剩余污泥的好氧消化設(shè)計(jì)
論文類(lèi)型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2002-12-01 |
來(lái)源 | 《中國(guó)給水排水》2002年第12期 | ||
作者 | 蔣克彬 | ||
關(guān)鍵詞 | 剩余污泥 好氧消化 設(shè)計(jì)與運(yùn)行 | ||
摘要 | 介紹了某工程剩余污泥的好氧消化設(shè)計(jì),實(shí)際的運(yùn)行情況表明,對(duì)于小型污水處理廠(站)的污泥采用好氧消化處理是行之有效的。 |
蔣克彬
(宿遷市環(huán)境科學(xué)研究所,江蘇宿遷223800)
摘 要:介紹了某工程剩余污泥的好氧消化設(shè)計(jì),實(shí)際的運(yùn)行情況表明,對(duì)于小型污水處理廠(站)的污泥采用好氧消化處理是行之有效的。?
關(guān)鍵詞:剩余污泥;好氧消化;設(shè)計(jì)與運(yùn)行
中圖分類(lèi)號(hào):X703.1
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:C
文章編號(hào):1000-4602(2002)12-0054-02
污泥的好氧消化處理具有穩(wěn)定污泥和滅菌的作用,而且投資少、運(yùn)行和管理簡(jiǎn)便,最終產(chǎn)物無(wú)臭、上清液中的BOD5濃度較低。
1 工程概況
東莞市御景灣酒店產(chǎn)生污水約600m3/d(由廚房、洗滌、生活污水組成),采用水解酸化、接觸氧化工藝進(jìn)行處理。由于該工程處理規(guī)模較小以及酒店對(duì)周?chē)沫h(huán)境要求較高,故所有構(gòu)筑物都采用了地埋式。為使終產(chǎn)物無(wú)臭味以及操作、管理簡(jiǎn)便,其剩余污泥采用好氧消化進(jìn)行處理。工藝流程見(jiàn)圖1。
2.1 設(shè)計(jì)參數(shù)?
根據(jù)進(jìn)、出水BOD5進(jìn)行設(shè)計(jì),其設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
2.2 池體設(shè)計(jì)
2.2.1 池形的選擇
消化池采用穿孔管曝氣,為便于管道的安裝將池子設(shè)計(jì)成矩形,長(zhǎng)、寬比為1∶1。由于采用地埋式,故設(shè)計(jì)超高取0.4m。
2.2.2 池容積的確定
池容積根據(jù)污泥產(chǎn)生量W(kg/d)和達(dá)到設(shè)計(jì)氧化率所需的停留時(shí)間T(d)來(lái)確定。
?、傥勰喈a(chǎn)生量W
如不考慮BOD5在水解池中的變化則設(shè)計(jì)時(shí)可采用曝氣池污泥產(chǎn)量公式W=YQSr-KVXa來(lái)估算污泥量。為估算方便將其簡(jiǎn)化為: W=?YQSr (1)?
式中?Y——理論產(chǎn)泥率,取典型值Y=0.6?
? Q——每天的處理水量,Q=600m3/d?
? Sr——進(jìn)水、出水BOD5的濃度差,Sr=180mg/L
根據(jù)式(1)可計(jì)算出W=0.6×600×0.18=64.8kg/d。?
