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改良型AO工藝在徐州污水處理廠的應(yīng)用

論文類型 技術(shù)與工程 發(fā)表日期 2008-02-01
來源 全國城市污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)驗與技術(shù)研討交流會
作者 耿德強,張雁秋,許翱天
關(guān)鍵詞 工藝改造 改良型AO 脫氮 污泥反硝化 多點進水
摘要 本文介紹了徐州污水處理廠的概況,已經(jīng)過三次建設(shè),目前的處理規(guī)模是16.5萬噸/日,采用由中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授主持研發(fā)的改良型AO工藝。該工藝在我廠的應(yīng)用,試運行結(jié)果顯示,出水水質(zhì)比二期擴建后的水質(zhì)有明顯的改善,特別是氨氮去除率已達90%以上,徹底改善了奎河對下游的污染。該工藝具有較多優(yōu)點,特別表現(xiàn)在氨氮90%以上的去除率是在好氧停留時間僅有3.1小時的條件下得以實現(xiàn)的。該工藝具有一定的應(yīng)用推廣價值。

耿德強 張雁秋 許翱天

(徐州污水處理廠)

  摘要:本文介紹了徐州污水處理廠的概況,已經(jīng)過三次建設(shè),目前的處理規(guī)模是16.5萬噸/日,采用由中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授主持研發(fā)的改良型AO工藝。該工藝在我廠的應(yīng)用,試運行結(jié)果顯示,出水水質(zhì)比二期擴建后的水質(zhì)有明顯的改善,特別是氨氮去除率已達90%以上,徹底改善了奎河對下游的污染。該工藝具有較多優(yōu)點,特別表現(xiàn)在氨氮90%以上的去除率是在好氧停留時間僅有3.1小時的條件下得以實現(xiàn)的。該工藝具有一定的應(yīng)用推廣價值。

  關(guān)鍵詞:工藝改造 改良型AO 脫氮 污泥反硝化 多點進水

  1.前言

  徐州污水處理廠是淮河流域首先建成的第一家城市污水處理廠,主要負(fù)責(zé)處理徐州市奎河流域排放的生活污水和工業(yè)廢水。該工程總設(shè)計規(guī)模為13.5萬噸,計劃分兩期建設(shè),一期實施10萬噸/日,二期增擴3.5萬噸/日。目前我廠已經(jīng)過三次建設(shè),1994年12月份完成一期工程的建設(shè),處理規(guī)模為10萬噸/日,采用普通活性污泥法工藝;1998年12月完成了二期擴建工程建設(shè),使處理規(guī)模達到16.5萬噸/日,采用的處理工藝與一期工程相同;2002年5月完成了工藝改造工程,處理規(guī)模不變,污水處理工藝采用由中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授研發(fā)的改良型AO工藝,工藝改造后的試運行效果良好,出水水質(zhì)穩(wěn)定、達標(biāo)。

  2.工藝改造前的狀況

  徐州污水處理廠一期工程是利用奧地利政府貸款項目,總投資1.5億元人民幣,全套引進國外污水處理設(shè)備,污水處理采用普通活性污泥法工藝,污泥處理采用重力濃縮后加藥脫水,再行外運填埋的方法,設(shè)計進、出水水質(zhì)為:

項目

進、出水
CODcr   (mg/l)          BOD5    (mg/l)SS  (mg/l)PH
進水6002502506.5-8.5
出水15030306.5-8.5

  一期工程完工后,運行正常,各項設(shè)計指標(biāo)都能得以有效實施。至1997年,由于我市環(huán)保部門加強了對工業(yè)污染點源的治理力度,污水處理廠的進水水質(zhì)得到了明顯的改善,而且隨著工業(yè)的發(fā)展和城市規(guī)模的擴大,污水排放量有明顯的增加,市政府決定提前實施二期擴建工程。

  二期擴建工程經(jīng)過1998年一年的工期,投資4100萬元人民幣,將處理規(guī)模增至16.5萬噸/日,原污水處理工藝不變,污泥處理采用脫水后烘干制作有機無機復(fù)混肥的工藝,有效解決了污泥外運所產(chǎn)生的二次污染問題。設(shè)計進、出水水質(zhì)為:

項目

進、出水
CODcr   (mg/l)          BOD5    (mg/l)SS     (mg/l)PH
進水4002001506.5-8.5
出水12030306.5-8.5

  二期擴建后的工藝流程簡圖如下:


  二期擴建工程竣工后,運行良好,處理后的出水穩(wěn)定達標(biāo)。由于工藝過程中沒有脫氮流程,出水氨氮指標(biāo)持續(xù)超標(biāo),不能解決尾水排放造成水體富營養(yǎng)化的問題。二期擴建后的實際進出水濃度如下:

