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改性F-1型絮凝劑使用情況小結(jié)

論文類型 基礎(chǔ)研究 發(fā)表日期 2003-03-01
來源 污泥處理處置技術(shù)與裝備國際研討會
作者 戴毅鵬,廖雅萍
關(guān)鍵詞 改性F-1型 凝劑使用情況
摘要 戴毅鵬 廖雅萍 (廈門市污水處理二廠)   我廠運(yùn)轉(zhuǎn)初期均使用干粉絮凝劑。由于每批干粉的溶解性能不同,在一定的時(shí)間內(nèi)不能完全溶解,呈粘糊狀,會堵塞計(jì)量泵、管道及脫水機(jī)的濾布。如果延長溶解時(shí)間,配藥速度跟不上壓濾機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,又會影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行。考慮上述問題以及成本因素,改用 ...

戴毅鵬 廖雅萍
(廈門市污水處理二廠)

  我廠運(yùn)轉(zhuǎn)初期均使用干粉絮凝劑。由于每批干粉的溶解性能不同,在一定的時(shí)間內(nèi)不能完全溶解,呈粘糊狀,會堵塞計(jì)量泵、管道及脫水機(jī)的濾布。如果延長溶解時(shí)間,配藥速度跟不上壓濾機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,又會影響生產(chǎn)的順利進(jìn)行??紤]上述問題以及成本因素,改用F-1型液體絮凝劑。廠家還根據(jù)我廠污泥的特性對其配方進(jìn)行了調(diào)整改進(jìn)。以下就改性F-1絮凝劑3‰濃度下的運(yùn)行情況做一試驗(yàn)考察。

1 藥液配制

1.1 稀釋液濃度計(jì)算
  藥箱中稀釋液總體積V=0.83×0.96×0.85=0.667(m3)
  廠家提供的改性F-1絮凝劑固含量C0=10.0%

藥液濃度C1=

原藥加入量× C0

20kg×10.0%

×100%

=0.3%

V×r

0.677m3×1000kg/m3

1.2 稀釋液的配制

  將原藥倒入藥箱,加入自來水,攪拌至溶即可。改性F-1比F-1粘度小,在水流沖擊下更易起泡,室溫20℃左右,攪拌20-30分鐘溶解完全。藥液粘度比干粉溶解后溶液小。

2 運(yùn)行情況

2.1參照以往正常運(yùn)行時(shí)參數(shù)范圍
  進(jìn)泥泵轉(zhuǎn)速140~170rpm 張緊壓力4kg
  加藥泵轉(zhuǎn)速320~360rpm 濾布走速2.07~3.10m/min
  進(jìn)行試驗(yàn),連續(xù)5天的運(yùn)行結(jié)果匯總?cè)缦拢?/p>

表1 污泥脫水運(yùn)行情況

NO

運(yùn)行時(shí)間

(hr)

進(jìn)泥泵轉(zhuǎn)速

(rpm)

進(jìn)泥量*

(m3)

加藥泵轉(zhuǎn)速

(rpm)

加藥量

(kg)

泥餅量*

(m3)

含水率

(%)

1

6.7

155

52.38

325

80

14.98

62.60

2

7

140

49.43

289

100

13.40

64.95

3

7

160

56.49

301

80

13.66

64.50

4

6.5

155

50.81

325

80

11.30

66.40

5

6

150

45.76

395

80

12.95

63.55

         注:* 小數(shù)點(diǎn)后為計(jì)算數(shù)值,非有效數(shù)字。

表2 原藥消耗比例(kg/m3

NO

加藥量/進(jìn)泥量

加藥量/泥餅量

1

1.527

5.348

2

2.024

7.463

3

1.416

5.858

4

1.575

7.080

5

1.748

6.178

平均

1.658

6.384

2.2 使用效果
  
泥餅的含水率是脫水生產(chǎn)的一項(xiàng)重要控制指標(biāo),與壓濾機(jī)的濾帶張力、濾布走速、泥質(zhì)、藥液濃度等因素有關(guān)。
  本次試驗(yàn)中,當(dāng)泥質(zhì)穩(wěn)定時(shí),可以觀察到改性F-1型絮凝劑的絮凝作用良好,所形成的絮凝體較細(xì),在壓濾機(jī)上的重力過濾段可看到泥、水分離較完全。從泥餅的斷面觀察,結(jié)構(gòu)密實(shí),呈短纖維網(wǎng)狀,自身粘結(jié)性好,不易松散,泥餅易成片從濾布上剝離。通過調(diào)整濾布張力及走速,在不同的幾種泥/藥比例下得到的泥餅,經(jīng)檢測含水率一般在60~65%之間,最低為60.25%。
  稀釋成3‰濃度的藥液放置兩天后,未發(fā)現(xiàn)沉淀、結(jié)團(tuán)等現(xiàn)象,但藥箱中氨味較重。運(yùn)行中,進(jìn)泥泵轉(zhuǎn)速150rpm下,需開啟兩臺加藥泵,分別以341rpm和170rpm 的轉(zhuǎn)速運(yùn)行才能穩(wěn)定生產(chǎn),得到含水率62%的泥餅。而在相同的進(jìn)泥泥質(zhì)下,使用新配制的藥液,進(jìn)泥泵轉(zhuǎn)速155rpm時(shí),加藥泵轉(zhuǎn)速228rpm運(yùn)轉(zhuǎn)即能得到含水率63%的泥餅。這說明,放置兩天的藥液約50%已變質(zhì)失效。

3 成本核算

  只要能達(dá)到一定的絮凝效果,成本就是考察一種絮凝劑的主要因素。下面是根據(jù)表2所得的原藥消耗比例來計(jì)算成本。
  按照原來F-1型絮凝劑的價(jià)格:5300元/噸
  處理1m3污泥需 1m3×1.658kg/m3×5.30元/kg=8.79元
 ?。ɑ蛘咧频?m3泥餅需 1m3×6.384kg/m3×5.30元/kg=33.84元)
  相比之下,原來使用干粉的成本為
  處理1m3污泥需10.73元
 ?。ɑ蛘咧频?m3泥餅需45.23元)
  以上二者的成本均指絮凝劑的花費(fèi),水、電及其它消耗均假定相同,不計(jì)在內(nèi)。

4 設(shè)備改造

  原來的加藥設(shè)備雖3個(gè)藥箱,但只有1個(gè)與加藥泵相連,造成藥液用完時(shí)停止進(jìn)泥,等重新配好攪拌均勻后再生產(chǎn)的情況,影響生產(chǎn)效率。只要將藥箱的出口管道加以改造,即可解決這一問題。各藥箱還可裝配進(jìn)水管,以方便配藥。改造后的設(shè)備仍然可以使用干粉,不受任何影響。

5 結(jié)論

  使用改性F-1絮凝劑,溶解迅速、完全,利用率高,在適宜濃度下運(yùn)行,絮凝效果良好,泥餅含水率能達(dá)到要求,與使用干粉相比較,成本有所降低。原有設(shè)備需稍加改造,就可滿足生產(chǎn)要求。

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