為落實國家“雙碳”目標,福州東南區(qū)水廠對水廠水源、工藝和耗能設(shè)備進行改造。對改造后水廠全工藝流程進行碳排放核算,在制水工藝、取水方式、脫水工藝和管理上減碳效果顯著,碳排放強度較同行處于中低水平。
01 案例背景
隨著碳減排、碳中和的不斷推進,關(guān)于城市水系統(tǒng)碳排放的研究更加深入,城市水廠是關(guān)系到城市生存和發(fā)展重要的基礎(chǔ)設(shè)施,因此有必要對其開展碳排放核算,全面了解水廠的碳排放關(guān)鍵路徑與節(jié)點,為碳減排研究提供參考。
東南區(qū)水廠建于1987年,位于閩江北岸,水源取自閩江鰲峰洲段,由于建設(shè)年代久遠、凈水工藝相對落后,建筑物和設(shè)備運行時間較久,故障頻發(fā),設(shè)備電耗較高,效率較低,為進一步提升飲用水水質(zhì),東南區(qū)水廠于2019年實施工藝改造,在常規(guī)處理工藝基礎(chǔ)上增加了“預(yù)臭氧”預(yù)處理工藝和“臭氧+生物活性炭”深度處理工藝,即原水→預(yù)臭氧→高密池→濾池→臭氧接觸池→生物活性炭吸附池→清水池→二級泵房→管網(wǎng),于2021年7月改造完成并投入運行。通過一年多的運行,其在取水、制水、排泥水等環(huán)節(jié)降低了能耗,具有良好的環(huán)境效益和社會效益。
02 目標及執(zhí)行情況
福州市東南區(qū)水廠占地面積約58畝,供水規(guī)模為 15 萬m3/d,供水壓力為0.28MPa~0.30MPa,為福州市第一個含常規(guī)處理、深度處理的全流程凈水廠,實現(xiàn)了以下目標:
(1)原水水質(zhì)目標:選擇的水源地為塘坂水庫,水源的水質(zhì)良好、水量充沛、便于保護,總體水質(zhì)良好,受污染程度較低。
(2)出廠水水質(zhì)目標:出廠水質(zhì)達到國際先進的水質(zhì)規(guī)劃即發(fā)達國家水平,經(jīng)深度處理后控制出水濁度小于0.1NTU,其余指標均滿足《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)要求。
(3)工藝節(jié)能目標:通過合理選擇凈水工藝、節(jié)能產(chǎn)品設(shè)備、精細化管理等措施,實現(xiàn)了低碳節(jié)能的效果。
03 實施過程
在項目實施過程中,通過采用節(jié)能新技術(shù)、設(shè)備及過程管理等多項舉措,達到了綠色低碳效果,具體如下:
(1)選址方面:本項目原拆原建,充分考慮了有限的用地特點,既節(jié)約了關(guān)停東南區(qū)水廠造成的新增運行能耗,又避免了東南區(qū)水廠重新選址耗費的人力物力,實現(xiàn)了節(jié)地節(jié)能。
(2)水源方面:改造前東南區(qū)水廠的水源取自閩江鰲峰洲段,水源水質(zhì)隨著內(nèi)河瀛洲排水閘的啟閉而時好時壞。鰲江水源總體水質(zhì)較好,此次改造東南區(qū)水廠將閩江水源更換為鰲江水源,原水取自塘坂水庫,通過重力流輸送至廠區(qū),無需另外再建取水泵房,投資小,減少了能耗。
(3)工藝方面:經(jīng)過詳細方案比選,選擇了國內(nèi)先進、符合進水水質(zhì)及出水要求、低能耗的工藝流程和技術(shù)方案,并根據(jù)原水水質(zhì)優(yōu)劣設(shè)置了預(yù)臭氧池和深度處理綜合池的超越,降低了能耗和藥耗。
