錦綸-6生產(chǎn)廢水的處理
胡茂剛,奚旦立,陳季華,冀世鋒
(東華大學 環(huán)境科學與工程學院,上海 20005)
摘要:針對錦綸-6(PA-6)含氮有機廢水特性,提出前置反硝化脫氮工藝處理錦綸-6廢水。工程應(yīng)用結(jié)果表明:當ρ(CODcr)=1000~2000mg/L,ρ(BOD5)=500~1000mg/L, 最終出水CODcr去除率92%~98%,出水BOD5,去除率99%,正常運行后ρ(NH3-N)迅速下降至15mg/L以下。確保了處理后廢水達標排放。
關(guān)鍵詞:錦綸-6;廢水處理;脫氮;曝氣
中圖分類號:X703.l;X783.4
文獻標識碼:A
文章編號:1009-2455(2003)01-0047-03
Treatment of Wastewater from Nylon-6 Production
HU Mao-gang, XI Dan-li, CHEN Ji-hua, JI Shi-feng
(School of Environmental Science and Enginsering, Donghua University),Shanghai 200051,China)
Abstract: In view of the characteristics of the nitrogen-containing, organic wastewater from the production of nylon-6 (PA-6), a pre-denitrification process is proposed for the treatment of the wastetwater. The results of its engineering application showed that when ρ(CODcr)=1000~2000mg/L and ρ(BOD5)=500~1000mg/L,the final removal rate of CODcr in the effluent water was 92% ~ 98% and that of BOD5 was 99%, while NH3-N rapidly fell down to below l5 mg/L after the start of normal operation, which enabled the treated wastewater to meet the standard for discharge.
Key words: nylon-6; wastewater treatment; denitrification; aeration
金輪集團的主導(dǎo)產(chǎn)品為錦綸簾子布、簾子線,其主要原料為己內(nèi)酸胺聚合物。
廢水主要來源于聚合切片的革取廢水。革取廢水經(jīng)單體回收處理,剩下少量己內(nèi)酷胺單體沒有回收價值。廢水中的主要污染物為己內(nèi)酚胺及其分解產(chǎn)物。每噸簾子布產(chǎn)生45t廢水,日排放量為6000t/d,根據(jù)環(huán)境部門的要求,廢水處理應(yīng)達到GB8978-1996(1999年修改)一級排放標準,處理后廢水達標排放。
1 廢水水量、水質(zhì)
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,廢水的水量、水質(zhì)見表1。
錦綸廢水水量。水質(zhì)有如下特點:
?、儆捎阱\綸廢水不是連續(xù)排放,水質(zhì)隨時間變化而變化。
?、趶U水主要來源于聚合切片的革取廢水,由于己內(nèi)酰胺極易分解,在生物降解過程中轉(zhuǎn)化為NH3-N,造成廢水中氨氮濃度較高,成為本工程處理的難點和重點之一。
2 處理工藝及設(shè)計參數(shù)
2.1 處理工藝
通過對生產(chǎn)裝置和廢水水質(zhì)調(diào)查,選用前置反硝化的生物脫氮工藝,處理工藝流程見圖1。
廢水匯集在調(diào)節(jié)池,然后由柬提升至水解酸化池,該池同時接納部分回流污泥。在兼氧、缺氧條件下,通過水解和產(chǎn)酸菌的作用使廢水中復(fù)雜高分子或難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為小分子簡單有機物,提高了有機物生化性能。然后廢水進人反硝化池。反硝化池中設(shè)置有軟性填料,通過棲息在填料上的反硝化菌的作用,可以使回流廢水中的NO2-,NO3-轉(zhuǎn)化為N2,從而達到生物脫氮的要求。由于采用了前置反硝化脫氮工藝,反硝化池中的反硝化菌可以用進水中的有機物為碳源,無需再外加碳源。A,B,C工藝曝氣池是由東華大學開發(fā)的一種好氧生物反應(yīng)池,該反應(yīng)器將污泥負荷分為高負荷、一般負荷和低負荷3個區(qū)間串聯(lián)運行,可以結(jié)合脫碳和硝化的設(shè)計要求,確定A,B,C各段的停留時間。A,B,C曝氣池不僅提高了系統(tǒng)的凈化效率,還防止了污泥膨脹并減少了剩余污泥量,甚至在工程系統(tǒng)的運行過程中實現(xiàn)污泥的“零排放”。A,B,C曝氣池出水進入沉淀池,實現(xiàn)泥水分離,污泥一部分回流至A,B,C曝氣池的A,B2段,另一部分回流至水解酸化池,剩余污泥進行濃縮干化。沉淀池上清液小部分回流至反硝化池,其余部分達標排放。
