高濃度含鉻廢水的預(yù)處理
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2002-08-01 |
來源 | 《中國(guó)給水排水》2002年第8期 | ||
作者 | 鄒平,高廷耀,彭海清,何群彪 | ||
關(guān)鍵詞 | 高濃度含鉻廢水 預(yù)處理 自動(dòng)控制 | ||
摘要 | 介紹了高濃度含鉻廢水的預(yù)處理工程實(shí)例,其設(shè)計(jì)處理水量為335m3/d,出水水質(zhì)可以達(dá)到《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 31/199—1997)中的規(guī)定(總鉻≤1.5mg/L,Cr6+≤0.5mg/L)。整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。 |
鄒平,高廷耀,彭海清,何群彪
(同濟(jì)大學(xué)城市污染控制國(guó)家工程研究中心,上?!?00092)
摘 要:介紹了高濃度含鉻廢水的預(yù)處理工程實(shí)例,其設(shè)計(jì)處理水量為335m3/d,出水水質(zhì)可以達(dá)到《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 31/199—1997)中的規(guī)定(總鉻≤1.5mg/L,Cr6+≤0.5mg/L)。整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制。
關(guān)鍵詞:高濃度含鉻廢水;預(yù)處理;自動(dòng)控制
中圖分類號(hào):X505
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C
文章編號(hào):1000-4602(2002)08-0070-02
巴斯夫(中國(guó))化工有限公司現(xiàn)有廢水處理站一座,設(shè)計(jì)處理能力為7000m3/d,已投入運(yùn)行,而金屬絡(luò)合染料車間所排出的含鉻廢水需進(jìn)行預(yù)處理,達(dá)到車間排放標(biāo)準(zhǔn)后再并入廢水處理站一起處理。?
1 廢水量、水質(zhì)及處理要求?
1.1 廢水量
金屬絡(luò)合染料車間的無(wú)壓和有壓工藝兩條生產(chǎn)線都是間歇性地排放廢水(由母液、第一次沖洗水及地面沖洗水三部分組成),
其中無(wú)壓生產(chǎn)線排水量為135m3/d,有壓生產(chǎn)線排水量為200m3/d。
1.2 廢水水質(zhì)
金屬絡(luò)合染料車間因生產(chǎn)多種染料產(chǎn)品而產(chǎn)生多種含鉻廢水,其中無(wú)壓工藝生產(chǎn)線所排放的黑色含鉻廢水和有壓工藝生產(chǎn)線排放的黃色、橙色含鉻廢水為3種有代表性的廢水,其水質(zhì)見表1。
1.3 處理要求
根據(jù)《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB1/199—1997)中的規(guī)定,含鉻廢水在車間排放口必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):總鉻≤1.5mg/L,Cr6+≤0.5mg/L。?
2 工藝流程
金屬絡(luò)合染料車間含鉻廢水中的鉻是以酚或芳香酸配體與鉻形成的絡(luò)合離子形式存在,穩(wěn)定性高。試驗(yàn)結(jié)果表明,溫度和酸度這兩個(gè)因素對(duì)這類鉻絡(luò)合物的熱力學(xué)穩(wěn)定性有較大的影響。采用物化方法提高溫度可使酚與鉻形成的絡(luò)合物的穩(wěn)定性變差,易被堿中和形成金屬鉻的氫氧化物。這三種鉻絡(luò)合物經(jīng)酸化后易析出沉淀而使絡(luò)合物結(jié)構(gòu)受到破壞,再經(jīng)中和、澄清可將總鉻濃度降低到1.5mg/L以下,從而達(dá)到預(yù)處理要求。?
2.1 無(wú)壓工藝生產(chǎn)廢水
無(wú)壓工藝廢水處理流程為:?
廢水經(jīng)調(diào)節(jié)池后進(jìn)入酸化池,其中加入廠內(nèi)現(xiàn)有的廢酸溶液使pH<1,然后進(jìn)入反應(yīng)池并將水溫提升到60℃,同時(shí)加入鐵粉完成反應(yīng)過程,之后廢水進(jìn)入沉淀池進(jìn)行沉淀,沉淀池出水輸送至廠區(qū)原有的調(diào)節(jié)池,然后進(jìn)入到原有的中和池,投加10%的Ca(OH)2和絮凝劑進(jìn)行中和、澄清等處理后最終進(jìn)入廢水處理站。沉淀池污泥進(jìn)入污泥池后進(jìn)行板框脫水,泥餅定期外運(yùn)。
2.2 有壓工藝生產(chǎn)廢水
有壓工藝廢水流程為:?
廢水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,然后經(jīng)加熱池將水溫提高到70℃,升溫后廢水進(jìn)入中和池并投加10%的Ca(OH)2溶液,隨后進(jìn)入反應(yīng)池再投加高分子混凝劑(PAM),反應(yīng)完成后廢水進(jìn)入沉淀池進(jìn)行泥水分離,然后進(jìn)入濾池過濾,出水則進(jìn)入現(xiàn)有的中和池,投加10%的Ca(OH)2和PAM進(jìn)行中和、澄清等處理后最終進(jìn)入廢水處理站。沉淀池污泥進(jìn)入污泥池后進(jìn)行板框脫水,泥餅定期外運(yùn)。?
3 電氣及自控設(shè)計(jì)?
采用現(xiàn)場(chǎng)控制和中央控制室控制相結(jié)合的方式,設(shè)置了多種在線監(jiān)測(cè)儀表(如超聲波液位測(cè)定儀、液體電磁流量計(jì)、氣體電磁流量計(jì)、pH值測(cè)定儀、自動(dòng)加藥計(jì)量泵、溫度控制儀等)可實(shí)現(xiàn)對(duì)處理系統(tǒng)的全自動(dòng)控制。
4 運(yùn)行結(jié)果?
該預(yù)處理工程于2001年2月通過了國(guó)家驗(yàn)收,系統(tǒng)運(yùn)行一直穩(wěn)定可靠,其出水水質(zhì)滿足總鉻≤1.5mg/L、Cr6+≤0.5mg/L的要求,出水總鉻檢測(cè)數(shù)據(jù)見表2。
該工程總投資約為656萬(wàn)元,其中土建部分約159萬(wàn)元,設(shè)備及安裝部分約323萬(wàn)元,儀表及監(jiān)控部分約135萬(wàn)元,其他費(fèi)用約39萬(wàn)元。廢水處理成本約為17.62元/m3(包括動(dòng)力費(fèi)、藥劑費(fèi)、蒸汽、人員工資、福利、設(shè)備折舊及維修費(fèi)等),具體見表3。
綜上所述可知,金屬絡(luò)合染料車間的含鉻廢水經(jīng)預(yù)處理后可達(dá)到車間排放標(biāo)準(zhǔn)。該預(yù)處理系統(tǒng)處理效果好、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。
電 話:(021)65985607?
收稿日期:2002-04-15
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