項目
進、出水
CODcr   (mg/l)          BOD5    (mg/l)SS     (mg/l)NH3-N (mg/l)PH
進水186.789.773.627.86.5-8.5
出水67.316.423.523.16.5-8.5

  3.工藝改造的背景和原則

  3.1 工藝改造的背景

  奎河源于云龍湖,由西北至南穿越整個市區(qū),出市區(qū)后經(jīng)銅山黃橋進入安徽,匯淮河后入洪澤湖。市區(qū)河段長9.3km,環(huán)繞在建筑密集、居住人口集中的老城區(qū),匯水面積為32km2。 奎河受上游云龍湖水庫上、下游閘壩的控制,平時幾乎無清水補給,污水主要來自城市的生活污水和工業(yè)廢水,已成為徐州市區(qū)一條城市排污溝。

  奎河兩岸工廠及居民排放的污水均通過管道或直接排入奎河,黑臭現(xiàn)象日益加劇。隨著徐州市污水處理廠一期工程的建成投產(chǎn)和奎河污染治理一期截流工程的實施,情況有了很大改觀。此外點源治理步伐的加快進一步改善了奎河的水質(zhì)。

  污水經(jīng)過二級生化處理后,除了新頒布的氨氮標(biāo)準(zhǔn)外,出水水質(zhì)能夠達到“城市污水處理廠污水水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)”,即pH=6.5—8.5, SS≤30mg/l, BOD5≤30mg/l, CODcr≤120mg/l。

  但由于:

  3.1.1 淮河治理工程及奎河變清和污水資源化對水質(zhì)的要求高于該標(biāo)準(zhǔn);

  3.1.2 管道截污后,污染負(fù)荷將有所回升;

  3.1.3 管道截污后,喪失了奎河的水量水質(zhì)調(diào)節(jié)功能;污水廠進水濃度和進水水量變化幅度趨于變大;

  3.1.4 目前對污水處理廠出水沒有溶解氧要求,但作為回用河道的景觀水,溶解氧是一個非常重要的指標(biāo),需要在工藝上加以補充考慮,采取有效措施穩(wěn)定處理效果,在可能條件下盡可能提高處理水水質(zhì),減少回用障礙。

  根據(jù)中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授在《奎河水質(zhì)達標(biāo)與資源化工程關(guān)鍵技術(shù)研究》課題的初步研究,為滿足污水處理廠尾水作為市區(qū)景觀用水及下游斷面達標(biāo)的要求,需要徐州污水處理廠進一步提高出水水質(zhì),徐州市環(huán)保局根據(jù)各方面情況提出了徐州污水處理廠的排水要求是:CODcr≤70mg/l, BOD5≤20mg/l, NH3—N≤15mg/l。徐州污水處理廠原有工藝難以達到上述要求,在平均水量15.87萬方/日狀況下,出水CODcr平均為67.3mg/l,而出水平均BOD5為16.4mg/l,在進水平均BOD5小于100mg/l的情況下,去除率就明顯小于90%。由于我廠曝氣池的好氧停留時間僅為3.1小時,氨氮的去除更無法滿足,近兩年來出水氨氮濃度一般大于20mg/l。因此需對污水處理廠進行工藝改造和運行優(yōu)化。

  3.2 工藝改造的原則

  考慮徐州經(jīng)濟發(fā)展水平及廠內(nèi)現(xiàn)有條件,確定改造方案時,考慮了以下5個方面原則:

  3.2.1工藝改造是在二期擴建的基礎(chǔ)上進行的;

  3.2.2污水處理廠總平面布置力求少改動, 盡量利用前期工程處理設(shè)施,進行挖潛改造,占地面積較小,充分利用現(xiàn)有場地,節(jié)約工程費用,且施工容易;

  3.2.3污水處理設(shè)備、儀表的選用首先立足國內(nèi),對目前暫不能生產(chǎn)或質(zhì)量尚未過關(guān)的部分考慮適當(dāng)引進;

  3.2.4脫碳(BOD5、COD)、脫氮效率都較高;

  3.2.5操作管理較為方便,運行費用增加不多。

  根據(jù)徐州市環(huán)保局的要求,本次工藝改造采用中國礦大環(huán)境與測繪學(xué)院張雁秋教授研究開發(fā)的改良型AO工藝,設(shè)計進出水指標(biāo)為:

項目

進、出水
CODcr   (mg/l)          BOD5    (mg/l)SS     (mg/l)NH3-N (mg/l)PH
進水400200150356.5-8.5
出水702020156.5-8.5

  4.改良型AO工藝介紹

  改良型AO工藝是根據(jù)本廠實際情況和上述改造原則而研究開發(fā)的,工藝流程如圖4-1所示:


