié)?br> 待機(jī)階段:在IAT池潷水后完成了一個運(yùn)行周期,兩周期間的間歇時間就是待機(jī)階段。該階段可視污水的性質(zhì)和處理要求決定其長短或取消。富余的時間可增加其它階段。
2.2主要設(shè)計(jì)參數(shù)
每座池設(shè)計(jì)水量2.78萬m3/d,校核流量3.61萬m3/d。
污泥負(fù)荷:Fw=0.085kgBOD5/kgMLSS·d;
平均污泥濃度:Nw=4.3g/l;
剩余污泥含水率99.4%;
IAT池向DAT池回流活性污泥混合液最大回流比為200%。
SBR反應(yīng)池設(shè)計(jì)水力停留時間HRT=16.59hr;
設(shè)計(jì)污泥泥齡SRT=20d。
全廠每天產(chǎn)剩余污泥總量DS=31T;
時序控制:
DAT連續(xù)進(jìn)水、連續(xù)曝氣(可調(diào)整),回流時間<2h;
IAT池設(shè)計(jì)連續(xù)進(jìn)水,曝氣1h、沉淀1h、潷水≤1h;
2.3主要設(shè)備
潷水器:在每組池的IAT端部設(shè)2組旋轉(zhuǎn)式潷水器,每組潷水器由2個堰長L=8.5m的旋轉(zhuǎn)式潷水器組成,每池每周期設(shè)計(jì)排水量3472m3。單組潷水器潷水量Q=1736m3/h,潷水器設(shè)計(jì)堰口負(fù)荷Q=28.5l/s·m,設(shè)計(jì)潷水深度0.9m,潷水器潷水深度可在0.5~1.5m范圍內(nèi)調(diào)整。
曝氣器:每座DAT池采用宜興高塍玻璃鋼化工廠生產(chǎn)直徑192mm橡膠膜式微孔曝氣器2880個,單只供氣量按大于2.2m3/h。每座IAT池采用德國進(jìn)口GVA橡膠膜式微孔曝氣器1326個,直徑300mm,單只供氣量按大于6.9m3/h。
回流污泥泵:為保持DAT池內(nèi)足夠的混合液濃度,需從IAT池將混合液回流到DAT,對于全池平均MLSS=4.3g/l;IAT池MLSS約5g/l,DAT池約3.3g/l,最大污泥回流比200%。在IAT兩側(cè)墻處設(shè)兩套回流污泥泵,單臺泵流量Q=385l/s,揚(yáng)程H=2.0m?;亓魑勰喙茉贒AT池四角布置,末端設(shè)噴管,加強(qiáng)混合攪拌效果。
剩余污泥泵:每周期排剩余污泥一次,排泥濃度約為6g/l,每周期每池排剩余污泥量72m3,設(shè)計(jì)排泥時間為1h,每池設(shè)流量Q=75m3/hr,揚(yáng)程H=10m,剩余污泥泵一臺。
3 其它構(gòu)筑物設(shè)計(jì)
3.1進(jìn)水粗格柵井
污水廠進(jìn)水為雙孔2600×2200方涵,在進(jìn)廠處設(shè)置了粗格柵井,粗格柵間隙為100mm,以去除體積較大的懸浮垃圾、木塊等雜物。粗格柵井上設(shè)罩棚,柵渣用皮帶輸送機(jī)輸送到污渣斗內(nèi)。
3.2進(jìn)水泵房
進(jìn)水泵房的峰值設(shè)計(jì)流量為110萬m3/d,選用10臺(9用1備)飛力潛水泵,單泵流量:Q=5062m3/h、揚(yáng)程:H=12.0m、配套電機(jī)功率:N=215kW。為防止水泵倒灌、方便維修,在每臺泵出水管上安裝有止回閥和手、電兩用閘閥。在進(jìn)水處設(shè)6臺寬度2米的回轉(zhuǎn)式固液分離機(jī),安裝角度75°、格柵間隙25mm。為便于集水池放空清淤及設(shè)備的檢修,將集水池分為兩格。
旱季時五臺泵運(yùn)行,雨季時啟動其它水泵。55萬m3/d的進(jìn)入污水一級處理構(gòu)筑物,其余污水近期直接排放。
3.3沉砂池
