自動(dòng)控制加藥裝置在循環(huán)冷卻水處理中的應(yīng)用
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2003-04-01 |
來(lái)源 | 《工業(yè)用水與廢水》2003年第2期 | ||
作者 | 周曉翔 | ||
關(guān)鍵詞 | 自動(dòng)控制 加藥裝置 循環(huán)冷卻水 水處理 | ||
摘要 | SY系列自動(dòng)控制加藥系統(tǒng)由各類信號(hào)傳感器、數(shù)據(jù)顯示儀表、信號(hào)轉(zhuǎn)換儀表、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)和加藥裝置組成。通過(guò)監(jiān)測(cè)循環(huán)冷卻水的補(bǔ)充水量、電導(dǎo)率與補(bǔ)充水的電導(dǎo)率之比或溫差達(dá)三種方式,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)、按比例、自動(dòng)地投加藥劑。采用該自動(dòng)力。藥裝置,加藥量可節(jié)省30%。 |
周曉翔
(揚(yáng)子石油化工設(shè)計(jì)院,江蘇 南京210048)
摘要:SY系列自動(dòng)控制加藥系統(tǒng)由各類信號(hào)傳感器、數(shù)據(jù)顯示儀表、信號(hào)轉(zhuǎn)換儀表、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)和加藥裝置組成。通過(guò)監(jiān)測(cè)循環(huán)冷卻水的補(bǔ)充水量、電導(dǎo)率與補(bǔ)充水的電導(dǎo)率之比或溫差達(dá)三種方式,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)、按比例、自動(dòng)地投加藥劑。采用該自動(dòng)力。藥裝置,加藥量可節(jié)省30%。
關(guān)鍵詞:自動(dòng)控制;加藥裝置;循環(huán)冷卻水;水處理
中圖分類號(hào):TU991.4;TU991.62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-2455(2003)02-0060-02
循環(huán)冷卻水處理投加阻垢劑、緩蝕劑,采用的投加方法有定時(shí)定量人工傾倒式、高位重力滴加式、水射器注人式等等,較先進(jìn)的則是通過(guò)計(jì)量泵(人工調(diào)節(jié))投加。以上這些投加方法均存在加藥量不能隨著循環(huán)冷卻水相關(guān)工藝參數(shù)的變化而相應(yīng)地變化的缺陷。
如何既準(zhǔn)確又有效地投加藥劑?如何在保證循環(huán)冷卻水處理效果的前提下節(jié)省加藥量,以減少人力、財(cái)力的消耗?自動(dòng)控制加藥裝置的出現(xiàn),使得這兩個(gè)問(wèn)題迎刃而解。例如美國(guó)NALCO公司以熒光示蹤劑為“傳感元件”的自動(dòng)控制加藥裝置;美國(guó)大湖公司以各類儀表所構(gòu)成的比例式自動(dòng)控制加藥裝置;日本栗田公司的比例式自動(dòng)控制加藥裝置等等,均已經(jīng)在20世紀(jì)90年代中期投入使用并且取得了成功。同樣,我國(guó)自行研制開(kāi)發(fā)的自動(dòng)控制加藥裝置,近年來(lái)也成功地在石化、化工、電力、冶金等行業(yè)的循環(huán)冷卻水處理中投入使用。
某水處理公司根據(jù)揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,研制開(kāi)發(fā)了SY-1型自動(dòng)控制加藥裝置并且投入使用。經(jīng)過(guò)6個(gè)月使用表明,該自動(dòng)控制加藥裝置的軟件、硬件、各類相關(guān)工藝參數(shù),均達(dá)到預(yù)期要求,保證了循環(huán)冷卻水處理的效果。
1 SY系列自動(dòng)控制加藥裝置簡(jiǎn)介
SY系列自動(dòng)控制加藥裝置由各類信號(hào)傳感器、數(shù)據(jù)顯示儀表、信號(hào)轉(zhuǎn)換儀表。計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)和加藥裝置組成。其中,計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)采用人機(jī)對(duì)話的方式,列有中文菜單,除了控制加藥量。采集和處理所列的各類相關(guān)工藝參數(shù)之外,還能夠分別以漢字、表格。曲線的形式顯示循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。例如補(bǔ)充水量(瞬時(shí)、累計(jì))、藥劑投加量(瞬時(shí)、累計(jì))、pH值、電導(dǎo)率、溫度等。
2 SY系列自動(dòng)控制加藥裝置自動(dòng)控制方式
SY系列自動(dòng)控制加藥裝置,主要通過(guò)監(jiān)測(cè)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水量(SY-1型)、循環(huán)冷卻水的電導(dǎo)率與補(bǔ)充水的電導(dǎo)率之比(SY-2型)。循環(huán)冷卻水的溫差(△t)(SY-3型),并根據(jù)水質(zhì)穩(wěn)定試驗(yàn)所選定的藥劑濃度,將濃縮倍數(shù)(注:經(jīng)常處于波動(dòng))、排污水量作為加藥量的修正值來(lái)實(shí)現(xiàn)連續(xù)、按比例、自動(dòng)地投加藥劑。
