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遼河流域石佛地下水處理的系統(tǒng)優(yōu)化運行管理探討

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2005-09-01
來源 中國水網(wǎng)
作者 杜思勇
關(guān)鍵詞 曝氣 接觸氧化 氣囊運動 調(diào)頻速給水 混凝
摘要 沈陽市自來水公司六水廠采用接觸氧化膜法,去除遼河地下水中的高鐵高錳,進行系統(tǒng)化管理,自86年建廠以來,運行穩(wěn)定,結(jié)果表明水質(zhì)良好。

六廠  杜思勇

  摘要:沈陽市自來水公司六水廠采用接觸氧化膜法,去除遼河地下水中的高鐵高錳,進行系統(tǒng)化管理,自86年建廠以來,運行穩(wěn)定,結(jié)果表明水質(zhì)良好。
  關(guān)鍵詞:曝氣  接觸氧化  氣囊運動  調(diào)頻速給水  混凝

  水處理系統(tǒng)優(yōu)化運行的目的在于:通過提高水廠的技術(shù)管理水平,合理使用水廠現(xiàn)有處理設(shè)施,提高供水水質(zhì),降低供水成本,使系統(tǒng)在不斷變化的運行狀況中,經(jīng)常處于良好的運行狀態(tài)。
  水廠的工藝技術(shù)以及原水水質(zhì)、處理效率、投資與經(jīng)營費用等因素,而選擇了不同凈水工藝及處理設(shè)備。
  由于不同流程、不同凈水工藝、不同處理構(gòu)筑物型式的處理能力、處理效率及運行費用不同,而且各種構(gòu)筑物的運行參數(shù)又都互相聯(lián)系、互相制約,因此就存在著整個處理系統(tǒng)在一定的運行條件下,各流程在處理能力上的相互協(xié)調(diào)、各處理構(gòu)筑物在處理效率上的相互協(xié)調(diào),從而達(dá)到整個系統(tǒng)的處理費用最小、能源消耗最低,即系統(tǒng)處于經(jīng)濟運行狀態(tài)。

我廠的凈水工藝

  管井——跌水曝氣——除鐵濾池——中間泵房——除錳濾池——清水泵房——市區(qū)管網(wǎng)

廢水回收工藝

  除鐵錳反沖洗水——調(diào)解池——沉淀池——回收池——跌水曝氣

1高鐵高錳地下水的凈化

  我廠建于80年代中期,是亞洲第一座高鐵高錳地下水處理廠,屬典型遼河流域高鐵高錳地下水,采用天然錳砂接觸氧化法去除水中的高鐵高錳。鐵的常見化合價有十2價和十3價,地下水的氧化還原電位比較低,PH值在6.0~7.5之間,這種情況下鐵一般是以Fe2+的形式存在地下水中。鐵的氧化還原電位比氧低,易于被空氣中的氧所氧化,pH值對Fe2+的氧化速率有較大影響,在 pH>5.5的情況下,地下水的pH值每升高1.0,二價鐵的氧化速度就增大100倍。
  其基本原理是曝氣充氧后將二價鐵氧化為三價鐵,經(jīng)反應(yīng)沉淀之后,過濾將其去除。前已述及,提高地下水的pH值能夠大大加快Fe2+氧化為Fe3+的速度。因此,空氣自然氧化工藝通常采用較大曝氣強度,在充氧的同時散除地下水中的游離CO2以提高pH值,散出水中的HS,曝氣后的pH值一般在7.0以上。盡管如此,空氣自然氧化除鐵工藝所需的停留時間仍較長,約2-3h,且由于三價鐵絮凝體較小。容易穿透濾層,影響水質(zhì),造成二價鐵與錳砂無法吸附,出現(xiàn)濾后水渾濁的現(xiàn)象。另一方面,水中溶解性硅酸與三價鐵氫氧化物形成硅鐵絡(luò)合物:

  Fe3++Si0(OH)3-1=FeOSi(OH)32+

  使Fe(OH)3膠體凝聚困難,影響氫氧化鐵的絮凝,難以從水中分離。在地下水堿度較低時,溶解性硅酸對除鐵效果影響尤為顯著。
1.1接觸催化氧化除鐵
  
接觸氧化除鐵,地下水經(jīng)過簡單曝氣要絮凝、沉淀而直接進入濾池,在濾料表面催化劑的作用下,亞鐵迅速地氧化為三價鐵,并被濾層截留而去除。由于催化劑的作用,只要處理水的pH值高于6.0,F(xiàn)e2+就能順利的氧化為Fe3+。我廠地下水pH值都是高于6.6的,F(xiàn)e2+的氧化均能迅速完成,這樣就可以簡化曝氣過程。曝氣只需要向水中充氧即可。接觸氧化除鐵工藝的構(gòu)筑物較為簡單,水力停留時間只需5~15min。同時,鐵的去除不受溶解性硅酸價的影響。出水總鐵濃度也隨著過濾時間的增加而減少。在周期時間內(nèi),水質(zhì)會越來越好。
  接觸氧化除鐵的機理是催化氧化反應(yīng),起催化作用的是濾料表面的鐵質(zhì)活性濾膜。鐵質(zhì)活性濾膜首先吸附水中的亞鐵離子,被吸附的亞鐵離子在活性濾膜的催化作用下迅速氧化為三價鐵,并且使催化劑再生,反應(yīng)生成物為催化劑,又參與新的催化反應(yīng),鐵質(zhì)活性濾膜接觸氧化鐵的過程是一個自催化反應(yīng)過程。其反應(yīng)式如下:

  