共設(shè)兩個系列,每個系列設(shè)兩座鐘式沉砂池,沉砂池直徑為5800m的園型,下部為砂斗,每池處理能力為:Q=1750L/s。兩臺沉砂池共用一臺砂水分離機(jī),處理能力為100m3砂水混合液/h或1.5噸砂/h。沉砂池中的沉砂經(jīng)氣提后,輸送至砂水分離機(jī)。在沉砂池的出水渠道上設(shè)巴氏計(jì)量槽計(jì)量污水量,喉寬為1.75m。
在沉砂池進(jìn)水渠上設(shè)置了細(xì)格柵,細(xì)格柵選擇德國琥珀公司生產(chǎn)的自清洗細(xì)柵過濾器,該設(shè)備由篩筐、螺旋輸送器、壓縮器組成。細(xì)柵過濾器傾斜放置于渠道上,污水從前面流入篩筐,狹窄的柵格之間的空隙,懸浮和漂浮物以及纖維和硬毛被擋住,由粑齒將柵渣收集起來并投入中央柵渣槽,轉(zhuǎn)動的螺旋輸送器將柵渣送入壓縮容器脫水壓緊(脫水含固量可達(dá)30~40%DS),實(shí)現(xiàn)了懸浮物、固體顆粒的去除、提升、擠壓、脫水、排除一次完成。整個設(shè)備為全封閉結(jié)構(gòu)、無異味、自動化水平高。每個系例設(shè)2臺細(xì)格柵:直徑:2400mm、過濾水深:1400mm、柵條凈距:10mm。
在細(xì)格柵上設(shè)操作間,并設(shè)置采暖設(shè)施。
3.4加氯間及氯庫
按季節(jié)性加氯考慮,出水設(shè)在線余氯分析儀實(shí)時監(jiān)測出水余氯量,并輸出0-20mA的信號到分控站,并以此控制加氯量。設(shè)計(jì)加氯量為7.0mg/L(PPM),選用美國CAPITAL公司的真空加氯機(jī)2臺(1用1備),加氯能力為75kg/h,同時配套提供全套的管路系統(tǒng)。在加氯正壓區(qū)設(shè)置了氯氣報(bào)警器,報(bào)警信號可在值班室及總控室顯示,同時還發(fā)出音響報(bào)警,為防止意外事故發(fā)生,設(shè)置一套1000公斤級的漏氯吸收裝置。所有設(shè)備均在分控站PLC的控制下自動運(yùn)行。
加氯點(diǎn)設(shè)在污水處理廠的接觸池的進(jìn)水口處,為保證加氯用水射器的背壓,設(shè)置離心加壓泵兩臺,Q=50m3/h,H=40m。為節(jié)省自來水源,加氯背壓水采用處理后的出水,同時增設(shè)了必要的防堵塞措施。
3.5接觸池
接觸池設(shè)計(jì)接觸時間為30分鐘,接觸池分為兩格,由閘門控制,必要時可通過閘門控制超越其中一座。每格尺寸L=40m;B=20m,有效水深4m。為防止短流每池設(shè)6個廊道。為了測量二級出水流量,在出水堰上設(shè)置了超聲波明渠流量計(jì)。為了減少堰上水頭,出水堰做為折線形,超聲波明渠流量計(jì)的計(jì)算模型采用了先進(jìn)了自校正模型?;驹硎牵涸谠髑匦伪”谘叩墓降幕A(chǔ)上,引入一個校正系數(shù),該系數(shù)可根據(jù)巴式計(jì)量槽的計(jì)量結(jié)果進(jìn)行自動校正(在不進(jìn)行第二次超時,二者應(yīng)相等)。這樣可減小接觸池的池深及整個流程的水頭損失。
3.6鼓風(fēng)機(jī)房
鼓風(fēng)機(jī)房用四臺可調(diào)導(dǎo)葉片的單級高速離心風(fēng)機(jī),三用一備,鼓風(fēng)機(jī)單臺設(shè)計(jì)流量Q=24000m3/h,設(shè)計(jì)風(fēng)壓P=0.7bar,配套電機(jī)功率630kW。鼓風(fēng)機(jī)采用水冷方式,冷卻系統(tǒng)主要設(shè)備:逆流式玻璃鋼冷卻塔一套,流量為Q=86m3/h,安裝在室外屋頂上;冷卻循環(huán)水泵Q=50m3/h,H=60m兩臺,一用一備。
