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焦化廠鼓風(fēng)冷凝循環(huán)冷卻水處理

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2004-10-01
來源 工業(yè)用水與廢水
作者 蘇良勇,許東海
關(guān)鍵詞 濁度 硬度 處理技術(shù)
摘要 針對高濁度、高硬度的焦化廠鼓風(fēng)冷凝循環(huán)水水質(zhì)特點、以及原水水質(zhì)穩(wěn)定處理方案存在的問題,通過對循環(huán)水補充水進行預(yù)處理和增設(shè)旁濾設(shè)備、改進循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定配方和加強現(xiàn)場運行管理,有效地減輕了系統(tǒng)的結(jié)垢和腐蝕狀況,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定運行。

蘇良勇,許東海
(煉焦氣化廠,江蘇 徐州 221006)

  摘要:針對高濁度、高硬度的焦化廠鼓風(fēng)冷凝循環(huán)水水質(zhì)特點、以及原水水質(zhì)穩(wěn)定處理方案存在的問題,通過對循環(huán)水補充水進行預(yù)處理和增設(shè)旁濾設(shè)備、改進循環(huán)水水質(zhì)穩(wěn)定配方和加強現(xiàn)場運行管理,有效地減輕了系統(tǒng)的結(jié)垢和腐蝕狀況,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定運行。
  關(guān)鍵詞:濁度;硬度;處理技術(shù)
  中圖分類號:TU991.27   文獻標識碼:B   文章編號:1009—2455(2004)05—0030—02

  徐州煉焦氣化廠鼓風(fēng)冷凝循環(huán)水系統(tǒng)為3臺1400m2煤氣初冷器和1臺60×104kW制冷機組提供循環(huán)冷卻水,系統(tǒng)保有水量約400m3,循環(huán)水量約800m3/h。該循環(huán)水系統(tǒng)靠近焦爐、煤場和焦場,受粉塵影響較大。另外,該段循環(huán)水的補充水源為煤礦深井水經(jīng)過冷卻器換熱后回用的二次用水,其溫度、硬度、濁度等都較高,水質(zhì)變化大。而且該系統(tǒng)中沒有設(shè)置旁濾裝置,導(dǎo)致整個系統(tǒng)內(nèi)的管道和換熱設(shè)備出現(xiàn)了嚴重的結(jié)垢和腐蝕,嚴重地影響了生產(chǎn)的安全與穩(wěn)定。為了徹底地解決系統(tǒng)的結(jié)垢和腐蝕狀況,我們采用南京化工大學(xué)水處理技術(shù)工程中心在線加藥處理技術(shù),對鼓風(fēng)冷凝循環(huán)水系統(tǒng)進行改造,并對該段系統(tǒng)的補水作了前期預(yù)處理,滿足了生產(chǎn)要求。有效地穩(wěn)定了生產(chǎn)。

1 循環(huán)水系統(tǒng)概況

1.1 改進前循環(huán)水及補充水水質(zhì)
  改進前循環(huán)水及補充水水質(zhì)見表1。

表1 改進前循環(huán)水水質(zhì)及補充水水質(zhì)

分析項目

循環(huán)水

補充水

ρ(總?cè)芄蹋?(mg·L-1)

1491.00

554.40

總硬度ρ(CaCO3)/(mg·L-1)

1066.00

236.00

鈣硬度ρ(CaCO3)/(mg·L-1)

746.20

165.00

總堿度ρ(CaCO3)/(mg·L-1)

539.00

142.50

ρ(Cl-)/(mg·L-1)

206.32

46.09

電導(dǎo)率/(uS·cm-1)

2130

792

ρ(濁度)/(mg·L-1)

32.00

710

pH 值

8.90

8.20

1.2 主要技術(shù)參數(shù)
  系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)見表2。

表2 主要技術(shù)參數(shù)

保有水量/m3

循環(huán)水量/(m3·h-1)

循環(huán)水溫度/℃

材質(zhì)

