洛陽石化PTA污水處理工程設計及運行
韓艷萍1,朱元臣1,盛定合2,牛新征2,梁毓姝1,蘇志軍1
(1.洛陽石化工程公司,河南 洛陽 471003;2.洛陽石化總廠,河南 洛陽 471012)
摘要:采用預處理一兩級好氧生化工藝處理PTA污水,在進水CODcr均值為5000~9000mg/L的情況下,出水CODcr<160mg/L。預處理采用旋流沉淀器進行酸沉,TA的去除率可達到60%~70%,有效地降低了后續(xù)生化處理的負荷。
關(guān)鍵詞:PTA污水;污水處理;預處理;好氧;工程設計
中圖分類號:X703.1;X783.4
文獻標識碼:B
文章編號:1009-2455(2002)04-0057-03
概述
洛陽化纖工程是國家重點建設項目,主要包括芳烴抽提裝置、對二甲苯裝置(PX)、精對苯二甲酸裝置(PTA)、聚脂裝置(PET)、長絲短纖維裝置、公用工程及配套生產(chǎn)輔助設施。
化纖生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)輔助設施所排放的污水共計400m3/h。其中:PTA裝置連續(xù)排水120m3/h,間斷排水40m3/h,其它生產(chǎn)及生活污水240m3/h。設計進水水量、水質(zhì)見表1。
排水水質(zhì)設計標準執(zhí)行國標《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準。CODcr≤160mg/L。
1 處理工藝
1.1 PTA污水的特點
PTA污水來自PTA裝置的生產(chǎn)廢水、開停工排水及地面沖洗水。污水中含有苯甲酸、間苯二甲酸、對苯二甲酸(PTA或TA)、苯二甲酸、乙酸、羥甲基苯甲酸等污染物,是一種較難處理的石油化工有機廢水。其主要特點有:
?、貱ODcr濃度高,有機酸含量高CODcr濃度范圍一般在5000~9000mg/L,TA濃度800~2500mg/L,乙酸含量800~1200mg/L。
?、谒|(zhì)水量變化大CODcr濃度最低小于1000mg/L,最高達9000mg/L;1次事故水量達5000m3左右。并且間斷排水水質(zhì)、水量也隨裝置運行狀況而變化。
?、踦H值酸堿交變頻繁,廢水溫度高pH值在2~13范圍內(nèi)波動;PTA污水進污水處理場的溫度一般高于45℃,有時甚至高達90℃。
1.2 工藝流程
根據(jù)以上PTA污水的特點,確定采用污水處理流程如圖1。
1.3 工藝特點
?、貾TA裝置內(nèi)已設有PTA生產(chǎn)廢水換熱器,將連續(xù)排水水溫降低到50℃以下。由于污水處理場的PTA污水進水水溫在25~50℃范圍內(nèi),故設計中未單獨設置PTA污水降溫設施。
②采用“酸沉”作為預處理手段。洛陽石化PTA工藝采用的是AMOCO技術(shù),廢水的TA含量較大。經(jīng)酸沉TA去除率可以達到60%~70%。從而有效地降低了后續(xù)生化處理的負荷。
?、鄄捎脙杉壣幚砉に?。一級生化在高負荷下運行,去除大部分CODcr;二級生化在低負荷下運行,去除較難降解的CODcr。一、二級曝氣池各自分別設置獨立的污泥回流系統(tǒng),保持各自的優(yōu)勢生物種群。
2 工藝處理構(gòu)筑物及設備
①事故池:矩形鋼混結(jié)構(gòu),2座,內(nèi)襯花崗巖防腐。其中一座池子尺寸為72m×12m×6.8m,有效容積5000m3,用于貯存一次停工全部排水量:另一座池子尺寸36m×10m×4.5m(分2格),有效容積2700m3,用于正常生產(chǎn)時PTA污水的水量調(diào)節(jié)。
?、谒π鞒恋砥鳎翰讳P鋼結(jié)構(gòu),共8個罐,分為4組。每組2個罐的處理水量為40m3/h,沉淀器停留時間2h。進沉淀器前調(diào)節(jié)pH值為3.5~4,此時TA大量析出,呈粉末狀,易于沉淀分離。酸沉處理不僅去除大量固體TA,而且可以有效地降低CODcr;減輕后續(xù)生物處理的負荷。沉淀器配備輸送TA的軟管泵,將沉淀分離的TA送至脫水間進行脫水。
?、跴TA均質(zhì)池:矩形鋼混結(jié)構(gòu),1座,內(nèi)襯花崗巖防腐。結(jié)構(gòu)尺寸72m×18m×6.8m,有效容積7600m3。用于酸沉后PTA污水的均質(zhì)。池內(nèi)設有潛水攪拌器3臺。
?、芫|(zhì)調(diào)節(jié)池:矩形鋼混結(jié)構(gòu),1座。結(jié)構(gòu)尺寸72m×18m×6.8m,有效容積7600m3。用于PTA污水與其它生產(chǎn)生活污水的均質(zhì)和調(diào)節(jié),保證后續(xù)生化處理設施穩(wěn)定運行。池內(nèi)設有潛水攪拌器3臺。
