西安市污水處理廠改造工程
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-07-01 |
來源 | 土木工程學(xué)會(huì)水工業(yè)分會(huì)排水委員會(huì)第四屆第一次年會(huì) | ||
作者 | 張興興 | ||
摘要 | 張興興 (西安市污水處理廠) 1 項(xiàng)目簡介 西安市污水處理廠是西安市最早的一座城市污水處理廠。它始建于1956年,1958年投產(chǎn),日處理能力4×104 m32/d;1963年進(jìn)行第一次擴(kuò)建,日處理能力提高到6×104 m32/d,污水為一級機(jī)械處理,污泥進(jìn)行中溫消化,自然干化脫水;1976年進(jìn)行第二次擴(kuò)建,處理能力 ... |
張興興
(西安市污水處理廠)
1 項(xiàng)目簡介
西安市污水處理廠是西安市最早的一座城市污水處理廠。它始建于1956年,1958年投產(chǎn),日處理能力4×104 m32/d;1963年進(jìn)行第一次擴(kuò)建,日處理能力提高到6×104 m32/d,污水為一級機(jī)械處理,污泥進(jìn)行中溫消化,自然干化脫水;1976年進(jìn)行第二次擴(kuò)建,處理能力達(dá)到12×104 m32/d, 污水為二級生物處理,污泥經(jīng)中溫消化后進(jìn)行機(jī)械脫水。
該廠雖經(jīng)過兩次擴(kuò)建,但限于當(dāng)時(shí)的條件,許多設(shè)備為非污水處理工程專用設(shè)備,經(jīng)過多年的運(yùn)行,設(shè)備性能下降,能耗高,處理效率降低,工藝落后,無法維持正常的生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn),處理水質(zhì)難以保證。為此,該廠進(jìn)行全面的技術(shù)改造和適當(dāng)?shù)臄U(kuò)建,更新設(shè)備,以達(dá)到穩(wěn)定的處理效果,提高處理能力,節(jié)能降耗,保證水質(zhì),并實(shí)現(xiàn)部分污水回用。
該工程總投資約1.1億元(含396萬美元丹麥政府貸款),主要設(shè)備和技術(shù)從丹麥krüger公司引進(jìn),目前改造工程正在實(shí)施,土建工程預(yù)計(jì)今年5月底完成,機(jī)械、電氣設(shè)備正在安裝,計(jì)劃2001年底通水試車。
2 工藝簡介
西安市污水處理廠主要處理西安市西郊地區(qū)的工業(yè)廢水和生活污水,工業(yè)廢水占總處理量的70%,生活污水占30%。目前該廠處理能力為12×104m3/d二級生物處理,改擴(kuò)建完成后將達(dá)到16×104m3/d,其中4×104m3/d一級處理后經(jīng)地下暗涵排入皂河,6×104m3/d經(jīng)中負(fù)荷生物處理后排放,另外6×104m3/d經(jīng)A 2/o+絮凝過濾工藝處理后回用,作為市政雜用水和工業(yè)冷卻水。
進(jìn)水水質(zhì)為: COD=450mg/l TN=40mg/l
BOD5=220mg/l TP=8.5mg/l
SS=300mg/l NH3-N=26mg/l
PH=6.5~8.5 水溫T=13-25℃
這次改造主要是對污水處理工藝及設(shè)備進(jìn)行改造,提高處理效率及水質(zhì),A2/O曝氣池是在原有普通推流式曝氣池的基礎(chǔ)上加以改造,其剩余活性污泥濃縮后直接進(jìn)行機(jī)械脫水。中負(fù)荷系統(tǒng)采用傳統(tǒng)活性污泥法,其污泥采用污泥濃縮加中溫消化后直接進(jìn)行機(jī)械脫水,脫水污泥含固率為20%左右。
改造后,預(yù)計(jì)出水水質(zhì)可達(dá)到如下指標(biāo):
中負(fù)荷系統(tǒng): COD≦100mg/l
BOD5≦30mg/l
SS≦30mg/l
PH=6.5~8.5
