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厭氧UASB+AF工藝處理PTA廢水試驗研究

論文類型 技術與工程 發(fā)表日期 2004-11-01
來源 中國土木工程學會水工業(yè)分會排水委員會年會
作者 李振峰
摘要 李振峰 (天津石化公司,天津 300271)   摘 要:介紹了天津石化公司利用原有接觸氧化沉淀池改造為厭氧UASB+AF預處理裝置,進行處理PTA廢水的生產性試驗,裝置運行穩(wěn)定可靠。成功的培養(yǎng)馴化了厭氧顆粒污泥,形成的污泥床顆?;潭雀?。試驗中采用的新型填料較好地克服了填料堵塞的問題,且使掛膜厚而均 ...

李振峰
(天津石化公司,天津 300271)

  摘 要:介紹了天津石化公司利用原有接觸氧化沉淀池改造為厭氧UASB+AF預處理裝置,進行處理PTA廢水的生產性試驗,裝置運行穩(wěn)定可靠。成功的培養(yǎng)馴化了厭氧顆粒污泥,形成的污泥床顆?;潭雀摺T囼炛胁捎玫男滦吞盍陷^好地克服了填料堵塞的問題,且使掛膜厚而均勻。
  關鍵詞:厭氧;UASB+AF工藝;PTA廢水

1 前言

  厭氧處理污水是利用厭氧微生物的代謝特征,在無須提供外源能量的條件下,以被還原有機物作為受氫體,產生具有能源價值的甲烷。它具有水解能力強、容積負荷高、去除率高、節(jié)約能源、產泥量低等特點,是現代廢水處理先進的工藝之一。
  國內在處理PTA廢水采用比較廣泛的厭氧UASB工藝與國外厭氧UASB+AF技術亦存在很大差距。主要差別見表1。

表1國內厭氧工藝與國外厭氧工藝的區(qū)別

國內厭氧國外厭氧
1. 要求進水TA≤1000 mg/L。

2. 不能承受Co、Mn的沖擊。

3.污泥易流失。

4. 不耐沖擊負荷。

5.容積負荷較低為2~3 kgCODCr/(m3·d)。

6.去除率較低僅為40%~50%。

7.采用懸掛填料,使用壽命短,約5年需更換。

1.進水TA可達4000~5000 mg/L。

2. 抗毒性能好,可承受Co、Mn的沖擊。

3. 污泥顆?;茫灰琢魇?。

4. 承受沖擊負荷能力強。

5.容積負荷≥5 kgCODCr/(m3·d)。

6.去除率較高可達70%~80%。

7. 填料壽命長,可達15年以上。

8. 各生物膜有不同的降解特點。

  鑒于以上分析,為節(jié)約能耗、物料,大幅降低污水處理成本,我們決定開始進行UASB+AF處理污水工藝的試驗性研究及開發(fā)工作。
  厭氧反應器是厭氧工藝的核心裝置。為節(jié)約資金,我們決定利用現有條件,將原有的接觸氧化沉淀池改造為厭氧反應器。將進水方式改為從底部進水,出水經出水堰溢流。污泥床初步形成后,向反應器中投入梅花形懸浮填料。由于填料為懸浮狀態(tài),我們用鋼筋網子將其封在液面以下。工藝流程圖如圖1。

圖1  厭氧實驗工藝流程圖

2 UASB+AF反應器的啟動

  PTA是制造聚酯纖維、薄膜、絕緣漆的重要原料。由于PTA生產的特點,使得排出廢水在流量、COD、pH值及含固體量等方面都有大幅波動。其BOD/COD比在0.5左右,可生化性較好。廢水的氨氮、油含量低。水質偏酸性。其水量、水質及主要成分見表2和表3。

表2  PTA廢水的水量、水質

名稱流量(m3/h)CODCr(mg/L)pH值
PTA廢水18540004~5

表3  PTA廢水的主要成分

名稱重量百分數(%)名稱重量百分數(%)
對二甲苯0.007苯甲酸0.007
甲基苯甲酸0.076鄰苯二甲酸0.003
對苯二甲酸0.2514-CBA0.003
醋酸甲酯0.125醋酸0.1~0.2

