自來水中殘余鋁去除的影響因素
王志紅1,崔福義2
(1.廣東工業(yè)大學建設(shè)學院,廣東 廣州 510643;2.哈爾濱工業(yè)大學市政環(huán)境工程學院,黑龍江 哈爾濱 150090)
摘 要:通過飲用水除鋁的生產(chǎn)實驗,研究了水溫、pH值對殘余鋁的影響。提出了殘余鋁隨水溫升高呈增加趨勢、最佳混凝pH值隨水溫的升高而降低的觀點。當水溫14℃時,在使用減式氯化鋁時,混凝反應(yīng)的最佳pH值為7.5。通過調(diào)整水的pH值,可以改變?nèi)芙怃X和顆粒鋁的比例,從而改善殘余鋁的去除中。
關(guān)鍵詞:飲用水;鋁離子;給水處理
中圖分類號:TU991.22;TU991.23
文獻標識碼:A
文章編號:1009-2455(2003)02-0015-03
Factors Affecting Removal of Residual Aluminum in Portable Water
WANG Zhi-hong1, CUI Fu-yi2
(l‘ W of Constnatfo4 Guangdong Industrial University Guangzhou 510643, China; 2. College of Municipal Environmental Engineering, Harbin 150090, China)
Abstract: The effects of temperature and pH value of water on residual aluminum have been studied through productive tests of aluminum removal from drinking water, with a viewpoint proposed that residual aluminum tends to increase with the rising of water temperature. When water, temperature is l4℃ and basic aluminum chloride is used, the optimum pH value of water , the ratio of dissolved aluminum to solid aluminum can be changed, so that the removal rate of residual aluminum can be improved.
Keywords: drinking water; aluminum ion; feed water treatment
建設(shè)部頒布的《城市供水行業(yè)2000年技術(shù)進步發(fā)展規(guī)劃》中首次將鋁列為飲用水水質(zhì)控制指標之一[1]。在我國新的生活飲用水衛(wèi)生標準(2001年)中,也已明確將鋁作為其中一項水質(zhì)指標,規(guī)定一、二類水的飲用水中鋁的質(zhì)量濃度不得高于0.2mg/L。
對全國部分城市的飲用水水質(zhì)調(diào)查結(jié)果表明:一以用的質(zhì)量濃度不超過0.2mg/L為標準,所調(diào)查的全國40座城市中有32.5%的城市飲用水鋁濃度超標,東北地區(qū)超標的城市則高達76.9%[2]。同時,我國的鋁濃度控制指標還遠低于發(fā)達國家的水平,如美國和歐共體等通行的指標是飲用水中鋁的質(zhì)量濃度不超過0.05mg/L[3]。因此,研究飲用水中鋁的去除是亟待解決的有普遍意義的課題。
在實驗室小試的基礎(chǔ)上,在黑龍江賓縣自來水廠進行了生產(chǎn)性實驗,就確定水廠最優(yōu)的水力和化學條件、選擇合適的工藝參數(shù)等內(nèi)容進行了研究,重點探討了水溫、pH值對殘余鋁的影響。
1 實驗設(shè)計
為考察水溫變化的影響,實驗安排在兩個時期:6-7月份和10-11月份,6-7月份的水溫在 8-18℃之間,10-11月份的水溫在 0-2℃左右。以沉淀池水溫值表示。
根據(jù)原水的水質(zhì)情況,通過SC-3000A型單因子混凝投藥控制系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)投藥量,保證沉定池的出水濁度滿足實驗要求。
取總沉水和濾后水為研究水樣,隔1.5-2h取一次樣,測其濁度、鋁含量、pH值等水質(zhì)參數(shù);原水的濁度、鋁離子、pH值、水溫等,每天測一次。
用分光光度法測濁度。鋁試劑分光度法測鋁。
2 實驗結(jié)果和討論
2.1 pH值的影響
由于水中顆粒鋁主要以兩性氫氧化物的形式存在,因此,pH值對顆粒鋁的水解和溶解有著重要的影響。顆粒鋁溶解后轉(zhuǎn)化成溶解鋁,在混凝澄清工藝中較難去除,但顆粒鋁可以通過除濁取得較好的去除效果。當沉淀水殘余鋁的質(zhì)量濃度在0.15mg/L以下時,通過過濾工藝可使出水殘余鋁的質(zhì)量濃度控制在0.05mg/L以下[4]。作者認為pH值對余鋁的重要影響主要表現(xiàn)在:①影響鋁鹽混凝劑的水解程度,從而影響除濁的效果;②混凝劑水解形態(tài)的不同,顆粒鋁與溶解鋁的比例也不相同,從而影響水中鋁的去除難易程度;③影響溶解鋁的含量(在出水濁度較低時,也就一定程度上反映了出水余鋁的含量)。
由于水廠整個流程基本不進行pH調(diào)節(jié),這部分實驗采用如下方法進行:選擇原水水樣進行燒杯實驗,先固定一些參數(shù),如原水濁度18NTU(±0.5NTU),水溫14℃,堿式氯化鋁投藥量保持不變,考慮到水廠的pH值全年變化范圍為7.0-8.5,相應(yīng)調(diào)節(jié)水樣的pH值,測沉淀后水樣的濁度、余鋁和pH值。取濁度值7.0±0.1NTU的沉淀水水樣分析余鋁和PH值的關(guān)系,可認為余鋁的變化是由pH值的變化造成,結(jié)果如圖1所示。
