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厭氧—好氧生物膜處理污水、污泥的研究

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2002-09-01
來源 《中國給水排水》2002年第9期
作者 何圣兵,王寶貞,王琳,崔洪升
關(guān)鍵詞 厭氧—好氧生物膜工藝 污水 污泥組合處理 剩余污泥產(chǎn)率 隱性生長
摘要 以微生物隱性生長能夠降低污泥產(chǎn)量的理論為基礎(chǔ),采用厭氧—好氧生物膜工藝進行污水和污泥的組合處理。系統(tǒng)對COD、NH4+-N和TN的平均去除率分別為89.99%、85.14%和70.06%,同時獲得了較低的剩余污泥產(chǎn)率(0.204gMLSS/gCOD)。與傳統(tǒng)工藝相比,剩余污泥產(chǎn)量降低了約2/3,減輕了后續(xù)污泥處理工序的負荷。

何圣兵1,王寶貞1,王琳1,崔洪升2?
( 1.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 市政環(huán)境工程學(xué)院,黑龍江哈爾濱 150090;2.中國市政工程華北設(shè)計研究院,天津300074)

  摘 要:以微生物隱性生長能夠降低污泥產(chǎn)量的理論為基礎(chǔ),采用厭氧—好氧生物膜工藝進行污水和污泥的組合處理。系統(tǒng)對COD、NH4+-N和TN的平均去除率分別為89.99%、85.14%和70.06%,同時獲得了較低的剩余污泥產(chǎn)率(0.204gMLSS/gCOD)。與傳統(tǒng)工藝相比,剩余污泥產(chǎn)量降低了約2/3,減輕了后續(xù)污泥處理工序的負荷。
  關(guān)鍵詞:厭氧—好氧生物膜工藝;污水、污泥組合處理;剩余污泥產(chǎn)率;隱性生長
  中圖分類號:X703
  文獻標識碼:C
  文章編號:1000-4602(2002)09-0039-03

  在城市二級污水處理廠中,剩余污泥的處理及最終處置是一個很重要的問題,其處理費用約占整個污水處理廠運行費用的50%~60%。對于生物污泥的理想解決方案是開發(fā)出一種無泥化工藝,在實際情況中比較現(xiàn)實且能夠?qū)崿F(xiàn)的方法就是在污水處理的同時使污泥的產(chǎn)量最小化,以期最大限度地降低污泥的產(chǎn)量和處置費用。
  在污水處理系統(tǒng)中影響剩余污泥產(chǎn)率的因素較多,如水溫、DO、原水水質(zhì)、營養(yǎng)物質(zhì)含量、污泥負荷、污泥齡以及處理工藝和運行方式等。AbbassiB發(fā)現(xiàn)主體溶液中的DO濃度對剩余污泥的產(chǎn)量有較大的影響。Neijssel和Tempest報道在間歇運行方式下污泥產(chǎn)率系數(shù)較低。LeeNM采用兩段式好氧生物反應(yīng)器來削減剩余污泥產(chǎn)量,第一階段反應(yīng)器主要利用細菌降解污水中的溶解性有機物,第二階段反應(yīng)器采用懸浮填料作為原生動物的附著載體,用于捕食第一階段反應(yīng)器的分散細菌,兩段工藝平均污泥產(chǎn)率為0.049gTSS/gCOD。還有研究表明,微生物在基于自身細胞溶解的隱性生長方式下生長能夠降低剩余污泥的產(chǎn)生量。筆者以此理論為基礎(chǔ),試圖尋找一種簡易、高效、合理的工藝來處理污水和污泥的組合,以期在取得高質(zhì)量處理出水的同時使系統(tǒng)的剩余污泥產(chǎn)量最小化。

1 方案

  試驗采用厭氧—好氧生物膜技術(shù)來進行污水和剩余污泥的合并處理,其理由如下:
 ?、?污水處理中普遍存在脫氮的要求,所以應(yīng)將厭氧和好氧處理相結(jié)合;
 ?、?好氧出水中的脫落生物膜可回流至厭氧池進行穩(wěn)定,以期最大限度地降低剩余污泥產(chǎn)量,在好氧池中加入填料也是基于減少剩余污泥量的目的;
  ③ 在厭氧池中采用攪拌機攪拌(污泥處于懸浮狀態(tài))可使反硝化細菌均勻分布在整個厭氧池內(nèi)。同時,污泥懸浮有利于控制泥齡和檢測污泥濃度。

2 裝置和方法

  試驗裝置如圖1所示。

  貯水箱與平衡水箱用鋼板制成,容積分別為300L和50L。厭氧和好氧生化池尺寸均為16cm×16cm×64cm(有效容積為16.3L)。斜板二沉池容積為8.5L,斜板的安裝角度為70°,生化池和二沉池用有機玻璃加工而成。
  試驗用水采用人工配制,原料為淀粉、蔗糖、蛋白胨、NH4Cl和KH2PO4,用量按C∶N∶P≈100∶10∶1的比例投加。重點考察工藝的除C、N性能。
  污水在厭氧池中污水區(qū)的停留時間為4.5h,在好氧池中的水力停留時間為6h,硝化液回流比為100%,二沉池剩余污泥回流至厭氧池的污泥區(qū),回流比為5%,在厭氧池中的停留時間為64h。好氧池中DO的濃度維持在3mg/L左右,厭氧和好氧生物膜反應(yīng)池的水溫均保持在26℃。

