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生物流化床-化學(xué)絮凝法處理紙漿漂白廢水

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2002-02-01
來源 《工業(yè)用水與廢水》2002年第1期
作者 謝澄,陳中豪,疏明君,李友明
關(guān)鍵詞 生物流化床 造紙廢水:漂白廢水 絮凝
摘要 使用內(nèi)循環(huán)三相生物流化床處理紙漿含氯漂白廢水,經(jīng)過40d左右的馴化,COD、BOD去除率過到70%以上,色度去除達(dá)到70%左右,AOX去除率達(dá)到60%左右,后續(xù)絮凝處理采用聚鐵鋁(PFAC)作為絮凝劑,聚丙烯酸胺(PAM)作為助凝劑,出水COD為80mg/L左右,BOD為20mg/L左右,AOX<lmg/L色度為120C.U。

謝澄,陳中豪,疏明君,李友明
(華南理工大學(xué)造紙與污染控制國家工程中心,廣東 廣州 510641)

  摘 要:使用內(nèi)循環(huán)三相生物流化床處理紙漿含氯漂白廢水,經(jīng)過40d左右的馴化,COD、BOD去除率過到70%以上,色度去除達(dá)到70%左右,AOX去除率達(dá)到60%左右,后續(xù)絮凝處理采用聚鐵鋁(PFAC)作為絮凝劑,聚丙烯酸胺(PAM)作為助凝劑,出水COD為80mg/L左右,BOD為20mg/L左右,AOX<lmg/L色度為120C.U。
  關(guān)鍵詞:生物流化床;造紙廢水:漂白廢水,絮凝
  中圖分類號:X793
  文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
  文章編號:1009-2455(2002)01-0027-04

Study on Treatment of Chlorine Bleaching Effluent by Fluidized Bed Bioreactor - Coagulation Technology
XIE Cheng, CHEN Zhong-hao, SHU Ming-jun, LI You-ming
(Paper Making & Pollution Control Engineering Research Center, South China University of Technology,Guangzhou 510641, China)

  Abstract: The Pulp chlorine effluent was treated by Inner - Loop Three - Phase Fluidized Bed Bioreactor.Afer 40 days of domestication in the reactor, the removal rate of CODcr and BOD5 could reach 70% or more, the temoval rates of chroma was 70% and AOX was 60%. Followed with the process of coagUlation, in which PFAC was used as nocculant and poIyacrylamide (PAM) as an assistant. The oudiow‘s cODc, was 80 mg/L, BOD was 20 mg/L, AOX < 1 mg/L and chroma was 120 C. U.
  Key words: Fluidized Bed Bioreactor; paPer making effluent; bleaching effluent;coagulation

  造紙工業(yè)制漿漂白工段的含氯漂白廢水由于含有氯苯酚、氯化脂肪酸、氯化樹脂酸、dioxin等有毒且難以處理的氯化有機(jī)物,對環(huán)境中的生物具有強(qiáng)烈的毒害、致畸、致多發(fā)性腦神經(jīng)病變作用。
  含氯漂白廢水的BOD與COD的質(zhì)量比小于0.3,又具有毒性,因此通常情況下不宜直接采用生化法處理周為其所含的有機(jī)物質(zhì)相對較少,不能直接送人堿回收車間進(jìn)行燃燒;而采用物化法處理,又不能很有效地去除廢水中的氯化有機(jī)物[1],如何治理含氯漂白廢水已經(jīng)成為困擾人們的一項難題。
  生物流化床技術(shù)是70年代以來興起的新型高效污水處理技術(shù),它可以取得比活性污泥法高數(shù)十倍的效率,具有很好的發(fā)展前景。用生物流化床技術(shù)處理造紙工業(yè)含氯漂白廢水,目前在國內(nèi)外還沒有見到詳細(xì)的報道,本研究從此方面人手,采用流化床與化學(xué)絮凝聯(lián)用的工藝,獲得了較好的處理效果。