2.2 A,B,C工藝簡介
污泥負荷Fw與污泥容積指數(shù)Is,v的關(guān)系曲線見圖2。
根據(jù)圖2曲線確定處理參數(shù)。為控制污泥膨脹和提高系統(tǒng)處理效率,曝氣池設(shè)計為A,B,C3段處理系統(tǒng),使運行落實在圖2曲線中a~a’段、b~b’段、C~C’段,既能使有機物在反應(yīng)系統(tǒng)中迅速徹底代謝,又能使污泥保持良好性能。
A段:高負荷區(qū),Is,v可控制在200以下,一般不會產(chǎn)生污泥膨脹。
B段:一般負荷區(qū),選擇在減速增殖期,為維持這一數(shù)值,宜用回流污泥量進行控制。
C段:低負荷區(qū),選擇污泥處于內(nèi)源代謝呼吸期。
C段不回流污泥,而在其中設(shè)置填料,廢水從B段推流至C段,混合液在填料上的生物膜與活性污泥雙重作用下凈化,F(xiàn)/M比值大大降低。微生物處于內(nèi)源呼吸期,周圍營養(yǎng)源已無法滿足生物膜和活性污泥中細菌需求.此時,部分細菌在好氧條件下衰亡,分解成營養(yǎng)料供應(yīng)活著的微生物,達到了污泥減容化。
在A,B,C活性污泥處理系統(tǒng)中,剩余污泥的產(chǎn)生量,3段中各不相同。在A段由于F/M值高,因此有機物以最大速率轉(zhuǎn)化為污泥;B,C2段污泥合成比A段低得多
2.3 主要構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)計參數(shù)
?、僬{(diào)節(jié)池有效容積3000m3,1座,有效水深4.7m,保護高度03m,停留時間12h。
②水解酸化池有效容積3000m3,2座,有效水深4.7m,保護高度0.3m,停留時間24h。
?、鄯聪趸赜行莘e6000m3,1座,停留時間24h,分5格,接納污水回流量6000m3/d。
?、芷貧獬胤諥,B,C3段,各段的停留時間分別為2.5h,7.5h,5h。A段、B段、C段的實際有效容積分別為630m3,1890m3,1260m3;A段、B段的回流污泥量分別為1600m3/d,4000m3/d;實際總供氣量51~75m3/min,平均供氣量15.2~21m3[空氣]/m3[廢水]。
⑤污泥回流泵3組,2用1備,流量Q=120m3/h,揚程H=10.5m,電機功率7.5kW。
?、薹聪趸到y(tǒng)回流泵3組,2用1備,流量Q=125m3/h,揚程 H=18m,電機功率11kW。
?、唢L機3組,2用1備,單臺風機風量Q=31.5m3/min,軸功率35kW,風壓49kPa,電機功率45kW。
3 工程運行及處理效果分析
3.1 處理效果分析
根據(jù)污水廠和監(jiān)測站提供的監(jiān)測數(shù)據(jù),整理結(jié)果詳見表2。
污水處理廠運行幾個月以來,出水水質(zhì)主要指標均可達標排放。只是污水中的NH3-N變化比較復(fù)雜,在初期脫氮效果尚不明顯,出水NH3-N高于進水。這說明了兩個問題,一是污水中己內(nèi)酚胺降解后使NH3-N驟增,二是由于A,B,C活性污泥系統(tǒng)中,A,B2段是去碳反應(yīng)器,C段是硝化反應(yīng)器,在運行初期由于水質(zhì)、水量及A,B2段的污泥系統(tǒng)變化較大對C段運行造成沖擊負荷,未能使C段中硝化細菌形成良好的生存環(huán)境,同時硝化細菌世代周期長,也是導(dǎo)致在初期脫氮效率較低的原因。隨著運行條件的穩(wěn)定,運行時間的延長,硝化細菌的濃度逐漸增高,本工藝的脫氮效果逐漸明顯,正常運行后,出水NH3-N完全達標。
3.2 處理成本
廢水處理成本為0.474元/t。
3.3 污泥排放
一部分污泥回用于A,B,C曝氣池,另一部分污泥送至水解酸化池,在兼氧條件下水解,從而使部分污泥硝化,成為生物脫氮系統(tǒng)中的內(nèi)源碳,目前整個系統(tǒng)基本實現(xiàn)剩余污泥的“零排放”。
4 結(jié)論
?、賹Ω哔|(zhì)量濃度大氮錦綸廢水產(chǎn)ρ(CODcr)=1000~2000mg/L,ρ(BOD5)=500~1000mg/L,其出水ρ(CODcr)遠低于排放值100mg/L,去除率92%~98%,出水ρ(BOD5)=5~13mg/L,去除率99%;
?、谟捎诜聪趸嘏嗑鷦倓傞_始,再加上反硝化菌生長速率比較小,運行初期出水NH3-N濃度超過進水十幾倍,正常運行后NH3-N迅速下降至15mg/L以下;
?、圻B續(xù)運行至今剩余污泥幾乎是零排放。
作者簡介:胡茂剛(1979-),男,江蘇泗陽人,東華大學在讀2000級碩士研究生,電話(021)62373614-800。
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