A2/O系統(tǒng)砂濾出水: COD≦50mg/l TN≦15mg/l
BOD5≦10mg/l TP≦1mg/l
SS≦5mg/l NH3-N≦5mg/l
PH=6.5~8.5
3 工藝流程
幾點(diǎn)說明:
?。?)中負(fù)荷剩余活性污泥排入初次沉淀池和初沉污泥共同沉淀,以提高沉淀效率。
?。?)過去廠里的一些技術(shù)參數(shù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)較多,本次由丹麥Krüger公司技術(shù)指導(dǎo),西安市市政設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),各構(gòu)筑物參數(shù)選取趨于科學(xué)化,結(jié)合廠里具體情況,做到科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、高效。
4 各單體構(gòu)筑物工藝設(shè)計(jì)、運(yùn)行參數(shù)
4.1粗格柵間
利用現(xiàn)有粗格柵間,對現(xiàn)有2套XWB-Ⅱ-1.5-35型機(jī)械格柵加以改造,并設(shè)置自控系統(tǒng)。每套格柵寬度為B=1.5m,柵條間隙為25mm,格柵呈75°傾角放置。格柵間為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),平面尺寸為10.5×6.0 m,引進(jìn)一套螺旋輸送機(jī)及柵渣壓渣機(jī)。
4.2進(jìn)水提升泵房
現(xiàn)有泵房及集水井總平面尺寸為:27.8×19.2 m,其中集水井平面尺寸為27.8×6.2 m,地下部分深度7.75 m,為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)?,F(xiàn)有4臺(tái)20sh-28型雙吸離心式清水泵(單臺(tái)流量為2016 m3/h,揚(yáng)程12.8 m,所配電機(jī)功率為115 kW及2臺(tái)14sh-28A型雙吸離心式清水泵。為了滿足新的提升能力,現(xiàn)將2臺(tái)小泵更換為500S13型雙吸離心泵,每臺(tái)流量2020 m3/h,揚(yáng)程H=13.0 m,所配電機(jī)功率110 kW,水泵出水采用單管堰口自由出流。
4.3細(xì)格柵間
根據(jù)污水廠多年的運(yùn)行,為了進(jìn)一步去除污水中的漂浮物質(zhì),保證后續(xù)處理的正常進(jìn)行。在單管出水井后的明渠上,增設(shè)了丹麥krüger公司生產(chǎn)的DN53型弧型細(xì)格柵5套,每套格柵寬度為B=1.05 m,柵距b=10 mm,單臺(tái)過水能力1600 m3/h,配電機(jī)功率0.37 kW,格柵啟閉可根據(jù)柵前柵后水位差和時(shí)間進(jìn)行控制。5套格柵機(jī)后設(shè)置無軸螺旋輸送機(jī)一套自動(dòng)輸送柵渣,同時(shí),設(shè)置事故格柵一套,寬度為1.6m,間隙25 mm,作為弧形格柵事故檢修時(shí)使用,人工清理。
4.4曝氣沉砂池
利用現(xiàn)有曝氣沉砂池,矩形鋼筋砼結(jié)構(gòu),兩個(gè)廊道,每廊道長24 m,寬3.3 m,有效水深3.3 m,每格設(shè)計(jì)流量為4000 m3/h 。池中水平流速v=0.10 m/s,停留時(shí)間T=3.92 mim。拆除原有砂斗及框架。新引進(jìn)丹麥krüger公司的橋式除砂機(jī)一套,長度為8.5 m,該橋配有淹沒式吸砂泵兩臺(tái),將池底砂抽送至集砂槽,池外安裝一套LSSF-355型螺旋式砂水分離器,所配電機(jī)功率為N=0.75kW,集砂槽積砂經(jīng)砂水分離器脫水后裝車運(yùn)出廠外。