當(dāng)循環(huán)冷卻水濃縮倍數(shù)較低(≤2)而且較穩(wěn)定時(shí),可以采用”流量比例式投加法”(SY-1型)。這種投加方法選用能夠輸出頻率信號(hào)的顯示儀表,同時(shí)轉(zhuǎn)換成 4-20mA的電流信號(hào)由計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行采集并處理,再轉(zhuǎn)換成頻率信號(hào)送至計(jì)量泵,計(jì)量泵能夠接受這一變化的頻率信號(hào)。當(dāng)頻率信號(hào)隨著循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補(bǔ)充水量的變化而同步變化時(shí),計(jì)量泵接受并執(zhí)行的加藥量也隨之同步變化,從而準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制加藥。揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水處理的自動(dòng)控制加藥裝置即按 照此原理設(shè)計(jì)。
3 應(yīng)用
揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng),循環(huán)冷卻水量約 5500 m3/h,補(bǔ)充水量約 150 m3/h。原系統(tǒng)投加的緩蝕阻垢劑分別為1種液體阻垢劑和1種固體緩蝕劑,投加方法為定時(shí)定量人工傾倒式。這種投加方法不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且人為因素的影響較大,雖然基本上能夠控制循環(huán)冷卻水中藥劑的含量,但當(dāng)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況波動(dòng)時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)加藥滯后的情況,使循環(huán)冷卻水中藥劑的含量或者過(guò)量、或者不足,既影響循環(huán)冷卻水處理效果,也造成藥劑浪費(fèi)。
采用“流量比例式投加法”的SY-l型自動(dòng)控制加藥裝置自從投人使用后,揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水處理投加阻垢劑、緩蝕劑的方法由原始的定時(shí)定量人工傾倒式到自動(dòng)控制加藥,發(fā)生了 根本性的變化。SY-1型自動(dòng)控制加藥裝置 24 h運(yùn)行統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。
時(shí)間 pH值 導(dǎo)電率/μS 補(bǔ)充水瞬時(shí)流量/(m3·h-1) 補(bǔ)充水累計(jì)流量/m3 瞬時(shí)加藥量/(L·h-1) 累計(jì)加藥量/L
00:00 8.14 327.68 101.36 431508.69 5.57 27469.24 01:00 8.12 326.89 103.48 431612.22 5.69 27501.93 02:00 8.12 326.54 104.40 431716.53 5.74 27507.67 03:00 8.09 326.29 105.57 431822.16 5.81 27513.48 04:00 8.09 326.17 106.12 431928.25 5.84 27519.48 05:00 8.09 326.14 106.41 432034.66 5.85 27519.32 06:00 8.10 326.05 102.92 432137.69 5.66 27525.16 07:00 8.11 326.55 76.06 432213.44 4.18 08:00 8.10 327.03 114.42 432326.59 6.29
由表1可見(jiàn),采用“流量比例式投加法” 的SY-l型自動(dòng)控制加藥裝置的加藥量在使用過(guò)程中隨著補(bǔ)充水量的變化而呈現(xiàn)同步變化的態(tài)勢(shì)。在控制循環(huán)冷卻水中藥劑含量方面,使初期循環(huán)冷卻水中有機(jī)磷的質(zhì)量濃度為4.5~5.5 mg/L,后來(lái)調(diào)整為 3.0~4.0 mg/L,從效果來(lái)分析是理想的。在控制加藥量方面,有一階段加藥量偏大,后經(jīng)查明 是由于工藝裝置換熱器泄漏而造成循環(huán)冷卻水中氧化性殺菌劑的投加量過(guò)大,使循環(huán)冷卻水中有機(jī)磷降解,只有采取增加補(bǔ)充水量而同步增加加藥量的措施,才能夠控制循環(huán)冷卻水中有機(jī)磷的含量在正常范圍之內(nèi)。經(jīng)過(guò)修改藥劑配方和工藝裝置的補(bǔ)救后,加藥量很快便回落至正常范圍。經(jīng)過(guò)6個(gè)月使用的狀況和各類相關(guān)工藝參數(shù)表明,只要循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中不遇到工藝裝置換熱器泄漏或者外界因素干擾,采用“流量比例式投加法”的SY-l型自動(dòng)控制加藥裝置在藥劑配方和藥劑濃度設(shè)計(jì)合理的條件下,能夠保證循環(huán)冷卻水處理的效果。
4 效果評(píng)價(jià)
采用“流量比例式投加法”的SY—1型自動(dòng)控制加藥裝置實(shí)行無(wú)人化操作,具有自動(dòng)化程度高。控制準(zhǔn)確、運(yùn)行安全可靠、管理方便的優(yōu)點(diǎn),而且節(jié)約人力、藥耗(節(jié)省大約30%的加藥量)。該自動(dòng)控制加藥裝置自從 1997年初在揚(yáng)子石化公司煉油廠循環(huán)冷卻水處理中投人使用至今,效果良好,達(dá)到了預(yù)期要求。
作者簡(jiǎn)介:周曉翔(1966-),男,江蘇南京人,工程師,現(xiàn)從事給水排水工程設(shè)計(jì),電話(025)7785888-3512。
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