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烏魯木齊市河?xùn)|污水處理廠建設(shè)情況總結(jié)

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2008-02-01
來(lái)源 全國(guó)城市污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)研討交流會(huì)
摘要 河?xùn)|污水處理廠座落于新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市北郊東戈壁農(nóng)場(chǎng)東南側(cè),占地面積35公頃,設(shè)計(jì)處理能力20萬(wàn)噸/日,于1995年8月1日破土動(dòng)工,1999年9月全面竣工,2002年元月通過正式竣工驗(yàn)收。污水處理工藝采用A-B兩段活性污泥法,污泥處理工藝采用重力濃縮,中溫消化,機(jī)械脫水。水處理區(qū)構(gòu)筑物主要為:集水井、格柵間、曝氣沉砂池、A段曝氣池、A段回流泵房、中沉池、B段曝氣池、B段回流泵房、二沉池、接觸池;泥處理區(qū)主要有一濃縮池、二濃縮池、消化池、脫水機(jī)房等。大型構(gòu)筑主要有:A段曝氣池,池容5500立方米;

 

(烏魯木齊市河?xùn)|污水處理廠)

  河?xùn)|污水處理廠座落于新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市北郊東戈壁農(nóng)場(chǎng)東南側(cè),占地面積35公頃,設(shè)計(jì)處理能力20萬(wàn)噸/日,于1995年8月1日破土動(dòng)工,1999年9月全面竣工,2002年元月通過正式竣工驗(yàn)收。污水處理工藝采用A-B兩段活性污泥法,污泥處理工藝采用重力濃縮,中溫消化,機(jī)械脫水。水處理區(qū)構(gòu)筑物主要為:集水井、格柵間、曝氣沉砂池、A段曝氣池、A段回流泵房、中沉池、B段曝氣池、B段回流泵房、二沉池、接觸池;泥處理區(qū)主要有一濃縮池、二濃縮池、消化池、脫水機(jī)房等。大型構(gòu)筑主要有:A段曝氣池,池容5500立方米;B段曝氣池,池容30000立方米;中沉池(四座),池容為7800×4立方米;二沉池(四座),池容為13000×4立方米。消化池(四座),容積為7164×4立方米。

  1. 施工建設(shè)方面

  1.1 無(wú)粘結(jié)予應(yīng)力筋砼在新疆水構(gòu)筑物中首次成功使用,填補(bǔ)了新疆在此施工技術(shù)中的空白,為以后的推廣鋪平了道路。

  要按常規(guī)施工方法,水工構(gòu)物池體壁厚要很厚,才能滿足技術(shù)要求。我廠工程技術(shù)人員在施工組織設(shè)計(jì)中,勇于革新,對(duì)設(shè)計(jì)方的施工設(shè)計(jì)提出改進(jìn)方案,大膽提出在我廠大型水構(gòu)筑物中使用無(wú)粘結(jié)予應(yīng)力筋砼施工新技術(shù)方案。無(wú)粘結(jié)予應(yīng)力筋砼施工技術(shù)用于水工構(gòu)筑物,當(dāng)時(shí)在新疆這樣高寒地區(qū)還無(wú)先例,我廠是新疆第一家。

  無(wú)粘結(jié)予應(yīng)力筋用于大型構(gòu)筑物,優(yōu)點(diǎn)很多,如可大大減少砼的用量,池體抗壓、抗拉強(qiáng)度高、池壁變薄,比常規(guī)施工池壁厚度可減少1/3,體積小,容量大,并可縮短施工工期。

  此方案比原設(shè)計(jì)增加了施工難度,當(dāng)時(shí)新疆各大施工單位沒有一家有無(wú)粘結(jié)予應(yīng)力筋施工經(jīng)驗(yàn),施工方和我方的技術(shù)人員及時(shí)赴內(nèi)地考察學(xué)習(xí),肯定了這一方案的可行性。

  在施工應(yīng)用中,A段曝氣池、B段曝氣池根據(jù)設(shè)計(jì)要求,張拉端錨具變形和無(wú)粘結(jié)筋內(nèi)縮值必須控制在a≤1mm。要達(dá)到這一要求,張拉端應(yīng)優(yōu)先考慮鐓頭錨具,但鐓頭錨具施工較復(fù)雜,經(jīng)過多方論證,采用了鋼絞線和相應(yīng)夾片錨具,結(jié)合超張拉,加墊片等施工工藝,解決了a≤1mm的技術(shù)問題。因此,又將原設(shè)計(jì)所采用的抗拉標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度為1570Mpa的7Φ5碳素鋼絲束改為抗拉標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度為1860Mpa的單層鋼絞線和相應(yīng)夾片錨具體系,固定端采用P型錨具體系,這一改進(jìn),縮短了工期,且提高了池體強(qiáng)度。