  從國內外運行的經驗來看:PTA來水水質、水量變化較大,對裝置沖擊大;TA含量高,占COD成分大,而TA難于降解,這就加大了處理難度。
  總結以往運行的經驗,我們認為,利用好氧污泥的活性直接進行厭氧培養(yǎng),其過程緩慢,污泥較易流失。因此,我們利用閑置氧曝系統首先進行污泥消化,儲備消化污泥。
  全部改造完成后,開始向反應器內調泥。為防止污泥流失,初期在池中投加了聚合氯化鋁及聚丙烯酰胺,以促進污泥床的形成。將消化污泥投入反應器后,試驗初期采用較小水力負荷,并采用間歇進水的運行方式,這樣就較好地保證了污泥床的形成。待污泥逐步適應廢水的特性后,加大負荷,采用連續(xù)運行方式,并開始部分回流。同時向進水投入NaOH調節(jié)pH值。由于pH的提高和采用高水力負荷的攪拌方式,反應器中輕質污泥被大量的帶走,在促進污泥顆?;耐瑫r又改善了產氣菌的生存環(huán)境,促進其生長。反應器中存在的大量懸浮填料在高水力負荷的條件下,起到了截流污泥的作用,防止了污泥過度流失,同時還起到了三相分離器的作用,使污泥與水、氣在填料層可部分分離。3個月后,污泥床開始變黑,池中開始部分產氣。
  隨著輕質污泥的不斷洗出,池中污泥量減小,而系統的自我平衡能力不強,因此我們從氧曝裝置又多次調入厭氧消化污泥,以保證池中污泥的濃度,并促進顆粒污泥的逐步形成。經過一段時間的運行,取污泥樣可見直徑2 ~ 3 mm的顆粒污泥,其表面光滑,可沉降性能良好。在此過程中產氣量不斷增大,去除率不斷提高,啟動基本結束。

3 UASB+AF反應器的運行

  在初期,系統采用較低負荷,以利于厭氧菌的形成。系統啟動成功后,開始提高負荷。
  顆粒污泥的形成過程稱之為顆粒污泥化,是UASB+AF反應器啟動成功的重要標志之一。顆粒污泥具有很好的沉降性能,在產氣量和上流速度較高的條件下仍能保留在UASB+AF反應器內,使反應器能夠保持高濃度的厭氧污泥。
  為保證厭氧污泥的顆?;?,在啟動階段投入大量的消化污泥,初始階段平均達15 g/L。之后又多次向池中調入消化污泥。
  污泥床形成后,在運行期間,大量的輕質污泥在水利攪拌的作用下隨出水水流溢出,而在留下的污泥中開始產生了顆粒污泥。取8米污泥樣可以看到,隨著時間的推移顆粒污泥的含量不斷增加,通過實物放大鏡看到密實程度也不斷加大。接近液面淺層的污泥量不斷減少,而深層的顆粒污泥變化幅度較小。
  觀察反應器液面可見:在此負荷下,產氣量很大,氣體的釋放強度和頻率很大,液面就象水在沸騰狀態(tài),氣體的向上升不時帶動水中顆粒污泥向上運動,由于顆粒污泥的沉降性能良好,其又不斷沉入池中。這些都充分證明了UASB+AF反應器已達到成熟階段,系統運行良好。由于原水的濃度和預想的有一定的差距,因此在一定的水力負荷下,提高容積負荷難度較大。
  實驗初期,由于反應器負荷較低,從氧曝裝置調入的消化污泥已對原水有了較強的適應性,在污泥床上形成了活性絮狀污泥層。廢水流經填料層時,由于填料具有較大的比表面積和空隙率(比表面積接近100 m2/m3,空隙率接近95%),微生物很快就附著在填料表面生長,填料掛膜迅速。反應器高度達8米,沿反應器深度CODCr濃度呈現梯度變化,因此微生物膜的降解特性各自不同。
  填料的選擇對UASB+AF工藝的運行具有至關重要的影響。在填料層底部靠近進水一端,由于廢水濃度大,微生物增殖較快,因此污泥濃度大。濃度大的廢水在反應器內沿高度有較大的濃度梯度,從而使污泥的增殖更加不平衡。另外,PTA廢水中含有大量TA渣,如果濾床的空隙率小則更易造成堵塞。試驗中我們采用了專利產品—梅花形多孔面盤狀懸浮填料,很好地克服了濃度差異和TA渣造成的堵塞問題。試驗中填料層沒有出現短流現象,而且填料掛膜迅速,污泥含量均勻。
  從濾床取得的填料看,整個填料掛膜厚而均勻,生物膜經鏡檢含有大量絲狀菌。

