影響循環(huán)移動載體生物膜反應器性能的因素分
論文類型 | 技術與工程 | 發(fā)表日期 | 2003-10-01 |
來源 | 《工業(yè)用水與廢水》2003年第5期 | ||
作者 | 郭東敏,朱文亭,潘艷艷 | ||
關鍵詞 | 生物膜反應器 填料 氧轉(zhuǎn)移系數(shù) 污水處理 | ||
摘要 | 對循環(huán)移動載體生物膜反應器進行了研究。通過改變循環(huán)移動載體膜生物反應器的結(jié)構(gòu)尺寸,研究了反應器內(nèi)氧轉(zhuǎn)移系數(shù)變化。研究結(jié)果認為在反應器的升、降流區(qū)面積之比為2/3,擋板上方液面高度和底隙高度均為25mm,填料的填充比為50%時,氧轉(zhuǎn)移效率最高。 |
郭東敏,朱文亭,潘艷艷
(天津大學 環(huán)境科學與工程學院,天津 300072)
摘要:對循環(huán)移動載體生物膜反應器進行了研究。通過改變循環(huán)移動載體膜生物反應器的結(jié)構(gòu)尺寸,研究了反應器內(nèi)氧轉(zhuǎn)移系數(shù)變化。研究結(jié)果認為在反應器的升、降流區(qū)面積之比為2/3,擋板上方液面高度和底隙高度均為25mm,填料的填充比為50%時,氧轉(zhuǎn)移效率最高。
關鍵詞:生物膜反應器;填料;氧轉(zhuǎn)移系數(shù);污水處理
中圖分類號:X703.3 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2455(2003)05-0007-03
A Study of Factors Affecting Performance of Circulated Moving CArrier Bio-membrane Reactor
GUO Dong-min,ZHU Wen-ting,PAN Yan-yan
(college of Environmental Science and Engineering,Tianjin University,Tianjin 300072,China)
Abstract:Changes of oxygen transfer coefficient were studied in a test of Circulated Moving CArrier Bio-membrane Reactor(CMCBR)by changing the design and size of the CMCBR.It was shown by the resuLT of the test that the oxygen transfer coefficient was the highest when the ratio of the Area of the flow-increasing zone of the reactor to that of the flow-decreasing zone was 2/3,the height of the liquid level above the baffle plate and the height of the bottom cleArance were both 250mm and the filling ratio of filler was 50%.
Key words:bio-membrane reactor;filler;oxygen transfer coefficient;wastewater treatment
循環(huán)移動載體生物膜反應器是對傳統(tǒng)移動載體生物膜反應器進行改良后的一種新型工藝。在本工藝中,表面附著生物膜的填料在反應器內(nèi)循環(huán)移動,使水流與填料充分接觸,消除死角與溝流,達到高效處理有機廢水的目的。該工藝具有生物量高、能連續(xù)運行、無堵塞且不需反沖洗等特點。作為好氧生物污水處理工藝,氧轉(zhuǎn)移效率的高低直接影響著反應器的處理效率和能耗的高低,對本工藝而言,反應器的結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)對反應器的充氧能力有著直接、關鍵的決定性作用。本文結(jié)合模擬反應器實驗數(shù)據(jù),在理論分析的基礎上探討了合適的反應罪結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)的選取范圍。
1 實驗裝置及實驗方法
影響反應器充氧性能的結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)主要為反應器升流區(qū)與降流區(qū)截面積之比、擋板上方的液面高度和底隙高度、曝氣量和填充比的大小等,根據(jù)實際運行的移動床反應器的結(jié)構(gòu)特點,本實驗確定了如下實驗裝置和實驗方法。
1.1實驗裝置
圖1所示為本試驗中采用的循環(huán)移動載體生物膜反應器實驗裝置,外形尺寸為L×W×H=1000mm×250mm×1400mm,由反應區(qū)和沉淀區(qū)兩部分組成。反應區(qū)有效水深為1.2m,有效體積為172L,由導流隔板將其分成升流區(qū)和降流區(qū)。內(nèi)裝CLS-Ⅲ型空心圓柱填料(密度約為0.96g/cm3,比表面積為350m2/m3),由微孔曝氣管在升流區(qū)進行曝氣充氧,造成升流區(qū)和降流區(qū)污水的密度差,從而使液體夾帶著填料在反應器中不斷地循環(huán)移動。
1.2 實驗方法
在不同的結(jié)構(gòu)和操作參數(shù)條件下,在進水中加適量Na2S03和催化劑CoCl2,使移動床中的溶解氧降為零,通人空氣,同時將溶解氧測定儀放人反應器中,每隔一定時間測定溶解氧的變化,根據(jù)ln(Cs—C)與時間的直線關系,其斜率即為氧轉(zhuǎn)移系數(shù)[1]。