  鐵質(zhì)活性濾膜的化學(xué)組成為Fe(OH)3·2H2O。新鮮的濾膜具有很強的催化活性,隨著時間的增長,濾膜老化脫水活性也逐漸降低,濾膜最終老化生成FeOOH便喪失催化活性。在除鐵濾池中自然形成的羥基化鐵(FeOOH)的羥基表面起接觸催化作用。羥基氧化鐵不是以FeOOH所示的簡單分子形式存在的,它是鐵原子、氧原子和固體內(nèi)氫原子三者相結(jié)合的巨大無機分子。
1.2. 除錳理論與工藝
  錳常見的化合價有十2,+4,+6,+7四種價位,其中十6價和十7價錳在天然水中一般不穩(wěn)定,實際中可以認(rèn)為不存在。+2價錳溶于水是要去除的主要對象,十4價錳則常以固體物質(zhì)MnO2及水合物的懸浮粒子形式存在于水中,其溶解度甚低,不足為害。錳比鐵去除難得多,F(xiàn)e2+在 pH>7.0的情況下就能夠迅速氧化為Fe3+,而水中二價錳則需在PH>9.5時,才能比較迅速地氧化為MnO2析出。地下水的PH值一般在7.5以下,必須加以適宜條件,反應(yīng)才能進行。
  
接觸氧化除錳工藝流程比較簡單,原水經(jīng)簡單曝氣之后進入除錳濾池,在濾料表面的錳質(zhì)活性濾膜的作用下,Mn2被水中的溶解氧氧化為MnO2,并吸附在濾料表面,使濾膜得到更新,該過程也是自催化反應(yīng)。
  關(guān)于錳質(zhì)活性濾膜的組成有幾種不同的觀點,接觸催化物為MnO2,其反應(yīng)式為:
  2Mn2+ +(X-1)O2 + 4OH- = 2MnOX·zH2O+2(l—z)H2O
  接觸氧化除錳與接觸氧化除鐵的工藝非常類似,都是簡單曝氣后直接過濾,水力停留時間短。但由于鐵錳性質(zhì)略有不同,因而影響因素也有所不同。前已述及,鐵的氧化還原電位比錳低,二價錳較難被氧化成四價錳,所以其濾速比除鐵濾速低,一般為8~10 m/h。而且二價鐵對四價錳成為還原劑,大大阻礙二價錳的氧化:
  2Fe2+ + MnO2 + 2H2O = 2Fe3+ + Mn2+ + 4OH-
  
錳的去除遠(yuǎn)較鐵為困難,鐵錳共存時,鐵對錳的去除有干擾。在濾層中,要先完成對鐵的去除,才能開始除錳,由于錳的電位比鐵要高的多,因此錳比鐵需要的能量要高很多,要獲得穩(wěn)定的除錳效果,F(xiàn)e2+的界限質(zhì)量濃度約為2 mg/L,才會有很好的效果。
  無論是接觸氧化還是生物去除均需要6.0以上的PH值和對鐵的處理效果的支持,才能完成。
1.3濾料對曝氣濾池的性能的影響
1.3.1粒徑
  由于濾料的膨脹率的影響,濾料的粒徑的大小決定了濾池的反沖效果和過濾效果,因此濾料的選擇應(yīng)以50%為宜,例如一號料為18-26mm,二號則應(yīng)為10-14mm,三號為6-8mm,四號為2-4mm,五號為1-2mm,這樣的級配對于濾料的反沖及濾速均有很好的益處。確定濾料粒徑應(yīng)考慮待濾水性質(zhì)、預(yù)期達(dá)到的濾后水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、濾池類型、可利用的水頭損失等因素。粒徑與濾池運行參數(shù)的關(guān)系見表1。

粒徑 粒層深 濾速 水頭損失 濾后水質(zhì) ↓ ↑ ↓ = 濾池運行周期 ↑ ↑ ↓ ↑ 復(fù)合/m2 = ↑ = ↑

1.3.2濾料流失
  主要原因包括:(1)濾床內(nèi)積聚了氣體;(2)表面反沖洗持續(xù)時間過長(>5min);(3)反沖洗強度太高,尤其是在低水溫季節(jié);(4)粒徑不匹配;(5)錳砂離V形槽太近(錳砂大多已經(jīng)形成銹砂);(6)氣、水反沖洗程序安排不當(dāng);(7)池底集水系統(tǒng)漏砂等。
  一般認(rèn)為,在原深度基礎(chǔ)上變薄20%或總深度降低15cm的流失是可接受的水平,而對表面沖洗系統(tǒng),當(dāng)濾床表面下降超過15cm后,表面沖洗的優(yōu)勢喪失。此外,濾層度變薄20%后,濾池的截污能力開始下降。
  快濾池的補砂操作很簡單,將與原粒徑相同但不均勻系數(shù)略低,濾料鋪加到濾床表面。對不均勻系數(shù)的要求高些,主要是控制細(xì)砂阻濾而縮短濾池運行周期。補充用濾料必須與原濾料的物理特性匹配,從而保證各層濾料在反沖洗過程中均衡膨脹。
1.4濾池的運行管理
  
