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陽江市城南污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程
項目名稱:陽江市城南污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程
推薦單位:廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
參與環(huán)節(jié):投資建設(shè)運(yùn)營
項目所在地:廣東省陽江市
項目概況
陽江市城南污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程,建設(shè)內(nèi)容包括以下兩部分:
1) 陽江市城南污水處理廠二期擴(kuò)建工程,擴(kuò)建規(guī)模為4萬m3/d,設(shè)計年限至2020年,主要新建建構(gòu)筑物有:厭氧池、AO生化池、二沉池及污泥回流泵站、二期風(fēng)機(jī)房、配電房、維修間等。
2) 陽江市城南污水處理廠提標(biāo)升級工程,建設(shè)規(guī)模為6萬m3/d,設(shè)計年限至2020年,主要新建構(gòu)筑物有:一期中間提升泵站及高效高效磁混凝沉淀池、二期中間提升泵站及高效高效磁混凝沉淀池、消毒池改造等。
擴(kuò)建及提標(biāo)改造后污水處理廠出水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)廣東省《水污染物排放限值》 DB44/26-2001中規(guī)定的城鎮(zhèn)二級污水處理廠第二時段一級排放標(biāo)準(zhǔn)和國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)者。
項目示范意義
本項目的通水運(yùn)行標(biāo)志著由廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)的陽江市城南污水處理廠二期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程的完成,處理水量由20000m3/d提高到60000m3/d,處理水質(zhì)由一級B提高到一級A,污泥出泥含水率由80%提高到60%,大大提高了陽江市城區(qū)的污水處理率,減輕了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境污染,改善了當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境,吸引了投資和旅游。
項目亮點介紹
(1)實施效果
本項目實施后,該污水廠的處理水量由20000m3/d提高到60000m3/d,提高污水處理率,處理水質(zhì)由原來的一級B標(biāo)準(zhǔn)提高到一級A,減輕了污染程度,污泥出泥含水率由原來的80%提高到60%,污泥得到減量,污泥未添加任何藥劑,易于實現(xiàn)污泥的資源化。
(2)社會效益
本項目的實施,減輕了污水處理廠服務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境污染,改善了陽江高鐵站附近的環(huán)境,進(jìn)一步提振了高鐵站經(jīng)濟(jì)圈的熱度。
(3)生態(tài)效益
本項目的實施,漠陽江出??诘乃|(zhì)得到大大改善,海洋漁業(yè)生態(tài)得到恢復(fù)。
項目技術(shù)工藝/裝備簡介
(1)技術(shù)工藝/裝備名稱
污水處理工藝:A2O微曝氧化溝+磁混凝高效沉淀池+紫外線消毒。
(2)技術(shù)工藝/裝備原理
A/A/O微曝氧化溝工藝是在傳統(tǒng)的氧化溝工藝基礎(chǔ)上,通過改變供氧方式和水力推流方式而產(chǎn)生的。A/A/O微曝氧化溝將厭氧池和好氧池兩個池體合建對氧化溝池形、工藝組合等方面進(jìn)行了優(yōu)化創(chuàng)新,在外形上是個大的氧化溝池,但是厭氧段、缺氧段、好氧段分別相對獨(dú)立,分別完成不同的功能,又有機(jī)結(jié)合,既可降低能耗又可高效去除污染物質(zhì)。該工藝在能耗、占地、運(yùn)行費(fèi)、污泥處理、臭氣控制、噪聲控制等方面都取得了滿意的效果。
(3)技術(shù)工藝/裝備特點
A/A/O微曝氧化溝采用深水微孔曝氣和水下推流相結(jié)合的微曝系統(tǒng),充氧能力高,保證氧化溝出口處污水含氧濃度不小于1~2mg/L,保持活性污泥良好的凈化功能;充分利用氧化溝水力學(xué)特性,混合攪拌充分,完全能維持溝內(nèi)混合液流速在0.3米/秒,防止污泥沉降,使污泥與原水充分混合,徹底進(jìn)行碳化、硝化反應(yīng)。
A/A/O微曝氧化溝工藝運(yùn)行效果穩(wěn)定、管理方便。因設(shè)置了前置厭氧池,可以取得很好的除磷效果。
采用此工藝可以不設(shè)初沉池,同時氧化溝采用微孔曝氣方式,水深可達(dá)5m以上,其結(jié)果使氧化溝的占地面積相應(yīng)減少,因而減少了污水廠總占地面積,此外通過結(jié)合污泥處理的優(yōu)化設(shè)計,該工藝完全能滿足現(xiàn)有用地要求。
氧化溝綜合能耗的80%為曝氣裝置的電耗,A/A/O微曝氧化溝工藝改變了曝氣方式,由表曝改進(jìn)為微曝,提高了供氧能力,顯著降低曝氣能耗。較一般氧化溝綜合能耗降低30%,運(yùn)行費(fèi)用可節(jié)約20%。
A/A/O微曝氧化溝工藝整體上達(dá)到國際先進(jìn)水平,有更廣泛的應(yīng)用前景,可以取得顯著的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會效益。
編輯:趙凡
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