本實驗所測定的數(shù)據(jù)均為清水實驗數(shù)據(jù),由于移動床反應器內(nèi)水的流態(tài)大致符合完全混合的特征,反應器內(nèi)務區(qū)域水的物理和化學性質(zhì)相差不大,因此使用清水實驗數(shù)據(jù)得出的結(jié)論同樣適用于污水實驗,也可用于實際生產(chǎn)。
2 實驗結(jié)果及理論分析
2.1 升、降流區(qū)截面積之比(Ar/Ad)對充氧能力的影響
理論分析認為:當較小時Ar/Ad,升流區(qū)的流速快,導致氣泡聚并,而且進入降流區(qū)時液體降流速低,不足以將氣泡攜帶進入此區(qū),因此降流區(qū)溶解氧濃度變??;當Ar/Ad較大時,升流區(qū)液流速度較慢,氣泡聚并的機會減少,溶解氧變大。但若Ar/Ad過大,氣泡在溶解到液體之前逃逸液面的機會增多,導致降流區(qū)的溶解氧濃度急劇下降,反應器總?cè)芙庋趿恳矔杂邢陆?。當曝氣量?.75m3h,Ar/Ad取不同值時反應器內(nèi)降流區(qū)混合液溶解氧含量比較見表1。
從表1可以看出,當Ar/Ad取值范圍在2/3左右時,(此時,底隙高度LB。取為250mm)可以得到較好的充氧效果,而其值變大或變小,都會使反應器內(nèi)氧轉(zhuǎn)移效率下降。
2.2 擋板上方的液面高度LT,與底隙高度LB對充氧能力的影響
反應器有效水深確定后,將反應器升流區(qū)和降流區(qū)隔開的擋板高低位置發(fā)生變化時,反應器的氧轉(zhuǎn)移效率和液體循環(huán)速度都會發(fā)生相應的變化。實驗中發(fā)現(xiàn)適當增大液面高度LT值,液體循環(huán)速度和氧轉(zhuǎn)移系數(shù)均有所上升,原因可能是升流區(qū)氣泡在逃逸液面之前與液體有更長時間的接觸將能量傳遞給液相,從而使降流區(qū)的液體下降速度加快。但LT過大,降流區(qū)內(nèi)的填料就會有一部分通過擋板上端返回到升流區(qū),影響反應器內(nèi)填料的正常循環(huán)移動。
從表2中可以看出,當LT值變大時,液體循環(huán)速度和溶解氧的質(zhì)量濃度均有所上升但實驗同時發(fā)現(xiàn) LT值超過250mm后液面部分填料會出現(xiàn)短流現(xiàn)象,而加大液體循環(huán)速度至15 cm/s后,LT值可達到350 mm,但此時能耗將大幅度增加,因此當液體速度在10cm/s左右時,取LT值為250mm。
底隙高度LB。是指曝氣裝置到擋板的垂直距離,它是一個重要的參數(shù)。如果LB過小,則液體流動阻力大,會降低液體循環(huán)速度和含氣率,且生物載體在由降流區(qū)進入升流區(qū)時受到的剪切作用大,不利于生物膜的生長;如果LB過大,則由曝氣裝置出來的部分氣泡會進入降流區(qū),同樣降低液體循環(huán)速度和含氣率,甚至導致流型的改變,而影響反應器的性能。本試驗取底隙高度LB值為250 mm,表1的試驗結(jié)果證明這一取值是合理的。
2.3 曝氣量與填充比對氧轉(zhuǎn)移系數(shù)的影響
曝氣量和填充比是移動床反應器關鍵性的操作參數(shù)之一,它們的取值直接影響著反應器氧轉(zhuǎn)移效率的大小,不同填充比下氧轉(zhuǎn)移系數(shù)隨氣量的變化關系曲線見圖2,不同氣量下氧轉(zhuǎn)移系數(shù)隨填充比的變化關系曲線見圖3。
試驗表明:曝氣量和填充比同時影響著氧轉(zhuǎn)移系數(shù)。在無填料的情況下,曝氣量是主導因素:氧轉(zhuǎn)移系數(shù)隨著曝氣量的增加先增大而又減小。因為在低氣量的條件下,隨著氣體流量的增大,含氣率增大,相應地增大了氣液接觸面積;而當氣體流量增大到一定程度后,曝氣產(chǎn)生的氣泡直徑變大,上升速度快,氣泡更易于逃逸,使氧轉(zhuǎn)移系數(shù)降低。
在一定的填充比的情況下,一方面由于填料占據(jù)本來的一部分液體空間導致反應器內(nèi)含氣率下降,另一方面由于填料切割氣泡的作用使氣泡直徑變小而增大轉(zhuǎn)移系數(shù)。從圖中可以看出,在氣量為0.8m3/h時,填充比為0時的KLa。值大于填充比為30%時的KLa。這可能是因為在無填料填充時,0.8m3/h左右的曝氣量使氧轉(zhuǎn)移系數(shù)達到最大。而加入30%的填料后,填料占據(jù)液體空間使含氣率下降的作用占主導地位,因此氧轉(zhuǎn)移系數(shù)隨著填料的加入變小。但當填充比大于30%后,隨著填充比的增加氧轉(zhuǎn)移系數(shù)增大。
3 小結(jié)
?、僭谝苿哟卜磻餮蹀D(zhuǎn)移效率的各項影響因素中,曝氣量的影響最大,但同時也不可忽略其他影響因素。
②權(quán)衡反應器流體狀態(tài)和經(jīng)濟因素后,實驗中LT與LB值均取為250mm,提升區(qū)與回落區(qū)之比Ar/Ad值為2/3。
?、垭S著填充比的增加,氧轉(zhuǎn)移系數(shù)逐漸上升,鑒于循環(huán)流速的限制,50%的填充比比較適合。
?、茈S著曝氣量的增加,水流紊動性加大,有助于氧的利用,但氣量過高時,又會導致氧利用率的下降。
參考文獻:
[1]謝澄,陳中豪,疏明君,等.三相生物流化床的相含率及氣液傳質(zhì)性能研究[J].工業(yè)用水與廢水,2001,32(6):1—4.
作者簡介:郭東敏(1977—),女,黑龍江大慶人,天津大學在讀碩士研究生,研究方向為水污染控制, 電話(022)27890371,wangwang7668@eyou.com
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