為減小鼓風(fēng)機(jī)的噪音,每臺風(fēng)機(jī)進(jìn)出風(fēng)管及放空管均設(shè)隔音罩,另外出風(fēng)管設(shè)置于地下管廊中,進(jìn)一步降低噪音。為了保證微孔曝氣器的正常工作,在進(jìn)風(fēng)廊道的四個進(jìn)風(fēng)口處設(shè)置了四臺自動卷繞式空氣過濾器,該設(shè)備對于大于1μm的灰塵除塵效率為70%;對大于5μm灰塵,除塵效率大于80%;對大于8μm灰塵去除效率大于96%。
3.7濃縮池
設(shè)兩座輻流式濃縮池,上口直徑22m,池邊有效水深4.3m,超高0.3m,池底坡度15%。池內(nèi)設(shè)一臺帶攪動?xùn)诺闹行膫鲃庸文鄼C(jī),并帶工作橋。為便于清通維修,進(jìn)泥管采用上部進(jìn)泥,每池進(jìn)泥管上設(shè)手、電動閘閥一個,可控制兩池進(jìn)泥狀態(tài)。
3.8剩余污泥泵房
設(shè)一座半地下式剩余污泥泵房,安裝兩臺螺桿泵直接從濃縮池內(nèi)抽吸污泥,并送至脫水機(jī)房的混合池。螺桿泵的主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:流量:Q=55m3/h、揚(yáng)程:H=10m。
3.9脫水機(jī)房
脫水機(jī)房由污泥混合池、脫水機(jī)房及泥餅堆放間合建而成。污泥混合池平面尺寸為7.5m×2.5m,有效水深3.5m。為了避免剩余污泥在混合貯池內(nèi)沉淀,設(shè)有飛力潛水?dāng)嚢铏C(jī)一臺。
脫水間平面尺寸為18.74m×12m,分上下兩層,底層安裝制藥液裝置一套,最大制備能力10kg/hr聚合物粉末,藥液濃度0.5%,投藥泵3臺(2用1備),選用計(jì)量泵,Q=0.5~1.5m3/hr,H=20m。另外設(shè)螺桿泵三臺(兩用一備),從混合池抽吸污泥到脫水機(jī)。脫水機(jī)安裝在二層,設(shè)脫水機(jī)3臺(兩用一備,與螺桿泵和投藥泵一一對應(yīng)),處理能力為30m3/hr,脫水后污泥通過安裝在二層樓板下的無軸螺旋輸送機(jī),輸送至污泥堆放間,運(yùn)到污水廠附近的垃圾填埋場進(jìn)行衛(wèi)生填埋。上述所有設(shè)備在分控站PLC的控制下自動運(yùn)行。
污泥堆放間與脫水機(jī)房合建,污泥堆放間與脫水機(jī)房合建。為防止冬季泥餅凍結(jié),堆放間內(nèi)考慮采暖。
4 附屬建筑物經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
全廠設(shè)綜合樓、浴室等附屬房間,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表:
序號編號名 稱建 筑 面 積備注 1301綜合樓2200 2302浴室250 3303鍋爐房255計(jì)算熱負(fù)荷:1.1MW 4304餐廳306 5305車庫380 6306倉庫390 7307機(jī)修車間444 8308門衛(wèi)285 電氣設(shè)計(jì)
5.1變配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)
全廠共設(shè)三座變電站,63KV變電所一座,10KV變電所兩座。
廠內(nèi)設(shè)63kV變電所一座,采用單電源供電,由撫順市電力部門提供一路63kV電源,變電所內(nèi)設(shè)單臺主變,變壓器容量為6300kVA。