(4)主要耗能設(shè)備方面:本項目盡量采用節(jié)能設(shè)備,所選各類機械設(shè)備均是行業(yè)推薦的節(jié)能型產(chǎn)品,通過選型計算確保設(shè)備在最佳工況效率下運行。送水泵房采用大小泵搭配,并配置變頻調(diào)節(jié)裝置,利于節(jié)能。
04 開展碳排放核算
本次項目開展了全工藝流程碳排放的跟蹤測算,分類整理并建立各工藝段溫室氣體排放清單,對自來水廠各制水工藝段碳排放進行全面準確的核算,填補了我省在水廠各工藝段碳排放核算方面的空白。
東南區(qū)水廠碳排放核算邊界及工藝流程碳源識別圖
(1)東南區(qū)水廠2022年度碳排放強度均值為0.10382kg CO2-eq/m3,年碳排放量為3426635.85kg CO2-eq。
(2)東南區(qū)水廠運行過程中,碳排放關(guān)鍵工藝為二級,占總運行碳排放的58.22%。
(3)東南區(qū)水廠運行過程中的關(guān)鍵碳排放活動為電力消耗引起的碳排放,占總運行碳排放的77.85%;其次是藥劑消耗引起的碳排放,占總運行碳排放的21.47%。
05 取得的成果
1、優(yōu)化制水工藝,切實降低消毒劑用量
東南區(qū)水廠增加深度處理工藝,提供更優(yōu)質(zhì)飲用水的同時降低了次氯酸鈉藥劑的消耗。根據(jù)投產(chǎn)后一年的運行數(shù)據(jù)測算,東南區(qū)水廠次氯酸鈉碳排放強度為0.00936kg CO2-eq/m3,同水源不同制水工藝水廠次氯酸鈉碳排放強度為0.01722kg CO2-eq/m3。東南區(qū)水廠目前年供水量約為30000kt,測算每年可節(jié)約消毒劑藥量約266700kg,減少二氧化碳排放近245噸。
2、重力流取水,減碳效果顯著
東南區(qū)水廠2017年(改造前)一泵電耗的碳排放強度為0.0445kg CO2/m3。改造后取水方式為重力流取水,不消耗能源,因此取水過程不產(chǎn)生碳排放。該廠目前年供水量約為30000kt,每年可節(jié)約電量約239萬度,測算每年可減少二氧化碳排放近1365噸。
3、更優(yōu)的污泥脫水工藝,減碳效果明顯
東南廠區(qū)水廠選用廂式隔膜壓濾系統(tǒng)進行污泥脫水,每噸干泥碳排放量為14.92kg CO2-eq,城門水廠采用離心脫水系統(tǒng)進行污泥脫水,每噸干泥碳排放量為24.31kg CO2-eq,廂式隔膜壓濾系統(tǒng)碳排放強度僅為離心脫水系統(tǒng)的61.37%,節(jié)能減碳效果明顯。
4、精細化管理助力減碳工作開展
通過調(diào)整用電方式,細化用電管理,東南區(qū)水廠各車間(變頻器室、控制室、泵房、配電間、加藥間、脫水車間)軸流風機采取優(yōu)化措施后,可年節(jié)約電量20萬度,年減少碳排放量約114噸。
通過對平衡池攪拌機優(yōu)化管理,減少了一臺攪拌機的運行,可年節(jié)省用電量6.57萬度,年減少二氧化碳排放約37噸。
06 碳排放水平評估
根據(jù)投產(chǎn)后一年的運行數(shù)據(jù)測算,單位供水耗電量約為141.71kwh/kt,僅為業(yè)內(nèi)平均水平243.17 kwh/kt 的58.28%;東南區(qū)水廠電力消耗、藥耗(PAC)、消毒劑藥耗碳排放強度中位置分別為0.08082kg CO2-eq/m3、0.01089 kg CO2-eq/m3、0.00936 kg CO2-eq/m3。
編輯:趙凡
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