純水制備中三價(jià)鐵超標(biāo)原因及處理
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2002-12-01 |
來(lái)源 | 《工業(yè)用水與廢水》2002年第6期 | ||
作者 | 張敏,史紅軍,彭書(shū)偉 | ||
關(guān)鍵詞 | 給水處理 純水制備 離子交換 | ||
摘要 | 針對(duì)純水生產(chǎn)過(guò)程中Fe3+長(zhǎng)期超標(biāo)現(xiàn)狀,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,從工藝、設(shè)備及原料等方面分析原因,確認(rèn)Fe3+超標(biāo)主要是設(shè)計(jì)選材不當(dāng)造成脫碳塔鐵部件腐蝕及陰樹(shù)脂嚴(yán)重污染。施工質(zhì)量問(wèn)題造成管道襯膠破損及再生用破不合格等原因,并提出了相應(yīng)的解決辦法。 |
張敏,史紅軍,彭書(shū)偉(中國(guó)神馬集團(tuán)尼龍66鹽公司,河南平頂山 467013)
摘 要:針對(duì)純水生產(chǎn)過(guò)程中Fe3+長(zhǎng)期超標(biāo)現(xiàn)狀,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,從工藝、設(shè)備及原料等方面分析原因,確認(rèn)Fe3+超標(biāo)主要是設(shè)計(jì)選材不當(dāng)造成脫碳塔鐵部件腐蝕及陰樹(shù)脂嚴(yán)重污染。施工質(zhì)量問(wèn)題造成管道襯膠破損及再生用破不合格等原因,并提出了相應(yīng)的解決辦法。
關(guān)鍵詞:給水處理;純水制備;離子交換
中圖分類號(hào):TU99.26
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1009-2455(2002)06-0025-02
中國(guó)神馬集團(tuán)公司動(dòng)力廠化學(xué)水裝置負(fù)責(zé)全公司脫鹽水、純水的供應(yīng),其水質(zhì)指標(biāo)特別是純水的質(zhì)量指標(biāo)直接關(guān)系著我公司的終產(chǎn)品——尼龍66鹽溶液的品質(zhì)。根據(jù)規(guī)定,純水中Fe3+、的質(zhì)量濃度不能大于30μg/L,而我廠化學(xué)水裝置自1999年開(kāi)車(chē)以來(lái)純水Fe3+指標(biāo)就時(shí)有超標(biāo),但合格率基本能控制在70%-80%,所以沒(méi)有引起我們的重視,到2001年6月份后則超標(biāo)頻繁且數(shù)值較大(有時(shí)高達(dá)70μg/L),合格率平均僅為25%左右,極大地影響了后系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量。
1 原因分析及處理
為了準(zhǔn)確地查找原因,我們按照?qǐng)D1所示的流程進(jìn)行了Fe3+全分析,初步確定為如下幾個(gè)原因:
1.1 設(shè)計(jì)選材不當(dāng)
原水經(jīng)過(guò)陽(yáng)床處理后即為軟水,隨后至脫碳塔除掉水中的二氧化碳,經(jīng)查閱初步設(shè)計(jì),脫碳塔內(nèi)的蓖子板(即填料下端承重部件)設(shè)計(jì)為碳鋼材質(zhì),而軟水pH值在2.8-3.0之間,對(duì)碳鋼有極強(qiáng)的腐蝕性,遂對(duì)脫碳塔進(jìn)出水進(jìn)行Fe3+分析,分析結(jié)果見(jiàn)表1。
從表1中看出,軟水經(jīng)過(guò)脫碳塔后,系統(tǒng)中Fe3+含量升高較多,確定脫碳塔鐵泄漏嚴(yán)重,并導(dǎo)致陰樹(shù)脂鐵污染,以致于陰樹(shù)脂不但不能吸附水中的Fe3+,還有可能不斷地釋放,增大了混床的運(yùn)行壓力,同時(shí)我們也明白了開(kāi)車(chē)初期Fe3+指標(biāo)合格率尚能維持在70%-80%可能是因?yàn)殛帢?shù)脂吸附了大量的鐵離子。所以,我們認(rèn)為脫碳塔鐵部件腐蝕應(yīng)該是純水Fe3+超標(biāo)的主要原因。
將脫碳塔內(nèi)的蓖子板更換為不銹鋼材質(zhì),消除了脫碳塔漏鐵現(xiàn)象。
表1 脫碳塔進(jìn)出口Fe3+分析
水樣編號(hào) 進(jìn)口ρ(Fe3+)/(mg.L-1) 出口ρ(Fe3+)/(mg.L-1) 1 0.06 0.21 2 0.05 0.16 3 0.10 0.231.2 施工質(zhì)量不好