運行濾池一定要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行,嚴(yán)格控制清水,反沖兩門的開度,并及時向負(fù)責(zé)人報告濾池的不正常現(xiàn)象,做好濾池的大修工作。
1.4.1快濾池的操作與維護
1.4.1.1快濾池投產(chǎn)前的準(zhǔn)備
  普通雙閥快濾池大修后需作好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作。檢查所有管道和閘閥是否完好,各管口標(biāo)高是否符合設(shè)計要求,特別是排水槽上緣是否水平。對濾料最好是在放入前進行嚴(yán)格的檢查,確保其粒徑和級配與設(shè)計相符,初次鋪設(shè)的濾料應(yīng)比設(shè)計厚度增加5-10cm左右。清除濾池內(nèi)的雜物,保持濾料平整,然后按“操作運行”的“過濾操作”要求放水檢查,排除濾料內(nèi)的空氣。待放水檢查結(jié)束后,對濾料進行連續(xù)沖洗,直至清潔為止,沖洗方法按“操作運行”的沖洗操作進行。
1.4.2快濾池的操作運行
1.4.2.1過濾操作
  徐徐開啟進水閥,當(dāng)水位升到排水槽上緣時,徐徐開啟出水閥,過濾開始。開始開啟出水閥門時要注意出水水質(zhì),待達(dá)到設(shè)計指標(biāo)時方可全部開啟。對過濾過程的時間、出水水質(zhì)、水頭損失等主要運行參數(shù)應(yīng)作好原始記錄。
1.4.2.2快濾池的保養(yǎng)和檢修
  濾池是凈水設(shè)備中最主要的設(shè)備之一,其保養(yǎng)和檢修制度分為:一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)和大修理。 一級保養(yǎng)為日常保養(yǎng),每天要進行一次,由操作值班人員負(fù)責(zé);二級保養(yǎng)為定期檢修,一般每半年或每年進行一次,由操作值班人員配合檢修人員進行;大修理為設(shè)務(wù)恢復(fù)性修理,包括濾池的翻砂和閥門的解體大修或更換,由廠部安排檢修人員進行。
  濾池的保養(yǎng)和檢修內(nèi)容見表:

保 養(yǎng) 內(nèi)    容 一


護 (1)保持濾池池壁及排水槽的清潔,洗刷和清除孳生的藻類和蛛網(wǎng)
(2)各類閥門填料壓蓋漏水的校緊,濾池各種附屬設(shè)備的正常維護
(3)管廊保持清潔無積水,濾池周圍環(huán)境整潔、衛(wèi)生
(4)各種測定儀器及化驗儀器的維護 二


護 (1)濾池放空檢查,檢查過濾及反沖洗后濾層表面是否平坦,裂縫出現(xiàn)多少,以及濾層四周有無脫離池壁現(xiàn)象,測定承托是否移動
(2)各種閥門運行的故障排除、維護、檢修
(3)清洗表面濾料或更換調(diào)整表面濾料、濾層中如發(fā)現(xiàn)有機物含量大可采用液氯、漂白粉處理,嚴(yán)重可用鹽酸或硫酸處理處理前首先對濾料進行最大強度沖洗,然后在濾料表面保持10-15cm 水深,并以每平方米濾池面積加入1—5kg工業(yè)硫酸鹽酸均勻地散布在濾池濾層上,在傾倒鹽酸及硫酸時要特別注意安全,要佩戴膠皮手套、膠皮靴子和防毒面具。傾倒后每3h對濾料進行翻動一次,連續(xù)翻動4次,再靜置6-8h后進行徹底沖洗 大

修 1、濾池大檢修一般在下列情況下考慮:
(1)濾池含泥量顯著增高,泥球過多并且靠改善沖洗已不能解決
(2)砂面裂縫甚多,甚至脫離池壁
(3)沖洗后砂面凹凸不平,砂層逐步降低,清水池中已發(fā)現(xiàn)大量跑砂
(4)配水系統(tǒng)堵塞或管道損壞已明顯感到?jīng)_洗不均勻
(5)濾后水濁度經(jīng)多方檢查、改進,仍長期達(dá)不到30攝氏度,細(xì)菌和大腸菌值甚至比沉淀水還高
  如無不正常情況,濾池連續(xù)運行時間已達(dá)10年,則應(yīng)進行大檢修

2、濾池進行大檢修的主要內(nèi)容:
(1)將濾料全部取出清洗、如無清洗價值則應(yīng)完全更換新濾料
(2)將承托層全部取出,清洗,按層次重新篩分
(3)徹底清洗池壁、池底平口池及其他構(gòu)筑物
(4)對配水系統(tǒng)進行拆裝檢查,調(diào)換損壞部分并對金屬管道進行防腐刷油
(5)檢修所有控制閥門和附屬設(shè)備,有損壞和不能正常使用的都需進行修理或更換

3、濾池大檢修時間安排:
  濾池大檢修要在年初列入計劃并安排在供水淡季進行

4、濾池大檢修后的驗收:
  濾池大檢修后驗收十分重要,一般采用分段驗收的辦法;
 ?。?)配水系統(tǒng)重新安裝后進行一次反沖洗以檢查接頭緊密狀態(tài)及孔口、噴嘴的均勻性
  (2)在鋪設(shè)濾料及承托層時要分層檢查,以確保按規(guī)定的級配和層次鋪設(shè)
  (3)濾料全部鋪設(shè)后再進行整體驗收,每次驗收都要由負(fù)責(zé)操作的人員和主要技術(shù)人員與修理人員共同參加

2.氣囊運動的危害與防護

2.1濾層進氣產(chǎn)生的原因、危害及防范措施
2.1.1、濾料層進氣產(chǎn)生的原因
  濾料反沖洗后,濾層中截留物質(zhì)大部分被沖洗掉,這時,濾層孔隙率最大,水頭損失阻抗系數(shù)最小。濾池開始過濾生產(chǎn)時,由于水在濾層中水頭損失小,濾池內(nèi)水位迅速下降,最后整個濾料表面裸露,在濾料層中進入空氣并出現(xiàn)動水位。待濾水從洗水槽進入濾池直接跌落到濾料表面,攜帶空氣進入濾層過濾(見圖1)。濾層內(nèi)水頭損失過大,有的濾層內(nèi)出現(xiàn)負(fù)壓現(xiàn)象,溶于水中的氣體從水中析出形成氣塞。