  新疆的天氣,夏季戈壁灘上最高溫度可達(dá)35~40℃,冬季最低零下30~35℃,熱脹冷縮很嚴(yán)重。如果池體施工技術(shù)不到家,很難保證池體在負(fù)荷運(yùn)行過程中不變形、不滲透。我廠構(gòu)筑物經(jīng)過5年的運(yùn)行,沒有出現(xiàn)任何問題,說(shuō)明這一技術(shù)的使用是很成功的。

  1.2 止水帶的靈活應(yīng)用,既解決了施工中的疑難問題,又提高了施工質(zhì)量。

  我廠在池體施工過程中,將企口縫改止水帶作法,提高了池體受水力的彈性張拉性能,因企口縫作法在施工中屬于鋼性聯(lián)接,而止水帶屬軟性聯(lián)接。

  我廠沉淀池底板環(huán)形止水帶原設(shè)計(jì)為橡膠止水帶,在施工中無(wú)法固定,因此將其改為了3厚紫銅板止水帶,解決了環(huán)形止水帶固定問題。

  在池壁基礎(chǔ)與底板的變形縫止水帶上下均采用30厚苯板做成變形縫,并在苯板兩側(cè)采用1.5毫米鐵皮保護(hù),因苯板耐腐蝕性強(qiáng),并具有彈性止水帶的功能,在污水構(gòu)筑物的施工中有很好的應(yīng)用價(jià)值。

  1.3 回填土的改進(jìn)

  構(gòu)筑物回填土,一般都采用原土回填。但因新疆地質(zhì)特點(diǎn),屬砂礫土質(zhì),經(jīng)攪動(dòng)后,回填很難達(dá)到應(yīng)有的密實(shí)度。如用原土回填,很可能會(huì)有不均勻沉降現(xiàn)象,使池體變形,而導(dǎo)致裂縫,我廠施工中采用C10卵石砼回填,很好地解決了此問題。所有池體運(yùn)行了5年無(wú)一發(fā)生不均勻沉降,保證了池體使用壽命。

  2. 工程組織管理方面

  我廠在施工建設(shè)期間,形成的工程例會(huì)制,對(duì)加快和推進(jìn)工程建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。

  我廠水區(qū)構(gòu)筑物,工期緊、任務(wù)重,要求當(dāng)年招標(biāo)當(dāng)年完成。且新疆地區(qū)施工季節(jié)只有半年時(shí)間,工程量大,又使用施工新工藝、新技術(shù),要想當(dāng)年完工困難是很多的。

  我廠水區(qū)構(gòu)筑物施工分四個(gè)標(biāo)段,即有四家施工單位,同時(shí)進(jìn)駐我廠施工,施工中的組織協(xié)調(diào)顯得尤為重要。我廠的建設(shè)者充分認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn),充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,制定了現(xiàn)場(chǎng)工程例會(huì)制,每星期至少兩次。設(shè)計(jì)方、建設(shè)方、施工方,還有工程監(jiān)理,四方同時(shí)到會(huì),對(duì)工程施工中的各種技術(shù)問題及時(shí)提出,當(dāng)場(chǎng)定案,盡快付之施工中,不斷推進(jìn)工程進(jìn)度。

  在整個(gè)施工過程中,沒有因?yàn)榧夹g(shù)問題而拖延過工期。施工期間,工程例會(huì)近50次,解決了近70個(gè)技術(shù)及協(xié)調(diào)配套問題。

  水區(qū)四個(gè)標(biāo)段構(gòu)筑物,當(dāng)年全部完工,并且都被評(píng)為優(yōu)良工程,這不僅得益于新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用,也得益于建設(shè)方的施工組織管理——工程例會(huì)制。

