平流沉淀池設(shè)計(jì)體會(huì)
論文類型 | 技術(shù)與工程 | 發(fā)表日期 | 2001-10-01 |
來源 | 《工業(yè)用水與廢水》2001年第5期 | ||
作者 | 丁超 | ||
關(guān)鍵詞 | 平流沉淀池 表面負(fù)荷率 截流沉速 泵/虹吸式排泥機(jī) | ||
摘要 | 對平流沉淀池設(shè)計(jì)中一些關(guān)鍵參數(shù)的選取及關(guān)鍵部位結(jié)構(gòu)形式的確定加以論述,說明在實(shí)際工程中不能生搬硬套,應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,才能使設(shè)計(jì)合理,處理設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定。 |
丁 超
(安徽淮化集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)研究院,安徽 淮南 232038)
摘要:對平流沉淀池設(shè)計(jì)中一些關(guān)鍵參數(shù)的選取及關(guān)鍵部位結(jié)構(gòu)形式的確定加以論述,說明在實(shí)際工程中不能生搬硬套,應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,才能使設(shè)計(jì)合理,處理設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:平流沉淀池;表面負(fù)荷率;截流沉速;泵/虹吸式排泥機(jī)
中圖分類號(hào):TU991.23
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1009-2455(2001)05-0038-02
概述
淮化集團(tuán)公司現(xiàn)有凈水廠1座,水源取自淮河,凈水能力20×104m3/d。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,需新建5×104m3/d平流沉淀池3座。1998年8月設(shè)計(jì)完成,經(jīng)過近1年的施工安裝,于1999年12月投入運(yùn)行。1年多生產(chǎn)運(yùn)行證明,其各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
設(shè)計(jì)采用平流沉淀池池型。為了與廠區(qū)總圖布置相協(xié)調(diào),把1#、2#池建成一體,3#單獨(dú)布置。單池處理水量5×104m3/d,長L=76m,寬B=14m,有效水深h=3.3m,總停留時(shí)間t=1.7h,表面負(fù)荷率qi=46.1m3/(m2·d)。反應(yīng)池采用了穿孔族流反應(yīng)池與回轉(zhuǎn)往復(fù)式反應(yīng)池相結(jié)合的組成形式,并在穿孔旋流反應(yīng)池中安置折板,以提高絮凝效果。反應(yīng)池長L=16m,寬B=14m,有效水深h=3.9m,
水流總停留時(shí)間為25min,屬長流程反應(yīng)。
1 平流沉淀池設(shè)計(jì)體會(huì)
1.1 表現(xiàn)負(fù)荷率的確定
表面負(fù)荷率是單位沉淀池表面積的產(chǎn)水量,代表沉淀池的產(chǎn)水能力。截留沉速(υ0)是指沉淀池中可以全部去除的,粒徑最小的顆粒沉速,代表沉淀池的沉淀效率。
理想平流式沉淀池的表面負(fù)荷率,在數(shù)值上恰好等于截留沉速[1],即:
qi=Q/A=υ0 ?。?)
對于截留沉速為υ0的理想沉淀池,其產(chǎn)水量為υ0×A。懸浮顆粒去除率(E)為:
E=(1-P0)+∫υi/υdpi (2)
式中:υi-小于υ0的顆粒沉速,m/s;
pi-沉速小于υi的顆粒重量占原水中全部顆粒重量的百分率(W)%;
P0-沉速小于υ0的顆粒重量占原水中全部顆粒重量的百分率(W)%。