  隨著工作時間延長,濾層中水頭損失不斷增大,水位不斷上升逐漸浮出水面。這種現(xiàn)象出現(xiàn),對濾池正常工作和出水水質(zhì)會帶來很大影響,對其危害產(chǎn)生的原因和解決措施,本文做以闡述。
2.1.2、濾料層進氣帶來的危害
2.1.2.1 增大水流在濾層中的水力損失,大幅度降低濾工作周期
  由于濾料層裸露,在濾料層中的水位以上部分充滿了空氣,待濾水從洗水槽跌入濾層中時又?jǐn)y帶空氣進入濾層。
  過濾生產(chǎn)一段時間后,濾池的液面將淹沒濾料并不斷上升。在浮力作用下,濾層中空氣欲上浮,過濾水在濾層中向下流動,阻礙空氣上浮,最后,濾層中空氣在向下運動水流的作用下形成氣泡附著在濾料顆粒下方,對水流產(chǎn)生額外阻力。
  有人提出過濾時水力坡降公式:

  i=i0·[l/l-(△m/m0)]3

  式中
  i0——濾池開始工作而且無氣泡時水在濾層中的初期水力坡降,該值取決于濾料粒徑、濾速等因素。
  i——濾池工作t時間后水在濾層中的水力坡降。
  m0——濾池反沖洗后孔隙率。
  △m——濾池工作t時間后,濾層因截留物質(zhì)和氣泡使孔隙率減少的數(shù)量。
  由于大量氣泡存在,孔隙率減少的數(shù)量△m大幅度增加,從而使水在濾層中的水頭損失迅速增加,濾池工作周期大幅度減小,見圖2。

  ①——濾層中無空氣時水頭損失變化曲線;
 ?、凇獮V層中有空氣時水頭損失變化曲線;
  H0——濾池開始工作時初始水頭損失;
  H1——濾料層厚度;
  H2——濾池工作水頭;
  T1——濾層內(nèi)無空氣時工作周期;
  T2——濾層中有空氣時工作周期。


  濾層內(nèi)存在空氣層對工作周期影響很大,生產(chǎn)實踐證明濾層中腔調(diào)氣時工作周期T2僅為濾層中無空氣時工作周期的50——60%,因而迫使濾池加大反沖洗密度,浪費反沖洗水量。
2.1.2.2 沖刷濾料對水質(zhì)產(chǎn)生危害
  當(dāng)濾料層裸露時,濾層中出現(xiàn)動水位,實際過濾層厚度下降影響濾過水水質(zhì)。待濾水從洗水槽跌入裸露的濾層中,待濾水在濾層平面上頒布不均勻,出現(xiàn)若干流量集中區(qū),局部濾速過大,對水質(zhì)帶來影響。洗水槽上跌落的待濾水沖刷濾料,有時把濾層中截面的物質(zhì)沖刷下來造成二次污染,甚至出現(xiàn)濾后水質(zhì)指標(biāo)大于待濾水現(xiàn)象。
  2.1.2.3 氣泡的浮力作用,反沖洗時千萬注意濾料流失。
  過濾工作結(jié)束后,關(guān)閉濾過水門停止過濾,這時,濾層中有大量空氣釋放出來,形成氣泡浮出水面,但是濾層中仍有相當(dāng)數(shù)量的空氣。反沖洗時濾料片懸浮狀態(tài),濾料顆粒上附著的氣泡使其綜合比重大幅度下降,由于氣泡的浮力作用,有部分濾料顆粒被反沖洗水流帶走,通過洗水槽排到下水道中,造成濾料流失,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的水廠需要經(jīng)常向濾池中補充濾料,造成浪費。
2.1.3 控制空氣進入濾層的技術(shù)措施

  H0——濾池開始工作時起始水頭損失;
  H1——濾料層厚度;
  H2——濾池工作水頭;
  H3——洗水槽到濾料層下沿高度。

  控制濾池內(nèi)水位,不但要使濾層不裸露,而且要使待濾水通過洗水槽進入濾池時不要產(chǎn)生過大的跌水,濾層內(nèi)不產(chǎn)生真空。反沖洗后濾池投入生產(chǎn)時,控制濾過水門的開啟程度,使濾池內(nèi)水位在洗水槽上沿H3附近(見圖3)。隨著工作時間延長,水頭損失沿曲線②變化。工作時間達(dá)到t1時間,再增加濾過水門開啟程度,水頭損失沿曲線③變化。工作時間達(dá)到t2時間,將濾過水門全部開啟,水頭損失延曲線④變化,曲線④變化,曲線④與曲線①重合,當(dāng)水頭損失達(dá)到工作水頭H2,工作時間達(dá)到T1時,濾池開始反沖洗。上述操作過程可杜絕空氣進入濾層。
  控制濾池液位可采用如下方法:
  對于自動控制濾池、采用可控制開啟程序的濾過水門,通過濾池工作時間控制濾過水門開啟程序,保證濾池最低工作水位。2、濾池安設(shè)液位計,根據(jù)濾池液位控制濾過水門開啟程度。3、V型濾池是通過液位計控制濾過水門開啟程度,使濾池在恒水位下工作。對于手動操作濾池,可根據(jù)濾池工作時間,手動控制濾過水門的開啟程度。
2.2有壓管道中氣囊對濾速的影響
  
因管道排氣不暢而造成的氣囊運動隨之而來的壓力振蕩效應(yīng),輕則占據(jù)管道通水?dāng)嗝嬖斐赏ㄋщy,增大水阻,增加電耗,加劇破壞作用,重者使管道破裂,供水中斷。因此充分認(rèn)識氣囊的危害是保證供水暢通的關(guān)鍵之一。
2.2.1管道中氣體的來源及存氣條件
  