1 內(nèi)循環(huán)生物流化床的結(jié)構(gòu)及處理流程

  試驗用內(nèi)循環(huán)生物流化床反應(yīng)器及處理工藝流程見圖1。在流化床中加人顆?;钚蕴孔鳛樯锬さ妮d體,進(jìn)水和壓縮空氣通過射流管和氣體分布器后進(jìn)人流化床,推動載體流化,形成細(xì)小氣泡水與載體的三相混合流體,首先由內(nèi)筒上升至流化床上部的三相分離區(qū),然后載體再經(jīng)由外筒的降流區(qū)下落到流化床底部,形成內(nèi)循環(huán)。一部分小氣泡跟隨下降的流體到達(dá)降流區(qū),大部分氣泡在三相分離區(qū)逸出。經(jīng)過三相分離區(qū)分離掉載體后的出水進(jìn)人一個沉淀池,經(jīng)沉淀分離后進(jìn)人下一處理單元。循環(huán)推動力來自壓縮空氣。

2 實驗用水和活性污泥

  廢水取自廣東某甘蔗化工廠紙漿漂白車間。該廠漂白工藝為(氯化+堿處理+次氯酸鹽漂+過氧化氫漂),本研究所用廢水為CEH三段廢水按1:1:1比例混合。廢水水質(zhì)見表1。

表1 廢水水質(zhì) pH CODcr/(mg.L-1) BOD5(mg.L-1) TSS/(mg.L-1) VSS/(mg.L-1) 色度/(C.U) AOX/(mg.L-1) 6.2 1250 360 1920 1020 1487 45

  活性污泥取自廣州某污水處理廠活性污泥池。污泥濃度約40g/L。取回的污泥經(jīng)過濾去雜質(zhì)后,取一定量上層液體放人內(nèi)循環(huán)三相生物流化床中,使反應(yīng)器內(nèi)的污泥濃度約為4g/L。加人配制的廢水進(jìn)行接種馴化。

3 實驗方法

3.1 流化床處理方法
  首先在流化床中加滿配制好的營養(yǎng)液和載體,載體采用顆粒活性炭:粒徑0.3-2mm,顆粒密度約0.9g/cm3,比表面積約900m2/g(BET),真密度約1.8g/cm3,堆積重約400g/L,加人量為6%(有效體積比)。開始時不加漂白廢水,加人適量葡萄糖控制總的 CODcr負(fù)荷為1200mg/L左右;按m(COD):m(N):m(P)為100:5:1的比例添加必要的氮鹽和磷鹽,同時加人碳酸氫鈉調(diào)節(jié)PH值為7-8。壓縮空氣流量為0.5-0.75m3/h,以保持溶解氧在2mg/L以上。進(jìn)液流量為6L/h,亦即水力停留時間(HRT)為6h。
  加入一定量的活性污泥,使流化床內(nèi)的污泥濃度大約在5%左右,然后通氣進(jìn)行間曝。悶曝1d以后,開始連續(xù)進(jìn)水,進(jìn)水由營養(yǎng)液和漂白廢水按一定配比組成,保持總的COD負(fù)荷不變,根據(jù)微生物生長及出水的狀況,逐漸增加漂白廢水在進(jìn)水中的比例,馴化微生物對含氯漂白廢水的適應(yīng)性,直到全部進(jìn)水由漂白廢水取代并達(dá)到穩(wěn)定的處理效果。然后改變水力停留時間、供氣量等條件,測定此過程含氯漂白廢水的性質(zhì)的變化。觀察載體上生物膜的生長狀況。
3.2 化學(xué)絮凝處理
  