曝氣沉砂池采用粗氣泡曝氣器,設(shè)計(jì)氣水比為0.10~0.20m32氣/m32水,引進(jìn)丹麥兩臺(tái)羅茨鼓風(fēng)機(jī)(一臺(tái)備用),風(fēng)量Q=1500 m3/h,風(fēng)壓6.0 m,所配電機(jī)功率37 kW。鼓風(fēng)機(jī)房在細(xì)格柵間底下,長9.0 m,寬4.6 m。
4.5初次沉淀池
本工程利用現(xiàn)有兩座初次沉淀池,該池直徑Φ45 m,為周邊進(jìn)水,中心出水輻流式沉淀池。有效水深h=3.9 m,表面負(fù)荷q=2.52 m32/m2·hr,水力停留時(shí)間t=1.55 h。
初沉池原中心出水槽,出水堰經(jīng)過多年使用,變形破損,影響出水水質(zhì),故本次改造工程主要是出水堰,浮渣井以及為適應(yīng)處理能力的增加而加高池體0.25 m(鍍鋅鋼板材質(zhì))。原橋式刮泥機(jī)經(jīng)維修后繼續(xù)使用。我廠運(yùn)行發(fā)現(xiàn)浮渣,浮油在初沉池配水井厚積,但改造項(xiàng)目在曝氣沉砂池,初沉池配水井處無法加置設(shè)備加以去除,因而經(jīng)過與西安市政設(shè)計(jì)院和外方技術(shù)人員商討,在初沉池橋式刮泥機(jī)上設(shè)置由丹麥krüger公司引進(jìn)的撇油、除渣裝置,并改造集渣斗。
4.6 A2/O法工藝曝氣池
將現(xiàn)有曝氣池改造成A2/O法工藝進(jìn)行深度生物處理,處理水量6×104 m32/d作為回用水。
原有曝氣池為2×3 組以普通推流式方式運(yùn)行。為滿足A2/O工藝要求,將其改造成兩組并行的A2/O曝氣池,即現(xiàn)有曝氣池的一側(cè)合并為1組,每組容積為13365 m32,有效水深由原來的4.20 m增加到4.95 m,廊道寬度B=6.0 m保持不變,加高后現(xiàn)有曝氣池高度為5.5 m(原曝氣池增高5m)。
A2/O曝氣池是本次改造工程難度最大的構(gòu)筑物, 技術(shù)由丹麥krüger公司提供,即預(yù)(缺氧段)反硝化段→厭氧段(包括選擇池和厭氧池)→缺氧段→好氧段的工藝,其中設(shè)計(jì)預(yù)反硝化段的目的是最大限度地進(jìn)行生物強(qiáng)化脫磷和反硝化作用。由于大部分硝酸根在預(yù)反硝化池中進(jìn)行反硝化,這樣可以降低混合液內(nèi)回流比率。設(shè)計(jì)采用35%的進(jìn)水和65%的回流污泥直接進(jìn)入預(yù)反硝化池,其余65%的進(jìn)水直接進(jìn)入?yún)捬醵芜x擇池,厭氧段包括一個(gè)選擇池和一個(gè)嚴(yán)格的厭氧池,其運(yùn)行目的在于提高菌膠團(tuán)和聚磷細(xì)菌的生長。
每組預(yù)反硝化池容積V1=1750 m32,厭氧池容積V2=2115 m32(其中選擇池為260 m32,厭氧池為1855 m32),缺氧池為V3=750 m32,好氧池容積V4=8750 m32,總?cè)莘e為V=13365 m32。
在最低水溫T=13 ℃時(shí),曝氣池中MLSS為4.3 kg/m32,計(jì)算好氧污泥齡為7.4 d,總污泥齡為11.3 d;污泥負(fù)荷約0.09 kg BOD5/kg MLSS·d,總水力停留時(shí)間t=10.69 h。污泥已基本好氧穩(wěn)定,所以經(jīng)過A2/O曝氣池的污泥不經(jīng)消化可直接脫水。
厭氧段包括一個(gè)選擇池和一個(gè)嚴(yán)格的厭氧池,為了保證污泥與污水充分混合,每組設(shè)置TGI100-2型淹沒式混合器,配電機(jī)功率N=2.2kW,缺氧池和預(yù)反硝化池,同樣需要進(jìn)行攪拌,以防止污泥沉淀并保證泥水良好混合,為了避免從空氣中吸入不必要的氧氣,攪拌較緩,每組采用3套STD100-3型淹沒式攪拌器,配電機(jī)功率N=3.0 kW。好氧段采用微孔曝氣法,并進(jìn)行池中氧的在線式測定,以控制風(fēng)機(jī)的送風(fēng)量,每組安裝引進(jìn)芬蘭的KKI-215型橡膠曝氣盤約2750個(gè),內(nèi)回流比為100%,引進(jìn)AFP3001型潛污泵3臺(tái)(一臺(tái)備用),配電機(jī)功率N=41.1 kW(關(guān)于曝氣池的技術(shù)改造將在以后的文章中詳細(xì)論述)。