管道中的進入氣體的狀況很多,對于濾池來說,主要是頻繁的開井和減井,導(dǎo)致濾池水位波動所致,而濾池后的管路因中間泵房的原因,無排氣閥,導(dǎo)致濾池與中間泵房的矛盾加劇,影響濾池的濾速。
2.2.2氣囊運動的解決措施
  
解決濾池的氣囊不僅需要對濾池的門和操作制度進行控制,更重要的是嚴(yán)格控制開停井的次數(shù)和中間泵房的變頻的額度,使水位保持于V形槽上沿0.1-0.3米,使空氣很難進入濾層,進而從根本上杜絕氣囊的危害。

3調(diào)頻速給水系統(tǒng)的幾點節(jié)能措施

  由于變頻調(diào)速給水系統(tǒng)不需要建造傳統(tǒng)給水系統(tǒng)的高位水箱、水塔,避免了二次污染并減少了土建投資,而且設(shè)計得合理能達(dá)到較好的節(jié)能效果。?
  在給水系統(tǒng)中,定速泵只有在其高效段運行才能保證系統(tǒng)正常工作且沒有能量浪費。在設(shè)計中,一般以管網(wǎng)的最不利情況(此時流量最大,所需揚程也最大)作為選擇水泵機組的主要依據(jù),但當(dāng)管網(wǎng)流量減小時,能量的浪費不可避免,而且還可能造成低流量時管道內(nèi)超壓問題 。水泵根據(jù)系統(tǒng)流量實時變化實現(xiàn)無級調(diào)速運行,是較好地解決以上問題,達(dá)到節(jié)能目的的途徑之一。
3.1 兩種變頻調(diào)速給水系統(tǒng)的節(jié)能情況分析
  水泵調(diào)速可以通過很多途徑實現(xiàn),其中變頻調(diào)速是目前較理想的一種。變頻調(diào)速是通過給水系統(tǒng)管網(wǎng)上的壓力傳感器對管網(wǎng)的水壓進行采樣,將壓力信號轉(zhuǎn)換為電信號,并將其送至PID調(diào)節(jié)器與用戶設(shè)置的壓力值進行比較和運算,將結(jié)果轉(zhuǎn)換為頻率調(diào)節(jié)信號送至變頻器。變頻器根 據(jù)傳送過來的頻率調(diào)節(jié)信號調(diào)整水泵電機的電源頻率,從而實現(xiàn)調(diào)整水泵的轉(zhuǎn)速。
  變頻調(diào)速給水系統(tǒng)根據(jù)水泵出口壓力的變化情況可分為兩種:變壓變量給水系統(tǒng)和恒壓變量 給水系統(tǒng)。
3.1.1變壓變量給水系統(tǒng)
  變壓變量給水系統(tǒng)的壓力傳感器設(shè)置在給水管網(wǎng)末端,PID調(diào)節(jié)器設(shè)定值為管網(wǎng)末端用戶所需的服務(wù)水頭值。系統(tǒng)通過自動調(diào)節(jié)使管網(wǎng)末端水壓保持恒定,使管路特性曲線和系統(tǒng)靜揚 程不變,而水泵出水口壓力則隨著供水量變化依管路特性曲線而改變,故理論上實現(xiàn)了“系統(tǒng)需要多少,機組提供多少”,不會由于供水量的減小而產(chǎn)生多余的靜揚程,節(jié)能效果滿意。但這只是一種理想情況,且系統(tǒng)中僅有變頻泵在單獨工作。由于變頻設(shè)備比較昂貴,大型給水系統(tǒng)往往采用變頻泵與定速泵并聯(lián)運行的方式供水。
  現(xiàn)以系統(tǒng)中設(shè)置一臺變頻泵和一臺工頻泵并聯(lián)運行為例。當(dāng)管網(wǎng)流量減小時,需要揚程相應(yīng)降低,變頻泵可以通過減速運行實現(xiàn)。但為保證并聯(lián)機組正常工作,工頻泵揚程也必須相應(yīng)降低,這只能通過增加流量實現(xiàn),從而造成水量的漏失,且還可能導(dǎo)致工頻泵離開高效段工作,即沒有達(dá)到真正節(jié)能的目的。遇有以上情況,可以采取以下措施來改善其節(jié)能效果:
 ?、賹τ谛∫?guī)模的給水系統(tǒng),可以僅設(shè)一臺變頻泵,并使泵的高效區(qū)(其高效范圍比工頻泵運行時的范圍要大)盡可能多地包括出現(xiàn)幾率較大的工況點。
 ?、诓捎枚嗯_泵調(diào)速運行,當(dāng)然,由于變頻調(diào)速裝置價格比較昂貴,應(yīng)綜合考慮其經(jīng)濟因素而定。
 ?、圻x擇工頻泵時,應(yīng)使系統(tǒng)在最不利點工作時,工頻泵的工況點盡量靠近其高效區(qū)左側(cè);如果最不利情況出現(xiàn)幾率較小,可以使其稍偏離高效區(qū),落在高效區(qū)左外側(cè)。這樣,當(dāng)系統(tǒng)揚程降低時,工頻泵仍可在高效區(qū)工作。
3.2 恒壓變量給水系統(tǒng)
  恒壓變量給水系統(tǒng)將壓力傳感器設(shè)在水泵機組出水口,旨在使水泵出水口壓力保持恒定,一般設(shè)定為最不利工況時水泵出水口所需壓力值。仍以一臺變頻泵與一臺工頻泵并聯(lián)運行為例。當(dāng)管網(wǎng)流量減小時,變頻泵通過減速運行,保持揚程不變而減小出水量。由于出口壓力不變,工頻泵出水量不會改變(即運行工況不變),仍在高效區(qū)工作,從而達(dá)到節(jié)能目的。需要指出的是,當(dāng)系統(tǒng)所需流量變小時,水泵出水口壓力(仍為最不利情況下系統(tǒng)所需壓力)大于 管路此時需要的壓力,從而仍會在一定程度上導(dǎo)致靜揚程的浪費。以下兩種措施可以改善其節(jié)能效果:
  ①適當(dāng)放大管網(wǎng)的管徑,使管路特性曲線更趨平緩,但這會增加管網(wǎng)的一次性投資,需要和節(jié)能效果作綜合經(jīng)濟比較。?
  ②選擇工頻泵時盡量使每臺泵的工況點落在高效區(qū)。
3.3 微流量時的節(jié)能措施
  給水系統(tǒng)在用水低谷時(如夜間),系統(tǒng)內(nèi)用水量很小,甚至達(dá)到零流量,稱為“微流量”。在這種情況下,若依靠在高效區(qū)大流量范圍運行的水泵來維持系統(tǒng)壓力,不僅折損水泵壽命,而且效率低,不能達(dá)到節(jié)能的目的。理論上,變頻泵的流量在高效范圍可以接近于零,但實際上水泵轉(zhuǎn)速不可能無限制地減小,僅靠變頻泵往往還難以勝任微流量工況。實際工程一般采用在系統(tǒng)中增設(shè)小流量工頻輔泵、小流量變頻輔泵、氣壓罐等設(shè)施來維持微流量時的系統(tǒng)壓力。對不同系統(tǒng)的微流量問題應(yīng)具體情況具體分析,并對一次性投資與長期運行費用 進行綜合考慮才能作出合理的解決方案。表2列出了微流量運行的幾種節(jié)能措施并進行了比較。