結(jié)構(gòu)

tin

tout

 

夏季

夏季

初冷器:碳鋼

制冷機:銅

初冷器、制冷機均為列管式

300-400 600-800 30-35 40-50
  冬季 冬季
  300-500 16-22 35-40

1.3 鼓風(fēng)冷凝循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)要求
  鼓風(fēng)冷凝循環(huán)水系統(tǒng)要求循環(huán)水的濁度,鈣硬度,總堿度,Cl-的質(zhì)量濃度分別小于20,500,500,1000 mg/L。從表1中可以看出,改進前循環(huán)水水質(zhì)中濁度、鈣硬度、總堿度都嚴重超標,因此循環(huán)水結(jié)垢嚴重,必須加以處理。

2 改進前處理方案及運行情況

  該系統(tǒng)在改進前采用的水處理方法是向循環(huán)水中定期投加緩蝕阻垢劑W-505、除藻劑和殺菌劑JN-2,對循環(huán)水的pH值不加以調(diào)節(jié)和控制,另外,對循環(huán)水的濃縮倍數(shù)控制偏大,導(dǎo)致排污不及時。在藥劑的投加量的計算上,過去僅靠化驗檢測出的濃縮倍數(shù)來控制,并按藥劑生產(chǎn)廠家提供的操作規(guī)程,當濃縮倍數(shù)大于4時,每次加W-505藥劑25kS,并連續(xù)排污30min,并補水至循環(huán)水池的保有水位線。
  由于對pH值以及循環(huán)水濁度控制不嚴,導(dǎo)致循環(huán)水運行的pH值偏高,pH值達10.0,濁度遠超過循環(huán)水水質(zhì)標準20mg/L,椐以往檢測數(shù)據(jù),SS的質(zhì)量濃度最高值達1 000mg/L。這些因素導(dǎo)致原處理方法不能較好地發(fā)揮出作用,因此,循環(huán)水系統(tǒng)的結(jié)垢情況依然嚴重。換熱設(shè)備每年仍需停車清洗,嚴重影響了生產(chǎn)的安全與穩(wěn)定,并增加了生產(chǎn)檢修和維護費用。