4.7 A2/O系統(tǒng)終沉池
曝氣池出水進(jìn)入終沉池配水井,配水井為園形鋼筋砼結(jié)構(gòu),內(nèi)圈直徑為3.3 m,外圈直徑為5.8 m,外環(huán)分三等分,其分別進(jìn)入相應(yīng)的三座終沉池,總深度為5.1 m。配水井上設(shè)置AYZ型鑄鐵鑲銅閘門(DN800)及啟閉機(jī)3套,配電機(jī)功率N=1.1 kW。
新建3座終沉池,直徑D=36.0 mm,池體深5.2 m,采用中心進(jìn)水周邊出水輻流式沉淀池,園形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。每座設(shè)有引進(jìn)丹麥krüger的周邊傳動(dòng)橋式刮泥機(jī)一套。終沉池單池設(shè)計(jì)流量Q=385 m3/h包括150 m3/h反沖洗水),最大表面溢流率為0.87m32/m2·h,最大停留時(shí)間為5.5h。
4.8鼓風(fēng)機(jī)房
利用現(xiàn)有鼓風(fēng)機(jī)房,為A2/O和中負(fù)荷曝氣池供氧,成套引進(jìn)丹麥生產(chǎn)的KA10V-GLZ10型單級離心式風(fēng)機(jī)4套,單臺(tái)風(fēng)機(jī)供氣量為14000 m3/h ,配電機(jī)功率為N=315kW ,風(fēng)壓均為6000 mm水柱,該風(fēng)機(jī)配套有進(jìn)風(fēng)過濾器,消音裝置等。
4.9砂濾池
砂濾池是污水深度處理的核心構(gòu)筑物,能夠有效的過濾去除不易沉淀的顆粒和膠體物質(zhì),提高對色度、濁度以及磷、有機(jī)物、其它雜質(zhì)的去除率。本工程采用微絮凝過濾工藝、即設(shè)計(jì)采用GJH800型管式靜態(tài)混合器一套,安裝在中間提升泵站壓水管道上,絮凝劑選用聚合硫酸鐵,投加量為5~10mg/l。
砂濾池為新建構(gòu)筑物,設(shè)計(jì)最大流量為2650m3/h,(其中包括150m3/h反沖洗量),設(shè)計(jì)濾速為10m/h,單池平面尺寸為6.0×4.0m,共12個(gè)池子。濾料采用石英砂,厚度為1.2m,相對密度為2.6~2.7T/m32,粒徑為0.5~1.2mm,不均勻系數(shù)小于1.3,采用氣水反沖洗(沖洗時(shí)間為5~8min)其中反沖洗氣量為60m32氣/m32·h,反沖洗水量為20~40 m32/m2·h。
4.10回用水加氯間
污水經(jīng)過濾后,水中可溶物,如營養(yǎng)鹽,碳源、氮、磷等物質(zhì)尚有一定含量,因此,使用回用水時(shí),要嚴(yán)格控制水質(zhì),殺菌滅藻抑制微生物的生長繁殖。本工程設(shè)計(jì)加氯量為10~15mg/l。日最大加氯量為600~900kg/d。加氯點(diǎn)設(shè)計(jì)在回用水蓄水池進(jìn)水管處。加氯間設(shè)有V2020型加氯機(jī)2套(1+1),單臺(tái)加氯量為38kg/h。加氯消毒為連續(xù)自動(dòng)加氯。
4.11回用水蓄水池
過濾后的水直接進(jìn)入回用水蓄水池。其容積按回用水量的10%計(jì)取,即V=6000m32。設(shè)計(jì)蓄水池為一組兩格,每格平面尺寸為44m×15.9m,有效水深H=4.2m,總深度4.5m,為半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),其中地下深3.5m,地面上1.0m。蓄水池兩格之間設(shè)置1.0m×1.0m方形連通孔,并安裝SFZ×1000型鑄鐵鑲銅閘門,以便蓄水池檢修。
4.12中負(fù)荷系統(tǒng)曝氣池