對(duì)陰陽(yáng)床的進(jìn)出口管道泄漏及檢修情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)2臺(tái)陽(yáng)床出口管及4臺(tái)陽(yáng)床的進(jìn)酸管線發(fā)生過(guò)泄漏,4臺(tái)陰床進(jìn)口管彎頭均發(fā)生泄漏,對(duì)停運(yùn)的混床的出口管道進(jìn)行電火花檢測(cè),發(fā)現(xiàn)有較大面積的襯膠破損。由此判斷在各襯膠管道發(fā)生泄漏前較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)一直在發(fā)生鐵泄漏,直到出現(xiàn)穿孔。
針對(duì)以上現(xiàn)象,我們分析認(rèn)為,襯膠管道在如此短的時(shí)間內(nèi)發(fā)生較大面積的破損,應(yīng)該是施工質(zhì)量問(wèn)題,通過(guò)進(jìn)一步的確認(rèn)發(fā)現(xiàn),大多數(shù)的泄漏均發(fā)生在彎頭的連接法蘭處,從換下的彎頭看,法蘭處的襯膠在安裝時(shí)就已破損。
將4臺(tái)陰床的一段進(jìn)水管及2個(gè)彎頭、2臺(tái)陽(yáng)床的出水管彎頭、混床的出口管線和純水箱全部更換為不銹鋼材質(zhì),將酸再生襯膠管線全部更換為玻璃鋼管,解決了襯膠管道鐵泄漏問(wèn)題。
1.3 再生用堿不合格
根據(jù)原設(shè)計(jì),我公司一直使用的是附近廠家生產(chǎn)的隔膜堿,但內(nèi)含雜質(zhì)較多,且有可能Fe3+含量超標(biāo),為此對(duì)其進(jìn)行了取樣分析,從分析結(jié)果看,其鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.0012%-0.0015%之間,而標(biāo)準(zhǔn)為≯0.0005%。
另外,用交換柱做試驗(yàn),分別用隔膜堿和離子膜堿再生混床樹(shù)脂,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 兩種堿再生時(shí)混床進(jìn)出水中Fe3+ mg.L-1
水樣編號(hào) 隔膜堿再生ρ(Fe3+) 離子膜堿再生ρ(Fe3+) 進(jìn)水 出水 進(jìn)水 出水 1 0.10 0.051 0.10 0.039 2 0.09 0.042 0.09 0.033 3 0.07 0.039 0.07 0.028 由表2看出,用離子膜堿再生的混床樹(shù)脂出水Fe3+含量較隔膜堿再生的混床樹(shù)脂出水中Fe3+含量低。將再生用堿更換為離子膜堿后,混床出水水質(zhì)有較大提高,F(xiàn)e3+含量明顯下降,同時(shí)陰樹(shù)脂鐵污染也得到控制。
1.4 陰樹(shù)脂的處理
對(duì)陰樹(shù)脂污染問(wèn)題,采用了化學(xué)處理的方法:首先用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%-10%的Na2S2O2溶液浸泡24h,然后用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%的鹽酸溶液浸泡12h,最后進(jìn)行信量再生,通過(guò)處理,陰樹(shù)脂顏色變淺,鐵污染得到緩解。
2 實(shí)施效果
上述措施實(shí)施后,系統(tǒng)鐵泄漏已基本得到了控制,同時(shí)混床出水水質(zhì)不斷提高,純水Fe3+指標(biāo)合格率持續(xù)上升,如表3所示。
表3 實(shí)施前后純水Fe3+指標(biāo)合格率對(duì)比
時(shí)間 ρ(Fe3+)/(μg.L-1) 合格率/% 最大 最小 平均 2001-07 50.63 18.5 35.6 37.5 2001-08 45.34 17.6 32.5 50 2001-09 38.52 15.2 27.6 80 2001-10 30.25 16.32 23.16 903 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)一系列的檢修。工藝處理和技改,造成純水Fe3+偏高的因素已基本消除。目前,該項(xiàng)指標(biāo)合格率已達(dá)90%以上,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,沒(méi)有再發(fā)生鐵泄漏現(xiàn)象,為我公司的產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠的保證。
作者簡(jiǎn)介:張敏(1972--),男,湖北松滋人,技術(shù)員,畢業(yè)于河南城建高等??茖W(xué)校,從事給排水專業(yè)工作,電話(0375)
3989340。
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