長慶油田里37區(qū)采出水回注效果評價
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2005-08-01 |
來源 | 中國水網(wǎng) | ||
作者 | 李建海 | ||
摘要 | 李建海 長慶油田采油二廠 里37區(qū)生產(chǎn)層位延9,目前油井開井30口,日產(chǎn)液590立方米,含水69.9%,產(chǎn)水415立方米,日產(chǎn)油150噸。注水井8口,開井7口,日注水290立方米,剩余水由里37-52回灌到洛河層。 2001年12月開始由簡易流程注清水,2003年4月份開始注污水,水質(zhì)不達標(biāo)。為了 ... |
李建海
長慶油田采油二廠
里37區(qū)生產(chǎn)層位延9,目前油井開井30口,日產(chǎn)液590立方米,含水69.9%,產(chǎn)水415立方米,日產(chǎn)油150噸。注水井8口,開井7口,日注水290立方米,剩余水由里37-52回灌到洛河層。
2001年12月開始由簡易流程注清水,2003年4月份開始注污水,水質(zhì)不達標(biāo)。為了防止地層堵塞,采取每月沖管線洗井措施,解決管線沉積和井筒吸附,取得比較好的效果,各注水井井管壓、井口壓力無明顯上升,且有下降。采出水回注最大的優(yōu)點是采出水與地層配伍性好,不但對地層的不會造成傷害,而且也有效的補充了地層能量,節(jié)約了鮮水。在實際注水中主要表現(xiàn)在:注水壓力下降,4月份在沒有使用采出水回注時,管壓12.5MPa、油壓12.0MPa、套壓11.5MPa,回注后表現(xiàn)為為注水井口壓力下降,7月份底管壓8.5MPa、油壓6.9MPa、套壓6.0MPa。這說明污水回注既達到了油田注水的目的,又使注入水不污染地層。
在除油罐運行過程中,2003年7月底除油罐堵,8月份沉降罐出水未進除油罐造成一級過濾和二級過濾負荷過重,濾料出現(xiàn)結(jié)塊,過濾效果變差,高強度反洗效果不佳,2004年1月13日監(jiān)測通過過濾后水質(zhì)、水色變差,硫化物、懸浮物、含油、硫酸鹽還原菌嚴(yán)重超標(biāo),但由于沖洗及時,井口注水壓力無顯著變化,管壓無明顯升高。由于沉降罐差水質(zhì)差,2004年核桃殼、纖維球過濾器相繼發(fā)生堵塞,2004年7月份對兩臺過濾器進行檢修,發(fā)現(xiàn)核桃殼板結(jié),纖維球失去彈性,對可核桃殼進行燒堿除油,對纖維球進行更換,同時對除油罐、調(diào)節(jié)罐進行清罐,檢修發(fā)現(xiàn)除油罐出水喇叭口堵死。
2005年2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)注水井管壓上升,里37-11水井管線4.25日破裂,取管樣發(fā)現(xiàn)管線結(jié)垢相當(dāng)嚴(yán)重,2寸的管線幾乎僅容一個大拇指通過。送到廠技術(shù)監(jiān)督中心化驗后分析為CaCO3垢。


所有注水井相繼出現(xiàn)管線、地層堵塞,5月份進行整個系統(tǒng)酸洗解堵,用鹽酸酸洗效果不好。
里37-1A井注水管線酸洗后注水不進,解堵3天未成功,鋸開注水管線發(fā)現(xiàn)管線堵實,垢質(zhì)疏松,為酸洗后打壓聚集在管線末端的垢。針對里37-11井管線結(jié)垢嚴(yán)重的事實,于6月15日對里37-1A、里37-11井單井注水管線進行全部更換,更換管線2500m。
里37-11井5月27日注不進,6月3日熱洗車打壓18MPa注不進,7日起出管串發(fā)現(xiàn)油管結(jié)垢嚴(yán)重,約70-80%的油管公扣結(jié)垢堵實,絲扣腐蝕嚴(yán)重。里37-9井,油壓由元月份9MPa上升到6月份的15MPa注不夠,管線處理后于6.8日實施補孔增注措施。起出管串發(fā)現(xiàn)80%已上的油管結(jié)垢腐蝕特別嚴(yán)重(堵實)。
里37-1A解堵后管線堵實