  由于我廠引進(jìn)的是北歐先進(jìn)的成套設(shè)備,此套設(shè)備在當(dāng)時(shí)是處于國(guó)際先進(jìn)水平。無(wú)論是在設(shè)備的引進(jìn)和安裝過程中,與外方的協(xié)作與溝通都是一個(gè)學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)的過程,也是一個(gè)對(duì)其進(jìn)行消化吸收的過程。在這個(gè)過程中,我們遵循凡事不可違背科學(xué)要求,也不可生搬硬套的原則,對(duì)外方提出的設(shè)備選型,我們根據(jù)本地的實(shí)際情況,進(jìn)行有選擇地接受。如我廠的原子吸收儀,外方給我方推薦的是在歐洲較普及的一種型號(hào),而該型號(hào)在我國(guó)基本沒有什么市場(chǎng),更沒有什么售后服務(wù),我們最終還是選擇了比較先進(jìn)的,在我國(guó)售后服務(wù)比較完善的PE型。

  3. 工藝啟動(dòng)運(yùn)行方面

  投入運(yùn)行前,我廠依靠進(jìn)水優(yōu)勢(shì),采用A、B段活性污泥分步培養(yǎng),既滿足運(yùn)行要求,又有利于盡快培養(yǎng)出各自的優(yōu)勢(shì)菌種,很快達(dá)到AB工藝運(yùn)行要求。

  AB活性污泥工藝,A段是高負(fù)荷,B段是低負(fù)荷。我廠在A段的活性污泥培養(yǎng)中,利用我廠進(jìn)水中生活污水較工業(yè)廢水比例大這一優(yōu)勢(shì)及A段高負(fù)荷特點(diǎn),采用滿負(fù)荷連續(xù)培養(yǎng),將曝氣池注滿污水,停止進(jìn)水,悶曝一天,然后按設(shè)計(jì)流量進(jìn)水,連續(xù)曝氣,溶解氧控制在3~5毫克/升,待污泥絮體形成后,溶解氧調(diào)至1.5~2毫克/升,20天左右,即可開始回流,使MLSS達(dá)到3000毫克/升左右,開始排放剩余污泥。至此,A段活性污泥系統(tǒng)培養(yǎng)完成。A段工藝進(jìn)入穩(wěn)步運(yùn)行。

  我廠在A段活性污泥培養(yǎng)完成后,又制定了B段活性污泥培養(yǎng)方案:即利用A段活性污泥接種培養(yǎng)B段活性污泥。因B段曝氣池容積較大,為30000立方米,如再按A段培養(yǎng)方案,時(shí)間較長(zhǎng)。因投入初期,B段沒有活性污泥,二沉池進(jìn)水水質(zhì)還不及中沉池進(jìn)水水質(zhì),直接影響整個(gè)廠的正常運(yùn)行。采用A段活性污泥接種培養(yǎng)B段活性污泥,很快解決了上述問題。

  直接將A曝混合液超越中沉池至B曝,這種方案省時(shí)、省力、快捷。

  B段曝氣池邊進(jìn)水邊曝氣,污泥量達(dá)到15~20%時(shí),增開一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī),加大曝氣量,使B曝出水溶解氧在0.5毫克/升以上,在污泥量達(dá)到30%時(shí),加大進(jìn)水量,進(jìn)行生物馴化。在馴化過程中,使活性污泥中的優(yōu)勢(shì)菌種適應(yīng)水質(zhì)大量繁殖,生物相觀察原生運(yùn)行以固著型纖毛蟲為主,數(shù)量繁多,且飽滿活躍,新生菌膠團(tuán)量大,肉眼觀察,污泥顆粒絮凝性能、沉降性能良好。沉降后,上層液清晰,即可認(rèn)為活性污泥培養(yǎng)完成。

  我廠前后僅用了40多天時(shí)間,就將A段、B段活性污泥一次性培養(yǎng)成功,使20萬(wàn)立方每日污水順利進(jìn)廠,整個(gè)工藝運(yùn)行平穩(wěn),滿足設(shè)計(jì)要求,出水水質(zhì)達(dá)到二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

  此方案打破了接種培養(yǎng)法培養(yǎng)活性污泥只適用于小型污水處理廠活性污泥的培養(yǎng)。我廠的AB段分步培養(yǎng),使接種培養(yǎng)法在大型污水廠的活性污泥培養(yǎng)中得到很好的應(yīng)用,大大縮短了活性污泥整體培養(yǎng)時(shí)間,且成功率很高。

