高壓機組凝汽器泄漏的判斷及處理
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2004-02-01 |
來源 | 《工業(yè)用水與廢水》2004年第1期 | ||
作者 | 劉瑛,熊小剛,余邦才 | ||
關(guān)鍵詞 | 電廠 凝汽器 循環(huán)冷卻水 | ||
摘要 | 通過對凝汽器泄漏后的水汽品質(zhì)分析,認為采用凝結(jié)水中鈉離子的增加和爐水的pH值、PO43-和R值等指標的變化作為泄漏的判斷依據(jù),比以凝結(jié)水硬度作依據(jù)更能及時發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏。發(fā)現(xiàn)泄漏后,采取向循環(huán)水中加入鋸木屑等措施,可將漏點堵住。 |
劉瑛,熊小剛,余邦才
(攀枝花鋼鐵公司發(fā)電廠,四川 攀枝花 617012)
摘要:通過對凝汽器泄漏后的水汽品質(zhì)分析,認為采用凝結(jié)水中鈉離子的增加和爐水的pH值、PO43-和R值等指標的變化作為泄漏的判斷依據(jù),比以凝結(jié)水硬度作依據(jù)更能及時發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏。發(fā)現(xiàn)泄漏后,采取向循環(huán)水中加入鋸木屑等措施,可將漏點堵住。
關(guān)鍵詞:電廠;凝汽器;循環(huán)冷卻水
中圖分類號:TU991.4 文獻標識碼:B 文章編號:1009—2455(2004)01—0023—02
在熱力發(fā)電廠中,凝汽器是汽輪發(fā)電機組的重要輔機。由于凝汽器結(jié)構(gòu)復(fù)雜、材質(zhì)多,接觸的運行介質(zhì)多,易發(fā)生腐蝕。對于無凝結(jié)水精處理的高壓機組,銅管腐蝕泄漏后,含鹽量高的循環(huán)水漏人凝結(jié)水中,勢必造成熱力系統(tǒng)的水汽品質(zhì)劣化。從而引發(fā)省煤器、水冷壁管等結(jié)垢,發(fā)生垢下腐蝕爆管等事故。
1 凝汽器泄漏的診斷問題
攀鋼電廠于1993年投產(chǎn),為3臺100 MW汽輪發(fā)電機組。水汽流程為:蒸汽作功后在凝汽器中冷卻為凝結(jié)水,與水汽損失的補水——除鹽水一起作為給水再進入鍋爐中變成蒸汽,蒸汽帶動汽輪機發(fā)電。爐內(nèi)水處理為在給水中加入氨、聯(lián)胺以除氧和防止CO2腐蝕,爐水采用協(xié)調(diào)pH值磷酸鹽控制,這種控制方法是在鍋爐中加入一定比例的Na3PO4與Na2HPO4的混合液,從而控制爐水pH值:9.0—10;ρ(PO43-):2.0-10.0mg/L;R值:2.3-2.8。這樣,使?fàn)t水既有足夠高的pH值,又不含游離NaOH,達到防腐、防垢的目的。運行以來,水汽品質(zhì)正常。
2001年5月,1#機大修,按常規(guī)對凝汽器灌水查漏,發(fā)現(xiàn)甲側(cè)空冷區(qū)有兩根銅管泄漏。
查閱運行記錄,該機從2000年8月從備用轉(zhuǎn)為運行,至2001年5月停機大修,共運行9個月。其間,凝結(jié)水硬度一直為0,溶解氧15μg/L,沒有發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏的跡象。說明以凝結(jié)水硬度作為泄漏的診斷標準可能存在盲點。
2 凝汽器泄漏后的水質(zhì)分析
電廠凝汽器循環(huán)水濃縮倍率在3倍左右。年平均硬度為7 mmol/L,鈉離子為50 mg/L。而凝結(jié)水硬度為0。鈉離子為2-3 μg/L。即使凝汽器發(fā)生很小的泄漏,也會使凝結(jié)水離子含量增加。電廠的水汽化學(xué)分析一般為容量分析和儀器分析,容量分析適用于常見成分分析(mg/L級),儀器分析適用于微量分析(μg/L級)。
與凝汽器泄漏相關(guān)的指標,有凝結(jié)水鈉離子、硬度等。但中、高壓機組的水汽分析中,未對凝結(jié)水的鈉離子提出監(jiān)測要求。
當(dāng)負荷在100 MW時,凝結(jié)水量為250t/h。計算凝汽器泄漏量的最小值,對凝結(jié)水的鈉離子和硬度的變化作一個探討。
2.1 用鈉離子判斷泄漏
水汽系統(tǒng)中鈉離子采用鈉離子分析儀,鈉離子敏感電極的測試精度為0.23μg/L,即可檢測到水中0.01μmol/L的鈉離子增加量。
當(dāng)凝汽器泄漏,使凝結(jié)水的鈉離子增加0.1μmol/L,此時凝結(jié)水中單位時間鈉離子的增加量為:250×103L/h×0.1×10-6mol/L=0.025mol/h。
根據(jù)物料平衡,循環(huán)水漏人到凝結(jié)水中的離子量與凝結(jié)水中離子的增加量相等。循環(huán)水中離子的質(zhì)量濃度為50mg/L,即物質(zhì)的量濃度為2.1 mmol/L,則每小時漏人的循環(huán)水量為:0.025mol/h÷(2.1×10-3mol/L)=11.9L/h。