從公式(1)(2)分析,要使平流沉淀池的出水濁度降至最低,就必須減小截留沉速。υ0太小,沉淀池產(chǎn)水量低,不經(jīng)濟(jì);增大υ0,提高平流池產(chǎn)水量,但懸浮顆粒去除率降低,相應(yīng)出水濁度增大。我國幅員遼闊,各地區(qū)水質(zhì)情況差異很大,在進(jìn)行給水構(gòu)筑物設(shè)計(jì)時(shí),單純利用經(jīng)驗(yàn)參數(shù)往往是不可靠的,因此我們做了絮凝狀態(tài)下沉淀柱試驗(yàn),以確定沉淀池的產(chǎn)水量。試驗(yàn)用水為淮河原水,濁度500mg/L,攪拌均勻后注入沉淀柱中。取樣位置為h1=600mm,h2=1200mm,h3=1800mm,h4=3200mm,經(jīng)過試驗(yàn)并計(jì)算而得υ0=0.8mm/s。如何將沉淀柱試驗(yàn)的數(shù)據(jù)擴(kuò)大到實(shí)際工程中去,必須考慮諸如沉淀池中水流流態(tài)、水溫變化、風(fēng)力吹動(dòng)、池的進(jìn)出口水流波動(dòng)等影響因素。這些因素會(huì)導(dǎo)致沉淀池表面負(fù)荷率下降和停留時(shí)間增長。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),我們將試驗(yàn)數(shù)據(jù)乘上一個(gè)系數(shù),故最終確定本工程平流池表面負(fù)荷率qi=q0×(1/1.5)=46.1m3/(m2·d)。
1.2 出水堰形式確定
為了改進(jìn)因出水堰負(fù)荷率過高而使出水挾帶較多細(xì)小絮粒的情況,本設(shè)計(jì)采用了指形槽布置方式;并將集水槽延長至沉淀區(qū)后部,從而進(jìn)一步增加了出水堰的長度。這一措施有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)[2]:①指形槽增加了出水堰的長度,降低了堰負(fù)荷率,從而減小了無效沉淀區(qū)的體積。②由于指形槽在一定的沉淀距離后即開始集水,此時(shí)一方面取得了池面已澄清的水,同時(shí)又使其后池內(nèi)水體水平流速降低,相應(yīng)延長了部分水體的停留時(shí)間。就本設(shè)計(jì)而言,若采用一般堰流出水,堰負(fù)荷率將為148.5m3/(m·h)。由于布置了7條7.5m長指形槽,使堰的負(fù)荷率降低為39.7m3/(m·h)。
1.3 排泥形式確定
水廠原有兩座老式沉淀池采用排泥斗排泥,由于不能完全排除沉泥,平均兩個(gè)半月需清池一次,不僅工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且影響生產(chǎn),造成浪費(fèi)。
本設(shè)計(jì)采用泵/虹吸式機(jī)械排泥和穿孔管排泥相結(jié)合的形式。在沉淀區(qū)和集水區(qū)后部各設(shè)DN50的UPVC穿孔排泥管3根,開孔φ8mm。為防止開孔堵塞,穿孔管內(nèi)敷設(shè)壓力管,定時(shí)沖洗。泵/虹吸兩用吸泥機(jī)兼有兩種吸泥方式的優(yōu)點(diǎn)[3]。只需潛水泵和進(jìn)氣斷流電磁閥兩種關(guān)鍵器件,免除了真空泵及其附件,控制簡單;可根據(jù)源水水質(zhì)進(jìn)行切換??菟居盟啃?、濁度低,以虹吸方式運(yùn)行,反之,則以泵吸方式運(yùn)行;既節(jié)能又省水。工藝上,該排泥機(jī)根據(jù)懸浮顆粒在沉淀池中的沉降規(guī)律采用υ1=1.0m/min,υ2=1.5m/min,雙速運(yùn)行。行車行進(jìn)時(shí),在沉淀池前半段采用第一檔速度,后半段和回程采用第二檔速度。采用這種排泥方式,出水水質(zhì)穩(wěn)定,不需要定期放空清池。
2 結(jié)語
?、俦砻尕?fù)荷率是沉淀池設(shè)計(jì)中重要的技術(shù)參數(shù),其值的取定要考慮水質(zhì)、水溫、流態(tài)等多種因素影響,并將試驗(yàn)數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)參數(shù)結(jié)合起來。
?、诔恋沓嘏拍嗖捎秒p速泵/虹吸式機(jī)械排泥,在沉淀區(qū)和集水區(qū)設(shè)置穿孔排泥管,提高了排泥靈活性,穿孔排泥管內(nèi)增設(shè)沖洗管,解決了排泥管易堵塞的問題。
?、鄢鏊诓捎萌茄呤街感渭?,使集水槽加長延伸至沉淀后區(qū)。事實(shí)證明這一措施大大提高了沉淀池的產(chǎn)水率。
參考文獻(xiàn):
[1]楊欽,嚴(yán)熙世.給水工程(上冊)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1986.
[2]鐘淳昌.凈水廠設(shè)計(jì)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1986.
[3]陳文根.給水沉淀地吸泥機(jī)吸泥方式的演進(jìn)[J].給水排水,1997,(11):52-53.
作者簡介:丁超(1970~),男,安徽淮南市人,工程師,學(xué)士,從事給排水設(shè)計(jì)工作,聯(lián)系電話:(0554)6414556-5518。
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