②污泥體積V1
因?yàn)槲鬯捎媒佑|氧化法進(jìn)行處理,故產(chǎn)泥濃度可參照生物膜法的產(chǎn)泥濃度進(jìn)行估算(10~20g/L),取其平均值(15g/L),另由平衡公式V1×15g/L=W得V1=4.32m3/d,即每天所產(chǎn)污泥體積約為4.32m3。
?、鬯νA魰r(shí)間T
在確定水力停留時(shí)間時(shí),筆者將揮發(fā)性懸浮固體(VSS)的去除率選擇在45%~50%(此后,每提高1%的VSS去除率都需要相當(dāng)長(zhǎng)的好氧消化時(shí)間),這對(duì)于污泥好氧消化處理來(lái)說(shuō),無(wú)論從土建投資還是在運(yùn)行費(fèi)用上都是比較經(jīng)濟(jì)的。在污泥的好氧消化處理中VSS大多是在前10~15d被去除的,由于該酒店污水可生化性較好,污泥中的揮發(fā)性有機(jī)成分含量也相對(duì)較高,因而在好氧條件下其消化時(shí)間應(yīng)相對(duì)短一些,故將水力停留時(shí)間確定為10d。
根據(jù)污泥的體積和消化時(shí)間通過(guò)計(jì)算可得到消化池的有效容積V=T×V1=43.2m3。為保證連續(xù)運(yùn)行,設(shè)計(jì)2座消化池輪流使用。
2.3 需氣量的確定
以分解污泥中有機(jī)物的需氧量約為2kgO2/kgVSS的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為前提,假定每天產(chǎn)生的VSS全部進(jìn)入消化池且對(duì)其去除率能達(dá)到40%,即VSS的去除量為26.0kg,則需氧量為52kg/d。當(dāng)采用穿孔管曝氣時(shí)氧的利用率一般為6%,則可由平衡關(guān)系式Q×20%×6%×1.25=52(Q為所需空氣量,空氣密度近似為1.25kg/m3)計(jì)算得到所需空氣量約為3500m3/d,即供氣量為2.4m3/min,可據(jù)此對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行選型。
3 調(diào)試及運(yùn)行
在工程調(diào)試初期接觸氧化池中生物膜尚未形成,此時(shí)需將沉淀池泥斗中的大部分污泥回流至水解池中。當(dāng)接觸氧化池中生物膜形成并生長(zhǎng)到一定的厚度時(shí)應(yīng)控制好污泥回流量和剩余污泥量??紤]到對(duì)水解池有脫氮除磷的要求以及水解池能將一部分污泥消化,故將大部分污泥回流至水解池中,而盡量將較稀的污泥提升至消化池中進(jìn)行好氧消化(維持消化池中的DO在2mg/L左右)。
消化池正常運(yùn)行后,控制進(jìn)泥的SV在10%以下(當(dāng)SV超過(guò)10%時(shí)應(yīng)加大污泥回流量)??刂葡刂械膿]發(fā)性固體的負(fù)荷≤5kgVSS/(m3·d)。一般運(yùn)行一個(gè)月左右需清理一次消化池,同時(shí)啟動(dòng)備用池。該工程自2001年12月運(yùn)行至今,污泥好氧消化池運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)良好。
筆者在2002年3月以10d為一個(gè)周期,分別對(duì)進(jìn)泥的MLVSS和消化處理后的MLVSS進(jìn)行了測(cè)定,并取其平均值來(lái)評(píng)價(jià)消化池的處理效果,結(jié)果見(jiàn)表2。
由表2可知,消化池對(duì)MLVSS的去除率比較穩(wěn)定并達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
4 運(yùn)行費(fèi)用分析
設(shè)計(jì)時(shí)采用一臺(tái)功率為11kW、風(fēng)量為10m3/min的風(fēng)機(jī)給消化池供氣,實(shí)際供氣量為1.5~2.0m3/min(相當(dāng)于2kW左右的功率消耗在消化池),如按每天24h運(yùn)行、電價(jià)以1元/(kW·h)計(jì),則運(yùn)行費(fèi)用約50元/d(不包括每隔一段時(shí)間用車(chē)?yán)叱刂惺S辔锏馁M(fèi)用)。
5 結(jié)語(yǔ)
污泥好氧消化是一種行之有效的污泥處理方法,它具有工藝簡(jiǎn)單、前期投資省、操作簡(jiǎn)便、管理容易等特點(diǎn),但運(yùn)行費(fèi)用偏高。
參考文獻(xiàn):
[1]唐受印,戴友芝.水處理工程師手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.
?。?]尹軍,劉韜,宋顯東.污泥好氧消化處理的若干問(wèn)題探討[J].中國(guó)給水排水,2001,17(8):23-24.
電 話:(0527)4363221?
E-mail:jiangkebin@163.com
收稿日期:2002-05-21
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