4 試驗數據分析及主要參數的控制。

  穩(wěn)定階段的運行數據見表4。
  從試驗數據可以看出:運行的平均容積負荷3.9 kgCODCr/(m3·d),平均去除率40%。受試驗進水濃度偏低的限制,在穩(wěn)定運行階段只能靠提高進水水量的方式提高負荷,運行時的最高負荷已接近5.3 kgCODCr/(m3·d),在停留時間僅為22.9小時的情況下,去除率還保持在40%以上。
  溫度是影響微生物厭氧反應的重要因素之一。一般來講,溫度每上升10度反應速度就大約增加2 ~ 4倍。大多厭氧采用中溫發(fā)酵。由于前方廠來水的溫度在25℃左右(夏季偏高一些)而中溫在35℃比較適宜,來水與之相比偏低,所以我們在泵的集水井處通入蒸汽進行加熱,使溫度控制在35℃左右。
  試驗初期,由于沒有蒸汽加熱,因此溫度在22℃左右,產氣量明顯偏低。試驗運行中我們又進行了比較,溫度在32℃與在37℃相比,產氣量還有明顯的區(qū)別。如果產甲烷氣體能得到收集,其所產生的熱量完全可以等同于蒸汽的熱量。
  經過多次的驗證,pH值對厭氧運行的成功與否起至關重要的作用。原水不加堿,產氣菌很難生成,因此也就無去除率而言。試驗證明,產氣菌對pH值的最佳活性范圍在6.8~7.5之間。
  產酸菌的過量繁殖也易造成pH的過度下降,從而抑制產氣菌的生長,因而在系統沒穩(wěn)定運行之前過高的提高負荷是不宜的。從運行的經驗分析,采用回流是必要的。回流可以起到緩沖pH的作用,也可以在相同負荷時加大水力負荷,利于污泥顆?;?/P>

5 結論

  厭氧UASB+AF工藝與接觸氧化預處理工藝相比,在處理高濃度廢水方面的效益十分顯著。而從實際運行情況來看,和接觸氧化預處理相比,厭氧處理法具有占地面積?。s為接觸氧化法的1/3)、能耗低、設備少、工藝運行簡單等優(yōu)點,而且基本沒有剩余污泥產生,管理方便。
  從污水處理系統工藝運行優(yōu)化的角度考慮,如果采用厭氧預處理工藝代替現行接觸氧化法,可節(jié)約大量運行費用。由于沒有剩余污泥產生,每年還可減少污泥處理費用近100萬元。而且,采用厭氧預處理工藝可以提高有機廢水的可生化性,增強系統的抗沖擊性,更利于二級純氧曝氣處理的正常運行,使二沉池出水水質穩(wěn)定,完全達到國家排放標準。

表4  試驗穩(wěn)定階段數據

日期原水時進水量容積負荷進水濃度出水濃度去除率溫度
6月1日45.33.533893184352.7%36
6月2日48.64.644773206356.8%36
6月3日42.63.764413249743.4%34
6月4日44.53.944430260741.2%34
6月5日49.34.134190228045.6%35
6月6日46.33.653937210746.5%35
6月7日47.73.924113236042.6%35
6月8日49.23.813873232040.1%35
6月9日48.53.733847224341.7%34
6月10日51.33.823717214042.4%34
6月11日48.33.233343195741.5%35
6月12日48.03.403537204042.3%35
6月13日49.43.423463190045.1%35
6月14日50.83.863803186750.9%36
6月15日42.83.143660205743.8%34
6月16日48.43.793920204747.8%35
6月17日47.73.603770200746.8%37
6月18日52.53.973787199047.4%37
6月19日51.54.614480214052.2%37*
6月20日42.83.213753187750.0%36*
6月21日58.33.833280203338.0%33
6月22日60.04.403670188348.7%34
6月23日55.43.623270188342.4%34
6月24日60.84.343567199044.2%34
6月25日62.64.813843232339.5%34
6月26日69.95.303790257732.0%35
6月27日64.24.723677258029.8%36
6月28日63.74.123233180344.2%37
6月29日67.03.542647161339.0%36
6月30日53.43.393173162348.8%37
平均52.43.93761.82088.340%35.1

參考文獻

[1] 賀延齡編. 廢水的厭氧生物處理. 北京: 中國輕工業(yè)出版社, 1998.
四、 唐受印編. 水處理工程師手冊. 北京: 化學工業(yè)出版社, 2000.

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