全廠負(fù)荷最集中的構(gòu)筑物是鼓風(fēng)機(jī)房和進(jìn)水泵房。由于總圖平面布置的限制,鼓風(fēng)機(jī)房與進(jìn)水泵房距離較遠(yuǎn)。在設(shè)計(jì)中進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)、技術(shù)方面的比較,確定設(shè)10kV變電站兩座。在廠區(qū)中部,鼓風(fēng)機(jī)房附近設(shè)一座主變、配電站,安裝兩臺630kVA變壓器,供污水廠除進(jìn)水泵房以外的所有低壓設(shè)備電力及照明用電(鼓風(fēng)機(jī)為高壓電機(jī),由10KV電源直接供電)。在進(jìn)水泵房南側(cè)設(shè)一座分變配電站,安裝兩臺1600kVA變壓器,供10臺230kW進(jìn)水泵用電。
5.2負(fù)荷計(jì)算及無功補(bǔ)償
本工程的負(fù)荷計(jì)算,設(shè)備采用需求系數(shù)法,照明及生活用電按單位面積用電量計(jì)算。得結(jié)果如下:有功功率Pjs=4195kW、無功功率Qjs=3146kVar、總功率Sjs=4642kVar。選用6300KVA變壓器一臺,變壓器負(fù)載率為74%。
為提高電網(wǎng)功率因數(shù),節(jié)省能源,在兩座10KV變配電站的高、低母線側(cè)分別設(shè)無功功率補(bǔ)償裝置,10KV側(cè)補(bǔ)償容量為4×200 KVAR。0.4 KV側(cè)補(bǔ)償容量分別為2×400KVAR,2×180 KVAR,經(jīng)補(bǔ)償后,功率因素可達(dá)0.95以上。
6 自控設(shè)計(jì)
6.1控制系統(tǒng)
全廠自控采用集散型控制系統(tǒng),三級構(gòu)成:第一級—就地控制(即MCC控制);第二級—現(xiàn)場控制站(即PLC控制);第三級—中央控制室(即操作站)。中央控制室設(shè)于廠前區(qū)綜合樓內(nèi),負(fù)責(zé)監(jiān)控全廠污水處理過程中各工藝參數(shù)的變化情況,設(shè)備工作狀態(tài)和運(yùn)行管理。
根據(jù)污水處理過程各個分區(qū)的功能不同,在本污水處理廠生產(chǎn)區(qū)內(nèi)共設(shè)置五個現(xiàn)場控制站。第一分控站(PLC1)主要負(fù)責(zé)的構(gòu)筑物為:粗格柵、進(jìn)水泵房、變配電系統(tǒng);(2)第二分控站(PLC2)主要負(fù)責(zé)的構(gòu)筑物為:細(xì)格柵、沉砂池、計(jì)量槽;第三分控站(PLC3)主要負(fù)責(zé)的構(gòu)筑物為:鼓風(fēng)機(jī)房、SBR反應(yīng)池;第四分控站(PLC4)主要負(fù)責(zé)的構(gòu)筑物為加氯系統(tǒng);第五分控站主要負(fù)責(zé)的構(gòu)筑物為:濃縮池、脫水機(jī)房。
為使污水廠管理者及時獲得更直觀的現(xiàn)場情況,全廠設(shè)置了閉路電視監(jiān)視系統(tǒng),配備全天候攝像機(jī)4臺,固定式攝像機(jī)6臺。分別安裝在變電站、脫水機(jī)房、鼓風(fēng)機(jī)房等處。
6.2主要設(shè)備的控制簡述
(1)格柵:正常情況下,由PLC控制定時開停,當(dāng)格柵前后的液位差大于設(shè)定值時,則連續(xù)運(yùn)行,直至液位差達(dá)到正常值一定時間后,恢復(fù)定時運(yùn)行狀態(tài)。
?。?)螺旋輸送機(jī)或皮帶機(jī):與服務(wù)設(shè)備(格柵、分砂機(jī)或脫水機(jī)等)聯(lián)動運(yùn)行。提前開啟,滯后關(guān)閉。