凝汽器的泄漏率:漏人的循環(huán)水量(t/h)÷凝結(jié)水量(t/h)×100%=11.9×10-3t/h÷250t/h×100%=0.0048%
也就是當(dāng)泄漏率僅為0.004 8%,就可發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏。
2.2 用硬度增加判斷泄漏
凝結(jié)水的硬度采用容量分析,其測試范圍為1-500μmol/L,滴定終點的顏色靠肉眼判斷,硬度低于1μmol/L的就無法測試出來。當(dāng)凝結(jié)水硬度增加1μmol/L時,凝結(jié)水單位時間硬度的摩爾數(shù)增加:250X×103L/h×l×l0-6moL/L=0.25mol/h。
循環(huán)水中的硬度為7.41 mmoL/L,根據(jù)物料平衡:每小時漏人的循環(huán)水量為0.25mol/h÷(7.41×10-3mol/L)=33.7L/h。
凝汽器的泄漏率:漏人的循環(huán)水量(t/h)÷凝結(jié)水量(t/h)×100%=33.7×10-3t/h÷250t/h×100%=0.013%。
從以上分析,當(dāng)泄漏率在0.0048%時,就能根據(jù)凝結(jié)水的鈉離子增加量判斷凝汽器發(fā)生泄漏,而以硬度判斷,則需要泄漏率達0.013%。說明凝結(jié)水中鈉離子比硬度的測定靈敏。
3 凝汽器泄漏的判斷及處理
國標對凝汽器泄漏以硬度作為判斷和處理的依據(jù),運行中要求凝結(jié)水硬度<2μmol/L,溶解氧小于50μg/L。當(dāng)硬度>2μmol/L,要求72h必須恢復(fù)至標準;當(dāng)硬度>5 μmol/L,24h必須恢復(fù)至標準;當(dāng)硬度>20μmol/L,4h必須停機。
3.1 運行中的水質(zhì)監(jiān)測
攀鋼電廠根據(jù)自身實際和理論分析,在運行中,每2h增加一次凝結(jié)水的含鈉量的分析,當(dāng)發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水Na+增加2μg/L時,增加分析給水、除氧水、蒸汽的Na+,如果其含量也隨之增加,且爐水pH增加、PO43-降低、R值增加,即使沒有硬度,也是凝汽器發(fā)生了泄漏,必需采取堵漏措施。
3.2 凝汽器泄漏的處理
3.2.1 鋸末堵漏
當(dāng)發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水Na+增加2μg/L,在系統(tǒng)正常運行時,可通過膠球清洗裝置向循環(huán)水中加鋸末面,進行加鋸末堵漏,使泄漏得到及時控制。加鋸末堵漏的原理如下:鋸末被循環(huán)水帶人凝汽器中,流經(jīng)泄漏點時,由于凝汽器負壓作用,鋸屑被吸到銅管穿孔處,將其塞緊,即可將漏堵住。隨著運行時間的推移,鋸末會腐爛或吸人凝汽器汽側(cè),使泄漏重新出現(xiàn),這時可再次投加鋸末進行堵漏,如此反復(fù),直到停機堵管。
這種方法已在本廠實施30余次,當(dāng)化驗人員發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水中Na‘增加,判斷為凝汽器泄漏時,即通知汽機值班員,在膠球清洗罐中加入50kg經(jīng)篩選的鋸末,啟動膠球清洗泵,打人循環(huán)水人口管道中,約15min鋸末加完。幾分鐘后,水質(zhì)就能合格,運行正常,說明已將漏點堵住。待機組計劃停機后,停機灌水檢查,在空冷區(qū)均發(fā)現(xiàn)泄漏情況。
3.2.2 降負荷查漏
發(fā)生泄漏后,加鋸末堵漏效果不佳或凝汽器發(fā)生滲漏或裂紋穿孔,泄漏率大于0.05%時,必須進行降負荷單側(cè)查漏堵漏。將機組負荷降為額定的70%,停一側(cè)凝汽器,將人孔打開,用壓縮空氣將管板吹干,人進人凝汽器中,手持點燃的蠟燭,輕微的移過凝汽器管口,發(fā)現(xiàn)燭光火焰向管口傾斜,可認為該管可能泄漏。將該管一端用膠皮塞塞緊,另一端用帶U型管的膠塞塞住,U型管中加水,觀察是否有負壓,有即為泄漏,將其堵住。
3.2.3 停機堵漏
如果銅管泄漏嚴重,運行中堵漏收效不大,而此時按標準規(guī)定必需停機處理時,則應(yīng)申請停機。
停機查漏能較徹底地消除泄漏銅管,停機后,先放凈循環(huán)水,使銅管中無水殘留。然后向凝汽器汽側(cè)灌人除鹽水,在水位上升過程中,觀察凝汽器兩端是否有水自銅管中流出,有流出水的銅管即為泄漏管,用銅塞將銅管兩端堵住。
使用壽命晚期的銅管,每次停機后都應(yīng)該安排灌水查漏,再配合渦流探傷查漏,對有懷疑的銅管預(yù)先堵漏,可減緩泄漏對運行的威脅。
4 結(jié)語
由于采用了以上水質(zhì)判斷和堵漏方法,鍋爐大修時對垢樣分析,無碳酸鹽硬度,雖然機組已運行10余年,水冷壁向火側(cè)的垢量僅為160g/m2,結(jié)垢速率低,結(jié)垢率得到有效控制。
作者簡介:劉瑛(1967—),男,四川安岳人,高級工程師,電話(0812)3395921—2205。
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