  工藝流程說明:

  4.1  污泥回流至缺氧池之前,污泥回流比根據(jù)運行調(diào)試控制在20-80%之間,缺氧池內(nèi)為缺氧狀態(tài);

  4.2 缺氧池配水量為總進水量的50%左右,其余部分分為四次配入后續(xù)曝氣池中;

  4.3 第二曝氣池由一次配水改為三次配水,由一級完全混合改為三級完全混合串聯(lián)運行,改造前后進水方法見圖4-2。


   

 

圖4-2 曝氣池工藝變化圖

  4.4 剩余污泥由缺氧池排出;

  4.5 污泥處于缺氧——好氧的反復(fù)循環(huán)中。

  4.6 初沉池改為缺氧池

  5.改良性AO工藝的試運行效果

  工藝改造工程于2002年5月完成,進行調(diào)試和試運行。在調(diào)試初期,先用原工藝進行活性污泥培養(yǎng),污泥培養(yǎng)完成后,將四個缺氧池逐個投入運行,至7月份逐步完成了工藝的運行轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)了新工藝的運行,開始按照不同配水比和不同回流比的試運行,10月25日,全部實現(xiàn)了各項設(shè)計指標(biāo),而且出水氨氮明顯優(yōu)于預(yù)期指標(biāo)。實際運行結(jié)果見表5-1。

項目

   日 期

  CODcr (mg/l)

  BOD(mg/l)

  SS  (mg/l)

  NH3-N (mg/l)

進水出水進水出水進水出水進水出水
6月份平均17272.471.619.3178232418.1
7月份平均12351469.8118.218.417.213.7
8月份平均14753.451.57.598.717.618.114.3
9月份平均13940.861.38.09518.919.215.1
10月份平均15443.770.28.970.617.621.911.8
10月25-31日15438.276.46.57418.123.11.9
11月1-25日14136.4727.57116.923.51.8

  6.改良型AO工藝的特點

  本工藝是中國礦業(yè)大學(xué)環(huán)境與測繪學(xué)院研究人員近年來根據(jù)中國國情開發(fā)的一種高效脫碳、脫氮工藝,是通過實驗研究及使用活性污泥法計算機優(yōu)化設(shè)計軟件技術(shù),結(jié)合我廠的實際需要而研究開發(fā)的,具有總停留時間短,運行費用較低的顯著優(yōu)點。吸附沉淀反硝化是本工藝的核心過程。

  采用此工藝對徐州污水處理廠進行工藝改造,其主要特點是:

  6.1 回流污泥與部分進入吸附沉淀反硝化池(原初沉池,以下簡稱反硝化池)中廢水的有機物發(fā)生吸附沉淀,通過排出剩余污泥將部分懸浮物、膠體分子及少量溶解性大分子去除,既降低后續(xù)曝氣池的有機負(fù)荷,又節(jié)省部分曝氣動力;

  6.2 在反硝化池內(nèi)進行部分反硝化,部分硝態(tài)氮與有機物這兩種污染物在反硝化菌的作用下相互作用,同時降低后續(xù)曝氣池有機負(fù)荷,并節(jié)省一定曝氣動力;

  6.3 整個系統(tǒng)污泥濃度高,污泥總量大,污泥齡長,慢速生長的硝化菌從而避免被系統(tǒng)稀釋出去,系統(tǒng)內(nèi)有足夠的硝化菌生物量,因此硝化作用明顯;

  6.4 第二曝氣池為三級完全混合式串聯(lián)運行,從反應(yīng)動力學(xué)分析,串聯(lián)運行的要比原先并聯(lián)運行的反應(yīng)效率要高。

  6.5 由于系統(tǒng)內(nèi)生物總量比其他常規(guī)工藝要高得多,因此活性污泥系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯增強,抗受沖擊負(fù)荷的能力明顯提高。

  7.主要結(jié)論

  我廠采用改良AO法工藝對原有工藝改造效果明顯:

  7.1 大幅度提高了原有出水水質(zhì),BOD5、COD、SS和氨氮穩(wěn)定達標(biāo),并且遠(yuǎn)低于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn);

  7.2 該工藝脫氮效果顯著,去除可達90%左右;

  7.3 改造后增強了工藝運行的穩(wěn)定性,具有抑制污泥膨脹的作用,整個夏季中未發(fā)生污泥膨脹(改造前每個夏季均要發(fā)生8-10次);

  7.4 大幅度減少剩余污泥量,方便污泥的處置。

  該工藝在諸多方面,如工藝效果、穩(wěn)定性和污泥處理等方面具有很大的優(yōu)越性,具有進一步研究和推廣應(yīng)用的價值。

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