?。?)污水泵:主要靠水位來確定水泵的運(yùn)行。多臺泵應(yīng)按先開先停、后開后停、輪流倒車原則進(jìn)行控制。
?。?)鐘式沉砂池及配套設(shè)備:按設(shè)定的時間程序控制順序閉環(huán)運(yùn)行。
?。?)DAT-IAT池:由兩套編制的時間程序閉環(huán)運(yùn)行,分別為正常程序和應(yīng)急程序。溶解氧控制由根據(jù)設(shè)定的溶解氧濃度,調(diào)節(jié)空氣管上的電動蝶閥開度。
(6)鼓風(fēng)機(jī)及配套設(shè)備:在分控站PLC控制下全自動運(yùn)行。PLC根據(jù)壓力表輸出的4-20MA的信號調(diào)節(jié)進(jìn)風(fēng)導(dǎo)葉片,必要時調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)的開啟臺數(shù),保持總出氣管上壓力恒定。
?。?)加氯機(jī)及配套設(shè)備:在分控站PLC控制下全自動運(yùn)行。加氯機(jī)由余氯分析儀測得的0-20MA的信號調(diào)節(jié)加氯量。
(8)脫水機(jī)及配套設(shè)備:在分控站PLC控制下全自動運(yùn)行。
7 設(shè)計(jì)特點(diǎn)及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
7.1采用先進(jìn)的處理工藝DAT—IAT工藝
本處理廠采用先進(jìn)的DAT-IAT工藝。該工藝由一個DAT池和一個IAT池串聯(lián)組成,DAT連續(xù)進(jìn)水,連續(xù)曝氣(也可間歇曝氣),IAT也是連續(xù)進(jìn)水,但間歇曝氣,處理后的清水和剩余活性污泥均由IAT排出。由于這種工藝進(jìn)水是連續(xù)的,所以克服了很多間歇進(jìn)水SBR工藝的不利因素,特別適合于大型污水處理廠。另外該工藝獨(dú)特的雙隔墻設(shè)計(jì),有效的防止了水力短流和對沉淀污泥的擾動。是大型污水處理廠設(shè)計(jì)中值得推廣的一種工藝。再有,通過對各階段時間的調(diào)整和對溶解氧的控制,該工藝可獲得良好的脫氮效果。
7.2工藝管線的施做
為了施工和安裝方便,污水處理廠工藝管線(包括污水和污泥)一般都采用鑄鐵管,有時也用鋼管。本工程由于處理規(guī)模較大,工藝管線較粗,若采用鑄鐵管費(fèi)用太高。經(jīng)比較確定采用預(yù)應(yīng)力混凝土管,以節(jié)省投資。在管道轉(zhuǎn)彎及三通處,采用轉(zhuǎn)換接頭及標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行連接,而不是混凝土壓力井的方式,降低了工程造價(jià),方便了安裝施工。但要注意的是,采用這種辦法鋼管件的防腐處理一定要嚴(yán)格。
7.3輸配水方面
一座污水處理廠,特別是大型污水處理廠設(shè)計(jì)中,工藝選擇和總圖布置固然重要,但輸配水方面的精心設(shè)計(jì),往往會大幅度降低總投資。在撫順污水處理廠充分考慮這個問題,在很多方面做了細(xì)致周到的考慮,為國家節(jié)省了大筆的建設(shè)費(fèi)用?,F(xiàn)舉例說明之:
(1)如前所述,污水廠做了兩次超越。第一次超越目前僅是雨季時出現(xiàn),但由于不遠(yuǎn)的將來,污水廠將實(shí)施二期工程,目前泵站水泵設(shè)計(jì)已充分考慮了到二期污水處理所需要的揚(yáng)程,僅就超越而言,這個揚(yáng)程明顯是富余了。于是在設(shè)計(jì)超越砼方涵充分利用揚(yáng)程,采用較小的斷面尺寸,以節(jié)省土建投資。