表2  微流量時節(jié)能措施比較

微流量時維持工作的設(shè)備 優(yōu)點 缺點 適用系統(tǒng) 工頻輔泵 投資少,控制簡單 輔泵啟動頻繁 系統(tǒng)規(guī)模大,微流量時流量波動小 工頻輔泵+氣壓罐 避免輔泵啟動頻繁 投資多,占地大 系統(tǒng)規(guī)模大,微流量時流量波動大 變頻輔泵+氣壓罐 避免輔泵啟動頻繁 投資多,占地大 系統(tǒng)規(guī)模小,主泵功率小 變頻主泵 節(jié)省投資 系統(tǒng)規(guī)模小 系統(tǒng)規(guī)模小,微流量時流量波動小 變頻輔泵 節(jié)能效果佳 控制程序復(fù)雜 較少采用

3.4在變頻調(diào)速給水系統(tǒng)的設(shè)計過程中,應(yīng)根據(jù)給水管網(wǎng)的特點合理選泵,以達(dá)到在滿足使用要求的前提下,既節(jié)省投資又節(jié)能的目的。同時,合理的運用變頻調(diào)速泵更加對濾池有很大的益處,可以充分的發(fā)揮濾池的最大性能和提升濾池的最大周期,從而節(jié)約反沖洗水量,節(jié)約資金。

4.反沖廢水的回用及沉淀池運行管理

  做好廢水回收的工作是杜絕廢水對跌水曝氣的二次污染,是使混凝藥劑得以充分的利用的最有效的措施,聚合氯化鋁是我廠長期以來一直應(yīng)用的藥劑,效果非常好,適合高濁度水的沉淀工作。
4.1.聚氯化鋁水解聚合形態(tài)與混凝效果研究
  
無機高分子混凝劑是從正鹽水解為氫氧化物過程中形成的中間產(chǎn)物,對鋁的水解聚合形態(tài)的分析方法主要有化學(xué)分析法和電位滴定法,近年興起的27AlNMR法和Al-Ferron逐時絡(luò)合比色法為鋁水解聚合形態(tài)的研究提供了較好的手段,并成為國內(nèi)外混凝劑基礎(chǔ)研究的熱點。研究認(rèn)為,無機高分子混凝劑聚氯化鋁只存在單體、二聚體和Al13[Al12AlO4(OH)247+]及其高聚體的形態(tài),其中Al13是最佳的凝聚—絮凝成分,其含量可反映產(chǎn)品的有效性13。
4.1.1 不同鹽基度聚氯化鋁的水解聚合形態(tài)
  
表3為不同鹽基度聚氯化鋁的逐時絡(luò)合比色形態(tài)組成。

絡(luò)合時間(min) 1 5 30 60 90 120   鹽基度(%) Ala(%) 不同時間下的Alb含量(%) Alb(%) Ala+Alb(%) Alc(%) 2.1 91.48 6.52 7.18 7.52 7.69 7.85     34.4 73.93 9.69 18.71 21.05 22.06 22.72     45.2 62.41 12.03 24.06 27.57 29.41 30.24     54.3(日本某公司) 39.10 8.70 20.60 24.80 26.40 27.70     64.0 37.02 8.97 21.52 24.91 26.32 27.47     76.4 25.79 3.98 8.77 11.46 13.22 14.50     85.0 13.74 3.39 9.36 11.58 13.57 14.97     88.0 11.64 1.75 6.43 8.89 11.11 12.63     92.0 10.94 2.69 6.90 9.71 11.93 13.45 24.37   94.5(鞏義) 8.71 1.75 5.03 7.02 8.54 9.82 18.53  