?、菀患壠貧獬兀壕匦武摶旖Y(jié)構(gòu),共6間。每間池子尺寸52m×6.5m×6.8m,單池有效容積1780m3。池內(nèi)安裝可提升式微孔曝氣器。一級曝氣池設計CODcr容積負荷1.5kg/(m3·d),污泥濃度4~5g/L,溶解氧1~2mg/L,污泥回流比100%~150%。進水CODcr濃度1950mg/L,CODcr去除率80%~85%。
?、薅壠貧獬兀壕匦武摶旖Y(jié)構(gòu),共6間。每間池子尺寸46m×6.5m×6.8m,單池有效容積1630m3。池內(nèi)安裝可張孔膜片式曝氣器。二級曝氣池設計CODcr容積負荷0.2kg/(m3·d),污泥濃度1~2g/L,溶解氧2~4mg/L,污泥回流比50%~100%。進水CODcr濃度300~400mg/L,CODcr去除率60%~70%,出水CODcr<160mg/L。
?、叱恋沓兀簣A形鋼混結(jié)構(gòu),一、二級沉淀池各2座。采用中心進水,周邊出水的輻流式沉淀池,φ18m。沉淀池設計表面水力負荷0.78m3/(m2·h),污水停留時間3h。
?、嗷钚蕴窟^濾器:圓形鋼結(jié)構(gòu),共6臺。結(jié)構(gòu)尺寸中3.0×6.6m。設計單臺處理水量70m3/h,濾速10m/h,反沖洗強度12L/(s·m2),反沖洗時間15min。
⑨監(jiān)測池:矩形鋼混結(jié)構(gòu),1座。池子尺寸22m×8m×6.5m。設計污水停留時間2h。
3 運行情況
為開好化纖污水處理場,洛陽石化專門從揚子石化公司引進PTA污水的活性污泥及部分廢TA,于2000年2月22日開始向曝氣池中投加活性污泥。污泥經(jīng)馴化后,化纖污水處理場于2000年5月25日一次成功和接收PTA污水[1]。自開工以來,化纖污水處理場運行良好。至2001年9月化纖工程環(huán)保設施竣工驗收期間,污水處理場進出水實際數(shù)據(jù)見表2。
洛陽市環(huán)境監(jiān)測(中心)站2000年10月18日對化纖污水處理場抽查采樣時,污水處理場進出口分析結(jié)果見表3:
水力旋流沉淀器作為預處理的關(guān)鍵設備,TA的去除率等運行狀況直接影響后續(xù)的生化處理效果。經(jīng)過近兩年的運行,水力旋流沉淀器的運行穩(wěn)定,TA的去除率達到了設計要求的60%~70%(見表4),有效地降低了后續(xù)生化處理負荷;同時,采用化工部第三設計院合肥機械廠生產(chǎn)的可正反轉(zhuǎn)的軟管泵排除沉淀分離的TA,防止了排渣管道的堵塞,其運行平穩(wěn),易于操作,是排除水力旋流沉淀器TA殘渣的理想配套設備。
運行發(fā)現(xiàn),水力旋流沉淀器有時存在污水從沉淀器頂部向四周濺出的現(xiàn)象。分析原因是由于上游PTA裝置的連續(xù)、間斷排水均為由裝置內(nèi)壓力送至污水處理場,污水水溫高且夾帶有大量氣體,進入水力旋流沉淀器后,帶壓氣體由旋流沉淀器頂部水面析出,造成有機酸性水從沉淀器頂部向四周濺出,既影響環(huán)境,又影響巡檢人員的人身安全。實際運行中在每組沉淀器頂部安裝一個氣水分離器,初步解決了水中央氣的問題。
4 結(jié)語
?、俨捎妙A處理-兩級好氧生化處理PTA污水流程簡單,操作方便,經(jīng)過近兩年的實際運行,證明該工藝保證達標排放是完全可靠的。
?、谛鞒恋砥鲗TA裝置排出的高濃度有機污水進行酸沉,TA的去除率可以達到60%~70%。脫水后的TA殘渣可綜合利用,并能有效減輕后續(xù)生化處理負荷。
?、蹆杉壓醚跎幚砉に嚕WC了PTA生產(chǎn)廢水的達標排放。一級生化CODcr容積負荷為1.5~2.0kg/(m3·d),二級生化CODcr容積負荷為0.2~0.3kg/(m3·d),可以保證排水CODcr達到石化行業(yè)PTA污水排放標準。
?、苓\行中不必加酸和加堿。在來水pH值無異常的情況下,只要水質(zhì)保持pH值小于7,進入旋流沉淀器時可不必加酸。經(jīng)調(diào)節(jié)均質(zhì)后只要污水的pH值不低于4,可不必加堿調(diào)節(jié)pH值而直接進入生化處理,從而減少了藥劑消耗和運行成本[2]。
參考文獻:
[1]牛新征,盛定合.化纖污水處理場開車前活性污泥的馴化[J].工業(yè)用水與廢水,2001,32(1):48~51.
[2]劉念曾,南宇廣,齊慧敏,等.預處理-兩段好氧工藝處理PTA生產(chǎn)廢水的開工運行[J].石油化工環(huán)境保護,2001,24(3):6~11.
作者簡介:
韓艷萍(1965~),女,河南洛陽人,洛陽石化工程公司給排水高級工程師,電話(0379)4887040。
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