待獲得穩(wěn)定的出水以后,對出水采用化學(xué)絮凝法處理。選用Al2(SO4、FeCl3、PAC(聚合氯化鋁)。PFAC(聚鐵鋁)在相同的處理條件下進(jìn)行實驗。實驗在燒杯中進(jìn)行,將一定量的廢水加人后,調(diào)節(jié)PH=7左右,在攪拌的條件下加人300mg/L的絮凝劑,快速(150-180r/min)攪拌1min,再加入10mg/L的聚丙烯酷胺(PAM)助凝,繼續(xù)快速攪拌1min,再慢速(80-100r/min)攪拌10min,待靜置澄清后取上清液進(jìn)行各項測定。
  根據(jù)COD和色度的去除效果選擇最好的一種絮凝劑,再采用正交實驗確定其處理的最佳條件。

4 實驗結(jié)果

4.1 流化床處理部分
4.1.1 微生物馴化過程的描述
  
馴化過程中發(fā)現(xiàn),在初期沒有加人含氯漂白廢水之前,流化床反應(yīng)器內(nèi)只有營養(yǎng)物質(zhì),此時微生物生長良好,一兩天之后就能在載體上附著一層薄的生物膜,鏡檢發(fā)現(xiàn)浮游生物很活躍,有較多累枝蟲。鐘蟲已經(jīng)在載體表面生長,微生物活性良好,出水COD下降明顯,體系內(nèi)溶解氧呈現(xiàn)較低的狀態(tài)。逐日增加含氯廢水的比例以后,生物膜的生長會出現(xiàn)如下比較明顯的變化規(guī)律:
  開始時受抑制,生物活性下降,出水污染負(fù)荷上升之后有所恢復(fù),生物活性增強(qiáng),生物膜恢復(fù)生長,出水污染負(fù)荷下降。為避免含氯廢水增加過快,超過微生物的忍耐極限而導(dǎo)致實驗失敗,馴化過程中都是在生物膜生長趨于適應(yīng)期以后才增加進(jìn)水的負(fù)荷。
  隨著載體上附著了越來越多的生物膜,載體的表觀密度逐漸會下降,變得更輕,更容易流化,同時在下降區(qū)的載體下降速度有所變慢。
4.1.2 COD的去除效果
  COD的去除效果見圖2、圖3。

     

  從圖4中可見,延長水力停留時間,可以改善流化床出水的水質(zhì),獲得更好的處理效果。但長的水力停留時間意味著處理量的下降,或者需要的反應(yīng)器體積增大,這在工程中有時是很難滿足的。因此只能在允許的范圍內(nèi)適當(dāng)延長水力停留時間,然后再通過后續(xù)處理來使出水完全達(dá)標(biāo)排放。本研究中,采用水力停留時間為6-sh已經(jīng)基本可以滿足實驗要求。
4.1.4 進(jìn)氣流量對流化床處理效果的影響
  進(jìn)氣流量的大小是影響處理效果的重要因素,因為它不僅要提供體系流態(tài)化的推動力,還要提供可見,生物流化床對漂白廢水的處理效果是較好的,基本上保持了75%左右的COD去除率。對于進(jìn)水水質(zhì)的突然變化,也有較好的適應(yīng)性。
  系統(tǒng)正常運行以后,對含氯漂白廢水的處理效果見表2。

表2 流化床對含氯漂白廢水的處理效果 水樣 COD/(mg.L-1) BOD/(mg.L-1) 色度(C.U) TSS/(mg.L-1) VSS/(mg.L-1) AOX/(mg.L-1) 處理前 1200-1400 350-400 1500-1600 1900-2000 950-1000 40-50 處理后 350-400 80-120 500-550 1500 500 20 去除率 約72% 約73% 約66% 約25% 約50% 約56%

  從實驗結(jié)果來看,內(nèi)循環(huán)生物流化床對漂白廢水的處理效果較好,其COD、BOD等指標(biāo)的去除率均達(dá)到70%以上,對AOX也有超過50%的去除率,出水的污染負(fù)荷已經(jīng)大大降低。
4.1.3 水力停留時間對流化床處理效果的影響
  