圖1表明:在水溫14℃時除濁的最佳PH值為7.5左右,所對應(yīng)的余鋁的質(zhì)量濃度為0.12-0.13mg/L。以0.15mg/L作為界限值,則表現(xiàn)為:在PH值7.06-7.88范圍內(nèi),殘余鋁的質(zhì)量濃度基本保持在0.15mg/L以下;pH值超出此范圍殘余鋁的質(zhì)量濃度高于0.15mg/L的界限值,增加了后續(xù)過濾工藝的負荷。
產(chǎn)生以上現(xiàn)象的原因是:在總沉水的pH值環(huán)境(7.0-8.5)下,鋁在水中形態(tài)主要有4種[5]:Al(OH)3(s),Al13(OH)345+,Al(OH)4-,Al3+。平衡方程式如下:
考慮到PH值呈略堿條件下,[Al3+]的量很低,可以忽略不計,溶解鋁的含量主要取決于[Al(OH)4-]和[Al13(OH)345+]。筆者試圖從溶度積的角度計算出該最佳pH值,查閱資料后發(fā)現(xiàn)不同資料提供的溶度積常數(shù)不同,這反映出溶解鋁的存在形態(tài)很復雜,至今并沒有一個很準確的描述,比較難以進行定量推導,只能作一定的預(yù)測。方程式(2)說明[Al(OH)4-]與[H+]呈反比關(guān)
系,則pH值升高,[Al(OH)4-]也增加。方程式(3)顯示[Al13(OH)345+]正比于[H+]的五次方;即[Al13(OH)345+]隨pH值的升高而降低,因此作如下推導:
又有d2S/dC2=2A/C3+20BC3>0,所以S存在一個最小值,對應(yīng)的pH值為除鋁的最佳pH值。
以上分析說明,水廠若在混凝沉淀過程中將PH值調(diào)節(jié)為相應(yīng)水溫下的最佳PH值,能夠降低水中溶解鋁量,有助于飲用水的除鋁。
2.2 水溫對余鋁的影響
因為鋁鹽混凝劑的水解反應(yīng)是一個吸熱反應(yīng),水溫變化直接影響鋁鹽的水解程度,另一方面顆粒鋁的溶解度和最佳pH值與水溫也有著密切的聯(lián)系[6-7],所以有必要進一步探討水溫對余鋁的影響,尋找不同水溫下降低溶解鋁含量的方法。在自動投加鋁鹽混凝劑,沉淀水的濁度保持在7.0±0.1NTU的條件下,總沉水中余鋁與水溫的關(guān)系如圖2所示。
由于實驗是分階段進行的,數(shù)據(jù)點分為三段:0-2,8.5-10.5和14-16℃。但數(shù)據(jù)點依然反映了一定的規(guī)律,隨水溫升高,殘余鋁表現(xiàn)為增長趨勢,水溫16℃時的余鋁的質(zhì)量濃度為0.18mg/L,是0.5℃時的2倍。這是由于溫度升高,顆粒鋁的溶解度增加,而導致余鋁增加。當水溫高于15℃,殘余鋁的質(zhì)量濃度相應(yīng)高于0.15mg/L,由前述鋁鹽的離子平衡知,溫度升高,平衡向右移動,Al(OH)4-和Al13(OH)345+的含量增加,導致沉淀水的殘余鋁增加。這意味著夏季的高溫季節(jié),要采取—定的措施控制出水殘余鋁的含量。
2.3 水溫與最佳州值的相關(guān)性
圖3反映的是水溫與最佳pH值的關(guān)系。圖中可以看出:當水溫升高,最佳pH值降低。如當水溫1℃時,最佳pH值為7.95;當水溫為16℃時,對應(yīng)的最佳pH值降為7.40。按2.1節(jié)中的平衡方程式分析,當溫度升高,平衡有向右移動增大溶解度的趨勢,此時著力圖降低溶解鋁讓平衡左移,則需增加H+,降低pH值。因此溫度升高,相對應(yīng)的最佳pH值降低。在水廠生產(chǎn)過程中,可根據(jù)水溫變化進行相應(yīng)pH值的調(diào)整,可以有效降低出水殘余鋁含量。
實驗中一個值得注意的問題是當水溫較低時(5℃以下時),雖然溶解鋁含量有所降低,但由于混凝沉淀的效果較差,總沉水的濁度較高,顆粒鋁含量大大增加,總的余鋁值則表現(xiàn)為略有增加,如圖4所示。
3 結(jié)論和建議
①在相同濁度時,存在最佳PH值使溶解鋁含量最小,此時鋁的去除率增加。本實驗中水溫14℃時,pH值為7.5。
②不同水溫對應(yīng)有不同除鋁最佳pH值。在水廠弱堿性的水環(huán)境中,水溫升高,最佳pH值降低。水廠運行中的pH值應(yīng)根據(jù)水溫進行調(diào)節(jié)。
?、鬯疁厣撸w粒鋁的溶解度增加,在相同濁度條件下,余鋁增加,給除鋁帶來更大的困難。水廠在水溫升高時可以適當調(diào)節(jié)沉淀水濁度值、改變投藥量等,以保證除鋁的效果。
參考文獻:
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[3]崔福義,李名銳,王志紅,等.飲用水中鋁的危害、來源及現(xiàn)狀[J].哈爾濱建筑大學學報,1997,30(6):51-54.
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[6] Jekel R.Residual aluminum in drinking water treatment[J].JWSRT-Apua, 1989,38(4):281-288.
[7] Raymond D letlerman.Survey of residual aluminum in filtered wa-ter[J].Reearch and Technology,1998, 80(4):281-288.
作者簡介:王志紅(1975-),女,江西贛州人,講師,哈爾濱工業(yè)大學博士生,研究水處理,廣東工業(yè)大學教師新村34棟5梯
601號,電話(020)38457309,gdwzhihong@21cn.com.
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