?。?)對于全廠三組9座SBR的配水,設(shè)計(jì)中往往采用配水井,這需要設(shè)專門的構(gòu)筑物另外水頭損失較大。由于DAT-IAT工藝對水量水質(zhì)沖擊適應(yīng)性較強(qiáng)的特性及污水量在一天內(nèi)變化不均勻現(xiàn)實(shí)情況,所以在設(shè)計(jì)中采用了分流閘井和管道配水結(jié)合的方式:在配水閘井內(nèi)通過調(diào)節(jié)閘門的開啟高度,控制到各組反應(yīng)池污水量,到各座DAT-IAT池的配水采用類似大阻力配水系統(tǒng)的原理,即通過一條較粗的干管及到三座DAT—IAT池的較細(xì)支管實(shí)現(xiàn)配水的目的。這樣既保證了配水的均勻性,以節(jié)省了工程投資。
?。?)對于接觸池超越問題,也進(jìn)行了獨(dú)特的設(shè)計(jì)。一般污水處理廠的消毒接觸池是季節(jié)性加氯,如果在不加氯或檢修時,往往需要超越接觸池。一般的設(shè)計(jì)是采用超越管道及閘井的辦法,這樣對于大型污水處理廠,往往因增設(shè)管線及土建配套需增加較多的投資。在本次設(shè)計(jì)中,采用了將兩座接觸池合建的方式,由于接觸池較大,直接合建會給土建設(shè)計(jì)增加很多難度,本工程采用雙池通過聯(lián)通管聯(lián)接的方式,用閘門進(jìn)行切換。這樣既減少了土建難度,節(jié)省了管道及專門的閘門井,也解決了接觸池的超越問題。
7.4加氯方面的節(jié)水
在加氯方面我們也做了獨(dú)特的設(shè)計(jì)。在污水處理廠的加氯工藝中,很多都是用自來水做為加氯用水(在沒有中水的情況下),實(shí)際上每小時幾十噸甚至上百噸的自來水做為加氯水射器背壓水流入污水中,無疑是巨大的浪費(fèi)。為此本工程與加氯供貨商進(jìn)行認(rèn)真充分的研究,決定用處理后的污水做為代替自來水,并采取了必要的防止水射器堵塞的措施。值得指出的是,由于采用了這一方案,余氯分析儀也可設(shè)在加氯間而不必在出水處另設(shè)房間。
7.5嚴(yán)寒地區(qū)必要的措施
因地處東北地區(qū),冬季氣候寒冷,在設(shè)計(jì)中充分考慮這一因素。采取了必要的工程措施:
?。?)在管線綜合時,盡量使怕凍的管道設(shè)在冰凍線以下,其它管線不應(yīng)都因此增加埋深。
?。?)處理構(gòu)筑物在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較后,適當(dāng)增加埋深,防止冬季熱量散失過快,影響處理效果。
(3)在很多處理構(gòu)筑物上增設(shè)了上部建筑,并按巡視要求進(jìn)行采暖設(shè)計(jì)。
?。?)對某些構(gòu)筑物及管道增設(shè)必要的保溫措施
7.6全自動的控制
全廠自控采用集散型控制系統(tǒng),共分三級:第一級—就地控制(即MCC控制);第二級—現(xiàn)場控制站(即PLC控制);第三級—中央控制室(即操作站)。廠內(nèi)所有設(shè)備及主要處理過程均為自動控制運(yùn)行。另外,還設(shè)置了閉路監(jiān)視系統(tǒng),監(jiān)視全廠各重要部分的運(yùn)行情況。使撫順三寶屯污水廠成為一座工藝先進(jìn)、自動化程度很高的現(xiàn)代化工廠。
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