在流化床運行比較穩(wěn)定,對廢水的污染負(fù)荷有較大的去除率以后,改變流化床的水力停留時間,研究其對處理效果的影響。為了獲得比較穩(wěn)定的結(jié)果,對不同的水力停留時間均進(jìn)行4-5d的穩(wěn)定處理,微生物呼吸所需要的溶解氧。在流化床設(shè)計定型以后,實際操作中只能通過改變進(jìn)氣流量來改變流化床的傳質(zhì)效能,進(jìn)氣流量在保證體系流態(tài)化的前提下,對氧傳遞效率的影響見圖5。可見,在一定的氣體流量范圍內(nèi),增加Ug有利于氧傳遞效率的提高。但過高的氣體流量下氧傳遞效率反而有所降低,這是因為高的氣體速度會使從分布器出來的氣泡變大,同時發(fā)生嚴(yán)重的聚并,流速很快,迅速會從流化床逃逸出去,氣液相之間的界面面積反而減小,不利于氧傳質(zhì)的進(jìn)行。
4.2 化學(xué)絮凝處理部分

  經(jīng)過流化床處理以后的出水污染負(fù)荷為:CODcr≈400mg/L,BOD5≈100mg/L,色度(C.U)≈500。
  對若干種絮凝劑進(jìn)行實驗,實驗結(jié)果見表3;

表3 絮凝劑選擇實驗結(jié)果 絮凝劑 Al2(SO4)3 FeCl3 PAC PFAC COD去除率 70.4 76.2 78.6 82.5 色度去除率 63.2 58.5 71.0 69.7

  通過上述的對比實驗可見,各種絮凝劑均有一定的處理效果,其中PFAC對COD的去除效果最好,色度的去除效果也不錯,故決定選擇PFAC作為后續(xù)絮凝處理的絮凝劑。
  為優(yōu)化絮凝處理的效果,進(jìn)行了PFAC作用最佳條件的正交實驗。通過對正交實驗結(jié)果的分析,各因素對絮凝處理效果影響的大小排列順序依為:絮凝劑用量>pH值>攪拌時間。認(rèn)為最好的處理條件是絮凝劑用量為400mg/L,PAM用量為10mg/L,pH值為8,攪拌時間為2-3min。在這樣的處理條件下,出水COD已降低至80mg/L左右,BOD為20mg/L,色度(C.U)=120,色度總?cè)コ?br> 達(dá)到90%以上,AOX已經(jīng)成為痕量,小于1mg/L。

5 結(jié)論

  ①采用內(nèi)循環(huán)三相生物流化床處理含氯漂廢水,當(dāng)進(jìn)水COD為1300mg/L左右,BOD為400mg/L左右,氣水比為圖囹留:圖,水力停留時間為6h,經(jīng)過一段時間的馴化處理以后,可以獲得穩(wěn)定的出水。COD、BOD的去除率可達(dá)70%以上,色度去除也達(dá)到70%左右,AOX去除率達(dá)到60%左右。
 ?、谘娱L水力停留時間,在一定范圍內(nèi)提高氣體流量均可改善流化床的處理效果,本研究中水力停留時間以6-8h為宜,氣體流量Ug=0.75m3/h已滿足要求。
  ③流化床處理與化學(xué)絮凝聯(lián)用,采用PFAC+PAM進(jìn)行絮凝處理,出水COD為80mg/L左右,BOD為20mg/L左右,AOX<lmg/L,色度(C.U)=120。

參考文獻(xiàn):

  [1] Milsteim O,et al.Removal of chlorophenols and chlorolignings from bleaching effluent by combined chemical and bilogical treatment[J]. Wat Sci Tech, 1988,20(1):161-170.


  作者簡介:謝澄(1976-),男(苗族),貴州雷山人,華南理工大學(xué)造紙與環(huán)境工程學(xué)院99級博士研究生,主要從事工業(yè)污水治理研究。

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