污水經(jīng)初級處理后,有一部分進(jìn)入中負(fù)荷系統(tǒng)。其設(shè)計(jì)流量為:最大平均水量Q平=6×104 m3/h;時(shí)最大水量為Qmax=3500 m3/h(其中含A 2/o系統(tǒng)的變化系數(shù)1.2)。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)為: 中負(fù)荷曝氣池采用常規(guī)漸減曝氣法,曝氣總?cè)莘e為V總=13467 m32,系兩組平行運(yùn)行,每組設(shè)三個(gè)廊道,平面尺寸為69m×21m,廊道寬度6.5m,有效水深5m。
進(jìn)水與回流污泥首先進(jìn)入選擇池,選擇池平面尺寸為7.8m×6.7m,容積為260 m32。為防止池中污泥沉積,在選擇池中設(shè)置引進(jìn)丹麥krüger公司的TGT100-2型淹沒式攪拌機(jī),配電機(jī)功率2.2kW,其最大混合能力為5W/m32。每組好氧段容積為6474 m32,采用國產(chǎn)橡膠盤式微孔曝氣頭,置于水面下約4.8m處,氧利用率按20%計(jì)取,每組共安裝曝氣頭2570套。
中負(fù)荷曝氣池設(shè)計(jì)參數(shù)為:污泥負(fù)荷F/M=0.22kgBOD5/kgmlss·d,混合液濃度為3.5g/l,污泥齡為4.5天(冬季),實(shí)際需氧量為7657kgO2/d,標(biāo)準(zhǔn)需氧量為12984 kgO2/d,所需空氣量日最大平均為288544 m32/d,時(shí)最大需氣量為355200 m32/d。
4.13中負(fù)荷系統(tǒng)終沉池
利用現(xiàn)有3座終沉池,直徑D=36m,平均深度為4.5m,現(xiàn)有刮吸泥機(jī)設(shè)備,出水三角堰,集渣斗等由于使用年限已久有破損,因此,要全部更換。終沉池單池最大水力負(fù)荷1166.67 m3/h,最大表面溢流率為1.15m32/m2·h,最長停留時(shí)間約3.9h,出水三角堰最大溢流率為1.55l/S·m。
4.14中負(fù)荷系統(tǒng)回流,剩余污泥泵房
利用現(xiàn)有回流污泥泵房的集泥池部分,并對其進(jìn)行局部改造,平面尺寸為14.7m×4m,深度為5.76m,地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。池中設(shè)置引進(jìn)丹麥krüger 公司的AFP3001.390型淹沒式回流污泥泵3臺(tái)(一臺(tái)備用),單臺(tái)流量為1325m3/h,揚(yáng)程H=8m,配電機(jī)功率為49.7kW。設(shè)計(jì)回流污泥量最大為100%,平均為60%,回流污泥送至中負(fù)荷曝氣池選擇池中。另外池內(nèi)還設(shè)有國產(chǎn)100QW70-10-4型淹沒式剩余污泥泵2臺(tái)(一臺(tái)備用),單臺(tái)流量為70 m3/h,揚(yáng)程為10m,配電機(jī)功率N=4kW,把剩余污泥抽送至曝氣沉砂池出水三角形配水井中。
4.15污泥處理系統(tǒng)
我廠改造工程,根據(jù)處理后出水的出路不同,采用不同的處理工藝,因而會(huì)產(chǎn)生不同性質(zhì)的污泥,即初沉污泥,中負(fù)荷系統(tǒng)剩余污泥和A2/O法工藝剩余污泥,依據(jù)工藝設(shè)計(jì),三種不同性質(zhì)的污泥量分別為:
初沉污泥量:Q1=21600kg/d,含水率為95~97%,即Q1=432~720m32/d;中負(fù)荷系統(tǒng)剩余污泥量Q2=10100kg/d,含水率為99.2%,Q2=12625 m32/d;A2/O法工藝剩余污泥量Q3=10200 kg/d,含水率為99.2%,Q3=1275 m32/d。