 注: ① 除日本某公司樣品為氫氧化鋁壓溶法生產(chǎn)外,其余均為鋁酸鈣調(diào)整法生產(chǎn)。② 除注明外,其余樣品均為深圳中潤公司工業(yè)化產(chǎn)品。

  從表3可看出,隨著鹽基度值從小到大的變化,Ala含量相應(yīng)由大逐步變小、Alc含量則由小變大,分別呈現(xiàn)較好的正、負(fù)相關(guān)性。Alb含量隨著鹽基度的變化大體呈正態(tài)曲線分布:鹽基度在0%~45%區(qū)間內(nèi)Alb含量呈上升趨勢,鹽基度在45%~94.5%區(qū)間內(nèi)則Alb呈下降趨勢,與文獻(xiàn)2、3中報道的鹽基度越高則Alb含量越高的分布規(guī)律呈現(xiàn)明顯的差異。引起Alb分布差異的原因在于所研究樣品的生產(chǎn)或制作條件不同,國內(nèi)樣品均為鋁酸鈣調(diào)整法生產(chǎn),鋁的水解聚合是在高鋁濃度(>2mol/L)、高溫(>100℃)、短時間(<4h=條件下進行,有利于高鹽基度、高聚合度的Alc形態(tài)的生成,而文獻(xiàn)23中研究的樣品是采用慢速滴堿法在實驗室制作,鋁的水解是在低鋁濃度(0.1mol/L)、室溫、長時間滴定的條件下進行,有利于Alb形態(tài)的生成。
4.1.2 鋁水解聚合形態(tài)與混凝效果
  由混凝沉淀試驗得出的凈化水剩余濁度與鹽基度的關(guān)系見圖3。凈化水剩余濁度的高低可反映出混凝效果的優(yōu)劣。從圖3、表3可看出,剩余濁度隨鹽基度、Alc含量的升高和Ala含量的降低而降低,四者之間呈較好的相關(guān)性。

  Alb與混凝效果的關(guān)系為:在鹽基度為0%~45%區(qū)間內(nèi)則剩余濁度隨Alb含量的升高而降低,在鹽基度為45%~94.5%區(qū)間內(nèi)則剩余濁度隨Alb含量的降低而降低。這與文獻(xiàn)1中報道的Alb含量越高則混凝效果越佳的結(jié)論呈現(xiàn)出明顯的差異。
  綜上所述,鹽基度、Alc、Ala均可作為衡量混凝效果的特征指標(biāo),但是與鹽基度指標(biāo)相比,由于Alc、Ala的分析時間較長、數(shù)據(jù)重現(xiàn)性較差,故作為定量分析指標(biāo)尚有待于繼續(xù)完善。
4.1.3 鈣含量對鋁形態(tài)和混凝效果的影響
  由于國內(nèi)聚氯化鋁產(chǎn)品中以鋁酸鈣作為主要原料,因而產(chǎn)品普遍含有氯化鈣成分。含鈣聚氯化鋁和純聚氯化鋁的鋁形態(tài)及混凝效果的比較見表3??梢娫谙嗤}基度下,含鈣聚氯化鋁與純聚氯化鋁的水解聚合形態(tài)組成相似,但含鈣聚氯化鋁的Alc含量稍高、Ala和Alb含量稍低、混凝效果相近或稍好。

表3純PAC及含鈣PAC的鋁形態(tài)及混凝效果比較

樣品名稱 鹽基度(%) Alb(%) Alc(%) Ala(%) 加藥量(mgAl2O3/L) CaO(%) 1.4 2.0 2.6 3.2 凈化水剩余濁度(NTU) 純PAC 85.0 18.5 65.9 15.6 10.4 5.8 2.6 1.6 0 含鈣PAC 85.0 15.0 71.3 13.7 10.0 4.8 2.4 1.6 3.48

4.1.4
  ①聚氯化鋁水解聚合形態(tài)組成中的Alb值隨鹽基度的變化呈正態(tài)曲線分布,在鹽基度為0%~45%區(qū)間的Alb值為上升段,鹽基度為45%~94.5%區(qū)間內(nèi)Alb值為下降段。這不同于國內(nèi)外文獻(xiàn)報道的鹽基度越高則Alb值越高的結(jié)論。
 ?、贏lb(≈Al13)不是聚氯化鋁中的最佳組分,不能將高Alb(Al13)作為聚氯化鋁生產(chǎn)工藝追求的目標(biāo)。在鹽基度為0%~45%區(qū)間內(nèi),Alb含量越高則混凝效果越好,但在45%~94.5%區(qū)間內(nèi)Alb含量越高則混凝效果越差。
  ③聚氯化鋁水解聚合形態(tài)中,除Alb外,Alc和Ala含量與混凝效果均呈較好的相關(guān)性,能間接反映聚氯化鋁的混凝性能。Ala、Alc與鹽基度也有良好的相關(guān)性,但因該指標(biāo)分析時間長、重現(xiàn)性差,尚不能取代鹽基度作為分析指標(biāo)。
  ④鹽基度是聚氯化鋁性能和形態(tài)的重要指標(biāo)之一,提高鹽基度不但可提高混凝效果,還可以降低生產(chǎn)和使用成本。提高鹽基度或Alc值是提高聚氯化鋁混凝性能的重要途徑。
  ⑤鋁酸鈣調(diào)整法生產(chǎn)的聚氯化鋁產(chǎn)品具有鹽基度高、Alc含量高、Ala含量低、成本低及混凝效果好等優(yōu)點,與以氫氧化鋁為原料采用壓溶法生產(chǎn)的國外聚氯化鋁產(chǎn)品比較,具有顯著的技術(shù)經(jīng)濟優(yōu)勢。
4.2.沉淀池的管理
  