  在運(yùn)行中,我們結(jié)合本廠的施工水平,對(duì)外方的技術(shù)要求不死板硬套,敢于創(chuàng)新。如沉淀池的旋轉(zhuǎn)橋行走軌道面,按外方的要求每3米不大于±3mm,曝氣頭每?jī)蓚€(gè)之間誤差不大于10mm。而在實(shí)際運(yùn)行中,考慮到當(dāng)?shù)氐耐两ㄊ┕に?,我們適當(dāng)?shù)貙⒋藰?biāo)準(zhǔn)放寬,即將旋轉(zhuǎn)橋行走軌道面放寬至不大于±5mm,將曝氣頭調(diào)整到整個(gè)平面不大于±10mm。通過調(diào)整,不但縮短了工期,而且節(jié)省了費(fèi)用,經(jīng)過幾年的運(yùn)行,證明做此適當(dāng)?shù)恼{(diào)整對(duì)于工藝運(yùn)行沒有任何影響。

  在運(yùn)行中,我們總結(jié)出如刮泥橋、潛污泵、鼓風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵工藝設(shè)備必須引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備。其它附屬設(shè)備可采用國(guó)內(nèi)質(zhì)量較好的設(shè)備。采用這種方式,既保障了工藝的正常運(yùn)行,同時(shí)又盡可能減少了費(fèi)用開支。如我廠使用的回流泵,系北歐的名牌產(chǎn)品,自1997年7月使用至今,除了按要求更換了3次潤(rùn)滑油以外,至今沒有出現(xiàn)過任何故障。

  4. 投資模式方面

  我廠投資建設(shè)主要采取國(guó)外貸款、地方配套、國(guó)債專項(xiàng)方式,屬信貸貿(mào)易。采用這種方式最大的優(yōu)點(diǎn)是項(xiàng)目啟動(dòng)快(由于政府貸款的作用)。但其缺點(diǎn)是配套資金,尤其是地方配套資金不到位,嚴(yán)重制約了項(xiàng)目工程的進(jìn)度,直接影響到國(guó)外成套設(shè)備合同的履行。我廠的轉(zhuǎn)貸協(xié)議于1993年11月生效,隨后污水處理模擬試驗(yàn)開始,緊接著在1994年4月左右,項(xiàng)目班子成立,并于當(dāng)年8月份開始外部管網(wǎng)建設(shè)。1995年8月開始廠區(qū)內(nèi)土建工程,1995年年底所有進(jìn)口設(shè)備進(jìn)入廠區(qū)臨時(shí)庫(kù)房。至1997年水區(qū)建成試運(yùn)行,1999年全面投入運(yùn)行,整個(gè)工程歷時(shí)6年多。應(yīng)該說(shuō)造成工期滯后的根本原因即是內(nèi)部配套資金不到位。與現(xiàn)在比較先進(jìn)的投融資方式,如BOT方式等相比,這種投資模式具有項(xiàng)目周期長(zhǎng)、投資收益慢等缺點(diǎn)。

  5. 在運(yùn)行管理中的一些摸索和經(jīng)驗(yàn)

  5.1 由于建設(shè)期將設(shè)計(jì)中的預(yù)處理站省去,結(jié)果造成大量砂石進(jìn)入系統(tǒng),致使我廠在運(yùn)行中出現(xiàn)了一些問題。格柵經(jīng)常被大的砂石卡住,造成格柵條的變形,最后我們被迫將其換成了國(guó)產(chǎn)的回轉(zhuǎn)式格柵,才基本解決了此問題。

  5.2 由于對(duì)砂石量估計(jì)不足,造成了對(duì)砂泵多次的改造,泵小了容易造成管道的阻塞,泵大了又由于流量太大造成砂水分離器效率降低。

  5.3 由于缺乏對(duì)水質(zhì)的準(zhǔn)確估計(jì),所選用的沉淀池表面浮渣去除系統(tǒng)是外方設(shè)計(jì)的設(shè)備,其去除率非常低,甚至不起作用,造成大量的浮渣,不得不依靠人工來(lái)?yè)瞥?/P>

  5.4 在設(shè)計(jì)時(shí),泥區(qū)未設(shè)計(jì)較完善的循環(huán)除砂系統(tǒng),致使加熱循環(huán)泵磨損加快,排砂必須在停產(chǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行,使其周期延長(zhǎng)。

  以上是我廠在建設(shè)、運(yùn)行管理中的一些經(jīng)驗(yàn)與不足,希望各位專家和同行多提寶貴意見。

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