中丹雙方在第一次設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)上,經(jīng)計(jì)算現(xiàn)有6座消化池?zé)o法滿足污泥處理的需要,因而將中負(fù)荷系統(tǒng)剩余污泥處理方法進(jìn)行了調(diào)整,即中負(fù)荷系統(tǒng)的剩余污泥與初沉池進(jìn)水混合后經(jīng)初次沉淀池沉淀,產(chǎn)生的污泥一道打入現(xiàn)有初次濃縮池。這樣一并沉淀可以提高沉淀效率。計(jì)算混合污泥量為1865 m32/d,含水率為98.3%。
4.15.1中負(fù)荷系統(tǒng)污泥濃縮池
利用現(xiàn)有的初次濃縮池,該池為豎流式重力濃縮池,地下式鋼筋砼結(jié)構(gòu),連續(xù)運(yùn)行。直徑D=8m,池深H=8.28m,現(xiàn)有12座?,F(xiàn)已更換需利用的6座現(xiàn)狀濃縮池中柵欄式污泥攪拌機(jī)。單池進(jìn)泥量為311 m32/d,進(jìn)泥含水率為98.3%,經(jīng)濃縮后總泥量約為630 m32/d,含水率為95%,池中污泥停留時(shí)間為14.6h。污泥經(jīng)濃縮后重力流入污泥預(yù)熱池。
4.15.2 A2/O系統(tǒng)污泥濃縮池
利用現(xiàn)有的二次污泥濃縮池,該池屬于連續(xù)式污泥濃縮池,地上式鋼筋砼結(jié)構(gòu),直徑D=15m,池深H=4.2m,A2/O系統(tǒng)只利用一座,更換出水堰,維修現(xiàn)有濃縮池?cái)嚢铏C(jī)。
設(shè)計(jì)進(jìn)泥量為1275m32/d(10200kg/d),含水率為99.2%,經(jīng)濃縮后污泥含水率為97.5%,濃縮污泥量為408 m32/d,池中污泥停留時(shí)間13h。污泥濃縮后直接進(jìn)入污泥均質(zhì)池及脫水車間。
4.15.3中負(fù)荷污泥系統(tǒng)預(yù)熱池和消化池
根據(jù)污泥性質(zhì),對濃縮后的中負(fù)荷剩余污泥與初沉污泥進(jìn)行中溫(32~35℃)厭氧消化。消化混合污泥量為630 m32/d,含水率為95.0%左右。
改造后利用現(xiàn)有的三組(2×3座)消化池。其中
?。?)Ф20 m直徑消化池2座,每座容積3450 m32,外循環(huán)泵攪拌(現(xiàn)狀有沼氣攪拌,未使用)。污泥進(jìn)入消化池前先進(jìn)入兩座預(yù)熱池預(yù)熱,然后用污泥泵輸送到消化池,設(shè)有污泥控制室控制攪拌及投配,提升。該污泥控制室有4臺(tái)4PW型泵,(其中2臺(tái)備用),單臺(tái)流量Q=160 m3/h,揚(yáng)程H=25 m ,配電機(jī)功率N=30KW。
?。?)Ф14 m直徑消化池兩組共4座,單池容積1375 m32 。東池兩座以外循環(huán)泵攪拌,直接在消化池內(nèi)注入蒸氣加熱,西池兩座外循環(huán)泵與機(jī)械攪拌相結(jié)合(每座池3臺(tái)機(jī)械攪拌器),加熱是在預(yù)熱池中注入蒸氣加熱,然后泵入消化池。東西兩組池分別設(shè)有污泥控制室控制攪拌,投配,提升。每個(gè)控制室有4臺(tái)4PW型泵(其中兩臺(tái)備用),單臺(tái)流量Q=100 m3/h,揚(yáng)程H=11.0 m。配電機(jī)功率N=30KW。六座消化池總?cè)莘e為12400 m32 ,需消化污泥總量為630 m32/d,總的污泥消化時(shí)間20 d。
4.15.4污泥均質(zhì)池及脫水車間
A2/O系統(tǒng)的剩余污泥及中負(fù)荷系統(tǒng)消化后污泥分別進(jìn)入現(xiàn)有的2座均質(zhì)池,該池為D=5 m鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。
污泥脫水車間利用原有脫水車間,已拆除完原有轉(zhuǎn)鼓式真空過濾機(jī)及附屬設(shè)備。