3 結(jié)果與分析

  試驗裝置自2000年3月中旬初開始接種污泥,通水約一個月后開始檢測系統(tǒng)的COD、NH4+-N、TN和MLSS。
3.1 對COD 的去除
  COD的去除效果見圖2。

  從圖2可以看出,當(dāng)原水的COD為237~516mg/L(平均為366mg/L)時,出水COD為20~56mg/L(平均為35mg/L),對COD的去除率為85.54%~94.47%,平均去除率為89.99%。整個厭氧—好氧系統(tǒng)對COD的去除率較高,且穩(wěn)定性較好(原水的COD變化范圍較大,出水的COD一直<60mg/L)。在試驗的中、后期,出水中的COD含量有升高的趨勢,其原因可能是系統(tǒng)一直沒有進行外排泥,而老化死亡的污泥在分解時會產(chǎn)生大量不可生物降解的細胞殘留物質(zhì)。同時隨著污泥濃度的增加,微生物的內(nèi)源呼吸將加劇,從而又會產(chǎn)生大量的溶解性微生物代謝產(chǎn)物(SMP),使得出水中的COD上升。內(nèi)源代謝過程總是伴隨著不可生物降解物質(zhì)的積累和衰老細胞的溶解及其胞質(zhì)釋放。
3.2 對NH4+-N和TN的去除
  對NH4+-N和TN的去除效果見圖3、4。

  從圖3、4可以看出,當(dāng)原水的NH4+-N為23.89~42.65mg/L時,系統(tǒng)出水NH4+-N為2.57~5.87mg/L,平均去除率為85.14%,這說明好氧池的硝化效果良好。此時,TN由31.7~53.64mg/L降至9.65~15.68mg/L,平均去除率為70.06%。試驗發(fā)現(xiàn),因同化作用而去除的N僅占TN去除量的16%左右,所以可推斷在好氧生物膜反應(yīng)池中存在著同步硝化反硝化現(xiàn)象。由于高濃度的附著相污泥所造成的好氧—厭氧微環(huán)境使得一部分硝態(tài)氮在好氧池中直接發(fā)生了反硝化,從而使系統(tǒng)具有較好的脫氮性能。在試驗后期由于老化衰亡污泥數(shù)量的增加,出水中NH4+-N和TN的含量有所上升。
3.3 污泥濃度的變化
  在試驗期間每3d左右檢測一下厭氧—好氧系統(tǒng)的污泥(包括厭氧污泥、好氧污泥的懸浮相和附著相)濃度(見圖5)以考察系統(tǒng)的污泥產(chǎn)率(見圖6)。
  由圖5可見,厭氧池中污泥一直維持在較高濃度(7982~19235mg/L,平均為10249mg/L),并保持上升趨勢;好氧池中懸浮污泥的濃度較低,并且呈逐漸減少的趨勢(甚至降至300mg/L)。好氧池內(nèi)絕大部分細菌附著生長在填料上,每10d左右從池中取少量填料,將上面附著的污泥洗脫下來稱重并按照好氧池的體積進行折算,其平均值為13275mg/L。
  從圖6看出,在試驗期間系統(tǒng)的污泥產(chǎn)率YH在0.149~0.266gMLSS/gCOD之間變化,平均污泥產(chǎn)率為0.204gMLSS/gCOD(未考慮進水SS的影響)。常規(guī)的生活污水污泥產(chǎn)率系數(shù)YH約為0.6gMLSS/gCOD,與之相比該系統(tǒng)將污泥產(chǎn)量明顯降低了。而且此時排除的剩余污泥有機成分低,性質(zhì)較為穩(wěn)定,可不經(jīng)消化而直接進行脫水處理,從而較大幅度地降低了剩余污泥的處置費用。

4 結(jié)論

 ?、?采用厭氧—好氧生物膜工藝將污水與污泥合并處理,可以在不影響出水水質(zhì)的前提下較大程度地降低系統(tǒng)的污泥產(chǎn)率,而且系統(tǒng)在較長時間內(nèi)不需要排泥,簡化了污泥處理的復(fù)雜程度并降低了其處理費用。
 ?、?系統(tǒng)在兩個月的運行時間內(nèi)對COD、NH4+-N和TN均保持了較高的去除率,平均去除率分別為89.99%、85.14%和70.06%。但是在試驗的中、后期出水中的COD、NH4+-N和TN都有升高的趨勢,這是由死亡污泥和處于內(nèi)源代謝的微生物在反應(yīng)器內(nèi)累積造成的,故建議在運行中根據(jù)系統(tǒng)的污泥產(chǎn)率情況定期進行適當(dāng)排泥。

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  電  話:(0451)2291724?
  E-mail:heshengbing@sina.com
  收稿日期:2002-02-15

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