沉淀池運行管理的基本要求是保證各項設(shè)備安全完好,及時調(diào)控各項運行控制參數(shù),保證出水水質(zhì)達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)。為此,應(yīng)著重作好以下幾方面工作。
4.2.1避免短流
  進入沉淀池的水流,在池中停留的時間通常并不相同,一部分水的停留時間小于設(shè)計停留時間,很快流出池外;另一部分則停留時間大于設(shè)計停留時間,這種停留時間不相同的現(xiàn)象叫短硫。
  短流使一部分水的停留時間縮短,得不到充分沉淀,降低了沉淀效率;另一部分水的停留時間可能很長,甚至出現(xiàn)水流基本停滯不動的死水區(qū),減少了沉淀池的有效容積。總之短流是影響沉淀池出水水質(zhì)的主要原因之一。
  形成短流現(xiàn)象的原因很多,如進入沉淀池的流速過高;出水堰的單位堰長流量過大;沉淀池進水區(qū)和出水區(qū)距離過近;沉淀池水面受大風(fēng)影響;池水受到陽光照射引起水溫的變化;進入和池內(nèi)水的密度差;以及沉淀池內(nèi)存在的柱子、導(dǎo)流壁和刮泥設(shè)施等,均可形成短流形象。
  為避免短流,一是在設(shè)計中盡量采取一些措施(如采用適宜的進水分配裝置,以消除進口射流,使水流均勻分布在沉淀池的過水?dāng)嗝嫔?,降低紊流并防止污泥區(qū)附近的流速過大,采用指形出水槽以延長出流堰的長度;沉淀池加蓋或設(shè)置隔墻,以降低池水受風(fēng)力和光照升溫的影響;高濃度水經(jīng)過預(yù)沉,以減少進水懸浮固體濃度高產(chǎn)生的異重流等);二是加強運行管理,在沉淀池投產(chǎn)前應(yīng)嚴(yán)格檢查出水堰是否平直,發(fā)現(xiàn)問題,要及時修理。在運行中,浮渣可能堵塞部分溢流堰口,致使整個出流堰的單位長度溢流量不等而產(chǎn)生水流抽吸,操作人員應(yīng)及時清理堰口上的浮渣;用塑料加工的鋸齒形三角堰因時間關(guān)系,可能發(fā)生變形,管理人員應(yīng)及時維修或更換,以保證出流均勻,減少短流。通過采取上述措施,可使沉淀池的短流現(xiàn)象降低到最小限度。
4.2.2正確投加混凝劑
  
當(dāng)沉淀池用于混凝工藝的液固分離時,正確投加混凝劑是沉淀池運行管理的關(guān)鍵之一。要做到正確投加混凝劑,必須掌握進水質(zhì)和水量的變化。以飲用水凈化為例,一般要求2-4小時測定一次原水的濁度、pH值、水溫、堿度。在水質(zhì)頻繁季節(jié),要求1-2小時進行一次測定,以了解進水泵房開停狀況,根據(jù)水質(zhì)水量的變化及時調(diào)整投藥量。特別要防止斷藥事故的發(fā)生,因為即使短時期停止加藥了也會導(dǎo)致出水水質(zhì)的惡化。
4.2.3及時排泥
  
及時排泥是沉淀池運行管理中極為重要的工作。污水處理中的沉淀池中所含污泥量較多,有絕大部分為有機物,如不及時排泥,就會產(chǎn)生厭氧發(fā)酵,致使污泥上浮,不僅破壞了沉淀池的正常工作,而且使出水質(zhì)惡化,如出水中溶解性BOD值上升;pH值下降等。
  初次沉淀的池排泥周期一般不宜超過2日,二次沉淀池排泥周期一般不宜超過2小時,當(dāng)排泥不徹底時應(yīng)停池(放空)采用人工沖洗的方法清泥。機械排泥的沉淀池要加強排泥設(shè)備的維護管理,一旦機械排泥設(shè)備發(fā)生故障,應(yīng)及時修理,以避免池底積泥過度,影響出水水質(zhì)。
4.2.4防止藻類滋生
  
在給水處理中的沉淀池,當(dāng)原水藻類含量較高時,會導(dǎo)致藻類在池中滋生,尤其是在氣溫較高的地區(qū),沉淀池中加裝斜管時,這種現(xiàn)象可能更為突出。藻類滋生雖不會嚴(yán)重影響沉淀池的運轉(zhuǎn),但對出水的水質(zhì)不利。防止措施是:在原水中加氯,以抑止藻類生長。采用三氯化鐵混凝劑亦對藻類有抑制作用。對于已經(jīng)在斜板和斜管上生長的藻類,可用高壓力水沖洗,往往一經(jīng)沖洗即可去除附著的藻類。
  活性污泥處理系統(tǒng)的二次沉淀池是該系統(tǒng)的重要組成部分。二次沉淀池的運轉(zhuǎn)是否正常,直接關(guān)系到處理系統(tǒng)的出水水質(zhì)和回流污泥的濃度,對整個系統(tǒng)的凈化效果產(chǎn)生重大影響。二次沉淀池運行管理較為復(fù)雜,其運行過程中常見問題及防止措施參見“活性污泥法處理系統(tǒng)的運行管理”。

5.結(jié)束語

  供水管理就以系統(tǒng)為基礎(chǔ),既要認(rèn)識到城市用水系統(tǒng)各要素之間的復(fù)雜關(guān)系,又要對這種聯(lián)系及其相應(yīng)的利益,進行管理控制的一種全新的模式,把多種管理方法和手段集成起來,從技術(shù),運作,系統(tǒng)控制這三個最基本的方面入手,管理好城市水資源和城市用水。

2005年9月15日

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