A2/O系統(tǒng)剩余污泥濃縮后含水率97.5%,污泥量約為410 m32 / d,脫水機(jī)引進(jìn)丹麥產(chǎn)KD10-2000型帶式壓濾機(jī)兩套,單臺(tái)處理能力17~25 m3/h,配電機(jī)功率為3.7kW,脫水后污泥含水率75%,日產(chǎn)泥餅41.0 m32 ,脫水機(jī)日工作時(shí)間14小時(shí)。污泥脫水前需投加高分子3#混凝劑,投加量為0.4%干污泥重,每日加藥量約40kg/d。設(shè)有引進(jìn)丹麥產(chǎn)SVI型自動(dòng)投藥設(shè)備一套,加藥能力為5~6kg/h,將3#混凝劑先制成0.2%濃度的水溶液,再由計(jì)量泵按比例投加至污泥泵出口。與脫水機(jī)相配套的還有引進(jìn)國外偏心螺桿泵3臺(tái)(其中一臺(tái)備用),用于脫水機(jī)供泥,單臺(tái)流量為10~25 m3/h,揚(yáng)程為20 m,配電機(jī)功率為4KW,CR30-6型反沖洗泵3臺(tái)(一臺(tái)備用),單臺(tái)流量為10 m3/h,揚(yáng)程為60 m。配電機(jī)功率為3.7kW 。
消化后的污泥進(jìn)入污泥二次濃縮池,經(jīng)再次濃縮后含水率為92%左右,污泥量約為390 m32/d,脫水機(jī)采用國產(chǎn)WDRA型帶式壓濾機(jī)2臺(tái),帶寬2.0m,單臺(tái)處理能力15 m3/h,脫水后污泥含水率為80%左右,日產(chǎn)泥餅158 m32 ,脫水機(jī)日工作時(shí)間14 h。污泥脫水前需投加高分子3#混凝劑,投加量為0.4%干污泥重,每日加藥量為126kg/d。設(shè)有國產(chǎn)GST-J-1600型加藥裝置一套。與脫水機(jī)相配套的還有NM0531S型泵三臺(tái),(備用一臺(tái)),GSJ-J-1600型單臺(tái)流量為15.5 m3/h,揚(yáng)程40 m ,配電機(jī)3KW,150QSG10-50/7反沖洗泵3臺(tái)(一臺(tái)備用),Z-0.05/6型空氣壓縮機(jī)2臺(tái)。
脫水間全套設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)包括污泥投配,自動(dòng)加藥,泥餅輸送,濾帶沖洗等均由計(jì)算機(jī)進(jìn)行程序控制,以保證良好運(yùn)行狀態(tài)。
5 自動(dòng)控制與監(jiān)測儀表
本次改造工程根據(jù)集中管理監(jiān)視,分散處理控制的自動(dòng)化設(shè)計(jì)原則進(jìn)行,采用二級微機(jī)控制管理系統(tǒng),即廠級微機(jī)管理系統(tǒng)及基層微控制系統(tǒng)。基層過程控制系統(tǒng)采用七套可編程序控制器PLC1~PLC7,其中PLC1~PLC5為丹麥krüger公司提供的西門子產(chǎn)S 5 -115U系列,PLC6~PLC7為國產(chǎn)配套西門子S 7 -300系列可編程控制器,各PLC 之間用光纜連接組成一個(gè)局域網(wǎng)系統(tǒng),數(shù)據(jù)集中到控制室PLC1,再由PLC1將全廠所有運(yùn)行數(shù)據(jù)傳送到上位機(jī)管理系統(tǒng)。
儀表檢測分為兩部分,一部分由丹麥krüger公司提供,一部分國內(nèi)配套。
6 工程效益
西安市污水處理廠改造工程建成后,每天可提供6×104m3 /d 回用水,用于西郊地區(qū)工業(yè)用水及市政雜用水,為缺水的西安市開辟了第二水源。另外6×104m3 /d二級處理程度比現(xiàn)狀也有提高,依據(jù)本工程設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì),該項(xiàng)目改建成后,每年將減少向皂河排放污染物BOD5=9782噸,SS=14563.5噸,COD =18060.2噸。 由于減少進(jìn)入皂河的污染物質(zhì),因此皂河水環(huán)境狀況將會(huì)大為改觀。
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