3 改進的處理方案

3.1 改進方案的選定
  針對鼓風(fēng)冷凝循環(huán)水系統(tǒng)存在的問題,確定為有效降低循環(huán)水系統(tǒng)的濁度,對循環(huán)水補水進行預(yù)處理,采用傳統(tǒng)的加藥、混凝、沉淀、過濾工藝,使循環(huán)水補水水質(zhì)符合工業(yè)水水質(zhì)標準,增設(shè)旁路過濾設(shè)備。通過向循環(huán)水中加酸調(diào)節(jié)pH值,配合以有機磷羧酸、聚磷酸鹽、磺酸鹽共聚物為主要成分的緩蝕阻垢劑NJS-2110,以及殺菌劑NJS-31和剝離劑NJS-36。
3.2 實施步驟
3.2.1 清洗預(yù)膜
  為了使NJS-2110水處理藥劑在系統(tǒng)中能更好地發(fā)揮緩蝕阻垢作用,系統(tǒng)在開車和更換配方藥劑的初期應(yīng)進行徹底的清洗預(yù)膜處理,以除去系統(tǒng)中換熱設(shè)備和管道表面的銹垢、油污和機械雜質(zhì)。
  ①投加剝離清洗分散劑NJS-33,投加量為250mg/L,不掃)污,連續(xù)運行24-48 h;每2 h檢測循環(huán)水濁度一次,當濁度上升到一定程度不變時,剝離清洗結(jié)束,不排水進行第二步清洗。
 ?、谕都臃稚⑶逑磩㎞JS-51,投加量為1000mg/L,不控制pH值,在密閉狀態(tài)下清洗運行12-24h,以除去系統(tǒng)表面軟垢。每2h檢測循環(huán)水的濁度、總鐵、總硬一次。當循環(huán)水的濁度、總鐵、總硬基本不變時清洗結(jié)束,進行換水處理,迅速大排大放,待循環(huán)水濁度的質(zhì)量濃度降至20mg/L,即可進行下步清洗處理。
 ?、弁都忧逑磩㎞JS-54,投加量為1000mg/L,控制pH值在2—4范圍內(nèi)清洗運行24-28h,用硫酸調(diào)節(jié)pH值。每2 h檢測循環(huán)水總鐵、總硬一次,當總鐵、總硬升高到一定程度不變時,清洗結(jié)束,進行換水處理,迅速大排大放,待循環(huán)水濁度的質(zhì)量濃度降至20mR/L,總鐵的質(zhì)量濃度小于2.0mg/L,即可進行預(yù)膜處理。
  ④清洗結(jié)束后,投加NJS-25A預(yù)膜緩蝕劑300kS、NJS-52B預(yù)膜緩蝕劑150ke。待上述藥劑投加完畢2h以后,測定循環(huán)水的pH值,并控制pH值在5.5-6.5,用硫酸調(diào)節(jié)pH值。運行24-48h。預(yù)膜結(jié)束,再次進行換水,大排大放時仍須控制pH值在6-7,直至循環(huán)水中總磷的質(zhì)量濃度降至5mg/L時,停止置換轉(zhuǎn)人正常運行處理。每2h檢測pH值一次,每4h檢測濁度,總堿,Cl-,Ca2+,Mg2+,PO43-,Zn2+,pH值,電導(dǎo)率等一次。
3.2.2 正常運行控制
  系統(tǒng)清洗預(yù)膜結(jié)束后,轉(zhuǎn)入正常運行控制。通過連續(xù)加酸控制pH值在7.0-8.0,濃縮倍數(shù)為2-3。每班投加NJS-2110的量為8-10kS,控制循環(huán)水中總磷的質(zhì)量濃度16-18 mg/L,每隔10d,在循環(huán)水中交替投加NJS-31和NJS-36.
3.3 費用分析
  改進前每年運行藥劑費5萬元,酸洗費20萬元,全年合計25萬元。改進后每年運行藥劑費14萬元,清洗預(yù)膜費2萬元,全年合計16萬元。改進后每年節(jié)約9萬元。

4 改進后的運行效果

  從2002年2月至今以來,雖然在運行管理中曾出現(xiàn)一些問題,但是系統(tǒng)運行總的效果良好,各項控制指標均趨于正常。從運行現(xiàn)狀看,初冷器、制冷機換熱效果良好,設(shè)備無需酸洗。在2002年的7-9月份,初冷器后的煤氣集合溫度能夠控制在25℃以下,而2001年初冷器后的煤氣集合溫度一般高于30℃。循環(huán)水水質(zhì)的提高,降低了初冷I段后的煤氣溫度,減輕了制冷機的運行負荷,降低了制冷機的蒸汽耗量。制冷機由原先的無法滿足初冷器Ⅱ段的制冷需要到能夠滿足其需要,充分發(fā)揮了制冷機在控制煤氣集合溫度上的作用。

5 結(jié)語

 ?、俑哂捕取⒏邼岫?、高堿度的工業(yè)循環(huán)冷卻水采用加酸調(diào)節(jié)pH值,同時投加以有機磷酸鹽、聚磷酸鹽、磺酸鹽共聚物為主要成分的緩蝕阻垢劑NJS-2110,通過有效的現(xiàn)場運行管理,取得了很好的緩蝕、阻垢效果,能滿足焦化廠鼓冷循環(huán)水系統(tǒng)正常運行的需要,保證了生產(chǎn)的安全與穩(wěn)定。
 ?、趯ρa充水進行有效的控制,通過凈化處理使之符合補充水標準,能有效地減少藥劑耗量,和減少排污總量。


作者簡介:蘇良勇(1969—),男,江蘇宿遷人,工程師,現(xiàn)擔(dān)任 徐州煉焦氣化廠回收車間主任,電話(0516)2816136。

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