里37-17,于2004年9月實施補孔延91 分注(偏心分注),2005年3月測吸水剖面,延92:1334.0-1337.5m吸水100%,4月檢串后實施油套分注,延91配注25m3,延92停注,油壓17MPa,套壓17MPa,日實際注水為17MPa,2005年6月初注不進,從清洗管線情況來看,管線結(jié)垢不嚴(yán)重,分析該井地層結(jié)垢堵塞,實施重孔爆壓增注措施。起出管線發(fā)現(xiàn)該井結(jié)垢中等,10根堵實。
里37-1A:為了觀察該井組水驅(qū)方向,于2.16-6.16日停注。6.17日實施檢串作業(yè),起出油管發(fā)現(xiàn)自井口60根以下結(jié)垢腐蝕嚴(yán)重。更換腐蝕嚴(yán)重的油管15根。
從管線酸洗情況分析,效果差的原因是酸配方不合理,酸洗前取得垢樣代表性差,造成酸洗失敗。從里37-1A解堵分析,管線堵塞物主要為黏土和有機物。從油管堵塞物分析以黏土和鐵的腐蝕產(chǎn)物為主,油管絲口腐蝕嚴(yán)重。從堵塞井分布看,除里37-11外,其余堵塞嚴(yán)重井全部在101配。里37-9、37-17排污池40立方米左右,為泥漿池,洗井條件差;里37-15、37-1A在環(huán)保檢查中3月份填埋,沒有沖洗條件。里37-11排污池30立方米,沖洗條件差。因此,堵塞的主要原因為水質(zhì)惡化,無排污池未進行沖洗造成。水處理設(shè)施堵塞,出水變差,光電殺菌因為水含油高透光率下降,殺菌效果變差,到井內(nèi)大量繁殖造成油管腐蝕,堵塞加劇。因為101配所轄井不能洗井,細菌繁殖程指數(shù)曲線上升,而102配大部分井能洗井腐蝕、堵塞不顯著。另外一個因素為到102配的井水在干線中進行沉降,到單井水質(zhì)改善,當(dāng)干線沉積到一定程度時單井水質(zhì)由于擾流影響將急劇惡化,在6月份酸洗過程也證明了這一點,干線和102配分水器沉積物多,分水器幾乎堵死。
水質(zhì)監(jiān)測資料中可以看出,過濾機雜去除率很低,機雜和含油明顯高于2004年,7月底取樣,102配出水明顯差于101配,里37-11井口機雜高達192mg/L。意味著干線沉積已經(jīng)被攪動。
殺菌:里37區(qū)原來投加SJ-99、SJ-66,2003年底安裝光電殺菌裝置,效果差,故障率高,2005年5月份恢復(fù)殺菌劑投加。
由于管線、地層堵塞,2005年5月份進加阻垢劑,阻垢劑采用監(jiān)督中心推薦的ZG-108,50PPm,24小時連續(xù)投加,同時安裝2套電磁防垢儀,投加后由里37-15注水看,壓力變化仍然反映出繼續(xù)出現(xiàn)堵塞,證明堵塞不是結(jié)垢造成。
存在問題:
里37區(qū)除由罐堵塞次數(shù)多,3個月必須進行清罐;除油罐出水機雜和含油高,給過濾器負荷過重,造成過濾器污染嚴(yán)重,出水嚴(yán)重不達標(biāo);多功能過濾器電氣動閥門壞,手動操作;里37區(qū)洗井池為土池,不符合環(huán)保要求,部分被填埋,缺乏沖洗條件,將會再次發(fā)生堵塞。
結(jié)論:
1、 采出水回注最大的優(yōu)點是采出水與地層配伍性好,不但對地層的不會造成傷害,而且也有效的補充了地層能量,節(jié)約了鮮水。
2、 注水時流速低,懸浮物和鐵銹沉降在管線局部低洼處,時間長時會將臟水注入,甚至?xí)滤拦芫€;在井筒中懸浮物吸附在井璧,當(dāng)懸浮物積到一定程度,臟物擠入注水層位,造成地層堵塞。在水質(zhì)超標(biāo)情況下,盲目注水會很快堵塞管線和油層。
3、 水質(zhì)超標(biāo)情況下,強化沖管線、洗井是維持正常注水的必要工作。里37區(qū)水質(zhì)超標(biāo),通過定期沖洗能夠保持正常注水,不會堵塞油層和管線。
4、 里37區(qū)采出水堵塞不是結(jié)垢造成,投加阻垢劑無效,造成加阻垢劑浪費。
5、 凈水劑投加效果差,除油罐出水差,導(dǎo)致過濾器嚴(yán)重污染,需要對各種凈水劑濃度實驗。
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